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        鉆孔樁質(zhì)量改進措施

        2011-12-31 13:41:30嚴(yán)復(fù)元
        鐵路技術(shù)創(chuàng)新 2011年3期
        關(guān)鍵詞:樁頭易性鉆桿

        ■ 嚴(yán)復(fù)元

        京滬高速鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量要求嚴(yán)、技術(shù)難度大,要求線路施工后沉降值低,以確保列車運營高速、平穩(wěn)、舒適。鉆孔樁作為一種軟基處理技術(shù),應(yīng)用于京滬高速鐵路施工中。德禹特大橋DK346—DK359區(qū)段設(shè)置了409個橋墩。其基礎(chǔ)采用鉆孔樁,樁徑為1.0 m和1.25 m,其中1.0 m的3 288根,1.25 m的2根,需灌注混凝土143 725 m3,采用鋼筋4 616.5 t。

        1 可行性分析和目標(biāo)

        (1)現(xiàn)狀調(diào)查。通過對鉆孔樁質(zhì)量調(diào)查,武廣、鄭西高速鐵路及太中銀鐵路低應(yīng)變樁身完整性檢測合格率為100%,I類樁為90%。

        (2)可行性分析。隨著我國高速鐵路的建設(shè)與發(fā)展,樁基礎(chǔ)處理要求更高。鉆孔樁作為軟基處理技術(shù)廣泛應(yīng)用到高速鐵路。高速鐵路標(biāo)準(zhǔn)要求高,鉆孔樁檢測必須達到驗標(biāo)與設(shè)計要求,即低應(yīng)變檢測一次性合格率達100%。施工前組織技術(shù)人員調(diào)研,加強驗標(biāo)與施工工藝學(xué)習(xí),現(xiàn)場觀摩施工。

        根據(jù)調(diào)研,影響鉆孔樁樁身質(zhì)量主要有短樁頭、斷樁與偏樁問題,施工中應(yīng)加強管理和控制。短樁頭、斷樁與偏樁問題關(guān)聯(lián)因素分析見圖1。

        目標(biāo):提高鉆孔樁樁身質(zhì)量,目前I類樁合格率為99%,目標(biāo)值為100%。

        2 影響因素確認(rèn)和分析

        通過現(xiàn)場調(diào)研和分析,影響因素見表1。將規(guī)章制度不健全、機械操作不當(dāng)、樁位測量放點不準(zhǔn)、鉆桿不直、設(shè)備缺陷和地質(zhì)條件與設(shè)計不符確認(rèn)為是影響樁身質(zhì)量的非主要因素,將以下幾個因素確認(rèn)為是影響樁身質(zhì)量的主要因素。

        (1)混凝土和易性不好?,F(xiàn)場測定混凝土的和易性,發(fā)現(xiàn)按理論配比拌制的混凝土坍落度過小,坍落度損失較大、較快,造成混凝土的和易性不好,發(fā)生堵管。

        (2)混凝土拌制輸送時間不當(dāng)?,F(xiàn)場測定混凝土拌制及輸送時間,發(fā)現(xiàn)混凝土拌制時間過長,產(chǎn)生泌水、離析,骨料與砂漿分離,摩擦力加劇,導(dǎo)致堵管?;炷猎谳斔凸苈穬?nèi)流動性差,容易造成堵管?;炷吝\輸過程中停留時間長,坍落度損失過大,造成堵管。

        (3)混凝土灌注操作不符合規(guī)定?,F(xiàn)場測定混凝土灌注,發(fā)現(xiàn)混凝土灌注時間過長、埋管過深及灌注完畢拔管過快,造成堵管、夾砂。

        表1 影響因素確認(rèn)

        (4)鉆機定位及成孔偏移?,F(xiàn)場檢查鉆機定位及成孔,發(fā)現(xiàn)鉆機不能準(zhǔn)確對準(zhǔn)樁位,鉆桿不能垂直鉆進,成孔垂直度超過允許偏差。

        (5)鋼筋籠偏位?,F(xiàn)場檢查鋼筋籠安裝,發(fā)現(xiàn)鉆機鋼筋籠安裝偏位,超過允許偏差。

        (6)泥漿比重過大。現(xiàn)場測試混凝土泥漿,發(fā)現(xiàn)部分灌注前的泥漿比重超標(biāo)。

        3 改進措施

        針對影響鉆孔樁施工質(zhì)量問題采取的主要對策和措施見表2。

        (1)調(diào)整混凝土配比,嚴(yán)格控制混凝土坍落度。混凝土中的水、細骨料和粉煤灰用量較少時,混凝土和易性不好,常發(fā)生堵管。結(jié)合工程實際情況,在不影響設(shè)計強度的條件下調(diào)整混凝土配比。坍落度過大,造成樁頂浮漿會過多;使樁體強度降低,坍落度過低,出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制水膠比,按配比進行配料,確?;炷脸鰯嚢枵緯r的坍落度在180~220 m m,灌注時的坍落度在190~210 mm。通過調(diào)整混凝土配比及坍落度,混凝土的和易性從根本上得到改善,杜絕了由此引起的堵管。

        表2 主要對策和措施

        (2)調(diào)整拌和時間,減少混凝土在運輸時坍落度損失。通過試驗確定拌和時間在120 s以上?;炷涟柚撇扇 吧侔枇?、勤拌制”原則,每次拌和量約為1.5 m3,以免因堵管發(fā)生混凝土初凝現(xiàn)象。為防止混凝土停留時間過長、坍落度損失加大,混凝土從出攪拌站到灌注的時間控制在20 mi n以內(nèi)。第一盤混凝土拌和時應(yīng)適當(dāng)加大水膠比,以保證拌和設(shè)備及混凝土車內(nèi)部干燥而影響水膠比。當(dāng)氣溫較高時,泵管上鋪蓋麻布并澆水降溫,以延長混凝土初凝時間??s短鉆孔及移機時間,盡量控制10 mi n以內(nèi)。經(jīng)過多次試驗及現(xiàn)場測試,確定了混凝土最佳拌和時間及運輸時間,減小了混凝土初凝時間及坍落度損失值,防止出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。

        (3)嚴(yán)格控制灌注細節(jié)。鉆孔樁清孔后,開始灌注。導(dǎo)管安裝時,嚴(yán)格檢查各連接管件是否平順、牢固、密閉,保證灌注時不漏漿、不堵管。灌注過程中,應(yīng)確?;炷凉嘧⒌倪B續(xù)性。隨時檢查混凝土坍落度,一旦超標(biāo)不得灌注。灌注結(jié)束后,及時拔出導(dǎo)管。經(jīng)過多次試驗,確定了混凝土灌注后最佳拔管方式,保證了混凝土灌注時的連續(xù)性。

        (4)確保鉆機定位準(zhǔn)確,加強對成孔施工的監(jiān)測。確保鉆機螺旋桿、鉆頭中心線與樁位中心線在一條直線上,成樁后樁心距偏差不能大于5 cm,對位時鉆頭與樁點偏移不得大于3 cm。鉆桿垂直度可通過懸掛在鉆桿導(dǎo)向架側(cè)面的垂球調(diào)整,最大允許偏差不能超過鉆桿長度的1%。孔鉆進過程中,鉆機定位應(yīng)水平穩(wěn)固,以免影響垂直度。加強對鉆孔監(jiān)測,及時糾偏。鉆機鉆進時,一人負責(zé)記錄,一人負責(zé)指揮協(xié)調(diào)并監(jiān)督記錄,同時檢查鉆孔的偏差并及時糾正。通過準(zhǔn)確鉆機定位,加強監(jiān)測和糾偏,避免偏孔現(xiàn)象。

        (5)嚴(yán)格鋼筋籠安裝過程控制。鋼筋籠起吊過程中,應(yīng)有專人指揮、監(jiān)督,確保鋼筋籠不變形、不脫焊。嚴(yán)格安裝,鋼筋籠中心位置必須與孔位中心位置一致。灌注過程中隨時檢查,發(fā)現(xiàn)鋼筋籠產(chǎn)生位移、下沉或上浮,立即停止灌注,糾偏后再繼續(xù)灌注。通過對鋼筋籠安裝過程的控制,確保了鋼筋籠安裝質(zhì)量,避免了鋼筋籠位移。

        (6)嚴(yán)格執(zhí)行清孔,控制灌注前泥漿比重,確保樁身灌注質(zhì)量。灌注前應(yīng)對泥漿比重等進行再次檢測。灌注時若發(fā)現(xiàn)泥漿比重過大,用稀釋的泥漿對孔內(nèi)泥漿進行置換。通過二次清孔,保證灌注前孔內(nèi)泥漿比重在1.10以下,避免了夾砂現(xiàn)象,確保了樁頭質(zhì)量,杜絕了短樁頭現(xiàn)象。

        4 效果與效益

        (1)效果檢查。委托有檢測資質(zhì)的單位對436根試驗樁進行檢測,鉆孔樁低應(yīng)變樁身完整性檢測合格率100%,全部達到Ⅰ類樁水平。

        (2)效益分析。工程業(yè)主方要求工程質(zhì)量零缺陷,嚴(yán)禁出現(xiàn)斷樁、短樁頭、樁孔偏位和二類樁及三類樁。通過采取技術(shù)措施,提高了鉆孔樁施工質(zhì)量,減少了返工,節(jié)約了原材料,杜絕了斷樁、短樁頭、樁孔偏位,保證了工期進度、質(zhì)量等要求,并在實際工作中培養(yǎng)了施工人員,操作技能和整體水平全面提高,創(chuàng)造了不可估量的經(jīng)濟效益。

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