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        長慶靖邊氣田三甘醇污染分析及回收工藝探討

        2012-02-07 15:16:02白志濤
        化學(xué)工程師 2012年5期
        關(guān)鍵詞:集氣站凝析油甘醇

        郭 鋼 ,許 飛 ,鮑 方 ,張 迪 ,白志濤 ,曹 寧 ,周 佩

        (1.長慶油田分公司a.油氣工藝研究院;b.第一采氣廠,陜西 西安 710018;2.承德石油高等專科學(xué)校,河北 承德 067000;3.西安慶華民爆器材股份有限公司,陜西 西安 710000)

        三甘醇(TEG)是天然氣凈化過程中性能優(yōu)良的脫水試劑,但在天然氣生產(chǎn)中,TEG會受到污染,造成TEG溶液起泡、產(chǎn)生結(jié)晶鹽及高溫降解。污染物和少量變質(zhì)的TEG溶液將會降低其脫水性能,影響外輸天然氣的氣質(zhì)。長慶靖邊氣田對天然氣進(jìn)行脫水處理時,所用三甘醇溶液經(jīng)過多次再生循環(huán),三甘醇由于多種因素易被污染變質(zhì),引起所處理的天然氣露點(diǎn)值不達(dá)標(biāo)[1]。截止目前,長慶靖邊氣田對發(fā)泡和受污染的三甘醇溶液,只能采取添加阻泡劑和補(bǔ)加新的三甘醇溶液的辦法,大大降低了三甘醇的有效利用率,也增加了生產(chǎn)成本。因此,循環(huán)回收處理受污染三甘醇是氣田勢在必行的一條節(jié)約成本的有效途徑。

        鑒于上述,本文展開長慶靖邊氣田三甘醇污染現(xiàn)狀及回收工藝探討,調(diào)研三甘醇受污染變質(zhì)的原因,篩選廢三甘醇液回收利用工藝,嘗試投入正常天然氣凈化廠,確保一定的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。

        1 長慶靖邊氣田三甘醇消耗現(xiàn)狀

        采氣廠現(xiàn)有集氣站96座,全年累計(jì)消耗三甘醇142.6t,三甘醇消耗率達(dá)0.35kg/104m3。天然氣凈化廠3座,全年消耗三甘醇89.8t,平均消耗率0.23kg/104m3。

        三甘醇損耗率是衡量脫水撬經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)之一,三甘醇損耗率指標(biāo)為:≤30kg/100×104m3。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)介紹,對于正常運(yùn)行的裝置,每處理100×104m3天然氣的三甘醇消耗量大致在8~16kg的范圍;《天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定,正常工作期間三甘醇的損耗量宜小于15mg·m3天然氣。造成三甘醇損失的主要原因有三甘醇發(fā)泡、吸收塔內(nèi)流速過大、塔盤臟、分離效果不佳、吸收塔捕霧絲網(wǎng)損壞、精餾柱的甘醇損失、脫水撬超負(fù)荷或超低負(fù)荷的脫水撬運(yùn)行以及吸收塔溫度控制不合理等幾方面都可以造成三甘醇損失增大。

        控制三甘醇損失的具體辦法就是,(1)合理的調(diào)整脫水撬運(yùn)行參數(shù),使脫水撬處于最佳運(yùn)行狀態(tài),使三甘醇損耗率降到最低;(2)注意觀察脫水撬運(yùn)行狀況,出現(xiàn)異常情況及時進(jìn)行分析、整改。脫水撬運(yùn)行過程中對三甘醇損失影響較大的參數(shù)就是溫度,具體指重沸器溫度、吸收塔溫度、三甘醇貧液進(jìn)塔溫度。根據(jù)資料顯示貧三甘醇進(jìn)塔溫度應(yīng)比塔內(nèi)氣體高6~16℃,如果貧三甘醇溫度比氣體低,就會使氣體中一部分重?zé)N冷凝,促使三甘醇溶液起泡。反之,如果貧三甘醇溫度高于氣體溫度16℃以上,三甘醇損失和出塔干氣露點(diǎn)就會增加很大。脫水撬運(yùn)行中異常情況主要表現(xiàn)為三甘醇損失嚴(yán)重,如上所敘述的精餾柱盤管穿孔、擋板損壞及重沸器防爆膜破損等,應(yīng)及時進(jìn)行整改。

        2 三甘醇溶液中污染物的來源及主要成分

        通過分析,分析引起三甘醇溶液變質(zhì)的原因可能如下:

        (1)預(yù)處理不理想,天然氣攜帶液,機(jī)雜攜帶;(2)與硫化氫反應(yīng)生成無機(jī)酸酯類;(3)與無機(jī)鹽反應(yīng)生成結(jié)晶醇;(4)再生時,遇高溫自身發(fā)生分解或與水發(fā)生縮合反應(yīng)[2];(5)與氧接觸被氧化。

        表1 三甘醇溶液中污染物主要成分Tab.1 Main component of pollutants in triethylene glycol

        3 污染物對三甘醇脫水性能的影響

        對照現(xiàn)場三甘醇溶液的脫水工藝,組裝裝置,考察三甘醇溶液中的不同雜質(zhì)對脫水效果的影響。

        圖1 三甘醇溶液脫水性能實(shí)驗(yàn)裝置圖Fig.1 Experiment diagram of triethylene glycol dehydration

        (1)含水 當(dāng)含水大于3%時,天然氣脫水不合格。

        (2)高礦化度 部分單井產(chǎn)出的地層水礦化度較高、水量又大,加上分離器分離不徹底,與無機(jī)鹽反應(yīng)生成結(jié)晶醇,堵塞管路,必須進(jìn)行全面的清洗工作。出現(xiàn)此方面問題比較突出的集氣站有北×站、北×站、南×站等,由于這部分集氣站管轄一些產(chǎn)地層水礦化度高的單井,例如:北×站管轄的G×-3井水樣礦化度為187529mg·L-1,南×站管轄的陜×井、G×-4井的礦化度分別為 109989.82、40032.94mg·L-1。

        圖2 脫水撬過濾器濾芯結(jié)晶鹽堵塞情況Fig.2 Filter element of filter blocking up by crystal salt

        (3)機(jī)械雜質(zhì) 由于天然氣在開采過程中高壓原料氣流速大,將單井中的機(jī)械雜質(zhì)攜帶至集輸系統(tǒng)中,分離不徹底的原料氣進(jìn)入脫水系統(tǒng)后將會與三甘醇溶液接觸,此時一部分機(jī)械雜質(zhì)會混入三甘醇溶液中。進(jìn)入三甘醇循環(huán)系統(tǒng)的機(jī)械雜質(zhì)隨著三甘醇進(jìn)入脫水撬的吸收塔、重沸器,進(jìn)入吸收塔、重沸器后三甘醇的流速降低,機(jī)械雜質(zhì)沉降在吸收塔、重沸器內(nèi)。當(dāng)機(jī)械雜質(zhì)沉降在重沸器內(nèi),會造成重沸器內(nèi)部較臟或者是重沸器內(nèi)壁結(jié)垢,有些機(jī)械雜質(zhì)還會沉積在火管上,此時會出現(xiàn)重沸器燒不到預(yù)定溫度、三甘醇污染嚴(yán)重等現(xiàn)象,影響三甘醇的再生和脫水效果。當(dāng)機(jī)械雜質(zhì)沉降在吸收塔塔盤上,它會使塔盤拼接處堵塞,降低塔盤漏失量,此時三甘醇回流能力降低,容易造成吸收塔攔液現(xiàn)象,檢修時三甘醇不回流無法回收,導(dǎo)致三甘醇損失嚴(yán)重。

        目前,北×站G×-15井和G×-16井生產(chǎn)過程中攜帶機(jī)械雜質(zhì)多,造成站內(nèi)脫水撬三甘醇污染,三甘醇損失嚴(yán)重,此種情況在其它個別集氣站同樣存在。針對此種現(xiàn)象,目前最有效的解決辦法也是加強(qiáng)原料氣脫水前的預(yù)處理,加強(qiáng)過濾。

        (4)酸性氣體 由于部分區(qū)塊原料氣中含酸性氣體比較高,三甘醇再生過程中高溫作用下又會揮發(fā)一部分含有酸性氣體的水汽,當(dāng)進(jìn)入精餾柱揮發(fā)或回流時與其接觸,同時三甘醇中富集了部分鹽分,導(dǎo)致Cl-含量增大,加速金屬腐蝕,容易造成腐蝕穿孔,這種現(xiàn)象在中×站、中×站、中×站等多座脫水撬上出現(xiàn)。

        (5)凝析油 凝析油又稱為天然汽油,主要成分是C5至C8烴類混合物,它伴隨天然氣開采出來的,由于原料氣的分離不徹底,部分凝析油將會被帶入脫水系統(tǒng),影響脫水撬的正常運(yùn)行。

        在脫水撬運(yùn)行過程中,凝析油對脫水撬的影響主要表現(xiàn)在:首先進(jìn)入脫水系統(tǒng)后,與三甘醇接觸污染三甘醇,使三甘醇溶液容易發(fā)泡且粘度增大,在一定因素上影響脫水效果;其次增加脫水撬的運(yùn)行負(fù)荷;另外由于活性炭過濾器對凝析油有過濾作用,在運(yùn)行過程中大量凝析油堵塞過濾器,影響三甘醇的過濾效果。此種問題主要表現(xiàn)在中區(qū)以及北區(qū)部分集氣站。為了減小凝析油對脫水撬運(yùn)行的影響可以采用三相分離器將凝析油進(jìn)行分離或降低節(jié)流后溫度。

        以上因素對脫水撬的影響表現(xiàn)為:三甘醇污染嚴(yán)重、三甘醇損耗增大、三甘醇的脫水效果減弱等現(xiàn)象,為了減小以上幾點(diǎn)對脫水撬運(yùn)行的影響,主要對策就是加強(qiáng)原料氣脫水前預(yù)處理能力。

        3 三甘醇回收工藝探討

        3.1 回收利用污染三甘醇方法

        目前,回收利用污染三甘醇溶液的主要辦法有(1)減壓蒸餾提純 污染三甘醇溶液各有機(jī)成分的沸點(diǎn)不同,雜質(zhì)沸點(diǎn)都高于三甘醇,采用蒸餾的方法將各組分分離。這種方法提純出來的TEG純度還是挺高的,但其一次性投入大、小分子難以去除。(2)陰陽離子樹脂樹脂除TEG中的H2S、無機(jī)鹽、有機(jī)酸等離子態(tài)污染物的方法對TEG進(jìn)行凈化。這種方法能除去大部分污染物,但其中的酯類、醇類污染物無法去除[3]。

        鑒于上述原因,擬對采氣一廠污染TEG溶液采用過濾、陰陽離子交換、脫色、膠水、再生回收等工藝措施進(jìn)行凈化處理。

        圖3 污染TEG溶液凈化處理工藝流程Fig.3 Cleaning treatment process of polluted TEG solution

        對不同時期現(xiàn)場回收的三甘醇進(jìn)行質(zhì)量抽檢,結(jié)果得出:回收三甘醇的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)完全符合工業(yè)三甘醇的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),而且在用于某集氣站脫水橇滿負(fù)荷的工作條件下進(jìn)行天然氣脫水效果評價時,露點(diǎn)合格。

        3.2 經(jīng)濟(jì)評價

        (1)每年單井站按140t,共用TEG量為140×8000元·t-1=112萬元·a-1。凈化廠每年消耗 85t,共用TEG量為85×8000元·t-1=68萬元·a-1。

        (2)每年采氣廠合計(jì)使用TEG的費(fèi)用為180萬元。每t污染TEG按70%的回收率計(jì),一年可節(jié)約成本為180×0.7=126萬元。

        (3)隨著天然氣開發(fā)礦區(qū)不斷擴(kuò)展,而且其他采氣廠也不同程度存在此類問題。因此,TEG的使用量將不斷增大,成本的節(jié)約也將不斷增大。

        4 結(jié)論

        (1)靖邊氣田三甘醇污染物主要由水、無機(jī)鹽、三甘醇降解產(chǎn)物、脫水時產(chǎn)生的高聚物等組成。其中水對三甘醇脫水效果最顯著,其次是無機(jī)鹽類,有機(jī)物雜質(zhì)對三甘醇?xì)馀萦杏绊憽?/p>

        (2)設(shè)計(jì)對三甘醇溶液進(jìn)行凈化處理,該工藝具有較高的經(jīng)濟(jì)效益,并有效地避免了對環(huán)境污染。

        [1]金祥哲,張寧生,吳新民,等.污染物對三甘醇脫水性和發(fā)泡性影響的研究[J].天然氣工業(yè),2005,25(10):97-98.

        [2]郭彬,何戰(zhàn)友,劉學(xué)蕊,等.三甘醇失效原因分析及回收研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(9):152-153.

        [3]沈復(fù)孝,景阿寧.廢三甘醇液的凈化處理[J].內(nèi)蒙古石油化工,2002,24(1):53-55.

        [4]任駿,景阿寧.污染三甘曹溶液的凈化處理技市[J].天然氣工業(yè),2000,20(6):98-99.

        [5]趙福麟.油田化學(xué)[M].東營:石油大學(xué)出版社,1999.

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