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        一例水輪機組高轉速加閘事件原因分析及防范對策

        2011-08-15 00:47:59卞高山
        四川水力發(fā)電 2011年2期
        關鍵詞:測頻停機電磁閥

        卞高山

        (國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司檢修安裝分公司,四川樂山 614900)

        某水電站一水輪發(fā)電機組在試驗過程中機組高轉速加閘,引起閘塊短時磨損(約15 s),經現(xiàn)場檢查,未造成其它后果。事后經檢查分析,系因機組測速裝置故障引起本次事件,故分析機組測速裝置在應用中容易出現(xiàn)故障的地方并采取相應措施,是保證機組正常運行的重要措施之一。

        1 事件經過

        某水電站在檢修工作中,對一水輪機組測速裝置(SJ-22C)進行了更換,完成了裝置的定值檢查校核和試驗;機組試運行時,由監(jiān)控系統(tǒng)流程自動開機,準備作機組假同期試驗,但因流程開機不成功,自動返回停機態(tài),在此過程中,發(fā)生了機組高轉速加閘事故。

        2 原因分析及論證

        2.1 事件順序分析

        經核查,監(jiān)控系統(tǒng)報警信息順序如下:

        53'08″停機——空載流程啟動;

        57'51″機組轉速未到 5%Ne,停機——空載流程退出;

        57'51″空載——停機流程啟動;

        57'53″機組導葉全關;

        57'56″機組加閘電磁閥投入;

        57'58″制動閘未落下;

        58'48″停機態(tài)動作。

        根據(jù)報警信息并進行分析,“停機——空載”流程啟動后,沒有收到5%Ne的轉速信號(機組實際已達額定轉速),故流程自動退出,并自動返回停機態(tài),即啟動“空載——停機”流程。

        “空載——停機”流程的正常執(zhí)行情況為先關閉導葉,等待機組轉速下降到加閘轉速(25%Ne),然后投機組加閘電磁閥。

        但從監(jiān)控報警信息看,機組導葉全關后,僅3 s就收到加閘電磁閥投入信號??紤]到電磁閥的動作時間和監(jiān)控系統(tǒng)采樣時間存在1~2 s的偏差,可以認為,流程在收到導葉全關后,立即投入了加閘電磁閥。

        2.2 原因分析

        因SJ-22C測速裝置的5%Ne和25%Ne兩點為常閉接點,即在停機時,監(jiān)控系統(tǒng)會收到這兩點的信號。只有在機組轉速上升后,此兩接點按順序逐一斷開,監(jiān)控系統(tǒng)才判斷機組轉速上升正常。從機組開機流程失敗和高轉速加閘現(xiàn)象進行分析,5%Ne和25%Ne兩點在機組實際轉速上升后,仍然處于閉合狀態(tài),即測速裝置沒有正確反映機組實際轉速。但初步判斷是測速裝置存在故障,從而給監(jiān)控系統(tǒng)的信息不準確,造成在高轉速情況下流程誤加閘。

        對新更換的測速裝置進行定值和輸出邏輯檢查未發(fā)現(xiàn)異常,初步判斷故障出在測頻回路上。

        測頻回路有“電壓測頻”和“齒盤測頻”兩路,并在裝置上有各自的位置開關進行投/退,只有在位置開關“投入(ON)”的情況下,對應的測頻功能才投入。在100%Ne以下各點時,兩路為“與”關系,即若兩路測頻都投入時,必須兩路測值同時滿足條件,測速裝置才可能有相應輸出,若兩路采集不一致時,測速裝置報警燈會點亮并上送監(jiān)控系統(tǒng)“測速裝置故障”信號。經檢查監(jiān)控系統(tǒng)無相應報警記錄。

        綜合上述情況,可以認定故障是測速裝置測頻故障引起的,而故障的唯一原因是“電壓測頻”或“齒盤測頻”的位置開關沒有投入(若投入正常,則在事件發(fā)生前應有“測速裝置故障”的登錄信息),故只有兩位置開關沒有全部投入時,才可能既無法正確測頻,又無報警信息。

        3 測速裝置重點檢查項目

        從該事件發(fā)生的整個過程看,存在工作不仔細、不到位、工作流程不清楚的問題。即在定值檢查完后,沒有專人檢查裝置整體安裝及恢復情況,沒有檢查開關的投入位置是否正確。另外,新更換裝置后,沒有經過實際開機試驗就盲目投運,未能發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患。

        另外,從實際運行經驗看,在測速裝置安裝、試驗、檢查的各個過程中,還存在一些容易疏忽和引起事故的地方。

        3.1 測速帶安裝

        因測速帶及齒指檢查、調整不仔細引起探頭損壞的情況時有發(fā)生,故對測速帶的安裝、檢查和調整應引起足夠的重視。機械作業(yè)完后,尤其是在機組擴修時測速鋼帶拆除并重新安裝后,必須有專人對測速鋼帶及其動片進行檢查,確認鋼帶安裝牢固無變形、位置合適(易于探頭安裝),所有動片無彎曲變形,轉動盤(或動片)磁鋼位于探頭中間且與兩探頭之間,深度以擋住探頭為宜,以避免機組轉動時動片碰撞探頭和因間距過大影響測量。

        3.2 電纜屏蔽層接地

        曾有機組在運行中出現(xiàn)過因測頻輸入回路電纜屏蔽層未接地造成測速裝置誤開出引發(fā)事故停機的事件,故檢修時要仔細檢查測速裝置測頻輸入回路的電纜,其屏蔽層必須在專門的接地銅排上兩端可靠接地,以消除測頻回路的電磁干擾。

        3.3 撥輪開關位置情況

        裝置出口邏輯、定值、輸入及輸出回路試驗檢查完成后,應仔細檢查裝置的撥輪開關位置,在正常情況下電壓測頻(F)、機械測頻(P)撥輪開關應在“有效(ON)”位置。

        3.4 加閘回路檢查

        機組檢修完、第一次帶水開機試驗時,機組加閘和反充氣必須手動完成,以避免因測速裝置、電磁閥、監(jiān)控系統(tǒng)以及其它原因引起的高轉速加閘。

        手動加閘試驗正常后,必須先將加閘和反充氣氣源關掉、電磁閥投至自動,由監(jiān)控系統(tǒng)流程進行自動開停機試驗。在整個開/停機流程試驗過程中,需注意SJ-22C測速裝置和電磁閥動作情況。只有確定在加閘轉速(下降接通)到達時,測速裝置相應的輸出接點導通且加閘電磁閥動作正常后,才能將加閘全部恢復到自動控制。否則,必須停止試驗并查明原因,待處理完后,方可繼續(xù)進行機組流程試驗。

        4 結語

        對測速裝置在安裝調試和試驗全過程進行仔細檢查,并對回路進行全面試驗,在檢修、運行中隨時關注過程,及時發(fā)現(xiàn)問題,總結經驗,改進方法,才能保證其對機組運行提供準確的轉速信號和控制信息,保證機組的正常運行。

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