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        鉬酸銨的清潔生產(chǎn)工藝

        2011-12-08 05:27:52張建洲劉彩霞
        化工環(huán)保 2011年3期
        關(guān)鍵詞:氧化鉬鉬酸銨生產(chǎn)工藝

        王 銳,張建洲,劉彩霞

        (洛陽(yáng)理工學(xué)院 環(huán)境工程與化學(xué)系,河南 洛陽(yáng) 471000)

        鉬酸銨的清潔生產(chǎn)工藝

        王 銳,張建洲,劉彩霞

        (洛陽(yáng)理工學(xué)院 環(huán)境工程與化學(xué)系,河南 洛陽(yáng) 471000)

        以酸-鹽預(yù)處理—離子交換組合工藝替代傳統(tǒng)工藝,提出了氧化鉬、氨生產(chǎn)鉬酸銨清潔生產(chǎn)工藝。該工藝采用液、渣雙循環(huán)代替液?jiǎn)窝h(huán),以電鍋爐替換燃煤鍋爐。含氨廢氣采用酸性生產(chǎn)廢水吸收,產(chǎn)生的高濃度含氨廢液進(jìn)行汽提處理,分離出的氨回用于生產(chǎn),廢液和含氨廢氣處理后均達(dá)標(biāo)排放,基本實(shí)現(xiàn)了鉬酸銨的清潔生產(chǎn)。采用該清潔生產(chǎn)工藝生產(chǎn)鉬酸銨,每生產(chǎn)1 t產(chǎn)品可從廢液中回收氨0.24 t,按氨回收量187 t/a計(jì)算,可節(jié)約資金約56.2萬(wàn)元/a。

        鉬酸銨;汽提;清潔生產(chǎn);回用

        鉬酸銨是鉬化工制品中一種重要的產(chǎn)品,不僅是生產(chǎn)鉬粉、鉬金屬制品的主要原料,還可用于化學(xué)試劑、催化劑、阻燃劑、微生物肥及藥物等方面。近年來(lái),隨著鉬的需求和價(jià)格的不斷上漲,我國(guó)鉬酸銨產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。2008年末,產(chǎn)能已達(dá)到近2× 104t/a[1],年產(chǎn)值約24億元。傳統(tǒng)鉬酸銨生產(chǎn)工藝有酸-鹽預(yù)處理工藝、加壓氧化鉬精礦工藝、水洗—離子交換工藝等,這些工藝對(duì)設(shè)備要求苛刻或者對(duì)原材料要求高,酸、堿、氨消耗量大,并產(chǎn)生大量低濃度SO2廢氣和高濃度NH+4-N廢水,如直接排放將對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。

        本工作針對(duì)傳統(tǒng)工藝的不足,根據(jù)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)中的四大類(lèi)指標(biāo)[2],考慮到鉬酸銨生產(chǎn)特點(diǎn),從原材料、能源、技術(shù)工藝、污染物產(chǎn)生量、污染物回收、設(shè)備六個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)[3-4]。以液、渣雙循環(huán)代替液?jiǎn)窝h(huán),以電鍋爐替換燃煤鍋爐,酸性廢水吸收處理含氨廢氣,采用汽提工藝處理高濃度含氨廢液,分離出的氨回用于生產(chǎn),解決了廢液和含氨廢氣的排放問(wèn)題,基本實(shí)現(xiàn)了鉬酸銨的清潔生產(chǎn)。

        1 傳統(tǒng)鉬酸銨生產(chǎn)工藝

        1.1 酸-鹽預(yù)處理工藝

        酸中和母液可作為酸-鹽預(yù)處理液和洗滌用水而循環(huán)使用,簡(jiǎn)化了工藝流程,且產(chǎn)品中鉀、鈉含量較低。缺點(diǎn)是該工藝采用鉬精礦為原料,焙燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量低濃度SO2廢氣和高濃度NH+4-N廢水(ρ(NH+4-N)約為60 000 mg/L),難于處理,對(duì)環(huán)境影響大[5]。

        圖1 酸-鹽預(yù)處理鉬酸銨生產(chǎn)工藝流程

        1.2 加壓氧化鉬精礦工藝

        加壓氧化鉬酸銨生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖2。將酸-鹽預(yù)處理變?yōu)樗嵝曰驂A性介質(zhì)加壓氧化,加壓浸出溶液采用萃取工藝處理。該工藝具有金屬回收率高、工藝流程短等特點(diǎn)[6]。缺點(diǎn)是:加壓氧化過(guò)程中需加壓,對(duì)設(shè)備要求比較苛刻;萃余液中含酸約200 g/L,一般只能用石灰石中和處理,工藝耗堿量大;堿浸液需酸化才能進(jìn)行萃取,輔助材料成本高[6-7]。

        圖2 加壓氧化鉬精礦鉬酸銨生產(chǎn)工藝流程

        1.3 水洗—離子交換工藝

        水洗—離子交換鉬酸銨生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖3。美國(guó)AMAX公司以工業(yè)氧化鉬為原料采用水洗—離子交換工藝生產(chǎn)二鉬酸銨和七鉬酸銨,該工藝對(duì)原料的要求較高,工業(yè)氧化鉬中鉬質(zhì)量分?jǐn)?shù)為54% ~58%[1]。

        圖3 水洗—離子交換鉬酸銨生產(chǎn)工藝流程

        2 鉬酸銨清潔生產(chǎn)工藝

        2.1 工藝流程

        接觸到大地的氣息,我受傷的根部傳來(lái)一點(diǎn)溫?zé)岷臀拷?,但是我還是感到虛弱和眩暈,我受傷的主根根部喪失了吸收水分和養(yǎng)分的能力,緊靠殘留的、被草要子層層包裹的須根吸收著人們澆灌下來(lái)洗菜的濁水,無(wú)法滿(mǎn)足我茂盛枝葉的蒸騰所需。看著為假植我而忙碌的賈鵬飛憐惜的目光和折騰一夜疲憊的眼神,我決定堅(jiān)強(qiáng)地活下去。于是我開(kāi)始伸展虛弱的根須,吮吸土中的水分,并且開(kāi)始光合作用,以制造養(yǎng)分,輸送到根部促進(jìn)傷口的恢復(fù)。我看到了窗內(nèi)一場(chǎng)丑惡的交易。

        2.1.1 生產(chǎn)工藝

        鉬酸銨清潔生產(chǎn)工藝采用酸-鹽預(yù)處理與離子交換組合工藝,流程見(jiàn)圖4。該工藝以工業(yè)氧化鉬為原料,先進(jìn)行酸-鹽預(yù)處理,預(yù)處理液經(jīng)壓濾后,濾餅氨浸并再次過(guò)濾,濾液回流至預(yù)處理階段,提高鉬回收率。初次壓濾液進(jìn)入離子交換柱,利用樹(shù)脂對(duì)不同離子的親和力,有效除去P、As和Si等雜質(zhì),實(shí)現(xiàn)鉬的轉(zhuǎn)型,得到純凈的精鉬酸銨溶液[8]。精鉬酸銨溶液經(jīng)酸沉、離心分離和烘干等工序得到工業(yè)產(chǎn)品四鉬酸銨。

        2.1.2 污染物處理與回收工藝

        污染物處理工藝流程見(jiàn)圖5。首先向酸性廢水中投加次氯酸鈉,將Fe2+氧化為Fe3+,處理后的酸性廢水通過(guò)耐蝕泵打入填料吸收塔吸收含氨廢氣,含氨廢氣中氨的去除率達(dá)到95.4%,凈化氣體達(dá)標(biāo)排放。調(diào)節(jié)吸收液pH為11,在沉淀池停留24 h,金屬離子被共沉淀到池底[9],上清液經(jīng)預(yù)熱泵入汽提脫氨塔噴淋。噴淋液經(jīng)過(guò)再沸器進(jìn)一步加熱沸騰生成含氨和水蒸氣的混合氣體,混合氣體在塔頂部經(jīng)冷凝器作用后,水冷卻成液體回流,氨氣通過(guò)管道引入氨浸罐回用于生產(chǎn)。

        圖4 鉬酸銨清潔生產(chǎn)工藝流程

        圖5 污染物處理工藝流程

        2.2 清潔生產(chǎn)新工藝技術(shù)特點(diǎn)

        2.2.1 選用清潔原材料

        傳統(tǒng)工藝采用鉬精礦氧化焙燒生成鉬焙砂,同時(shí)還生成金屬氧化物、細(xì)顆粒粉塵及SO2等污染物。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料,焙燒鉬精礦外排尾氣中總懸浮顆粒物(TSP)質(zhì)量濃度在1 500~2 000 mg/m3,SO2質(zhì)量濃度在10 000~20 000 mg/m3之間[10]。清潔生產(chǎn)工藝采用工業(yè)氧化鉬替代鉬焙砂,從源頭上減少了SO2廢氣量和廢渣量,減少了廢水中Fe、Cu等金屬離子的濃度。

        2.2.2 以清潔能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源

        清潔生產(chǎn)工藝以電鍋爐替換燃煤鍋爐,平均每年分別減少大氣污染物SO2、煙塵的排放量45.50 t和36.14 t;利用氣提出水中的余熱預(yù)熱,提高了熱利用率,且總排出水水溫30℃左右,減少了對(duì)環(huán)境的熱污染。

        2.2.3 采用先進(jìn)技術(shù)工藝

        采用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn),廢渣中的鉬含量為1 000 mg/kg,造成鉬資源的浪費(fèi);清潔生產(chǎn)工藝中,以液、渣雙循環(huán)替代液?jiǎn)窝h(huán),循環(huán)回收母液中的鉬,鉬的回收率達(dá)到99.7%,廢渣中鉬含量小于46 mg/kg,減少了鉬資源的浪費(fèi);采用加堿沉淀工藝,廢水中的鉬、Fe和Cu等金屬轉(zhuǎn)化到廢渣里,減少了在廢水中的排放濃度。

        2.2.4 降低污染物產(chǎn)生量

        傳統(tǒng)工藝僅僅母液循環(huán),酸性廢水產(chǎn)生量大;清潔生產(chǎn)工藝采用離子交換法,洗脫液酸性廢水產(chǎn)生量較傳統(tǒng)工藝少20%。高濃度含氨廢水采用生物法或多效蒸發(fā)處理,出水難以達(dá)標(biāo)排放,且容易造成NH+4-N損失[11];清潔生產(chǎn)工藝中汽提工藝具有高效的特點(diǎn)。清潔生產(chǎn)工藝廢水中Fe(OH)3共沉淀其他金屬離子,不用投加絮凝劑,絮凝污泥量少,減少了固體廢渣的排放量。清潔生產(chǎn)工藝與酸沉工藝比較不產(chǎn)生SO2和TSP廢氣,較蒸發(fā)濃縮工藝產(chǎn)生的含氨廢氣量少。

        2.2.5 回收廢棄物

        鉬酸銨生產(chǎn)廢氣中的氨采用酸性廢水吸收,增加了吸收效率,減少了生產(chǎn)用水量,廢氣中的氨回收率達(dá)到95%。廢水中的氨采用汽提工藝回收,氨回收率達(dá)到99.99%。濾餅、濾液中的鉬均通過(guò)離子交換工藝回收,鉬的回收率達(dá)到99.7%。

        2.2.6 采用節(jié)能環(huán)保型設(shè)備

        清潔生產(chǎn)過(guò)程中的主要設(shè)備如氨浸反應(yīng)釜、陰離子交換柱、烘干機(jī)、抽濾機(jī)、壓濾機(jī)等均選用節(jié)能環(huán)保型設(shè)備,符合清潔生產(chǎn)要求。

        2.2.7 達(dá)標(biāo)排放污染物

        處理后鉬酸銨生產(chǎn)廢氣中的氨質(zhì)量濃度小于5 mg/m3,符合GB 14554—93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[12]中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可達(dá)標(biāo)排放;出水ρ(NH+4-N)小于15 mg/L,ρ(NH+4-N)、pH和色度均達(dá)到了GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[13]一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

        3 清潔生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

        3.1 傳統(tǒng)工藝與清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)和污染物指標(biāo)對(duì)比

        鉬酸銨生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝和清潔生產(chǎn)工藝比較,單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)見(jiàn)表1,污染物排放指標(biāo)見(jiàn)表2。

        3.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        采用清潔生產(chǎn)工藝,每生產(chǎn)1 t成品鉬酸銨的同時(shí)可回收0.24 t氨,回用于生產(chǎn)。按氨回收量187 t/a,液氨價(jià)格0.3萬(wàn)元/t計(jì)算,可節(jié)約資金約56.2萬(wàn)元/a。

        表1 單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)

        表2 污染物指標(biāo)

        4 結(jié)論

        a)以酸-鹽預(yù)處理—離子交換組合工藝替換傳統(tǒng)工藝,以液、渣雙循環(huán)工藝代替液?jiǎn)窝h(huán),減少?gòu)U水排放量20%,出水中氨回收率達(dá)到99.99%,取得了很好的污染防治效果。

        b)每生產(chǎn)1 t成品鉬酸銨的同時(shí)可回收0.24 t氨,與傳統(tǒng)工藝相比,附加產(chǎn)值720元/t,按氨回收量187 t/a計(jì)算,可節(jié)約資金約56.2萬(wàn)元/a。

        c)采用酸性生產(chǎn)廢水吸收處理含氨廢氣、汽提工藝處理高濃度含氨廢液,分離出的氨回用于生產(chǎn)。處理后的廢氣中氨質(zhì)量濃度小于5 mg/m3,符合GB 14554—93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),出水達(dá)到了GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求,環(huán)境效益良好。

        [1] 李輝,唐麗霞.鉬酸銨生產(chǎn)工藝與技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r分析[J].中國(guó)鉬業(yè),2009,33(6):41-43.

        [2] 國(guó)家環(huán)??偩直O(jiān)督管理司.中國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)(培訓(xùn)教材)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001:60-61.

        [3] 楊再鵬.清潔生產(chǎn)與ISO 14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)[J].化工環(huán)保,2009,29(5):449-452.

        [4] 楊再鵬,孫杰,徐怡珊.清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)[J].化工環(huán)保,2005,25(2):160-164.

        [5] 張建剛,段黎平,李俊平,等.鉬酸銨生產(chǎn)廢液的綜合治理[J].化工環(huán)保,2000,20(1):28-31.

        [6] 王玉芳,劉三平,王海北.鉬精礦酸性介質(zhì)加壓氧化生產(chǎn)鉬酸銨[J].有色金屬,2008,60(4):91-94.

        [7] 唐軍利,劉東新,唐麗霞,等.從鉬精礦、氧化鉬、鉬酸銨質(zhì)量對(duì)比看中外生產(chǎn)技術(shù)差異[J].中國(guó)鉬業(yè),2008,32(2):42-44.

        [8] 張啟修,趙秦生.鎢鉬冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005:200-201.

        [9] 丁春生,袁春生.線路板工業(yè)廢水處理工程實(shí)踐[J].環(huán)境污染與防治,2005,27(9):686-688.

        [10] 張文鉦.工業(yè)氧化鉬生產(chǎn)研討[J].中國(guó)鉬業(yè),2009,33(1):5-8.

        [11] 關(guān)衛(wèi)省,袁衛(wèi)寧,張志杰.港口化學(xué)品廢水的DAFOD法處理[J].環(huán)境工程,2000,18(3):1-3.

        [12] 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局,國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局.GB 14554—1993惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1994.

        [13] 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局,國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局.GB 8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1997.

        Cleaner Production Process for Ammonium M olybdate

        Wang Rui,Zhang Jianzhou,Liu Caixia

        (Department of Environmental Engineering and Chem istry,Luoyang Institute of Science and Technology,Luoyang Henan 471000,China)

        The acid-salt pretreatment-ion exchange combined process for cleaner production of ammonium molybdate from MO3and NH3is put forward to substitute the traditional process.In the new process,the liquid-slag dual-cycle is used instead of the liquid single-cycle,and the electric boiler is used instead of the coal-fired boiler;The NH3-containing waste gas is treated by acidic wastewater absorption,and the high-concentration NH3waste liquid is treated by steam stripping;The separated NH3is recycled into the production,and the treated waste liquid and waste gas can meet the discharge standards.with this process,the cleaner production of ammonium molybdate can be realized.0.24 t of NH3can be recovered from the waste liquid generated for 1 t of ammonium molybdate.According to 187 t/a of NH3recovery,the production cost can be saved by about562 000 Yuan/a.

        ammonium molybdate;steam stripping;cleaner production;reuse

        X383

        A

        1006-1878(2011)03-0265-04

        2010-10-08;

        2010-12-22。

        王銳(1976—),男,湖北省松滋市人,碩士,講師,主要從事環(huán)境工程教學(xué)及鉬化工清潔生產(chǎn)研究。電話(huà)0379-65928271,電郵daxia_wang008@163.com。

        (編輯 張艷霞)

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