劉思友
(云天化國際云峰分公司儀修廠,云南 宣威 655426)
云峰分公司儀修廠共有員工76人,負(fù)責(zé)分公司10萬t/年合成氨裝置、4套復(fù)肥、2套磷酸、2套硫酸、1套硝銨磷裝置及1套發(fā)電裝置的過程控制(DCS、PLC)以及能源計(jì)量儀表、在線分析儀表、過程控制儀表、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程在線儀表等的維護(hù)管理與更新改造工作。有DCS系統(tǒng)12套(其中2套進(jìn)口系統(tǒng)、10套國產(chǎn)系統(tǒng)),測(cè)量設(shè)備4 253臺(tái)件。
合成氨裝置于1966年開始建設(shè),裝置能力小,許多測(cè)量設(shè)備多為國產(chǎn)。測(cè)量設(shè)備類型多,上世紀(jì)80年代的測(cè)量設(shè)備均在使用。每年都會(huì)出現(xiàn)測(cè)量設(shè)備故障,對(duì)生產(chǎn)造成影響。2009年因儀表故障影響生產(chǎn)設(shè)備停車28h,因儀表故障影響工時(shí)減量19h;2010年因儀表故障影響設(shè)備停車24h,因儀表故障影響工時(shí)減量14.9h。經(jīng)對(duì)2009、2010年測(cè)量設(shè)備故障發(fā)生的情況進(jìn)行認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)分析,其主要原因如下。
(1)管理問題。①巡檢不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及隱患;②未滿足測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境及條件;③檢修的計(jì)劃性差。
(2)員工的技能水平低。①選型不當(dāng);②處理故障時(shí),操作失誤;③故障判斷不準(zhǔn),處理時(shí)間長。
(3)設(shè)備問題。①突發(fā)性儀表故障;②設(shè)備質(zhì)量及設(shè)計(jì)缺陷。
為此,分廠提出:?jiǎn)T工培訓(xùn)是基礎(chǔ),巡回檢查是關(guān)鍵,計(jì)劃檢修是保障,設(shè)備良好的使用環(huán)境及必要的技術(shù)改造是降低設(shè)備故障率的有效途徑的精細(xì)化管理思路。
為了職工能用好設(shè)備、管好設(shè)備、降低設(shè)備故障率,以制度、規(guī)定為抓手進(jìn)行培訓(xùn)工作,把職工技能培訓(xùn)與“四懂三會(huì)”相結(jié)合。立足于內(nèi)培,推行師帶徒等方式。年初時(shí)班組員工提出自己的培訓(xùn)需求,每個(gè)班組根據(jù)員工培訓(xùn)需求,結(jié)合實(shí)際工作的重點(diǎn)、難點(diǎn),制定出每月的培訓(xùn)計(jì)劃,明確授課人,提早準(zhǔn)備。每月大家輪流講課,授課人收集材料、準(zhǔn)備教案、器材,授課時(shí)互相提問、相互交流。培訓(xùn)過程中,注重理論與實(shí)際操作相結(jié)合,真正做到授課人在備課中學(xué),在授課時(shí)互幫互學(xué),共同提高。同時(shí),每年進(jìn)行兩次綜合考評(píng)。對(duì)優(yōu)勝者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)員工學(xué)習(xí)積極性。通過培訓(xùn)方式的改變,成效顯著,在2010年11月集團(tuán)、公司舉辦的儀表工技能競(jìng)賽中,儀修廠職工獲得了第一名、第三名、第四名、第五名的好成績。為降低設(shè)備故障率奠定了基礎(chǔ)。
(1)按區(qū)域?qū)訉臃旨?jí)。分廠按片把測(cè)量設(shè)備管理落實(shí)到班組,班組落實(shí)到小組,小組落實(shí)到個(gè)人。分廠、班組、小組、員工四級(jí),各司其職,層層落實(shí),杜絕漏檢。
(2)按測(cè)量設(shè)備對(duì)生產(chǎn)影響程度確定巡檢時(shí)間:A類設(shè)備2h,B類設(shè)備4h,C類設(shè)備8h,D類設(shè)備24h。
對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,就能杜絕小故障,把大故障變?yōu)樾」收?,把設(shè)備隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
設(shè)備的故障一般有一定的周期性,根據(jù)測(cè)量設(shè)備品種、使用環(huán)境、測(cè)量介質(zhì)、故障歷史及原因,組織班組長、技術(shù)員,識(shí)別測(cè)量設(shè)備的使用周期,確定更換時(shí)間,按期更換。要充分利用生產(chǎn)設(shè)備檢修的機(jī)會(huì),提前做好測(cè)量設(shè)備的預(yù)防性維護(hù),對(duì)潛在的隱患進(jìn)行處理。
每月開展一次設(shè)備管理工作交流會(huì)討論:各班組設(shè)備維護(hù)、檢修好的經(jīng)驗(yàn)及做法;本月出現(xiàn)過哪些設(shè)備故障及故障的原因,應(yīng)吸取的教訓(xùn);是否存在疑難問題或重復(fù)出現(xiàn)的問題,尋找解決的辦法。
(1)編制了《儀器、儀表維護(hù)校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)程中對(duì)測(cè)量設(shè)備的原理、使用條件及環(huán)境要求、日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、校準(zhǔn)、常見故障處理方法等內(nèi)容均作了詳細(xì)的規(guī)定和描述。工作中嚴(yán)格按規(guī)程要求去做。
(2)明確職責(zé)。設(shè)備維護(hù)實(shí)行問責(zé)制,維護(hù)、保養(yǎng)落實(shí)到人。
(3)創(chuàng)造條件滿足DCS系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備使用要求。
(4)對(duì)調(diào)節(jié)閥、包裝秤汽缸、皮帶秤等可動(dòng)部件,定期加油、定期校驗(yàn)。
制定《設(shè)備管理檢查評(píng)定考核細(xì)則》及評(píng)分表,每周組織一次檢查,每月組織一次設(shè)備評(píng)級(jí),分為優(yōu)、良、中、差,結(jié)果在分廠月例會(huì)上對(duì)每個(gè)班組工作完成情況及設(shè)備管理工作情況進(jìn)行通報(bào)。并與班組員工的績效工資掛鉤,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,連續(xù)兩月倒數(shù)第一,取消班組年終評(píng)選先進(jìn)資格。由于措施得力,設(shè)備管理工作見到成效,故障率逐年降低。
2011年減少因儀表問題造成合成氨系統(tǒng)停車1次,每次6h,產(chǎn)量10t/h,合成氨按3 200元/t計(jì)算,每年增效19.2萬元。減少磷酸停車1次,每次2h,產(chǎn)量20t/h,磷酸按3 000元/t計(jì)算,3套裝置每年4次,每年增收48萬元。每年減少2套硫酸停車1~2次,至少10h,產(chǎn)量400t,硫酸按600元/t計(jì)算,每年增收24萬元。通過測(cè)量設(shè)備精細(xì)化管理,減少裝置停車,增加效益至少91.2萬元/年。
減少了工藝裝置停車次數(shù),延長了各工藝裝置設(shè)備的使用壽命,降低了員工檢修勞動(dòng)強(qiáng)度、安全風(fēng)險(xiǎn)。