丁亮
淮南礦業(yè)工程公司 ,安徽淮南 232038
高、底抽巷綜掘施工皮帶機(jī)出矸系統(tǒng)優(yōu)化
丁亮
淮南礦業(yè)工程公司 ,安徽淮南 232038
高、底抽巷綜掘施工特點(diǎn),巷道跟著巖層掘進(jìn),坡度變化塊,變坡點(diǎn)較多,底板地壓大變形快、不平直。要想施工快速高效,必須確保皮帶機(jī)出矸系統(tǒng)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。本文根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)對(duì)整個(gè)出矸系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提高了施工的可靠性、安全性,收到了良好的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)效應(yīng)。
皮帶機(jī);飄帶;跑偏;改進(jìn);效率
目前綜掘施工高、底抽巷主要問題是巷道跟著巖層掘進(jìn),坡度變化快,變坡點(diǎn)較多,底板地壓大變形快、不平直,皮帶易跑偏,皮帶空載通過下變坡點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生飄帶現(xiàn)象,矸石易滾落至巷道底板及下層皮帶上,下層皮帶上的撒矸被帶回淤滿皮帶機(jī)機(jī)尾,造成機(jī)尾滾筒無法正常工作,甚至卡斷皮帶。本文根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)對(duì)整個(gè)出矸系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以適應(yīng)日常生產(chǎn)的需要。
1.1 皮帶機(jī)機(jī)頭
我項(xiàng)目部在施工東翼1112(1)軌順高抽巷過程中,從機(jī)頭、倉(cāng)架的安裝關(guān)入手,測(cè)繪計(jì)算出機(jī)頭、倉(cāng)架的安裝好后的整體物理尺寸,提前把安裝地點(diǎn)打好混凝土地坪,用瓦石和軌道砌成整體斜坡加高臺(tái),便于機(jī)頭卸載與水平矸石倉(cāng)的搭接和倉(cāng)架下方的清淤。機(jī)頭傳動(dòng)滾筒的前方、倉(cāng)架漲緊絞車架的后方各挖一個(gè)一米見方的水泱子,中間靠近倉(cāng)架的側(cè)面挖一道300mm寬的水溝將兩個(gè)水泱子連接起來,便于泥水分離、衛(wèi)生清理。機(jī)頭改向架φ 320mm滾筒和游動(dòng)跑車φ 200mm滾筒側(cè)面利用刮灰板固定螺栓眼,在里外口各加裝一組立輥防跑偏裝置(見圖1),可有效抑制綜掘機(jī)拉完機(jī)尾,皮帶易跑偏卷倉(cāng)故障。根據(jù)日常生產(chǎn)實(shí)際使用效果帶倉(cāng)長(zhǎng)了易發(fā)生卷帶,短了造成皮帶接頭過多增加斷帶概率,增加維護(hù)量,建議使用六節(jié)帶倉(cāng)。倉(cāng)架側(cè)面加裝自制護(hù)欄,防止旋轉(zhuǎn)部位傷人,提高安全性。
圖1 帶倉(cāng)游動(dòng)跑車和改向架處立輥防跑偏裝置
1.2 平巷段皮帶跑偏現(xiàn)象
平巷段由于底板地壓大變形快、不平直,皮帶距離長(zhǎng),接頭多,裝料不均勻,運(yùn)行到局部H架位置時(shí),易跑偏。在跑偏處H架上加裝立輥防跑偏裝置(見圖2),上下層皮帶均可安裝,可有效防止跑偏。
圖2 平巷段皮帶立輥防跑偏裝置
1.3 下變坡點(diǎn)飄帶現(xiàn)象
角度較小的下變坡點(diǎn)飄帶現(xiàn)象采用墊木墊板、加裝加高支腿、吊掛H架的方法,人為減小下變坡點(diǎn)角度,抑制飄帶現(xiàn)象的發(fā)生。下變坡點(diǎn)角度增大后,通常12°以下的飄帶現(xiàn)象,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,用10號(hào)槽鋼、φ 108 m m帶倉(cāng)直托輥、下皮帶φ 108mm的二聯(lián)輥、50mm角鐵、M16的螺栓、6mm厚的鋼板、φ 16mm圓鋼加工而成的皮帶壓帶兼防跑偏裝置(見實(shí)物圖3),可有效抑制飄帶現(xiàn)象,減少撒矸。下變坡點(diǎn)角度較大,通常12°以上的飄帶現(xiàn)象,實(shí)物圖3中的皮帶壓帶兼防跑偏裝置已不能有效解決這一問題,采用16號(hào)槽鋼、帶倉(cāng)φ320mm和φ200mm托輥、下皮帶φ 108mm的二聯(lián)輥加工而成的皮帶改向壓帶兼防跑偏裝置(見圖4),可杜絕飄帶現(xiàn)象的發(fā)生。
圖3 皮帶壓帶兼防跑偏裝置
圖4 皮帶改向壓帶兼防跑偏裝置
1.4 皮帶機(jī)機(jī)尾
將機(jī)尾最后一節(jié)安裝使用的斜向清掃器,改裝成V型清掃器,可有效把下層皮帶的回頭矸石自動(dòng)向兩邊分離,防止進(jìn)入機(jī)尾損壞機(jī)尾滾筒、卡矸撕皮帶。機(jī)尾下井前,機(jī)尾滑靴下部,分節(jié)加裝10mm鋼板,人為形成一個(gè)整體滑靴,增大接地比壓,減少拉機(jī)尾時(shí)的阻力,防止底板浮矸進(jìn)入機(jī)尾,減少清理量。由于高、底抽巷綜掘施工矸石塊度大,機(jī)尾受沖擊嚴(yán)重,把日常使用緩沖托輥的機(jī)尾(見圖5)用緩沖滑槽(見圖6)改裝加固,可有效減少托輥的損耗,防止托輥架磨、撕皮帶,減少皮帶故障率,提高經(jīng)濟(jì)性。
圖5 緩沖托輥機(jī)尾
圖6 緩沖滑槽
以往矸石倉(cāng)都是用瓦石堆砌而成,耙矸機(jī)耙斗出矸過程中易將擋墻撞壞,對(duì)行人造成安全威脅。目前項(xiàng)目部施工的東翼1112(1)軌順高抽巷的矸石倉(cāng)為鋼板、工字鋼框架式矸石倉(cāng)。矸石倉(cāng)沿巷道走向和軌道預(yù)留400mm安全間隙,根據(jù)矸石倉(cāng)的具體長(zhǎng)度,每隔2米預(yù)埋一根11號(hào)工字鋼,底板預(yù)埋500mm,澆注混凝土,工字鋼頂部預(yù)挖φ 50mm安裝孔和頂板預(yù)先打好的錨桿用鋼絲繩固定,工字鋼框架中部用10號(hào)槽鋼焊接拉筋加固,擋墻用6mm鋼板通過螺栓和U 型卡子固定在工字鋼框架上,擋墻的高度一般為2.5米。以上的改進(jìn)大大提高了矸石倉(cāng)的儲(chǔ)矸量,確保車皮不足時(shí)的進(jìn)尺,提高了施工的安全性、生產(chǎn)效率。
把傳統(tǒng)的耙矸機(jī)回頭滑的錨桿(索)固定法,改成用兩根11號(hào)工字鋼并焊用混凝土預(yù)埋在巷道的腮頰處的鋼梁固定法,可有效提高回頭滑的壽命,減少因錨桿(索)失效帶來的不安全因素、減少出矸時(shí)間損耗。用兩個(gè)2.6米的加長(zhǎng)槽將耙矸機(jī)的卸料段加長(zhǎng),把耙矸機(jī)的卸料槽吊高,將卸料槽下方的軌道扳彎通過道岔和主軌道形成一個(gè)刀形循環(huán)道,礦車通過小絞車(電機(jī)車頭)拉至卸料槽下方進(jìn)行出矸,不需要人工循環(huán)推重車,大大減少人力,提高了出矸的效率。
通過實(shí)際生產(chǎn),以上高、底抽巷綜掘施工皮帶機(jī)出矸系統(tǒng)創(chuàng)新、優(yōu)化、改進(jìn),提高了施工的可靠性、安全性,收到了良好的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)效應(yīng),進(jìn)一步減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為綜掘施工高、底快速掘進(jìn)找到了一個(gè)更大的突破口。
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[3]孫桓,陳作模.機(jī)械原理(第六版).北京:高等教育出版社,2011
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.23.021
丁亮,(1979—),男,助理工程師,從事煤礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)施工機(jī)電技術(shù)管理。