常海鋒
(河南豫光金鉛股份有限公司,河南 濟源 454650)
河南豫光金鉛股份有限公司現(xiàn)有兩條80kt/a底吹爐生產系統(tǒng)和一條直接煉鉛生產系統(tǒng),目前這三條轉爐生產線出煙口位置均裝配方形銅水套(由四片銅冷卻壁組成),出煙口位置如圖1所示。鉛熔煉底吹轉爐的技術設計依托QSL爐,所以常規(guī)大修周期為1年。由于該公司制訂了一套科學的管理方法,減緩了煙氣對轉爐出煙口銅冷卻壁的沖刷作用,避免了因銅冷卻壁的受損造成轉爐被迫大修。轉爐的爐齡不斷延長(35個月、41個月、62個月),而出煙口銅冷卻壁的固定螺栓在爐體框架上,需更換耐火材料時才能更換,可見加強出煙口銅冷卻壁的日常維護,延緩銅冷卻壁的燒蝕至關重要。
對比公司底吹轉爐出煙口銅水套的使用情況如表1所示。
表1
(1)銅冷卻壁噴漏的主要原因:轉爐出煙口銅冷卻壁工作面受煙氣的沖刷而變薄,被沖刷的水道部位厚度不足0.5mm。
(2)銅冷卻壁噴漏的主要部位:轉爐的出煙口位于轉爐右側,靠近爐體鉛口。煙氣從爐體溢出造成對銅水套沖刷,特別是對爐體中心側冷卻壁和靠近下料口側冷卻壁沖刷較為嚴重。兩次爐齡周期內銅水套的噴漏均集中在這二片銅冷卻壁工作面上。
(3)銅冷卻壁噴漏的大致時間:一般在轉爐運行2年以后,被沖刷的水道部位逐漸出現(xiàn)沖蝕噴漏現(xiàn)象。
經歷了多次水套噴漏補焊,積累了一定的處理經驗。
(1)第一次爐齡期間,爐體中心側冷卻壁和靠近下料口側冷卻壁受高溫煙氣的影響,受熱面冷卻水道21mm厚的銅壁經沖刷后多處出現(xiàn)噴漏(厚度<0.5mm),采用大割把乙炔加熱、氬弧焊修補的方案,進行先堵漏再鋪焊的維修作業(yè)。經過兩天的補焊,對大面積的噴漏進行有效處理,但修補的冷卻壁仍有滲漏現(xiàn)象,在停爐大修時又進行了多次補焊處理。
(2)本次爐齡期間,銅水套水冷壁因沖蝕變薄造成噴漏現(xiàn)象,銅冷卻壁噴漏的冷卻水遇到1 100℃以上的高溫煙氣,即刻生成大量的水蒸汽冒出。當時爐內渣線過高需放渣后才能轉爐,蒸汽越冒越大,嚴重影響到現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境和設備安全運行?,F(xiàn)場人員采取了逐一停水判斷方位的方法,確定噴漏銅冷卻壁后切斷其冷卻水。40min后放渣至規(guī)定部位轉爐檢查,發(fā)現(xiàn)切斷冷卻水的銅冷卻壁嚴重變形。
圖2
表2
邀請專業(yè)人員進行氦氣保護焊修補,由于多處水道銅壁較薄,銅冷卻壁導熱性能較好、溫度加不上去,焊接難度較大。更換方案即對原噴漏部位堵漏后再進行鋪焊一層的原方案進行調整。經過12h的連續(xù)作業(yè),完成堵漏作業(yè)并在其工作面增加搗打料保護層減緩煙氣沖刷(見圖2)。然后升溫后轉入正常生產。
(3)銅冷卻壁的修補情況對比如表2所示。
第一次爐齡,后續(xù)工作一般為30天左右煙氣沖刷漏水,重新補焊,補焊3次后停爐大修。本次爐齡自2011年1月修補后外加耐火料搗打層至今6個月未出現(xiàn)燒蝕滲漏現(xiàn)象。
(1)增加銅冷卻壁的冷卻水量、降低冷卻水溫度,減緩銅冷卻壁受高溫的影響。
(2)在不影響銅冷卻壁安裝的情況下,將銅冷卻壁水道中心向非工作面一側挪移,適當增加銅冷卻壁工作面一側的厚度。
(3)在銅冷卻壁工作面搗打耐火料保護層,提高銅冷卻壁的使用壽命。
(4)針對銅冷卻壁堵頭漏水的情況,在不影響冷卻壁冷卻水道的情況下,適當加長堵頭的長度,用管螺紋擰緊后外部鉚焊處理。
(5)每次轉爐換槍、處理鉛口期間,檢查搗打層的完好性,適時進行修補。
通過以上措施的實施,對銅冷卻壁的長期穩(wěn)定運行提供了保障,目前公司的三條轉爐生產線出煙口銅冷卻壁運行正常,有效消除了因銅冷卻壁受損造成出煙口框架變形、出煙口磚脫落,而導致被迫停爐的事故發(fā)生。