楊 峰
(合肥市晶弘電器有限公司,安徽 合肥 230001)
工廠冰箱門體生產(chǎn)使用最多的設備為旋轉式七工位門轉轂設備,經(jīng)過對門體換模時間的測定,門體現(xiàn)在的換模時間為4.5h,單臺設備的生產(chǎn)節(jié)拍為50s,由于換模而導致的產(chǎn)能損失為324臺冰箱,嚴重影響了門體的產(chǎn)量和生產(chǎn)效益的提升,所以提高換模效率成為迫在眉睫的課題。
開模后,操作人員將門殼體和門膽分別放入模具后,接模油缸把夾具下模架升到水平位置,混合頭自動充注系統(tǒng)按程序預先設定數(shù)據(jù)自動回程充注。充注完畢后,槍頭移栽小車退到原始位置。旋轉驅動油缸開始動作,帶動旋轉架旋轉。在旋轉的過程中,下模架沿光滑的軌道滾動后進行合模。旋轉到位后,下定位油缸進行定位,然后上定位油缸退出,上定位油缸退回原位后,旋轉油缸返回,同時鎖模油缸進行鎖模,接模油缸上升,接模油缸上升到位后,開鎖油缸開鎖,后一套夾具打開,下模架隨著接模油缸下降到原始位置開模,操作人員可取出成品,再放入門殼體及內(nèi)膽,一個動作循環(huán)完成。
根據(jù)目前的現(xiàn)狀,換模人員少,新員工操作設備不熟練,配合不默契,換模叉車不能及時到位。合模閉合高度不統(tǒng)一、設備夾具晃動厲害、光眼反映不良、缺少絲套。老模具狀態(tài)不穩(wěn)定,年久失修,缺件嚴重等狀態(tài);針對換模效率提升這一課題進行探討,經(jīng)魚骨圖分析找出影響的原因:
(1)對設備轉轂夾具的合模尺寸不統(tǒng)一進行改造。設備的標準合模高度為245mm,經(jīng)過測定,與標準尺寸相差太大,實際尺寸為
夾具號合模標準實際高度(mm)外左1 外左2 外左3 外左4 外左1 外左2偏差標準夾具合模偏差(mm)外左3外左41-1 245 247.5 250.5 250.2 249.3 0.0 2.5 5.55.24.31-2 245 251.2 251.3 251.3 248.3 0.0 6.2 6.36.33.31-3 245 248.6 251.2 252.2 250.6 0.0 3.6 7.27.25.6
因門體轉轂夾具的合模高度不統(tǒng)一,上下模板內(nèi)部預埋有均勻的不銹鋼水循環(huán)管路,用于對模具的升溫,在換模和調模過程中需要加大量到墊片進行補齊高度,這樣致使模溫升溫緩慢,并且不符和工藝的相關要求,設備合模高度尺寸不統(tǒng)一,造成換模要不斷加墊片調整,耗時。上下模板采用ZL104鑄鋁件,對上下模板進行加工,其內(nèi)表面加工后粗糙度不高于3.2um,確保尺寸的一致性;上下模板采用四組鉸鏈連接,上模板與旋轉架固定,下模板沿鉸軸旋轉,活動軸位置設置進行調整,避免開合模過程中對整體發(fā)泡門產(chǎn)生擠壓。模板的鎖緊采用下模板上鍥形塊移動方式鎖定。
(2)整改設備底板損壞螺絲套。設備表面泡液和灰塵較多、堵塞螺絲孔,員工清泡不及時,經(jīng)現(xiàn)場進行檢查有三分之二的螺絲被泡液堵死,影響卸螺絲進度,設備底板螺絲套損壞較多,致使大板晃動幅度大,對缺套、絲套損壞的轉轂上下模板進行配打模具安裝孔(內(nèi)襯鋼螺套),減少了換模過程中的設備與模具的緊固時間。
(3)模具缺件及絲套改進。逐一對模具進行排查并加工絲套進行安裝,在現(xiàn)有的模具上絲套因長期運轉脫落較多,且由于錯誤的操作強行開模時使得絲套張裂的也較多,上模具耗時多,模具上配件脫落較多,且由于長期的使用使得鎖緊塊松動的也較多,上模具耗時多,影響效率提升,逐一對轉轂進行排查并加工鎖緊塊、等高柱等相關配件進行安裝,對模具上損壞的絲套進行配打安裝孔,鎖緊滑輪座、鎖緊墊塊、限位塊材料為45鋼調質。
(4)模具墊片的改善。前期進行模具調整高度需加大量的鐵皮板,這種墊片導熱性不好,而且大小不一,經(jīng)常翹起或伸出模具外,有時也會給操作工造成意外劃傷,外觀也很難看,經(jīng)過測量按1mm、2mm、3mm的常用厚度,進行了鋁板的制作。經(jīng)過研究分析,討論幷試行加工了一些鋁板,按厚度不同分為A板、B板、C板經(jīng)試驗效果很好,鋁傳熱性能很好,加鋁板后基本不影響模溫。外觀也有統(tǒng)一的標準,不會裸露在模具外面,消除了劃傷的隱患。鋁傳熱性能很好,加鋁板后基本不影響模溫。且換模時間也提高了10~20min。
(5)模具壓條及換模工具的改善。在現(xiàn)有的模具上要固定壓條最少用11個螺絲,耗時多,影響效率提升,經(jīng)測試,上下螺絲在換模中占有較大的比重,每個壓條耽誤5~6min的時間,在改成壓塊后,每個壓塊只需要一個螺絲,兩個壓塊代替一個壓條,節(jié)省了9個螺絲的時間,每個壓塊只需要一個螺絲,兩個壓塊代替一個壓條,節(jié)省了9個螺絲的時間,每組節(jié)約時間約15~25min
由于換模過程中,經(jīng)常會遇到要進行撬模具來調整尺寸調模,過去經(jīng)常用笨重的壓條來撬,不但操作不便,而且耽誤時間,經(jīng)制作一個進行現(xiàn)場使用,較笨重的定位條更輕便和順手,根據(jù)不同尺寸制作輕巧方便的撬杠若干只,代替了原來的壓條,使用起來方便,省時省力;根據(jù)方便實用,貼近員工取用的原則,進行制作專用工裝進行統(tǒng)一存放換模的螺絲,減少來回走動取螺絲耽誤時間。
(6)模具維修工操作設備不熟練,強化培訓。對操作工進行測試和分析,比較與熟練工的差距及線體有無安排人員進行輔助工作,模具維修工與操作員工的實際操作配合脫節(jié),且線體無操作工配合,換模時人員相互配合脫節(jié)(叉車,操作工,換模工),對模具維修工進行流程培訓,提升工作技能,換模要求線體提供操作工,調度安排叉車工,杜絕出現(xiàn)相互等待造成時間的流失,同時制定換模工步考核表。
通過對設備改善和工裝的制作的改造,換模時間由原來的4.5h降到現(xiàn)在的2.5h,換模效率提高45%,目標達成。按照每個轉轂每小時生產(chǎn)72套門體的指標,現(xiàn)在每組由4.5h降低到2.5h,每組節(jié)省2h,每天平均換模按1組計算,每天節(jié)約4h,單價門體均價是70元,固定費率10%,每年按300天計算,合計效益=2*72*70*10%*300=30.24萬元。
換模項目的效率提升到2.5h目標已經(jīng)達成,效率穩(wěn)定在換模調模時間2.5h,有效地提高了設備利用率和模具生產(chǎn)的潛能。根據(jù)現(xiàn)有的模具結構和設備的現(xiàn)狀,與其他新設備相比,還有存在很大的差距,影響生產(chǎn)效率。為保證換模效率的穩(wěn)定發(fā)揮,模具和設備的保證是最重要的,經(jīng)常進行模具和設備保養(yǎng),定期進行全面檢修,排除模具存在的隱患。