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        天津大港焦化蠟油預處理研究

        2011-10-12 07:12:26李東勝戴躍玲秦永航
        石油化工高等學校學報 2011年2期
        關鍵詞:劑油蠟油催化裂化

        趙 博, 李東勝*, 戴躍玲, 秦永航, 石 巖

        (1.遼寧石油化工大學石油化工學院,遼寧撫順113001;2.中國石油撫順石化公司石油三廠,遼寧撫順113001)

        天津大港焦化蠟油預處理研究

        趙 博1, 李東勝1*, 戴躍玲1, 秦永航1, 石 巖2

        (1.遼寧石油化工大學石油化工學院,遼寧撫順113001;2.中國石油撫順石化公司石油三廠,遼寧撫順113001)

        通過反應時間、反應溫度、劑油質(zhì)量比等條件對焦化蠟油中堿性氮化物脫除率及油品收率進行研究,結(jié)合正交試驗確定了最佳反應條件。結(jié)果表明,反應溫度59℃,劑油質(zhì)量比0.021,攪拌速度300 r/min,反應時間15 min,沉降時間15 min時,油品收率為94.92%,堿性氮化物脫除率為85.42%。

        堿性氮化物; 焦化蠟油; 正交試驗

        焦化蠟油是催化裂化原料的一種,其摻煉比重最大可以達到30%,焦化蠟油堿性氮含量較直餾蠟油要高出許多,其主要成分是喹啉,當催化裂化原料中堿性氮化物質(zhì)量分數(shù)增加0.04個百分點時,汽油收率下降3~4個百分點,而焦炭收率則要增加2~3個百分點[1-3]。由此可見,焦化蠟油中的堿性氮化物的脫除是相當必要的。常用的脫氮方法有溶劑抽提和加氫精制,在國外,焦化蠟油作為催化原料通常都要加氫精制[4]。在我國,由于受加氫裝置和氫源的限制,焦化蠟油一般采用直接摻煉的方法[5]。因此,我國的焦化蠟油主要是直接摻煉到催化裂化原料中,這導致了催化裂化裝置的輕油收率下降,焦炭產(chǎn)率明顯增加,產(chǎn)品分布變差,焦化蠟油催化裂化轉(zhuǎn)化過程中流化催化裂化催化劑堿氮中毒嚴重,而且還存在反應后由于部分含氮化合物會直接或間接進入汽油、柴油餾分中,影響產(chǎn)物安定性等問題[6-8]。為了改善焦化蠟油的加工性質(zhì),本實驗使用一種絡合劑脫氮工藝來脫除焦化蠟油中的堿性氮化物。

        1 實驗部分

        1.1 實驗原料及試劑

        實驗原料為天津大港焦化蠟油;堿性氮脫除劑為極性絡合劑。

        1.2 實驗原理

        絡合法脫堿性氮是基于Lew is酸堿理論。酸是電子對受體,堿是電子對給體,它們之間的結(jié)合遵循軟硬酸堿規(guī)則,即硬酸與硬堿結(jié)合,軟酸與軟堿結(jié)合,中間的堿與軟酸、硬酸均能結(jié)合。焦化蠟油中的氮化物具有孤對電子,為電子給予體(Lew is堿),而Lew is酸化合物為電子對接受體,二者可產(chǎn)生絡合作用力。精制劑中的Lew is酸與氮化物進行絡合反應生成配位化合物(即絡合物)進入溶劑相,依靠自然沉降的方式使其與原料油分離,從而使堿性氮化物脫除。

        1.3 實驗方法

        稱取原料油(50±0.1)g,將其裝入200 m L小燒杯中,預熱一段時間后,按照一定質(zhì)量比加入堿性氮脫除劑,在恒溫攪拌一段時間以后,使其自然沉降一段時間,然后將輕質(zhì)油與沉降物分離,稱取油品質(zhì)量,計算油品收率。

        稱取精制油品(0.2±0.01)g,加入苯和冰乙酸各25 m L,使用自動電位滴定儀進行滴定。其中,滴定液是按照GB/T0162配制,測定方法是高氯酸-冰醋酸非水滴定法[9],依靠電位突變辨別滴定終點。通過滴定液消耗的體積計算出輕質(zhì)油的堿性氮含量,進而計算輕質(zhì)油的堿性氮脫除率。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 劑油質(zhì)量比的影響

        反應條件:油品的溫度50℃,反應時間15 min,攪拌速度300 r/min,沉降時間20 min??疾觳煌瑒┯唾|(zhì)量比對油品收率以及堿氮脫除率的影響,實驗結(jié)果見圖1。

        Fig.1 Effect of solven t/oil ratio on the rate of denitrogeneration and oil yield圖1 劑油質(zhì)量比對堿氮脫除率以及油品收率的影響

        從圖1中可以看出,當劑油質(zhì)量比為0.003時,油品收率是97.59%,堿氮脫除率為11.47%;當劑油質(zhì)量比為0.022時,油品收率為93.89%,堿氮脫除率84.07%。當進一步增加劑油質(zhì)量比時油品的輕油收率繼續(xù)下降,堿氮脫除率繼續(xù)增加,但是增加或者降低的幅度明顯減小。因此應將劑油質(zhì)量比控制在0.020~0.030。

        2.2 反應溫度的影響

        反應條件:劑油質(zhì)量比為0.028,反應時間10 min,攪拌速度300 r/min,沉降時間15 min??疾旆磻獪囟葘τ推肥章室约皦A氮脫除率的影響,實驗結(jié)果見圖2。

        Fig.2 Effect of reaction temperature on the rate of denitrogeneration and oil yield圖2 反應溫度對堿氮脫除率以及油品收率的影響

        從圖2中可以看出,在一定劑油質(zhì)量比的情況下,反應溫度(反應時的油品溫度)對堿氮脫除率的影響是非常明顯的,對油品輕油收率的影響不是很明顯。當溫度為40℃,劑油質(zhì)量比為0.028的條件下,油品堿氮脫除率為82.42%,當溫度為50℃,劑油質(zhì)量比為0.028的條件下,油品堿氮脫除率為91.05%。隨著溫度的升高,油品堿氮脫除率的變化趨于緩和。焦化蠟油中的堿性氮化物與酸性介質(zhì)發(fā)生絡合反應時,會產(chǎn)生大量的熱量,高溫會對絡合反應產(chǎn)生不利的影響。所以,反應溫度應控制在45~75℃。

        2.3 反應時間的影響

        反應條件:劑油質(zhì)量比0.022,反應溫度50℃,攪拌速度300 r/min,沉降時間15 min??疾旆磻獣r間對油品收率以及堿氮脫除率的影響,實驗結(jié)果見圖3。

        Fig.3 Effect of reaction time on the rate of denitrogeneration and oil yield圖3 反應時間對堿氮脫除率以及油品收率的影響

        從圖3中可以看出,當反應時間從1~15 m in變化時,堿氮脫除率提高的非常明顯,從15~20 min變化時,堿氮脫除率增加的速度放緩,再延長反應時間堿氮脫除率幾乎不再發(fā)生變化。與堿氮脫除率相比,反應時間對油品收率的影響不大。因此,反應時間應該控制在10~30 min。

        2.4 沉降時間的影響

        反應條件:反應溫度60℃,劑油質(zhì)量比為0.022,攪拌速度300 r/min,反應時間20 min。考察沉降時間對油品收率以及堿氮脫除率的影響,結(jié)果見表1。

        表1 沉降時間對堿氮脫除率和油品收率的影響Table 1 Effect of still time on the rate of denitrogeneration and oil yield

        由表1可知,沉降時間對堿氮脫除率及油品收率的影響都不大。由于沉降時間過短沉降不完全,所以沉降時間應不少于15 m in。

        2.5 攪拌速度的影響

        反應條件為:反應溫度60℃,劑油質(zhì)量比0.022,反應時間20 min,沉降時間20 min??疾鞌嚢杷俣葘τ推肥章室约皦A氮脫除率的影響,結(jié)果見表2。

        表2 攪拌速度對堿氮脫除率和油品收率的影響Table 2 Effect of stirring speed on the rate of denitrogeneration and oil yield

        由表2可知,攪拌速度對堿氮脫除率及油品收率影響都不大,若攪拌速度太低則攪拌不均勻。因此,攪拌速度應不低于300 r/min。

        2.6 最優(yōu)反應條件的確定

        通過單因素考察得知,反應溫度、反應時間、劑油質(zhì)量比對油品的收率以及堿氮脫除率影響較大,因此設計一個三因素三水平的正交試驗表,來考察反應溫度、反應時間、劑油質(zhì)量比對油品收率以及堿氮脫除率影響。正交試驗表以及極差分析見表3。其它反應條件為沉降時間15 m in,攪拌速度300 r/min。

        表3 正交試驗分析以及極差分析Table 3 The results of orthogonal test and range analysis

        由表3中數(shù)據(jù)可以看出,因素A的脫氮率極差為9.157,因素B的脫氮率極差為7.166,因素C的脫氮率極差為25.447。因此說明脫氮劑加入量對脫氮率的影響最大,反應溫度的影響為其次,反應時間影響最小。以脫氮率最大為目標,三因素的最佳組合為A2B3C3。

        以油品收率最大為目標函數(shù),約束條件為堿性氮脫除率不低于85%。

        油品收率擬合方程:

        Y=89.776+0.218A-0.002A2+0.042B-0.002B2-0.817C-0.917C2

        堿氮脫除率擬合方程:

        DNb=-233.341+6.208A-0.048A2+1.557B-0.03B2+233.25C-121.167C2式中,Y-油品收率,%;

        DNb-堿氮脫除率,%。

        最優(yōu)反應條件:反應溫度59℃,劑油質(zhì)量比0.021,反應時間15 min,最大油品收率94.88%,堿氮脫除率85.00%。

        按照最優(yōu)反應條件下對油品的堿氮脫除率和油品收率進行實測,并與優(yōu)化結(jié)果進行比較。結(jié)果見表4。

        由表4可以看出,試驗值與優(yōu)化值基本吻合,說明此試驗方法和優(yōu)化方法在實驗條件內(nèi)是可行的。因此,確定此優(yōu)化結(jié)果為最佳反應條件。

        表4 驗證實驗Table 4 Optimal results of the pilot test%

        [1]欒錫林,李誠勇.焦化蠟油吸附脫堿氮研究[J].石油化工高等學校學報,1996,12(2):15-18.

        [2]張瑞馳,施文元.高含氮原料的催化裂化[J].催化裂化,1992,15(1):1-3.

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        [8]Bauserman JW,Nguyen K M,M ushrush GW.Nitrogen compound determinationand distributionin three sourcefuels by GC/MS[J].Pet.sci.technol.,2004,22(11-12):1491-1505.

        (Ed.:SGL,Z)

        Pretreatment of Coking Gas Oil in Dagang Tianjin

        ZHAO Bo1,L IDong-sheng1*,DA I Yue-ling1,Q IN Yong-hang1,SH I Yan2
        (1.School of Petrochem ical Engineering,L iaoning Shihua University,Fushun L iaoning113001,P.R.China;2.N o.3Refinery of Fushun Petrochem ical Com pany in CN PC,Fushun L iaoning113001,P.R.China)

        In o rder to study the content of alkaline nitrogen compounds and the oil yield,using complexion to pretreatment of coking gas oil.There were many affecting factor son alkaline nitrogen compounds remove rate and the light oil yield,such as reaction time,reaction temperature,solvent to oil mass ratio and so on.The best experimental condition is defined by regular crossed trial.The results show that the oil yield is 94.92%and the separation rate of alkaline nitrogen compounds is 85.42%at condition of reaction temperature 59℃,solvent to oil mass ratio 0.021,stirring speed 300 r/min,reaction time 15 minutes and settling time 15 minutes.

        Alkaline nitrogen compounds;CGO;Regular-crossed trial

        TE624

        A

        10.3696/j.issn.1006-396X.2011.02.018

        2010-12-29

        趙博(1982-),男,遼寧沈陽市,在讀碩士。

        *通訊聯(lián)系人。

        1006-396X(2011)02-0069-04

        Received29December2010;revised28February2011;accepted4M arch2011

        *Corresponding author.Tel.:+86-13019658783;e-mail:lds8783@163.com

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