劉偉業(yè)
(新余鋼鐵集團有限公司熱連軋廠,江西 新余 338001)
新余鋼鐵集團有限公司熱連軋廠于2009年建成投產(chǎn),主要生產(chǎn)設備:兩座加熱爐,兩架粗軋機,七架精軋機,兩臺卷取機。層流輥道位于精軋機與卷取機中間,主要作用是把精軋出來的帶鋼送到卷取機,共有輥子364根,分內(nèi)冷輥和外冷輥,電機與輥子共同裝在一個橫梁上,以方便整體更換,電機轉(zhuǎn)速1 400r/min。隨著產(chǎn)能的不斷提高,在實際生產(chǎn)中,位于大型儀表下面的輥子,由于工作環(huán)境水氣大,溫度高,使輥道容易過熱、潤滑脂流失,經(jīng)常會出現(xiàn)死輥、劃傷帶鋼,嚴重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。所以,對設備進行合理的改造就顯得非常必要。
(1)故障現(xiàn)象
軸承是輥子轉(zhuǎn)動的關(guān)鍵部件。由于該輥子的轉(zhuǎn)速較高,工作環(huán)境較差,全部選用進口軸承,所以軸承本身質(zhì)量問題應排除。大部分更換下來的輥子軸承基本都有燒損的痕跡,保護架、滾珠磨損嚴重,表面附著黃褐色油脂,油脂被乳化,拆開的軸承座內(nèi)部有水流出。
(2)原因分析
軸承損壞的情況說明,輥子供油是正常的,主要原因是軸承內(nèi)進水,使其失去了潤滑的作用。如圖1所示,內(nèi)冷輥主要集中在測量儀表房下面。進水管插入輥子內(nèi)部,壓力為0.12MPa,回水無壓力,水只能從圖1中空心箭頭區(qū)域進入非電機側(cè)軸承內(nèi)部,該側(cè)透蓋處所用密封為:唇形密封圈 B80×100×10 GB9877.1-88,雙密封。該密封用在此處防水性能沒有問題,根據(jù)現(xiàn)場實際情況判斷,問題應出在密封的安裝與使用不妥上。
圖1 內(nèi)冷輥示意圖
(3)采取的措施
由圖1可知,水只能從非電機側(cè)透蓋處進入。透蓋的密封結(jié)構(gòu)采用兩道唇型密封圈。由于該輥道運行初期還是比較平穩(wěn)的,運行1年后,才開始頻繁出現(xiàn)軸承損壞,拆解更換時發(fā)現(xiàn)密封圈唇邊方向裝反。另外,與密封圈配合的襯套也沒有及時更換,襯套磨損嚴重,根本密封不住水,導致通入的水大量進入軸承座內(nèi),損壞軸承。更換新的襯套且將密封方向調(diào)整后(唇邊朝外),進水現(xiàn)象明顯減少,運行3個月沒有出現(xiàn)燒損軸承的事故。
(1)故障現(xiàn)象
輥子彎曲變形也是常見的故障。變形后,輥子會偏心,會造成電機跳電,變成死輥,劃傷鋼板,影響產(chǎn)品的質(zhì)量。
(2)原因分析
由于前期軸承進水較嚴重,于是將進水閥調(diào)小,導致輥子內(nèi)部不能夠完全充滿水,當輥子高速運轉(zhuǎn)時影響不大,輥子可以均勻冷卻,但是當輥子停下來時就完全不同了。一般精軋機出來的鋼板溫度大約為700℃,冷卻水只能冷卻下半部分輥子,由于熱脹冷縮,下半部分輥子冷卻更快,造成輥子向下彎曲。
(3)采取的措施
輥子冷卻水進水閥完全打開,使冷卻水充滿輥子,另外,回水管由原來的φ68mm改為φ100mm,這樣不會影響輥子內(nèi)部冷卻效果,但是可以使非電機側(cè)的透蓋內(nèi)水位降低,使水進入軸承內(nèi)概率更低。為了進一步防止輥子彎曲,每次停機時,輥道自由轉(zhuǎn)動5min后再停機,使輥道上下冷卻更均勻。
對層流輥道的常見故障采取措施后,故障減少80%左右,使設備運行率大大提高,對產(chǎn)品質(zhì)量的提高也起到一定的推動作用。另外,針對測量儀表房底部輥道工作環(huán)境的特殊性,也采取了一些防范措施:如針對拆卸、吊裝難,在輥道兩側(cè)增設了吊裝支架、活動吊耳等,縮短輥道的更換時間;將該段輥道增加一臺多點干油泵,單獨供油,對勞動強度和生產(chǎn)成本的降低也起到了一定的作用。
[1]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.
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