諶玉雙,宋建存
5500t/d生產(chǎn)線熟料強度的提高
The Increase of Clinker Strength in 5500t/d Clinker Production Line
諶玉雙,宋建存
我公司擁有兩條Φ4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯,其中2號窯于2009年6月點火投產(chǎn),采用天津院有限公司最先進的5500t/d第四代步進式穩(wěn)流冷卻機、第三代改進型預熱器(相比以前型號阻力更小,換熱效率更高,更節(jié)約鋼材)以及某國外公司的四風道燃燒器。
投產(chǎn)以來熟料3d、28d強度都不高,3d強度26MPa左右,28d強度55MPa左右,給水泥熟料的銷售帶來較大困難。隨市場競爭加劇以及國家宏觀調(diào)控的影響,客戶對熟料的質(zhì)量提出了更高的要求。
由于我廠燃煤品質(zhì)偏差,火焰疲軟無力,煤粉燃盡時間長,溫度不夠集中,煙室溫度較高,結(jié)皮嚴重,黃心料多。燃燒器對火焰的調(diào)節(jié)難于滿足生產(chǎn)的需要。
我公司二線配料方案為KH=0.890±0.020,SM=2.60±0.10,AM=1.60±0.10,通過數(shù)據(jù)觀察,熟料中C3S的含量較少。眾所周知,熟料強度主要來源于硅酸鹽礦物,而C3S的多少對熟料3d、28d強度的高低起決定性的作用。
據(jù)相關(guān)資料介紹,含堿熟料早期強度高,后期強度增進率降低。堿含量在一定范圍內(nèi),早期強度與堿含量之間為正的相關(guān)關(guān)系,后期強度與堿含量為負的相關(guān)關(guān)系。當堿含量過高時,早期和后期強度均下降。少量的堿對熟料形成過程具有一定的礦化作用,對熟料強度無較大影響。但在1450℃時堿的存在使CaO吸收緩慢,R2O濃度越大,延緩程度越嚴重。過量的堿會阻礙fCaO的吸收,甚至會破壞硅酸鹽礦物的穩(wěn)定性,使其分解形成KC23S12及大量fCaO,這種二次fCaO一般很難再被硅酸鈣所吸收,使硅酸鹽礦物含量減少。并且隨堿含量的提高,燒成范圍變窄,極易起大塊形成黃心料,嚴重影響熟料的強度。
從圖1可以看出,隨熟料中硫含量的降低,熟料28d強度增加非常明顯。少量的SO3含量,降低了液相形成溫度和液相粘度,主導作用有利于熟料礦物的形成;但當SO3含量超過一定含量后,雖然在一定程度上降低了液相形成溫度,改善了熟料礦物的結(jié)晶形態(tài),但整體作用上不利于C3S的形成。一方面原因是,SO3使液相粘度降低,晶核形成速率減小,而晶體生長速率較高,使為數(shù)不多的晶核長成大晶體,總數(shù)量減少。另一方面,SO3在C3S中固溶量是受到嚴格限制的,即小于1%。當SO3濃度略高于極限濃度時,導致含SO3的C3S固溶體晶格強烈畸變、破壞并產(chǎn)生新相,致使熟料中C3S減少、C2S增加,熟料質(zhì)量下降[1]。
熟料慢冷會使生成的C3S分解,降低熟料的強度;在500℃時β-C2S轉(zhuǎn)化為γ-C2S,使物料粉化,由于γ-C2S水硬性較小,因而降低了水泥熟料的強度。我廠冷卻機各風室冷卻篦板的風量自動調(diào)節(jié)閥始終處于常開狀態(tài),不能根據(jù)各點阻力自動平衡冷卻風量;隨產(chǎn)量的提高冷卻機風量嚴重不足,并伴隨風機時??蛰d情況,熟料溫度達到200℃以上,嚴重影響熟料質(zhì)量及輸送設(shè)備安全。
表1 熟料化學組成(%)及率值
表2 熟料礦物組成(%)及物理指標(MPa)
(1)礦山要按計劃開采,分采點按K2O高低搭配進行均化,降低生料中K2O的含量,保證熟料中K2O含量低于0.70%。
(2)嚴格控制進廠煤硫的含量,確保原煤均化后SO3的含量小于或等于0.7%,加強煤均化的管理。
根據(jù)我廠石灰石和原煤情況,8月1日將熟料三率值由KH=0.890±0.020,SM=2.6±0.1,AM=1.6±0.1,調(diào)整為KH=0.900±0.020,SM=2.6±0.1,AM=1.5±0.1。
煤粉細度由80μm篩篩余8%調(diào)整為4%,水分≤6%。
由天津院根據(jù)我公司燃煤情況設(shè)計大推力噴煤管,加速煤粉燃燒速度,加強火焰強度,提高煅燒溫度;并對原有噴煤管進行改造。
2.5.1 采用薄料快燒的方法
適當提高窯速,采取薄料快燒的方法,以利于窯內(nèi)物料填充率的降低,增加物料在窯內(nèi)的翻滾次數(shù)以及減小在窯內(nèi)過渡帶的停留時間,加強物料的煅燒。
2.5.2 提高入窯二次風溫
篦冷機采取厚料層操作,料層厚度保持在500~750mm,保證入窯二次風溫在1020℃以上,提高煤粉燃燒速度和燒成帶溫度,降低煙室溫度,防止液相提前出現(xiàn)形成黃心料。
2.5.3 分解爐溫度的控制
根據(jù)風煤料,合理分配窯和爐的風量,控制分解爐溫度在880℃左右,保證入窯分解率在90%以上,防止爐內(nèi)燃料燃燒不完全,出現(xiàn)分解爐出口溫度與五級下料管溫度倒掛。
2.5.4增強熟料的冷卻效果
對冷卻機各風室風閥進行測量,更換滿足要求的拉簧,保證風閥能夠根據(jù)熟料的厚度、結(jié)粒大小自動平衡各自區(qū)域的風量,避免部分區(qū)域風量過?;蜻^少影響冷卻效果。對風機葉輪進行加長改造,增加風機風量,提高熟料冷卻效果。
通過采取以上措施,自8月起熟料3d、28d強度得到較大提高,熟料強度分別大于30MPa、60MPa(見表1、表2)。
通過以上措施的實施,熟料3d、28d強度得到較大提高。我們的體會是,要保持強度的穩(wěn)定,必須加強熟料煅燒,增強熟料冷卻效果,嚴格控制熟料中硫堿的含量,統(tǒng)一操作思路。
[1]謝峻林,肖飛燕,狄東仁,朱戰(zhàn)嶺.高硫煤對熟料礦物形成及顯微結(jié)構(gòu)的影響[J],武漢理工大學學報,2010-8.
TQ172.622.29
B
1001-6171(2012)04-0096-02
通訊地址:鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司,河北 鹿泉 050200;
2011-12-15;
沈 穎