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        強化濾過操作 提高經(jīng)濟效益

        2011-12-23 01:37:54查安麗
        純堿工業(yè) 2011年3期
        關(guān)鍵詞:純堿堿液液面

        查安麗

        (新疆化工集團 哈密堿業(yè)有限公司,新疆 哈密 839001)

        強化濾過操作 提高經(jīng)濟效益

        查安麗

        (新疆化工集團 哈密堿業(yè)有限公司,新疆 哈密 839001)

        對我公司重堿水分及濾過損失經(jīng)常出現(xiàn)偏高現(xiàn)象進行了原因分析,結(jié)合生產(chǎn)實際,提出如何強化濾過崗位操作的方法,達到提高經(jīng)濟效益的目的。

        重堿過濾;重堿水分;濾過損失

        濾過工序是純堿生產(chǎn)的重要工序,它的任務(wù)就是將碳化工序送來的含有NaHCO3結(jié)晶的出堿液進行固液分離,分離出來的重堿送往煅燒工序,濾液送往冷母液桶。

        濾過工序的操作關(guān)鍵就是用不含NaCl的洗水洗滌重堿中的鹽分,使最終產(chǎn)品純堿的含鹽量符合國家標(biāo)準(zhǔn),并使“重堿水分”、“濾過損失”等各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達到規(guī)定要求。具統(tǒng)計,濾過損失每降低一個百分點,每噸堿耗鹽量可以降低 20 kg,按20萬t/a純堿量計算,原料鹽按每噸164元計算,1年可節(jié)約65.6萬元。因此“重堿水分”、“濾過損失”控制的好壞直接影響到原料鹽的消耗。所以,強化濾過崗位操作,對降低純堿生產(chǎn)成本是至關(guān)重要的。

        近兩年來,我公司重堿水分及濾過損失經(jīng)常出現(xiàn)偏高現(xiàn)象,而且經(jīng)濟指標(biāo)合格率偏低,對純堿生產(chǎn)成本造成很大影響。針對這一問題,筆者進行了多次調(diào)研,現(xiàn)就造成重堿水分和濾過損失偏高的原因及控制措施做簡要敘述,以實現(xiàn)降低純堿生產(chǎn)成本之目的。

        1 重堿水分和濾過損失偏高的原因

        1.1 重堿結(jié)晶好壞的影響

        重堿結(jié)晶體顆粒大時,則重堿水分就低,重堿損失就少;當(dāng)結(jié)晶不好時,晶體細,就會有較多的細小晶粒鉆入濾氈內(nèi),堵塞濾氈的毛細孔,使濾過阻力增大,濾過速度大大降低,液體不易透過堿層,使堿層的母液及洗水不易被真空吸入濾鼓內(nèi),造成重堿水分大,增加煅燒工序的烘燒負(fù)荷,大大增加了煅燒爐的耗汽量,從而增加了純堿的生產(chǎn)成本。

        其次,重堿結(jié)晶細時,堿層內(nèi)的母液及洗水不易被抽干,則會造成重堿鹽分高而出鹽高堿,為了使純堿含NaCl達到規(guī)定范圍,操作工就必須增大洗水量,增加洗水的同時,重堿中的一部分NaHCO3溶解,造成母液膨脹,濾過損失增大。

        另外,當(dāng)結(jié)晶細時,濾堿機的濾布易被堵塞,停車洗濾布的次數(shù)增多,也會造成損失增加。結(jié)晶好壞與重堿水分高低的關(guān)系,查定結(jié)果如表1。

        表1 重堿查定表

        從表1可以看出,隨著結(jié)晶沉降時間的增大,重堿水分顯著增高。

        1.2 堿液槽液面高低的影響

        在實際操作過程中,當(dāng)堿液槽內(nèi)液面高時,濾布上掛的堿厚薄均勻,刮刀下方吹氣后的濾面就不會露在空氣中,避免了漏真空情況的發(fā)生,真空機的抽氣效率高,故重堿水分就會降低,濾過損失也會減小。當(dāng)堿液槽液面低時,由于攪耙的攪動造成液面波動而掛堿不均勻,堿層薄的地方空氣易被吸入,水分低;反之,堿層厚的地方空氣不易吸入,水分高,鹽分也高。為了使重堿含氯化鈉符合規(guī)定要求,則必然加大洗水量,從而造成溶解的碳酸氫鈉增加,濾過損失增大,重堿水分也增加。

        另外掛堿均勻時,則洗水能均勻透過堿層,洗滌效果好,洗水量可以減少,故堿損失也少。堿液槽內(nèi)液面高低與重堿水分高低及濾過損失的關(guān)系,經(jīng)多次測定平均結(jié)果如表2。

        平時在操作記錄上也可以看出,產(chǎn)量低時,堿液槽液面低,損失大,當(dāng)液面低于300 mm時,則濾過損失會增加約0.5%~0.8%。

        表2 濾過損失率查定表

        1.3 壓輥對操作的影響

        壓輥是堿車的輔助設(shè)備,看似簡單卻非常重要,壓輥太緊,會形成搓堿和粘堿現(xiàn)象,影響系統(tǒng)的真空度和洗滌效果。壓輥太松,對濾餅的擠壓效果不明顯,致使濾餅殘留的水分大,煅燒工序耗汽量增大;而且鹽分難降,產(chǎn)品質(zhì)量無法保證。

        1.4 洗水溫度及洗水量大小的影響

        當(dāng)洗水溫高時,洗水中氨與二氧化碳濃度雖然較高,但堿液中的NaHCO3因溫度升高在水中溶解度也隨之增加,堿損失增大。當(dāng)洗水溫度低時(是由于煅燒洗滌塔用水量過多),洗水中氨與二氧化碳濃度低,同樣也會造成堿液稀釋,堿損失增加。

        另外,洗水用量少時則被溶解的NaHCO3少,損失則小;洗水用量大時,不但使濾過損失增大,而且重堿水分增高,濾液濃度降低。

        1.5 濾布的影響

        新?lián)Q的濾布濾過損失低,重堿水分也低。當(dāng)濾布破漏有孔眼時堿液直接被真空吸入濾鼓,堿損失極嚴(yán)重。當(dāng)濾布質(zhì)量不好,毛細孔大時,細結(jié)晶容易被吸入濾液,也會造成堿損失大。當(dāng)濾布用舊,絨毛脫落毛細孔變大,也會造成損失增加。當(dāng)洗水質(zhì)量壞,M gCO3、CaCO3較多,濾布使用時間長久時,濾布易堵塞,也會使重堿水分增加。

        1.6 真空度的影響

        在其他條件不變的情況下,真空越大,重堿水分就越低;當(dāng)過濾機超負(fù)荷使用,真空氣量不夠,重堿水分就高,這是不經(jīng)濟的。

        另真空過濾機的錯氣漏氣,也會造成重堿水分偏高。

        1.7 洗水噴頭的影響

        要經(jīng)常檢查洗水噴頭是否堵塞,發(fā)現(xiàn)堵塞要及時處理,否則,會造成洗水不能均勻噴灑堿層,大大降低了洗滌效率;堿層水分和鹽分不均勻,影響取樣的準(zhǔn)確性,誤導(dǎo)操作工的操作判斷,增加洗水用量,增大濾過損失率。

        2 降低重堿水分和濾過損失的措施

        為了降低重堿水分,減少重堿濾過損失,除重堿過濾機的構(gòu)造要適合之外,加強工藝條件控制和工藝操作的管理,提高操作技巧是關(guān)鍵,現(xiàn)闡述如下,僅供參考。

        2.1 加強碳化崗位操作,控制好重堿結(jié)晶

        1)強化碳化工序的操作指標(biāo),保證重堿結(jié)晶沉淀時間≤200 s,在此范圍內(nèi)盡量越低越好。

        2)嚴(yán)格控制碳化塔負(fù)荷,不易過高。

        3)保證中和水二氧化碳濃度指標(biāo)偏高限控制。4)維持制堿塔中部溫度≥60℃,減少波動。5)避免碳化液突然冷卻,盡量使其逐步均勻地被冷卻。溫度。

        6)中、下段進氣二氧化碳濃度要高,并控制適當(dāng)

        7)控制氨鹽水的氨鈉比在一定范圍內(nèi)。8)保證出堿溫度在控制指標(biāo)范圍內(nèi)。

        2.2 強化濾過崗位的操作責(zé)任,提高操作技巧

        2.2.1 嚴(yán)格控制好洗水溫度及用量,及時做好洗水的調(diào)節(jié)

        1)嚴(yán)格控制洗水用量,當(dāng)重堿含 NaCl低于0.25%時,及時減少洗水量,降低濾過損失。當(dāng)重堿含NaCl高于0.40%時,及時增加洗水量,保證成品堿含鹽達到規(guī)定品級要求。

        2)嚴(yán)格控制堿車洗水中氨及二氧化碳濃度在7~16 tt,當(dāng)洗水中氨及二氧化碳濃度高時,可采取向洗水桶中補充軟水的辦法來降低濃度使其合格,低時,可采取向洗水中加入煅燒冷凝液的辦法來提高濃度。

        3)保證洗水溫度控制在38~42℃之間,夏季洗水溫度高時,可采取向洗水桶中補充軟水的辦法來控制;冬季,可采取向洗水桶中通人蒸汽加熱的辦法來保證洗水溫度合格。和濾餅的距離,一般應(yīng)保持30~50 mm,這樣可以提高洗滌效率,降低濾過損失。

        4)經(jīng)常檢查洗水噴頭是否堵塞,檢查洗水噴頭

        2.2.2 勤分析,勤調(diào)節(jié),維持適宜的純堿鹽分

        強化濾過崗位分析,要勤分析,勤調(diào)節(jié),重堿鹽分應(yīng)按純堿成品鹽分的品級來控制,在生產(chǎn)正常時,洗水量不易波動太大,控制洗水量應(yīng)以維持重堿含氯化鈉量在0.25%~0.40%,保證純堿鹽分為優(yōu)級0.7%以下。

        2.2.3 經(jīng)常性定期檢查與調(diào)整

        1)真空過濾機的總管真空度保持在0.053~ 0.060 M Pa,最低不得低于0.046 M Pa。經(jīng)常檢查真空機的使用情況,以防真空機錯氣漏氣。

        2)保證堿液槽液面為高液面,但應(yīng)是以不漾液為準(zhǔn),盡量提高。以防漏真空,提高抽濾效率。

        3)經(jīng)常注意觀察堿層厚薄,表面是否光滑,維持濾餅厚度均勻適宜,一般厚度在30~35 mm。前松后緊的原則,逐步擠壓濾餅中的水分,這樣可以提高洗水的洗滌效率,降低重堿水分和濾過損失,做到不粘堿。

        4)及時檢查壓輥的松緊情況,應(yīng)遵循前高后低,

        5)及時檢查調(diào)整刮刀與毛布距離,其間隙不應(yīng)太大,刮刀靠近鋼絲越近越好,刮刀刀口應(yīng)保持平正。

        6)定時停車清洗濾布,以防濾布被堵塞影響過濾效果。生產(chǎn)過程中要及時修補濾布的漏洞,及時更換濾布,確保濾布完好暢通。

        7)經(jīng)常檢查真空機抽氣壓力是否正常,保證充足的真空氣量,過濾機真空度一般控制在0.043~0.053 M Pa較為合適。

        8)操作時應(yīng)及時調(diào)整吹氣大小,保證吹氣大小足夠,吹氣壓力應(yīng)保持在0.02~0.04 M Pa之間,不能過大或過小。

        TQ 114.161

        B

        1005-8370(2011)03-22-03

        2011-04-21

        查安麗(1962—),工程師。1999年畢業(yè)于北京機械工業(yè)學(xué)院,現(xiàn)任新疆化工(集團)哈密堿業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)保部部長。

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