徐文宮
(馬鞍山當涂發(fā)電有限公司 安徽 馬鞍山 243102)
馬鞍山當涂發(fā)電有限公司的#1機組為超臨界機組,汽機型號:CLN660 -24.2/566/566,凝汽器型式:雙背壓(發(fā)電機側是進水側,低背壓;汽機側是出水側,高背壓)、雙殼體、表面型、雙汽室、八水室、殼體和水室為全焊接結構。凝汽器布置方式:橫向布置、單流程,從機頭向發(fā)電機看,從右側抽冷卻管??偫鋮s面積:39000 m2,冷卻水設計水溫:20℃,冷卻水平均最高水溫:30.3℃(夏季10%),冷卻水最高水溫:33℃,循環(huán)倍率:60,冷卻水量:69861 t/h。
#1機組的化學補水是經(jīng)除鹽補水泵出口的219補水管路引入凝汽器喉部的(見圖1)。#1機組是雙背壓凝汽器,補水僅進入其中的一個凝汽器,并在219管上打了很多小孔。水進入凝汽器后,在219管上是以水柱的形狀噴出的,幾乎沒有實現(xiàn)霧化。因為除鹽水溫度低,含空氣量大,所以長期以來致使主凝結水過冷度偏大,溶氧量超標[1],直接造成的結果是進入低加入口的凝結水溫低,多抽8段抽汽的汽量,使熱經(jīng)濟性降低;凝結水溶氧量大會使所有低加傳熱效果降低,出口水溫降低,同時溶氧量大也會加快低加氧化腐蝕速度[2]。這些問題會直接影響機組的經(jīng)濟性和安全運行,而我們運用化學補水霧化改造技術進行改造,就可以很好地解決這些問題。
圖1 目前凝汽器補水系統(tǒng)示意圖
這次改造是將化學補水同時引入高低壓兩個凝汽器的喉部,并實現(xiàn)霧化。
考慮到凝汽器喉部的實際情況,根據(jù)補水在喉部霧化后應與汽機主排汽流換熱效果好的原則,在每個凝汽器內(nèi),各布置2根霧化補水管路,共4根。其中,每個#7、#8低加的兩側各1根管路,管徑均為89。按補水壓力為0.4 MPa(補水泵連續(xù)運行)/補水流量40t/h考慮,總共需要的噴嘴數(shù)為132只。平均在每根89管路上布置33只噴嘴,平均每根管布噴嘴的有效長度約為8000 mm。其示意圖如圖2所示。
圖2 凝汽器喉部化學補水霧化管路布置示意
從水的流動方向看:由除鹽水泵引出的化學補充水,經(jīng)30%補水管路引出后,流入219的主管路;之后,分別流過從低加下部引入凝汽器的2根133管;流經(jīng)這2根133管后,化學補水在凝汽器內(nèi)又分別流入4根裝噴嘴的89補水管,其示意圖如圖3所示。
圖3 219、89管路布置立體示意圖
經(jīng)過改造后,化學補水及水泵密封回水在凝汽器內(nèi)實現(xiàn)了霧化,其具有很多優(yōu)越性:化學補水進入喉部并實現(xiàn)霧化后與汽輪機的排汽實現(xiàn)有溫差的混合換熱,水的顆粒度減小,加大了與汽機排汽的換熱面積,使化學補水達到汽機排汽壓力下對應的飽和溫度,在喉部具備了除氧的作用[3]。此次補水霧化改造對機組經(jīng)濟性和安全性的提高是明顯的:
(1)提高了凝汽器的真空。由于補水實現(xiàn)霧化,使補水與低壓缸排汽充分接觸換熱,蒸汽的凝結溫度提高,所以其對應的飽和壓力即(凝汽器內(nèi)壓力)相應降低,真空也相應提高。真空提高帶來的經(jīng)濟效益是多發(fā)電、節(jié)省煤。
(2)降低凝結水過冷度。由于化學補水實現(xiàn)了霧化,增大了補水的總表面積,使補水與排氣可以更充分地接觸換熱,因此消除了由補水引起的凝結水過冷度偏大現(xiàn)象,提高了凝結水溫度,同時還減小了低加的抽汽量。
(3)提高低加出口水溫(即:提高除氧器入口水溫,減小溶解氧量。)補水從凝汽器補入,流經(jīng)軸封冷卻器、低壓加熱器后到達除氧器[5]。這一過程中,補充水吸收了一定的熱量從而增加了汽機低壓系統(tǒng)抽汽量、即低品位抽汽量增加;減少了除氧器的抽汽量,使高品位抽汽量減少,而增加了這部分蒸汽在汽機內(nèi)的作功。因為補水在凝汽器內(nèi)實現(xiàn)霧化,補水中的空氣在凝汽器內(nèi)得以除掉,改善了凝結水含空氣量,對提高低加換熱效果有利,表現(xiàn)為有利于減少低加的端差、降低了傳熱過程中不可逆損失、提高了熱功轉換效率、回熱效果明顯提高。
(4)降低了凝結水含氧量。凝結水含氧量大是導致銅管腐蝕、凝結水系統(tǒng)管道閥門腐蝕嚴重以致降低設備壽命的重要原因。本次通過化學補水霧化改造,降低了凝結水的含氧量,減緩了低加低溫腐蝕速度,提高了機組的安全性,并延長使用壽命。
當負荷為600 MW時,我們利用從該機組運行現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù),并結合上述(1)、(2)、(3),從經(jīng)濟性角度運用等效熱降法,對本次化學補水系統(tǒng)改造前、后1#機組的熱經(jīng)濟效益均進行了較為準確地計算和分析。結果表明,通過本次補水系統(tǒng)霧化改造,該電廠#1機組全年共節(jié)省標煤300.6 t,提高了熱經(jīng)濟性;同時還在一定程度上提高了機組運行的安全性。
針對馬鞍山當涂發(fā)電有限公司#1機組長期以來一直存在的主凝結水過冷度偏大、溶氧量超標、凝結水管路系統(tǒng)低溫腐蝕嚴重以及低加出口水溫偏低等疑難問題,通過細致現(xiàn)場勘測和理論分析,我們對該機組化學補水系統(tǒng)進行了霧化改造。
改造后,系統(tǒng)的化學補水由原來的柱狀噴水變?yōu)榱爽F(xiàn)在的霧狀噴水,從而大大增加了補水的總表面積,使補水與低壓缸排汽可以更充分地接觸換熱,因此(1)提高了凝汽器的真空(2)降低凝結水過冷度(3)降低了凝結水含氧量,減緩了低加腐蝕速度(4)提高低加出口水溫(5)全年節(jié)省標煤量也有了較大的提高??傊?,該機組運行的安全性和經(jīng)濟性都有了一定程度的提高,本次化學補水系統(tǒng)霧化改造是成功的。
[1]王蓬.凝結水溶解氧不合格的原因分析及對策[J].科技信息,2007,(30):26.
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[4]范仲元.水和水蒸氣熱力性質圖表.北京:中國電力出版社,1996.
[5]解宏杰.熱電廠化學補水方式節(jié)能改造[J].有色冶金節(jié)能,2004,21(4):84 -85.