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        JBB-1型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組工業(yè)試驗(yàn)

        2012-01-01 00:00:00王永紅黃裕川廖世清等
        科技資訊 2012年2期


          摘要:由于攀煤(集團(tuán))公司太平礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,急傾斜薄煤層占全礦井的70%,為提高急傾斜薄煤層開采效率,針對煤層開采方法,結(jié)合急傾斜薄煤層工作面的現(xiàn)場情況,2010年與北京煤科院共同研發(fā)了JBB-I型急傾斜薄煤層創(chuàng)運(yùn)綜采機(jī)組樣機(jī),在太平礦25115工作面進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn),取得了階段性成功。
          關(guān)鍵詞:急傾斜薄煤層開采 傾斜布置 走向開采 機(jī)組的防倒 防滑 變頻及電液控制
          中圖分類號:TD355 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)01(b)-0085-02
          攀煤公司太平礦的主要可采煤層為急傾薄斜煤層,占礦井可采儲(chǔ)量的70%,其中急傾斜薄煤層占35%左右,發(fā)展急傾斜薄煤層綜合機(jī)械化開采是我礦安全生產(chǎn)最關(guān)鍵的問題。根據(jù)礦井的實(shí)際,JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組在我礦25115工作面進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)。
          1 JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組的開采施工技術(shù)
          (1)JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組的布置設(shè)計(jì)。前蘇聯(lián)AHIII型綜采設(shè)備是用俯斜的方式開采急傾斜薄煤層,這種設(shè)備布置方式不足點(diǎn)在于液壓支架后空頂距離大,采空區(qū)來壓時(shí)全在液壓支架上;在移架過程中,液壓支架之間掉渣、冒塊,不利于操作人員的安全,同時(shí)不利于設(shè)備后期的拆除工作。經(jīng)多方驗(yàn)證JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組采用沿傾斜方向布置,沿走向開采,適用于煤層傾角70°的走向長壁偽斜工作面或煤層傾角60°以下的正傾斜工作面進(jìn)行設(shè)備布置和開采是可行的。
          (2)JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組的防倒、防滑設(shè)計(jì)。由于是急傾斜薄煤層,工作面坡度大,機(jī)組難以在工作面進(jìn)行固定,機(jī)組的防倒、防滑設(shè)計(jì)是關(guān)鍵,一般機(jī)組的液壓支架有支護(hù)頂?shù)装寮吧?、推移、擋矸的功能,但JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組為了防止在工作面借自重下滑,另在液壓支架上設(shè)計(jì)了一套防倒、防滑、斜擋拉等裝置,通過防倒、防滑、斜拉油缸將支架與支架之間、支架與刨運(yùn)梁之間進(jìn)行了聯(lián)接,能有效的防止機(jī)組在工作面下滑這一難題。
          (3)刨煤方式。在國內(nèi),許多刨煤機(jī)通過電機(jī)直接啟動(dòng)進(jìn)行刨煤,直接啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)時(shí)高達(dá)5~7倍的啟動(dòng)電流,造成電機(jī)過熱產(chǎn)生高溫,從而加速電機(jī)絕緣老化;啟動(dòng)時(shí)能量損耗過大,浪費(fèi)電能;造成其它機(jī)械設(shè)備的非正常磨損,縮短了設(shè)備的使用壽命。JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組采用變頻調(diào)速啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),具有起停自如、減少空載、節(jié)能的功效,同時(shí)機(jī)組通過鏈牽引進(jìn)行刨煤及操作臺(tái)電液控制刨煤狀態(tài),在刨煤過程中實(shí)現(xiàn)工作面無人操作,確保了生產(chǎn)過程中的安全。
          (4)移架、電機(jī)冷卻、減速箱的潤滑的方法。機(jī)組移架時(shí)以刨運(yùn)梁為基準(zhǔn),通過推移油缸使支架向前移;電機(jī)的冷卻方法采用水冷卻,減速箱內(nèi)設(shè)油泵進(jìn)行潤滑。
          2 技術(shù)參數(shù)(表1)
          
          3 主要特點(diǎn)
          (1)利用急傾斜煤層特點(diǎn),刨運(yùn)機(jī)梁既做刨頭的承載體,以做移架橫梁,省略了輸送機(jī)。(2)在刨運(yùn)機(jī)落煤期間采用電液控制,刨運(yùn)綜采機(jī)組無需司機(jī)跟機(jī)作業(yè),實(shí)現(xiàn)了落煤期間工作面無操作人員的愿望,一方面利于安全生產(chǎn),另一方面為智能化無人工作面打下基礎(chǔ)。(3)刨運(yùn)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)由兩臺(tái)礦用變頻器控制,既可提高驅(qū)動(dòng)電機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩、保證驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率平衡,可根據(jù)煤層的硬度自動(dòng)調(diào)節(jié)刨運(yùn)機(jī)的切割速度,提高效率。(4)創(chuàng)新設(shè)計(jì)出一種新型推移機(jī)構(gòu),搖擺千斤頂呈八字結(jié)構(gòu),既能有效阻止刨運(yùn)梁的下滑,又能提高刨運(yùn)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的穩(wěn)定性。
          4 刨運(yùn)機(jī)在地面安裝調(diào)試出現(xiàn)的問題及整改方法
          4.1 支架部分
          (1)液壓支架掩護(hù)梁在支架上下運(yùn)動(dòng)過程中與防滑油缸相切割。
          解決方法:①將支架掩護(hù)梁側(cè)推板的高度用火焊切割一部分。②下端頭支架移動(dòng)防滑油缸座子(做2個(gè)防滑油缸座子,將下端頭支架防滑油缸座子向前移動(dòng)240mm,用火焊將支架底座割除防滑油缸底座位置,再用電焊將防滑油缸座子焊上)。
          (2)所有支架底調(diào)梁油缸與頂梁側(cè)推油缸伸縮方向裝反。底調(diào)梁固定端強(qiáng)度不夠,油缸推移過程中底調(diào)梁滑軌固定端易變形。
          解決方法:①調(diào)換底調(diào)梁油缸方向,使底調(diào)梁油缸與頂梁側(cè)推油缸伸縮方向一致(朝工作面的上方)。(2)用電焊將底調(diào)梁固定端焊牢。
          (3)下端頭支架推移油缸前端頭受力過大,端頭焊接不牢固,在支架上下運(yùn)動(dòng)過程中將推移油缸前端頭焊接處震斷。
          處理方法:將推移油缸前端頭斷裂處在車床及鏜床上倒450角,用氣焊焊接。
          (4)底調(diào)梁和頂梁側(cè)護(hù)板方向不一致。底調(diào)梁伸出方向朝下,頂梁側(cè)護(hù)板朝下,影響井下支架的穩(wěn)定性和調(diào)架時(shí)的安全性。
          解決方法:調(diào)換底調(diào)梁油缸及底座兩側(cè)滑軌和底調(diào)梁的位置。
          (5)下端頭支架的防倒、防滑、斜拉油缸的長度不夠。
          處理方法:制作油缸加長節(jié)(防倒油缸的加長節(jié)是將中70元鋼上車床一端車絲扣,另一端鉆銷子孔;防滑油缸的加長節(jié)是將φ70的軸上車床一端車絲扣,另一端鉆銷子孔。)
          (6)液壓支架推移油缸后座在工作面受力過大。
          解決方法:將液壓支架后座進(jìn)行焊接
          (7)支架在升降過程中所有的搖擺油缸下端的圓頭壓板被拉出,原因是搖擺油缸下端與支架底座卡勁。
          處理方法:①將支架底座卡勁處用火焊切割。
         ?、诟鼡Q高強(qiáng)度螺栓,將圓頭壓板壓牢并用電焊焊牢。
          (8)所有支架操作閥組位置不對,原因是安裝不上防倒油缸。
          處理方法:將支將操作閥組從側(cè)面放到正前方。
          (9)支架液壓管的吊環(huán)太小,不利于管路排放。
          處理方法:重新制作吊環(huán),并在支架上焊接。
          4.2 刨運(yùn)機(jī)部分
          (1)刨運(yùn)粱質(zhì)量差、端頭焊接不牢。
          處理方法:重新焊接。
          (2)刨運(yùn)梁固定啞鈴銷的擋丁由于刨運(yùn)梁相互運(yùn)動(dòng)時(shí)力過大,造成擋丁擠斷。
          處理方法:重新焊接。
          (3)刨運(yùn)梁與支架連接銷的配合間隙過小,影響支架及刨運(yùn)梁的整體動(dòng)作。
          處理方法:將連接銷取出在車床上車1mm。
          (4)刨運(yùn)梁在工作面整體向下滑。
          處理方法:增加斜拉油缸將刨運(yùn)梁向上牽引。
          4.3 電液系統(tǒng)部分
          (1)電液系統(tǒng)的控制器在支架上給的位置不對,原因是支架在伸降過程中會(huì)切到控制器的接線頭。
          處理方法:用鐵板做電液控制器的過度連接塊,將控制器向后移50mm。
          (2)支架的升降動(dòng)作不統(tǒng)一,兩端頭上升時(shí)速度慢,抬不起。
          處理方法:更換控制器程序。
          (3)電液控制系統(tǒng)抗干擾能力差。
          處理方法:將電液控制線與變頻后的1140V電源線分開。
          5 工作面設(shè)備布置圖6工作面工業(yè)性試驗(yàn)
          2010年8月6日,JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)機(jī)在太平礦25115工作面進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)。在試驗(yàn)過程中,急傾斜薄煤層刨運(yùn)機(jī)受自然條件的影響,在工作面行走困難,導(dǎo)至液壓支架推移油缸及刨運(yùn)梁損壞,采用焊接方式修補(bǔ)推移油缸及刨運(yùn)梁損壞部份;電源線雜散電流與液壓系統(tǒng)控制線相互干擾,所有刨運(yùn)機(jī)液壓支架無法同步動(dòng)作,將電液系統(tǒng)控制線與電源線及信號線分開吊掛,排除了相互干擾的影響;同時(shí)工作面壓力大,在支架行走過程頂板破壞嚴(yán)重,使支架不能全面接頂,采用木垛填充支架頂部,使液壓支架全面接頂,防止了支架整體下滑。經(jīng)過共同努力及技術(shù)革新,干2010年10月12日,在25115工作面順利完成了走向l 8米的工業(yè)性試驗(yàn)任務(wù),取得較好效果。
          7 結(jié)語
          JBB-I型急傾斜薄煤層刨運(yùn)綜采機(jī)組在太平礦經(jīng)地面的調(diào)試取得了初步成果,在25115工作面工業(yè)性實(shí)驗(yàn)取得了成功,突破了全國急傾斜薄煤層綜合機(jī)械化開采難題,獲得了大量的技術(shù)資料,我們對該設(shè)備在實(shí)際中的應(yīng)用特性有了更加透徹的認(rèn)識,為下一步工作面正式開采奠定了基

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