陳忠輝,張文金
(武鋼股份設備維修總廠,湖北 武漢 430080)
三熱軋R2粗軋機為四輥可逆式粗軋機,其主要功能是將經過加熱爐加熱的板坯加工成中間坯。其主傳動部分為兩臺交流電機,它們通過萬向接軸分別傳動四輥可逆式軋機的上、下工作輥,冷卻則分別由兩臺離心通風機進行,各自風道獨立。
冷卻風機的正常運行是粗軋機主電機啟動和正常運行的必要條件。當冷卻風機因故障突然停機時,主電機會立即跳閘,造成主軋線停產,甚至會造成廢鋼或軋機周邊設備的損壞。因此在設備管理方面,冷卻風機的正常點巡檢和維護顯得尤為重要。
該風機為DHF-TH-1600C型離心式風機,其傳動由電機完成,主要結構部件為葉輪和機殼。葉輪采用后傾扭曲葉片,葉片由鋼板焊接,采用了加強筋,機殼采用鋼板鎖邊結構,其主軸由45#優(yōu)質碳鋼精密加工而成并在設計上有充分的安全性和抗疲勞性,其臺座用型鋼焊接,配用彈簧減震器進行了隔震設計,外形緊湊。風機配用的三角帶輪均為優(yōu)質鑄鐵錐套帶輪,轉速為880r/min,流量為12 000m3/h,功率為185kW,全壓3 500Pa。傳動測點如圖1所示。
在對冷卻風機的例行檢查中,發(fā)現(xiàn)風機外部各部位的連接螺栓都比較緊固,沒有松動現(xiàn)象;混凝土基礎(鋼結構整體座架)無顯著松動,電機軸承溫度、風機軸承座溫度、皮帶磨損等都在正常范圍。因此,初步懷疑造成風機振動較大的原因在風機機殼內部。
圖1 冷卻風機傳動測點示意圖
采用RH7100C便攜式巡檢儀分別對R2上輥和R2下輥主電機冷卻風機的軸承1和軸承2的軸向、法向和徑向進行了振動信號采集,通過對R2上輥和下輥主電機軸承座處軸承振動信號進行比對分析,發(fā)現(xiàn)測點1的軸向有明顯異常。
圖2中,R2下輥主電機冷卻風機轉頻幅值高,并且有較高的二倍頻、三倍頻和1/2倍頻成分,較為復雜。圖3中,R2上輥主電機冷卻風機的振動能量集中在轉頻,幅值較小,屬于正常圖譜。這表明風機可能存在動靜摩擦、軸裂紋、轉子松動或葉片裂紋等較嚴重的故障。
圖2 R2下輥主電機冷卻風機振動頻譜圖
圖3 R2上輥主電機冷卻風機振動頻譜圖
圖4、圖5、圖6是R2下輥主電機冷卻風機的速度波形和1H及1A的加速度波形圖??梢?,徑向在水平方向有轉頻周期存在,加速度波形有轉頻沖擊存在,并且峰值較高。在軸向和徑向顯著不同,有隨機性的很大的沖擊峰值出現(xiàn)。
圖4 R2下輥主電機冷卻風機速度波形圖
圖5 R2下輥主電機冷卻風機1H加速度波形圖
圖6 R2下輥主電機冷卻風機1A加速度波形圖
綜合分析認為,懸臂風機轉子軸向隨葉輪狀態(tài)的變化而變化,當出現(xiàn)不平衡時,軸向振動會顯著增加,當轉軸、葉輪輪盤剛度下降時,軸向仍最先變化。不穩(wěn)定的峰值表明輪盤剛度的變化具有隨機性。通過振動分析,得出結論:轉軸或葉輪輪盤可能存在裂紋,其中輪盤裂紋的可能性更大。
通過密集的振動跟蹤測試分析,發(fā)現(xiàn)振動趨勢未出現(xiàn)較大上升,幅值上下波動范圍不大。據此決定進行監(jiān)護運行,當振動幅值顯著上升時及時搶修,或隨后安排進行轉子的檢查和更換。
之后在檢查中,發(fā)現(xiàn)風機的葉輪輪盤上確實有長達800mm的裂紋。因為診斷準確,安排合理,維修隊伍以非常快的速度進行了轉子更換,投入使用后振動正常。
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