郝秀峰
(太原通澤重工有限公司電氣傳動(dòng)二部,山西 太原 030032)
除了在傳統(tǒng)的石油、化工行業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用外,隨著核電行業(yè)的迅速發(fā)展,由大型拔伸水壓機(jī)生產(chǎn)的高壓厚壁管需求量日益增加,同時(shí)也對(duì)大型拔伸水壓機(jī)電控系統(tǒng)提出了更高的要求。太原通澤重工有限公司為某鋼管廠制造的20MN臥式拔伸水壓機(jī)電氣控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,同時(shí)還大大減少了單位產(chǎn)品的能耗,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了目前國(guó)際同類型產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
臥式拔伸水壓機(jī)分為本體和輔機(jī)兩部,設(shè)備本體部分如圖1所示。
圖1 臥式拔伸水壓機(jī)本體Fig.1 Horizontal type drawing hydraulic press
本體部分包括前1#梁、前梁、活動(dòng)梁、支撐梁、后梁及上下拉桿組成的預(yù)應(yīng)力組合機(jī)架,主缸體及回程缸缸體,芯棒支撐托輥裝置,快速裝卸模具裝置,升降輥道裝置等。輔機(jī)部分為高低壓水部分和液壓部分。其中主缸、回程缸組合使用用于選擇壓力分級(jí),工作時(shí)如果對(duì)回程缸施加一定的背壓,便可以實(shí)現(xiàn)二級(jí)壓力分級(jí),確保拔伸小規(guī)格產(chǎn)品時(shí)對(duì)工模具的安全保護(hù)。上料、受料、芯棒支撐托輥裝置均采用電液比例位置閥閉環(huán)控制,保證在坯料不同位置時(shí)的正確支托??焖傺b卸模具裝置用于快速準(zhǔn)確的更換模圈。卸料和運(yùn)輸升降輥道用于壓機(jī)卸料和輸送毛管。高、低壓水部分提供設(shè)備的工作動(dòng)力,液壓部分則為高低壓水系統(tǒng)各管路上控制閥提供動(dòng)力。
臥式拔伸水壓機(jī)有空程、套料、加壓、回程、推料五個(gè)基本動(dòng)作,這些動(dòng)作都是由多個(gè)控制閥的組合動(dòng)作來(lái)完成,如何避免多個(gè)閥開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)引起設(shè)備震動(dòng)是電氣控制的關(guān)鍵點(diǎn)之一;此外,由于大型拔伸水壓機(jī)主要能量來(lái)源是高壓水,如何在不影響其工藝要求和生產(chǎn)效率的情況下,通過(guò)優(yōu)化控制方法,盡量減少高壓水的使用時(shí)間是電氣控制的第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn);另外,由于設(shè)備工作時(shí)需要的壓力很高,如何控制好高低壓水系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換和保證操作人員及設(shè)備安全也是電氣控制的關(guān)鍵點(diǎn)之一。
(1)設(shè)備電氣控制系統(tǒng)采用西門(mén)子S7-300系列PLC,用于分析處理數(shù)字量、模擬量的信號(hào)。主站和各子站的通訊采用PROFIBUS-DP工業(yè)總線,設(shè)備區(qū)域間的通訊選擇DP/DP Couple網(wǎng)絡(luò)通信模塊。PLC的網(wǎng)絡(luò)組態(tài)如圖2所示。
圖2 網(wǎng)絡(luò)組態(tài)圖Fig.2 Network configuration
(2)選用CP342-5通信模塊單獨(dú)構(gòu)建一條DP網(wǎng)作為CPU和上位機(jī)的數(shù)據(jù)連接通道,有效的避免了因網(wǎng)絡(luò)故障引起的停機(jī)現(xiàn)象。上位機(jī)采用西門(mén)子WINCC軟件創(chuàng)建人機(jī)界面,具有實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障排除和生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理的功能。圖3為人機(jī)界面中有代表性的狀態(tài)監(jiān)控畫(huà)面。
(3)在壓機(jī)后梁和活動(dòng)梁之間安裝有拉線式絕對(duì)值編碼器,通過(guò)SM338模塊將最終轉(zhuǎn)換的活動(dòng)梁實(shí)際位置值用于系統(tǒng)聯(lián)鎖控制,并以數(shù)字形式在上位機(jī)界面做出直觀的顯示。
(4)在壓機(jī)各關(guān)鍵運(yùn)動(dòng)部件安裝壓力傳感器、接近式感應(yīng)開(kāi)關(guān)、光電開(kāi)關(guān)等檢測(cè)元件,參與控制系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)和位置檢測(cè)。
圖3 狀態(tài)監(jiān)控畫(huà)面Fig.3 Picture of state monitoring
臥式拔伸水壓機(jī)在工作過(guò)程中常常伴有劇烈的震動(dòng),不但會(huì)降低設(shè)備本體的使用壽命,同時(shí)也會(huì)增加停產(chǎn)維護(hù)的時(shí)間,還會(huì)干擾并導(dǎo)致安裝在壓機(jī)本體上檢測(cè)元件的信號(hào)紊亂,引發(fā)安全事故。在生產(chǎn)過(guò)程中,引起震動(dòng)的因素主要有兩個(gè)方面,一是能量的突變階段,比如從較慢的速度直接跨越到較快的速度,或者由較快的速度突然停止;二是活動(dòng)梁所連接的芯棒前端在坯料拔伸長(zhǎng)度增加時(shí)所受的下垂力矩逐漸增大,造成芯棒的中心線和模圈的中心線偏移量增加,從而導(dǎo)致拔伸加壓時(shí)產(chǎn)生很大的震動(dòng)。
(1)臥式拔伸水壓機(jī)的基本動(dòng)作都是靠不同控制閥的組合使用來(lái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)作,壓機(jī)工作時(shí)的速度切換是提高生產(chǎn)效率的主要保證,但切換速度較快,必然引起設(shè)備劇烈震動(dòng)。傳統(tǒng)的控制方式都是以數(shù)字量的信號(hào)去控制相應(yīng)閥組合的動(dòng)作,而數(shù)字量信號(hào)是建立在0和1狀態(tài)的離散信號(hào),本身就會(huì)造成速度給定信號(hào)的斷點(diǎn),并且無(wú)法在操作上避免速度等級(jí)的跨越,這是引起震動(dòng)的根本原因。因此考慮將壓機(jī)的動(dòng)作給定信號(hào)和速度給定信號(hào)分離開(kāi)來(lái),動(dòng)作給定信號(hào)依舊采用數(shù)字量信號(hào),以保證其唯一性;速度給定的信號(hào)則采用模擬量信號(hào),保證其連續(xù)性。這樣從硬件上避免了由于操作導(dǎo)致的較大的速度等級(jí)間的直接跨越,極大地減小了設(shè)備的震動(dòng)。
同時(shí)通過(guò)安裝在壓機(jī)活動(dòng)梁減速位置的感應(yīng)開(kāi)關(guān)和拉線式編碼器的雙重保護(hù),可以在生產(chǎn)過(guò)程中消除緊急停止的情況,進(jìn)一步減少能量突變的發(fā)生。
(2)臥式拔伸水壓機(jī)的芯棒工作時(shí)由于重力導(dǎo)致前端下垂是產(chǎn)生震動(dòng)的另一個(gè)原因,較為直接有效的解決方法就是采用托輥裝置將芯棒托起,托起的高度與芯棒和模圈中心線偏移量相同。該控制的難點(diǎn)在于穿料前芯棒前端高度與待穿坯料頭部高度時(shí)刻在變化,且穿料后拔伸階段管坯外徑逐次減小,以及在管坯末端進(jìn)入模圈時(shí),托輥輥?zhàn)优c管坯和芯棒有一次轉(zhuǎn)換,整個(gè)過(guò)程如何準(zhǔn)確地開(kāi)啟升降托輥數(shù)量和控制托輥裝置的高度是控制的核心。①升降托輥開(kāi)啟的數(shù)量。采用拉線式編碼器顯示芯棒移動(dòng)的實(shí)際位置值,同時(shí)根據(jù)上位機(jī)畫(huà)面上選擇的工藝參數(shù),由PLC計(jì)算出實(shí)時(shí)的坯料軸向變形量,通過(guò)比較這兩個(gè)參數(shù),準(zhǔn)確計(jì)算出需要開(kāi)啟的托輥數(shù)量。②托輥裝置的高度。根據(jù)上位機(jī)畫(huà)面上選擇的工藝參數(shù),由PLC計(jì)算出實(shí)時(shí)的坯料徑向變形量,進(jìn)而決定被開(kāi)啟的托輥裝置上升和下降的高度。此外所有的升降托輥均采用電液比例位置閥閉環(huán)控制,保證其控制精度。
節(jié)能減排一直是國(guó)家提倡的主題,設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)考慮節(jié)能不僅僅是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,同時(shí)也可以降低生產(chǎn)成本,擴(kuò)大產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。減少臥式拔伸水壓機(jī)單位產(chǎn)品生產(chǎn)能耗的關(guān)鍵就在于合理地控制和應(yīng)用高、低壓水系統(tǒng)。
(1)做好高、低壓水循環(huán)控制。壓機(jī)加壓動(dòng)作完成后,需要回程再重復(fù)上一動(dòng)作。因此可以在回程時(shí)先將主工作缸內(nèi)的高壓水泄壓,利用壓力傳感器檢測(cè)泄壓完成之后將主工作缸中的水通過(guò)充液閥儲(chǔ)存到低壓蓄勢(shì)罐中,等待下一個(gè)工作循環(huán)。
(2)利用低壓水的能量。在循環(huán)中低壓罐內(nèi)的水位上升,此時(shí)低壓罐內(nèi)的水擁有了一定的重力勢(shì)能,在壓機(jī)空程前進(jìn)時(shí)就可以利用這部分能量。同時(shí)在控制方面也可以從上位機(jī)上監(jiān)視到壓機(jī)活動(dòng)梁實(shí)際的位移和速度,判斷其何時(shí)需要投入高壓水系統(tǒng),進(jìn)一步縮短生產(chǎn)周期。
目前,采用該電氣控制方法的20 MN臥式拔伸水壓機(jī)已經(jīng)順利投入生產(chǎn),運(yùn)行情況良好,并且大大地提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,得到了用戶的肯定。
[1] 崔堅(jiān),李佳.西門(mén)子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.
[2] 俞新陸.液壓機(jī)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.