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        鐵路客車軸承NJ3226早期失效分析

        2011-07-24 05:09:28尤紹軍
        軸承 2011年12期
        關(guān)鍵詞:游隙車軸滾子

        尤紹軍

        (瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,遼寧 瓦房店 116300)

        鐵路客車軸承是保證鐵路客車正常運行的關(guān)鍵部件,其在鐵路客車運行過程中最易失效,早期失效事故屢有發(fā)生,且?guī)砭薮蟮慕?jīng)濟損失甚至安全事故。為提高其可靠性,降低其早期失效事故率始終是鐵路客車軸承研究的重要課題?,F(xiàn)對鐵路客車用NJ3226軸承的早期失效進行分析,以期找到改進辦法。

        1 早期失效模式統(tǒng)計

        鐵路客車車軸每端各安裝一套NJ3226和NJP3226軸承(圖1),軸承除承受車體全部重量外,還要承受客車運行過程中產(chǎn)生的軸向和徑向沖擊載荷。

        圖1 鐵路客車軸承在車軸上的裝配圖

        NJ3226和NJP3226軸承于2005年11月至2009年8月間發(fā)生的共40例早期失效事故,失效形式全部是滾道早期疲勞剝落。這些軸承實際裝車運行時間均不到2年,產(chǎn)生早期疲勞剝落的比例約為0.2%。發(fā)生早期失效的軸承主要是NJ3226,占失效軸承總數(shù)的96%,內(nèi)滾道疲勞剝落所占比例為87%,疲勞剝落主要發(fā)生在距擋邊約8 mm滾道處,如圖2所示。外滾道和滾子的早期剝落也主要發(fā)生在與內(nèi)圈對應(yīng)的滾道部位。早期失效的NJ3226和NJP3226軸承按失效模式的分類統(tǒng)計見表1。

        圖2 NJ3226內(nèi)圈滾道早期疲勞剝落照片

        表1 鐵路客車軸承早期失效分類統(tǒng)計

        2 失效分析

        早期疲勞剝落主要發(fā)生在NJ3226軸承內(nèi)滾道距擋邊約8 mm處,非常有規(guī)律,這說明軸承的過早失效有系統(tǒng)因素的作用。而由磨削燒傷和材料缺陷造成的早期疲勞剝落應(yīng)在滾道上隨機分布。對多件NJ3226和NJP3226失效零件進行檢驗分析,未發(fā)現(xiàn)任何磨削燒傷和材料缺陷,故早期失效不是由磨削燒傷和材料缺陷所致。

        對早期失效軸承和正常軸承的內(nèi)、外圈熱處理質(zhì)量進行了檢測分析,發(fā)現(xiàn)早期失效軸承的熱處理質(zhì)量良好,與正常軸承的熱處理質(zhì)量無明顯差別,說明軸承的早期失效不是由熱處理質(zhì)量造成的。

        對20多套正常軸承的內(nèi)圈、外圈和滾子等零件的幾何尺寸進行了全面檢測,發(fā)現(xiàn)NJ3226內(nèi)圈滾道的素線兩端均向下傾斜約1~2 μm(設(shè)計為直線),過渡區(qū)正好位于距內(nèi)圈擋邊8~10 mm的滾道處(圖3);滾子素線有過修正的問題,其兩端有約8 mm的斜坡(圖4),設(shè)計的滾子素線如圖5所示。對滾子素線形狀進行糾正后,仍沒有解決問題,但可以肯定NJ3226軸承滾子和內(nèi)滾道的素線的加工質(zhì)量是造成其過早失效的系統(tǒng)因素之一。由于軸承的過早失效率非常低,因此,從上述分析可知,NJ3226軸承的過早失效是由復(fù)雜的多因素耦合作用的結(jié)果。

        圖3 NJ3226內(nèi)圈滾道素線

        圖4 NJ3226滾子素線

        圖5 滾子設(shè)計的外形尺寸

        3 受力分析

        車軸的運動受力狀態(tài)如圖6所示。圖中F1,F(xiàn)4是車軸受到的徑向沖擊載荷;F2,F(xiàn)5是鐵路客車質(zhì)量對車軸的壓力;F3,F(xiàn)6是鐵路客車車輪對車軸的支持力;F7是軸向沖擊載荷。F2,F(xiàn)5分別與F3,F(xiàn)6平衡;M1,M2是F2與F3和F5與F6由于作用點不同而產(chǎn)生的附加力矩,使車軸產(chǎn)生一定的撓曲變形,如圖7所示。軸向和徑向沖擊載荷是變化載荷,其值受路況、客車載質(zhì)量和運行速度等影響。F1,F(xiàn)2,F(xiàn)4,F(xiàn)5通過安裝在車軸端的NJ3226和NJP3226軸承傳遞給車軸。

        圖6 車軸的運動受力狀態(tài)

        圖7 車軸的撓曲變形

        不考慮鐵路客車車軸的撓曲變形時,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)4,F(xiàn)5在軸承NJ3226和NJP3226內(nèi)部產(chǎn)生的應(yīng)力分布如圖8所示(這里僅分析了內(nèi)圈的應(yīng)力分布,外圈和滾子的應(yīng)力分布與此對稱)。

        圖8 內(nèi)圈應(yīng)力分布狀態(tài)

        圖9 車軸撓曲變形引起的軸承內(nèi)部應(yīng)力集中

        圖10 滾子的受力狀態(tài)

        此外,多數(shù)用戶在安裝時,一般選擇NJ3226的內(nèi)圈滾道直徑比NJP3226的內(nèi)圈滾道直徑大0.005 mm,以便增加NJ3226內(nèi)圈的受力,減小軸頸的撓曲變形。任何接觸應(yīng)力的增加,都可能導(dǎo)致軸承疲勞壽命的急劇降低[1]。因此,這個措施也是造成鐵路客車軸承早期疲勞剝落主要發(fā)生在NJ3226軸承上的因素之一。

        4 結(jié)果與分析

        鐵路客車軸承發(fā)生早期疲勞剝落的比例約為0.2%,這說明,在軸承運行狀態(tài)正常的情況下,雖然有導(dǎo)致NJ3226軸承過早失效的系統(tǒng)因素存在,但這些系統(tǒng)因素不足以導(dǎo)致軸承產(chǎn)生早期疲勞剝落,而是其與另外一個或幾個偶然因素疊加導(dǎo)致了極小比例的鐵路客車軸承的早期疲勞失效。這些偶然因素分為以下兩種類型。(1)軸承各零件加工尺寸的離散性。例如,NJP3226,NJ3226軸承徑向游隙為0.12~0.17 mm,如果配對使用的NJP3226,NJ3226一對軸承中,NJP3226軸承徑向游隙較大,而NJ3226軸承的徑向游隙較小,必然導(dǎo)致NJ3226軸承承受的載荷增加,NJP3226軸承承受的載荷減小。(2)軸承的材料、熱處理、磨削燒傷等質(zhì)量缺陷。例如材料內(nèi)部的細小夾雜物、輕微的網(wǎng)狀和帶狀碳化物、局部輕微的脫貧碳和局部輕微的燒傷等。這些質(zhì)量缺陷會導(dǎo)致NJ3226內(nèi)圈滾道疲勞強度降低。

        5 改進措施及效果

        (1)嚴格控制NJ3226,NJP3226軸承的徑向游隙,防止配對軸承由于徑向游隙偏差導(dǎo)致NJ3226承受的載荷進一步增加,提高載荷在NJ3226, NJP3226軸承之間分布的均勻性。

        (2) 在組配安裝軸承時,不應(yīng)使NJ3226軸承內(nèi)圈滾道直徑比NJP3226軸承內(nèi)圈滾道直徑大0.005 mm。

        (3)嚴格控制NJ3226內(nèi)圈滾道的傾斜度在公差之內(nèi),該傾斜度從擋邊到小端面應(yīng)由低到高。

        (4)杜絕NJ3226軸承內(nèi)圈滾道素線兩端向下傾斜。

        (5)嚴格按圖紙加工滾子素線形狀,防止?jié)L子素線的過修正。

        (6)減小軸承內(nèi)圈、外圈和滾子等零件尺寸公差和形位公差的離散性。

        通過對軸承生產(chǎn)和安裝的嚴格控制,NJ3226和NJP3226軸承早期失效事故率降低了60%。

        6 結(jié)束語

        通過對NJ3226鐵路客車軸承早期失效案例的分析,認為該軸承極小比例的早期失效是軸承滾子和內(nèi)滾道素線的加工質(zhì)量及鐵路客車車軸的撓曲變形這些系統(tǒng)因素與軸承各零件加工尺寸的離散性和軸承的材料、熱處理、磨削燒傷等質(zhì)量缺陷這些偶然因素疊加耦合造成的。通過對軸承生產(chǎn)和安裝的嚴格控制,可以有效地提高鐵路客車軸承的可靠性。

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