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        丁苯橡膠生產(chǎn)中酸系統(tǒng)的優(yōu)化改造

        2011-12-21 02:34:00秦傳高楊立陶
        化工技術(shù)與開發(fā) 2011年7期
        關(guān)鍵詞:酸霧丁苯橡膠濃硫酸

        王 彤,秦傳高,楊立陶

        (中國石油蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅 蘭州 730060)

        丁苯橡膠生產(chǎn)中酸系統(tǒng)的優(yōu)化改造

        王 彤,秦傳高,楊立陶

        (中國石油蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅 蘭州 730060)

        針對10萬t·a-1丁苯橡膠裝置酸系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,并提出了相應(yīng)的解決辦法,解決了丁苯橡膠凝聚工序酸系統(tǒng)腐蝕、酸加入量波動及頻繁停車處理的難題。

        硫酸;管線;優(yōu)化改造

        丁苯橡膠凝聚工序需要加入硫酸,使凝聚體系在適宜的pH范圍內(nèi),加入硫酸的作用一是降低體系的pH值,使膠乳體系的表面張力升高,破壞膠乳的穩(wěn)定性;二是與乳化劑發(fā)生反應(yīng),使其轉(zhuǎn)化為有機(jī)酸。硫酸加入量少,凝聚pH值偏高,皂轉(zhuǎn)化不完全,膠粒發(fā)黏且不呈多孔性,使膠粒干燥困難。硫酸加入量過多,凝聚pH值偏低,凝聚速率過快,使膠粒發(fā)硬且不呈多孔性,也難以干燥。生產(chǎn)中控制凝聚 pH 值控制在 2.5~4.5[1]。生產(chǎn)中我們通過將硫酸與母液稀釋后再加入到凝聚槽來控制凝聚pH值,凝聚工藝流程如圖1所示。

        圖1 丁苯橡膠生產(chǎn)凝聚工藝流程

        1 凝聚工序硫酸系統(tǒng)存在的問題

        蘭州石化公司合成橡膠廠100kt·a-1丁苯橡膠裝置自2008年3月開車運(yùn)行2年多來,凝聚工序酸系統(tǒng)存在以下幾個問題需要解決。

        (1)管線腐蝕嚴(yán)重,經(jīng)常要對酸管線泄漏部位進(jìn)行補(bǔ)焊;

        (2)酸在母液稀釋過程中產(chǎn)生不凝酸氣,阻隔流體的輸送,導(dǎo)致凝聚p H值控制不穩(wěn),造成工藝波動,產(chǎn)生的花膠、次品膠增多。每當(dāng)出現(xiàn)此問題時,需要通過倒淋閥進(jìn)行人工排氣,排氣過程中硫酸易飛濺到人身體上,帶來了極大的安全隱患。

        (3)硫酸流量計易被酸泥堵塞,當(dāng)出現(xiàn)此問題時,需要停車處理,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,同時凝聚工序頻繁停車造成了大量能耗和物耗。

        2 原因分析及解決措施

        2.1 硫酸管線的腐蝕原因與防護(hù)措施

        在一般情況下,濃硫酸的輸送管線一般都選擇碳鋼管線,因為濃硫酸會在罐壁上形成一層鈍化膜,防止腐蝕的繼續(xù)發(fā)展,因此,用碳鋼管線輸送濃硫酸不會產(chǎn)生腐蝕問題[2]。但是,在生產(chǎn)上常常會發(fā)生硫酸管線的腐蝕減薄泄漏及其它影響生產(chǎn)的現(xiàn)象。經(jīng)過現(xiàn)場觀察與分析,找出了問題的原因,一是由于管線上的儀表和過濾網(wǎng)檢修和清理比較頻繁,為保證安全,都要對管線進(jìn)行水洗,造成了濃硫酸的稀釋;二是在停車時管線內(nèi)的濃硫酸和儲槽內(nèi)的液體發(fā)生對流擴(kuò)散,管線內(nèi)的濃硫酸被稀釋成稀酸,稀酸對碳鋼具有強(qiáng)烈的腐蝕作用。

        因此,我們對硫酸輸送管線內(nèi)襯聚四氟乙烯保護(hù)材料,有效地防止了硫酸腐蝕管線而出現(xiàn)泄漏的事故。

        2.2 硫酸管線的酸霧產(chǎn)生原因與防護(hù)措施

        濃硫酸的加入點(diǎn)在母液泵入口管線處,濃硫酸管線直接插入母液管線內(nèi),濃硫酸和母液直接接觸,由于濃硫酸溶入水的水合過程放出大量熱,造成母液中的水形成蒸汽蒸發(fā),因此硫酸管線內(nèi)產(chǎn)生酸霧,從而阻隔硫酸的輸送,導(dǎo)致凝聚p H值控制不穩(wěn),造成工藝波動,產(chǎn)生的花膠、次品膠增多。

        針對硫酸稀釋產(chǎn)生酸霧的問題,必須避免濃硫酸和母液直接接觸,現(xiàn)采取在母液泵入口前原管線內(nèi)加裝直角尼龍斜口管,硫酸直角管的方向反向于母液,管口端傾斜45°向上,內(nèi)孔徑調(diào)整為?10。通過實(shí)踐檢驗,硫酸直角管的加裝,使得濃硫酸和母液接觸起到了緩沖作用,減輕了酸霧的產(chǎn)生。

        針對母液泵的倒淋閥進(jìn)行人工排酸氣易造成人身傷害的問題,通過工藝優(yōu)化即在硫酸計量表FICQ-6014表后的管線彎頭處新配一段管線,該管線與凝聚三樓V-608頂部的氣相連通,可以很好地避免人身傷害的問題,同時可以減少污染物的排放。工藝優(yōu)化前后的流程圖如圖2所示。

        圖2 硫酸管線優(yōu)化前后的工藝優(yōu)化圖

        2.3 硫酸管線上的計量表易堵塞的原因與防護(hù)措施

        由于硫酸流量計表芯口徑(?6)要遠(yuǎn)小于硫酸管線管徑(?40),從而造成硫酸中的酸泥等雜質(zhì)堵塞表芯。

        針對硫酸計量表表芯經(jīng)常性堵塞,造成硫酸量不夠,工藝波動,花膠、次品膠增多的問題,我們在計量表前加裝過濾器,過濾器的過濾網(wǎng)網(wǎng)眼設(shè)計為?5,原計量表表芯孔徑?6,可以有效地防止酸泥堵塞硫酸計量表。同時,過濾器整體設(shè)計為“籃式”結(jié)構(gòu),以便于過濾網(wǎng)的定期清理。

        3 實(shí)施效果

        自2010年6月裝置檢修期間,通過采取以上一系列措施,有效地防止了酸管線的腐蝕,減輕了酸霧的產(chǎn)生,避免了因人工排酸氣而造成人身傷害的問題,消除了安全隱患,同時減少了凝聚工序非計劃停車次數(shù),降低了能耗和物耗的損失,保證了裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

        在采取措施前,凝聚工序因酸系統(tǒng)原因造成的非計劃停車次數(shù)月平均為20次,優(yōu)化改造后,目前因酸系統(tǒng)原因造成的非計劃停車次數(shù)每月為2~3次。每次產(chǎn)生水撈膠等殘次品約為0.1t/次,且造成能耗物耗損失在1000元/次,殘次品與成品膠的價格相差1萬元/t計算,全年11個月可挽回經(jīng)濟(jì)損失37.4萬元。

        4 結(jié)語

        對丁苯橡膠生產(chǎn)中酸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造后,有效地解決了丁苯橡膠凝聚工序酸系統(tǒng)腐蝕、酸加入量波動及頻繁停車處理的問題,既消除了安全隱患,又提高了凝聚生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性,同時減少了凝聚工序非計劃停車次數(shù),降低了能物耗損失,每年可增效37.4萬元,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

        [1] 趙旭濤,劉大華.合成橡膠工業(yè)手冊(第二版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

        [2] 陳匡民.過程設(shè)備腐蝕與防護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

        Optimization of Transformation in SBR Acid System

        WANGTong,QINChuan-gao, YANGLi-tao
        (Synthetic rubber plant of Lanzhou Petrochemical Company,PetroChina,Lanzhou 730060,China)

        TQ 333.1

        B

        1671-9905(2011)07-0039-02

        2011-03-18

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