張述飛
(中海石油建滔化工有限公司,海南東方572600)
穩(wěn)定汽包液位是化工生產過程中主要的工藝指標之一,也是保證設備安全運行的必要條件。傳統(tǒng)的汽包液位控制一般采用單沖量/雙沖量/三沖量的控制方式,在開車階段或鍋爐負荷較低的情況下采用單沖量控制,適當負荷下切換到三沖量控制[1]。該控制方案普遍把給水閥作為調節(jié)回路的執(zhí)行器,通過穩(wěn)定給水流量來控制汽包液位,往往會造成調節(jié)閥前后差壓較大,從而消耗在調節(jié)閥上的能量較大,不利于裝置的節(jié)能。在中海石油化學股份有限公司800kt/a甲醇裝置中通過采用透平轉速來調節(jié)給水量,進而控制液位,減少了調節(jié)閥上的能量損失,取得了較好的控制效果。
該甲醇裝置中高壓汽包液位由4臺差壓變送器測量,1臺FF總線變送器信號(LT2003)引入DCS用于調節(jié),3臺HART協(xié)議變送器信號(LT2004/2005/2006)引入ESD用于聯(lián)鎖保護。汽包出口飽和蒸汽流量和汽包壓力采用FF總線變送器測量;給水流量采用FF總線渦街流量計。2臺給水調節(jié)閥中大閥FV2001A為等百分比流量特性,最大流量206t/h;小閥FV2001B為直線流量特性,最大流量103t/h。并聯(lián)裝配3臺高壓給水泵,2臺性能參數(shù)完全一致的Elloet蒸汽透平J541A/B,1臺電泵J541C。正常情況下2臺透平運行,電泵處于備用狀態(tài)。
裝置投產后高壓汽包液位一直采用傳統(tǒng)的單沖量/三沖量控制方式,操作過程中根據汽包不同的負荷進行選擇。單沖量就是單純的液位調節(jié),往往在初始上水或負荷較小的情況下使用;三沖量液位控制系統(tǒng)是將汽包液位作為主被控變量,給水流量作為副被控變量的串級控制系統(tǒng)與蒸汽流量作為前饋信號的前饋-串級反饋控制系統(tǒng)[2]。
傳統(tǒng)的三沖量液位控制系統(tǒng)將給水流量、蒸汽流量等擾動引入到串級控制系統(tǒng)的副環(huán),因此能夠迅速被副環(huán)克服[3]??刂苹芈返淖罱K原件執(zhí)行器由調節(jié)閥FV2001A/B來充當。2臺調節(jié)閥的實際動作通過DCS CALCU功能塊實現(xiàn),對應關系見表1所列。
表1 調節(jié)閥開度與控制器的輸出對應關系
實際運行過程中,在負荷正常的情況下,鍋爐上水流量200t/h左右,F(xiàn)V2001B開度始終處于90%,F(xiàn)V2001A開度則在10%左右進行液位調節(jié)。2臺透平轉速在3 500r/min固定不變,由于透平處于較高轉速,汽包給水壓力也高,F(xiàn)V2001A/B前后差壓較大。同時由于FV2001A流通能力相對較大,微小的閥位變化就會引起液位和汽包給水壓力的較大變化,影響了汽包液位的穩(wěn)定性。圖1為高壓汽包液位6h的趨勢,液位最大有3%的偏差。
雖然單沖量/三沖量汽包液位控制可以滿足液位調節(jié)的需要,但由于透平(J541A/B)轉速采用手動調節(jié),轉速固定不變,通過改變調節(jié)閥開度來控制高壓汽包給水量。在實際運行過程中FV2001A處于較小的開度,給水調節(jié)閥前后差壓較大,節(jié)流過程中造成的能量損失大,不利于裝置的經濟運行。同時易對閥芯閥座產生沖蝕破壞,縮短調節(jié)閥使用壽命。但是如果將2臺調節(jié)閥開度處于較大的位置,甚至全開,通過透平轉速來實現(xiàn)給水流量的控制,即可減少透平的蒸汽用量,實現(xiàn)裝置節(jié)能降耗的目的。
圖1 傳統(tǒng)控制方式下高壓汽包液位曲線
具體方案:在液位控制系統(tǒng)中引入一個轉速調節(jié)器SIC2001,將液位調節(jié)器輸出信號、蒸汽流量信號、給水流量信號送加法器LY2003B,加法器輸出信號送至轉速調節(jié)器。該方案中主調節(jié)器是液位控制器LIC2003C,副調節(jié)器是轉速調節(jié)器SIC2001,將SIC2001輸出的4~20mA信號送至ITCC控制調速閥調節(jié)透平轉速。FIC2001保持在手動狀態(tài),輸出鎖定在較大值,以便實現(xiàn)透平轉速調節(jié)汽包液位的目的。該方案實際上是在典型的串級三沖量控制系統(tǒng)基礎上演變而成,主調節(jié)器保證水位無靜態(tài)偏差,其輸出信號、給水流量信號和蒸汽流量信號都作用到副調節(jié)器,當蒸汽負荷改變時迅速調節(jié)透平轉速保證給水流量和蒸汽流量的平衡[4]。其控制原理如圖2所示。
圖2 轉速調節(jié)控制液位原理
轉速調節(jié)控制方案在原有單沖量/三沖量方案基礎上,增加一個轉速調節(jié)器SIC2001,原有的控制方案繼續(xù)保留,便于汽包低負荷或設備故障情況下使用。具體的控制系統(tǒng)功能如圖3所示。
圖3 改進后液位控制系統(tǒng)
各調節(jié)器與功能塊的作用如下:
a)LIC2003A:用于單沖量液位控制的調節(jié)器,反作用;
b)LIC2003C:用于三沖量液位控制的調節(jié)器,反作用;
c)FIC2001:給水流量調節(jié)器,反作用;
d)SIC2001:轉速調節(jié)器,反作用,根據透平性能參數(shù)控制轉速在3 050~3 749r/min;
e)LY2002:高壓汽包液位壓力補償計算,算法為
式中:LI2003.PV——高壓汽包液位測量值;PI2005.PV——高壓汽包壓力。
f)FY2002:高壓汽包出口蒸汽補償計算,由于FI2002所測為飽和蒸汽流量,只需進行壓力補償:
式中:FI2002.PV——汽包出口飽和高壓蒸汽測量值;PI2005.PV——高壓汽包壓力;ρ——高壓飽和蒸汽參考密度,取67.3kg/m3。
g)求和塊:求和功能,液位控制器輸出信號、蒸汽流量信號、給水流量信號的代數(shù)和。
h)模式選擇:用于不同模式間的切換,即單沖量/三沖量/轉速調節(jié)。操作指令由工藝操作員按需要發(fā)出。
在開、停車或者系統(tǒng)不穩(wěn)定時采用單沖量或三沖量控制。單沖量調節(jié)器和三沖量調節(jié)器在不被選中時給定值和測量值相等,且不被選中調節(jié)器的輸出始終跟蹤被選中調節(jié)器的輸出。這樣當切換控制方式時不必進行平衡操作,實現(xiàn)無擾動切換。單沖量/三沖量汽包液位控制系統(tǒng)的投用還是采用傳統(tǒng)的控制方式。當鍋爐負荷達到適當且運行穩(wěn)定時可切換到轉速控制,LIC2003C置自動,SIC2001置串級,LIC2003A,F(xiàn)IC2001置手動。為防止2臺給水透平同時調節(jié)時互相干擾,其中1臺用手動控制轉速,使轉速固定,另1臺透平轉速自動根據給水量進行調節(jié)。高壓汽包正常運行時負荷一般在85%左右,上水量大約200t/h。根據給水透平性能參數(shù)將1臺透平轉速固定在3 200r/min,上水量105t/h,約占補水量的一半,另1臺轉速在3 050~3 749r/min對流量進行補充調節(jié)。轉速控制投用后根據運行情況通過FIC2001手動將給水閥FV2001A/B開大,如果液位波動較大,調整需較長時間,直至FIC2001輸出為100%。隨著給水閥的開大,調速透平轉速逐漸下降,蒸汽用量減少。
轉速調節(jié)方案中透平與傳統(tǒng)三沖量控制中調節(jié)閥動態(tài)特性有很大的差別,當液位存在偏差時,F(xiàn)IC2001動作可以快些,便于迅速克服擾動。但如果SIC2001輸出動作過快,造成透平實際轉速跟不上設定值,極易造成系統(tǒng)失調。對于SIC2001參數(shù)的整定和投用,在實際操作中積分時間可長一些,為防止系統(tǒng)主、副調節(jié)器被調量產生共振現(xiàn)象,上一級調節(jié)系統(tǒng)的周期至少為下一級系統(tǒng)周期的2~3倍[5]。
實際投用后,通過透平轉速調節(jié)給水量穩(wěn)定液位,液位控制效果如圖4所示,液位調節(jié)偏差控制在1%以內,控制效果良好。
圖4 轉速調節(jié)控制液位趨勢
轉速調節(jié)在實際運行中還需考慮故障情況,最大限度地保證裝置穩(wěn)定運行。當其中1臺透平跳車時,電泵會自啟動,汽包給水流量迅速增大。此時轉速調節(jié)方案無法快速克服給水流量的擾動,極易造成高壓汽包液位的大幅波動,因而需快速地由轉速控制切換到三沖量控制,以保證給水量維持在跳車前的水平,穩(wěn)定汽包液位。
轉速控制方案實施后,控制回路的穩(wěn)定性和可靠性比傳統(tǒng)三沖量方案有明顯的提高。高壓汽包液位控制精度由原來的3%左右提高到了1%左右。由于給水閥FV2001A/B處于90%以上的開度,閥前后差壓很小,能量損失大大減小。正常負荷情況下,2臺透平轉速由原來的3 500r/min降到了3 200r/min左右,減少了蒸汽用量,2臺透平大約節(jié)省蒸汽2.5t/h。同時透平保持在中速運行狀態(tài),減少了設備損耗,降低了故障率。
在傳統(tǒng)三沖量液位控制的基礎上,以透平轉速控制給水量,優(yōu)化了裝置的控制方式,提高了控制水平。實際應用證明,通過轉速調節(jié)控制汽包液位可取得良好效果,特別是在企業(yè)大力提倡節(jié)能減排的今天更加意義重大。
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