李葉
(大慶油田熱電廠熱工分廠自動班,黑龍江 大慶 163000)
按國家電監(jiān)會規(guī)定,在系統(tǒng)實際運行中,系統(tǒng)頻率保持在50+0.2HZ范圍內(nèi),所有上網(wǎng)發(fā)電機組必須滿足電網(wǎng)頻率要求,否則上網(wǎng)電價將被折值計算。保持系統(tǒng)頻率的穩(wěn)定,實現(xiàn)電網(wǎng)綜合優(yōu)化。調(diào)頻系統(tǒng)能否正常投入及投入能否達到調(diào)節(jié)指標(biāo)要求已成為考核電廠發(fā)電質(zhì)量的一項硬指標(biāo)。
大慶油田熱電廠采用3×200MW發(fā)電機組,采用的核心控制系統(tǒng)為西門子公司80年代生產(chǎn)的TELEPERM控制系統(tǒng)。調(diào)頻系統(tǒng)投入,必須對控制系統(tǒng)相關(guān)的程序重新設(shè)計,并滿足TELEPERM控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)能與GE公司生產(chǎn)的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通訊的要求,但現(xiàn)在已沒有能為這種控制系統(tǒng)提供程序設(shè)計及編寫通訊協(xié)議的技術(shù)人員,導(dǎo)致大慶油田熱電廠調(diào)頻系統(tǒng)無法達到要求。若正常投入調(diào)頻系統(tǒng),必須將上述問題解決。針對程序及通訊方面的問題進行研究,分別對#1-#3機組一次調(diào)頻系統(tǒng)進行設(shè)計與實施。
針對兩套不同的控制系統(tǒng),分別選用了具有輸入輸出功能的控卡件,對內(nèi)部地址、跳線重新設(shè)置,在各自程序內(nèi)編寫相應(yīng)的I/O接口程序,使需要通訊的數(shù)據(jù)在量程及信號制式上達到完全一致,最后用電纜硬線連接的方式,將需要通訊的數(shù)據(jù)進行連接,成功解決數(shù)據(jù)通訊問題。由于我廠TELEPERM控制系統(tǒng)功能落后,不能滿足調(diào)頻系統(tǒng)的要求,通過對部分功能塊內(nèi)核程序重新編寫,利用現(xiàn)有功能塊根據(jù)調(diào)節(jié)原理,重新設(shè)計了調(diào)頻系統(tǒng)控制程序,使控制系統(tǒng)滿足了調(diào)頻系統(tǒng)所需的準(zhǔn)確性、快速性、穩(wěn)定性的調(diào)節(jié)要求。對調(diào)節(jié)回路各項調(diào)節(jié)參數(shù)進行計算整定,進行冷態(tài)模擬試驗,直至達到省電網(wǎng)公司的指標(biāo)要求。
現(xiàn)大慶油田熱電廠#1、#2、#3機組調(diào)頻控制系統(tǒng)已一次通過了省電網(wǎng)公司的驗收,各項指標(biāo)均達到省電網(wǎng)公司的要求。#1、#2、#3機組調(diào)頻控制系統(tǒng)已正常投入運行。
通過對一次調(diào)頻控制回路自行設(shè)計與實施,節(jié)省了至少10萬元的調(diào)試費。由于通過一次調(diào)頻控制回路的驗收,每年可避免因發(fā)電質(zhì)量問題省電網(wǎng)公司對電廠的電價折值計算,可帶來至少數(shù)十萬元以上的收益,同時為老控制系統(tǒng)與現(xiàn)代控制系統(tǒng)的互相配合完成生產(chǎn)實際要求提供經(jīng)驗,為電廠的自動化投入率做出了貢獻。
AGC(Automation Generator Control)功能,即自動發(fā)電功能,通常指的是電網(wǎng)調(diào)度中心直接通過機組控制系統(tǒng)(DCS)實現(xiàn)自動增、減機組目標(biāo)負(fù)荷指令的功能。合理使用AGC,既能提高電能質(zhì)量,又能提高電網(wǎng)的經(jīng)濟性。
我廠三臺機組所采用的核心控制系統(tǒng)為西門子公司80年代生產(chǎn)的TELEPERM控制系統(tǒng),軟件功能已落后。若要實現(xiàn)AGC系統(tǒng)投入,必須對控制系統(tǒng)復(fù)雜的程序重新設(shè)計,并對功能塊重新開發(fā),下面就系統(tǒng)設(shè)計及調(diào)試中遇到的問題及解決措施進行闡述。
2.1.1 解決機組信號與遠程傳輸信號不一致
在聯(lián)調(diào)實驗中發(fā)現(xiàn),我廠上傳與接收的模擬量信號與實際信號偏差過大,經(jīng)與省調(diào)聯(lián)系發(fā)現(xiàn),是由于采用不同的量程所導(dǎo)致的。為了與省調(diào)信號一致,重新修改程序,在邏輯中進行系列運算,使信號對應(yīng)的功率量程與省調(diào)量程一致,保證了傳輸信號的準(zhǔn)確性。
2.1.2 AGC省調(diào)信號工作正常的保證
為保證AGC指令傳輸正常,對全部硬接線進行了校對和緊固,對電纜屏蔽作了處理,使接線接地電阻符合要求,根除了接線導(dǎo)致工作不穩(wěn)定的情況。為防止AGC省調(diào)信號在傳輸中發(fā)生擾動影響機組安全運行,在GRAPH-CS邏輯設(shè)計中,設(shè)計了模擬量延時處理邏輯,當(dāng)AGC指令信號超越合理范圍或異常跳變時自動切除AGC回路并報警,當(dāng)AGC指令在設(shè)定的死區(qū)范圍內(nèi)波動時能夠被識別并保持當(dāng)前指令不變。并用MAX和MIN功能塊對AGC負(fù)荷指令設(shè)置了一個上下限135MW-200MW,這樣有效保證了當(dāng)AGC負(fù)荷指令超出135MW-200MW范圍時,機組能夠維持當(dāng)時工況下實際負(fù)荷,維持機組平穩(wěn)運行,從而達到機組運行不受異常信號干擾的目的。
2.1.3 操作員站操作塊功能的實現(xiàn)
由于系統(tǒng)軟件功能的落后,在現(xiàn)有操作功能塊中,沒有能夠?qū)崿F(xiàn)AGC投入及切除操作操作邏輯塊,通過對邏輯塊程序進行設(shè)計編譯,設(shè)計出了適合AGC操作的邏輯功能塊。該塊能夠清晰顯示AGC“允許”、“解除”、“投入”這個三個操控按鈕的實際位置及相應(yīng)的顯示狀態(tài)、,使運行人員能夠?qū)GC進行相關(guān)操作監(jiān)視。同時在單控室控制盤上添加了AGC投入“允許”光字牌,當(dāng)AGC投入“允許”狀態(tài)時,光字牌亮,運行人員可以清楚地進行監(jiān)視。
2.1.4 保證AGC操作的可靠性
最初試驗時,有時點擊操作員站命令無效,或者點擊操作按鈕必須長時間持續(xù)按住,才能保證操作命令正確執(zhí)行。原因是我廠的開關(guān)量操作塊點擊輸出命令在內(nèi)部的運算周期是0.1s,而狀態(tài)的判斷在內(nèi)部運算周期也是0.1 s左右,這就造成有時命令無效、有時命令有效。對內(nèi)部邏輯編碼進行編譯,在系統(tǒng)邏輯中對AGC控制按鈕模塊加10S脈沖,當(dāng)運行人員點擊一下操作按鈕時,輸入命令便能維持10s,保證命令發(fā)出,使運行人員操作有效。
2.1.5 影響AGC調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度不滿足要求的原因分析及處理方法
2.1.5.1 機組負(fù)荷響應(yīng)速率較低及負(fù)荷起始響應(yīng)滯后較大問題的解決
當(dāng)AGC指令發(fā)生變化時,機組負(fù)荷響應(yīng)速率較低,使調(diào)節(jié)時間加長,不能滿足系統(tǒng)的調(diào)節(jié)要求。調(diào)整程序中的升速率的限幅,使其增大至20MW/min,在實際應(yīng)用中,升速率由3MW/min變?yōu)?MW/min,使協(xié)調(diào)系統(tǒng)功率主控站指令能跟隨AGC指令做出快速反應(yīng)。
2.1.5.2 負(fù)荷響應(yīng)動態(tài)過程結(jié)束后,超調(diào)較大,過渡時間長問題的解決
在協(xié)調(diào)系統(tǒng)動態(tài)調(diào)節(jié)過程中,鍋爐、汽機相互耦合,造成系統(tǒng)穩(wěn)定性差、過渡時間長的問題,解決這一問題的關(guān)鍵是找出系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系,并通過一些中間變量進行解耦,使相互耦合的系統(tǒng)簡化為單輸入、單輸出的系統(tǒng)。根據(jù)解耦控制理論,并結(jié)合機組的實際,制作了一個負(fù)荷折線函數(shù),使該信號和汽機主控站信號疊加,由于該信號只能在機組機前壓力劇烈變化時,才能在功率調(diào)節(jié)回路中起作用,當(dāng)鍋爐發(fā)生自發(fā)擾動的情況下,汽機不參與調(diào)節(jié),從而解決了負(fù)荷響應(yīng)動態(tài)過程結(jié)束后,超調(diào)較大,過渡時間長的問題。
考核機組AGC性能主要依據(jù)三個性能要素:調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度和響應(yīng)時間。東北電管局文件規(guī)定采用直吹式制粉系統(tǒng)的火電機組:AGC調(diào)節(jié)速率不小于每分鐘1.0%機組額定有功功率;AGC響應(yīng)時間不大于60s;AGC調(diào)節(jié)精度為±3%。我廠AGC調(diào)節(jié)速率大于每分鐘2.0%機組額定有功功率,AGC響應(yīng)時間在30s以內(nèi),AGC調(diào)節(jié)精度為±3%,可以達到性能指標(biāo)要求。
目前大慶油田熱電廠#2、#3機組已通過AGC省調(diào)驗收,從投入運行情況來看,各負(fù)荷段升、降負(fù)荷運行正常,各種控制性能良好,機組能正確進行各方式之間的無擾切換,不但減輕了運行人員的勞動強度,而且提高了機組的安全性。
[1]西門子公司.WIN-OS,使用手冊 2-2-2-10
[2]西門子公司.STRUK--EA使用手冊 60---71