孟憲峰
(南化公司 連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
優(yōu)化控制在碳化工序中的應(yīng)用
孟憲峰
(南化公司 連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
優(yōu)化控制系統(tǒng)是建立在SUPCON JX-300X集散控制系統(tǒng)平臺(tái)之上的軟硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),優(yōu)化過程控制機(jī)理,以便實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程平穩(wěn)。
優(yōu)化過程控制;預(yù)測控制;SUPCON JX-300X集散控制系統(tǒng)
連云港堿廠為了增加規(guī)模效益,降低能耗,提高產(chǎn)品的市場競爭力,不斷地加大了技改投入,提高自動(dòng)化控制水平。在SUPCON JX-300X集散控制系統(tǒng)平臺(tái)基礎(chǔ)之上,對碳化工序的DCS操作實(shí)行優(yōu)化控制改造。1999年我廠碳化工序已實(shí)現(xiàn)了DCS控制系統(tǒng)的控制操作,但是每個(gè)控制回路都是單回路控制。而碳化塔是一個(gè)大容量的裝置,塔壓、溫度和進(jìn)出口物料流量的各個(gè)回路的控制,受到的干擾因素多,容量滯后大;各個(gè)碳化塔之間存在關(guān)聯(lián),進(jìn)出物料相互影響,又互相制約,同一設(shè)備有制堿和清洗兩種狀態(tài),這是一個(gè)連續(xù)復(fù)雜的生產(chǎn)過程。簡單輸入輸出的常規(guī)控制系統(tǒng),很難處理碳化生產(chǎn)這樣復(fù)雜的過程控制問題,控制品質(zhì)很難進(jìn)一步提高,因此,有必要對碳化裝置的生產(chǎn)過程優(yōu)化控制,使整個(gè)碳化生產(chǎn)過程平穩(wěn)。
碳化工序優(yōu)化控制系統(tǒng)是在SUPCON JX-300X集散控制系統(tǒng)平臺(tái)之上實(shí)施的,它包括3臺(tái)操作站、1個(gè)工程師站、1臺(tái)優(yōu)化控制服務(wù)器、集線器(HUB)和四個(gè)控制站組成。優(yōu)化控制硬件系統(tǒng)是碳化工序優(yōu)化服務(wù)器,通過冗余網(wǎng)卡直接連接在JX -300X集散控制系統(tǒng)的SCnet II以太網(wǎng)上,在優(yōu)化控制服務(wù)器上,安裝SUPCON OPC Server V 3.4通訊接口軟件及先進(jìn)的控制軟件,這樣優(yōu)化控制系統(tǒng)也就與DCS控制站實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳送的鏈接,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化控制系統(tǒng)與DCS控制站兩者的數(shù)據(jù)交換。
操作站主要執(zhí)行操作員的指令,包括接受來自操作員的鍵盤、鼠標(biāo)的信息,進(jìn)行各種監(jiān)視信息的顯示和查詢,如工藝流程顯示、報(bào)警監(jiān)視、日志查詢;或輸入操作員的命令和參數(shù),修改系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的人工干預(yù),如控制調(diào)節(jié)的給定值設(shè)定,自動(dòng)和手動(dòng)的切換。工程師站完成設(shè)備、圖形、控制算法、報(bào)表和系統(tǒng)參數(shù)的離線組態(tài)及管理,對狀態(tài)的信息進(jìn)行編譯、傳輸和在線下載??刂普就ㄟ^現(xiàn)場總線接口,完成數(shù)據(jù)采集、工程單位變換、控制算法、控制輸出,通過網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果傳送到操作員。
JX-300X網(wǎng)主要有控制站內(nèi)的 SBUS總線、SCnet II(過程控制網(wǎng))和 Ethernet(信息管理網(wǎng))構(gòu)成。SBUS內(nèi)部總線,主要用于控制站內(nèi)部數(shù)據(jù)信息傳遞。SCnet II過程控制網(wǎng)直接連接系統(tǒng)的控制站、操作站、工程師站、優(yōu)化服務(wù)器、通訊接口單元,是傳遞過程控制信息的通道,可以與上層的信息管理網(wǎng)連接。信息管理網(wǎng)采用以太網(wǎng),用于信息傳送和管理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息管理網(wǎng)與SCnet II過程控制網(wǎng)之間的網(wǎng)絡(luò)連接,獲取DCS系統(tǒng)中過程參數(shù)和系統(tǒng)運(yùn)行信息。如圖1。
硬件鏈接實(shí)現(xiàn)以后,需安裝相應(yīng)軟件,才能完成DCS系統(tǒng)與優(yōu)化控制服務(wù)器數(shù)據(jù)的交互以及優(yōu)化服務(wù)器的運(yùn)行。優(yōu)化控制系統(tǒng)中,包含的主要軟件有Window s2000,浙大中控的OPC Server V 3.4通訊接口軟件和ESP-iSYS-A及APC-Suite先進(jìn)控制系列軟件。OPC Server V 3.4通訊接口軟件作為連接優(yōu)化控制服務(wù)器與JX-300X集散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的橋梁,控制站通過主控卡UDP協(xié)議向OPC Server傳送數(shù)據(jù),優(yōu)化控制服務(wù)器的先進(jìn)控制平臺(tái)再通過OPC Server實(shí)現(xiàn)與DCS集散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)的進(jìn)行采集、傳輸,執(zhí)行操作指令。
圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組成
我廠采用浙大中控的APC-Adcon多變量預(yù)測控制系統(tǒng),其先進(jìn)控制技術(shù)的核心是預(yù)測控制器。使用此系統(tǒng)目的就是期望操作平穩(wěn)、生產(chǎn)穩(wěn)定,改善產(chǎn)品的質(zhì)量,在工藝設(shè)備允許的前提下,確保碳化的穩(wěn)定和高產(chǎn)。
APC-A dcon能充分考慮實(shí)際控制系統(tǒng)中的各種要求,保證了系統(tǒng)性能和控制器的預(yù)測性。APC -A dcon主要功能有:靈活的約束控制,可滿足工藝要求的情況下,較好地提高裝置的產(chǎn)能;局部優(yōu)化裝置的控制手段,有效地提高產(chǎn)品的質(zhì)量;在滿足裝置工藝指標(biāo)和裝置控制回路指標(biāo)上下限約束的前提下,有效的利用對控制回路的調(diào)節(jié),達(dá)到預(yù)期的性能指標(biāo)。如圖2。
根據(jù)碳化塔的特點(diǎn),建立制堿過程優(yōu)化控制器,它包括塔底壓力子控制器、中部溫度-總出堿量子控制器、出堿溫度子控制器、5圈溫度子控制器、塔況智能診斷專家控制器。各控制器之間各自獨(dú)立,又有一定的內(nèi)在聯(lián)系。它們通過對制堿塔中段氣流量、下段氣流量、出堿口流量、中和水流量、冷凍水和循環(huán)水流量的合理調(diào)節(jié),克服干擾,在滿足最大出堿量的同時(shí),保證碳化塔中部溫度、塔底壓力、出堿溫度、五圈溫度等重要工藝指標(biāo)平穩(wěn),并保證碳化轉(zhuǎn)化率處于較高水平,能夠自動(dòng)平衡各塔的運(yùn)行工況,實(shí)現(xiàn)各塔運(yùn)行負(fù)荷的動(dòng)態(tài)分配。
圖2 碳化期望優(yōu)化控制
根據(jù)清洗塔特點(diǎn),建立清洗過程優(yōu)化控制器,包括塔底壓力子控制器、中和水溫度子控制器、5圈溫度子控制器和中和水CO2濃度子控制器。它們通過對氨鹽水進(jìn)清洗塔流量、清洗氣流量、中段氣補(bǔ)充流量、冷凍水量的合理控制,較好的控制清洗塔的塔底壓力、中和水溫度、中和水中的CO2濃度等重要指標(biāo),既穩(wěn)定了中和水的CO2濃度,又保證了碳化塔的清洗效果。制堿過程優(yōu)化控制器和清洗過程優(yōu)化控制器中的各控制器之間各自獨(dú)立,但也具有一定的內(nèi)在聯(lián)系,它們是一個(gè)有機(jī)整體。
為了實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制系統(tǒng)與常規(guī)控制系統(tǒng)的無干擾切換,讓優(yōu)化控制系統(tǒng)具有更好的靈活性,在優(yōu)化控制系統(tǒng)中,每一回路都可自由切換。即使優(yōu)化控制的投運(yùn)過程中出現(xiàn)故障,如果出現(xiàn)通訊故障,應(yīng)切除所有優(yōu)化控制開關(guān)。若某個(gè)子控制器優(yōu)化控制開關(guān)切除時(shí),需將該控制器所有優(yōu)化控制回路開關(guān)切除。這些功能的實(shí)現(xiàn)均采用DCS系統(tǒng)組態(tài)軟件中功能塊進(jìn)行編程,編寫程序能為優(yōu)化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)安全切換,進(jìn)行邏輯、寫值判斷等功能。DCS操作界面上有優(yōu)化操作按鈕,當(dāng)生產(chǎn)平穩(wěn)時(shí),點(diǎn)擊此按鈕即可進(jìn)入優(yōu)化控制界面進(jìn)行相應(yīng)的操作。如果生產(chǎn)過程波動(dòng)較大時(shí),用鼠標(biāo)單擊此按鈕進(jìn)入DCS操作界面,操作員發(fā)出操作指令,進(jìn)行生產(chǎn)過程控制。
我廠自2007年碳化工序優(yōu)化控制系統(tǒng)投運(yùn)以來,自控水平有了進(jìn)一步提升。它不僅有DCS對整個(gè)碳化工序裝置控制、監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)操作自動(dòng)化功能,而且有自動(dòng)平衡生產(chǎn)過程,穩(wěn)定了碳化塔的中部溫度和出堿的流量,降低了生產(chǎn)成本,增加了效益。
TP 273;TQ 114.16
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1005-8370(2011)03-38-03
2010-12-7