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        經編機變頻調速系統(tǒng)故障處理

        2011-07-16 06:35:04李佑元
        設備管理與維修 2011年12期
        關鍵詞:經編機編碼器變頻

        李佑元

        經編機變頻調速系統(tǒng)故障一般診斷方法是充分利用計算機自診斷功能,根據(jù)CRT(或觸摸屏)的報警內容,結合變頻器(或其他單元)的狀態(tài)顯示和故障代碼,初步判斷故障是外部原因還是變頻器自身原因。先排除外部原因,再分析變頻調速系統(tǒng)原理圖,綜合運用控制單元接口信號分析法、信號追蹤法、脫開法等方法,對故障進行綜合分析和診斷。

        1.KARL MAYER新一代RSE4-1高速經編機變頻調速系統(tǒng)(圖 1)

        圖1 KARL MAYER新一代RSE4-1高速經編機變頻調速系統(tǒng)原理

        電子送經變頻調速系統(tǒng)(EBA)主要由測速裝置(經軸表面直接測速和編碼器間接測速)、控制單元(MC或EBA6、EBAAS等)、變頻器和電機組成,變頻器集成PID控制算法。控制單元對輸入的相關工藝參數(shù)進行初始化并計算電機目標轉速,作為控制信號(0~DC+/-10V)傳送給變頻器,變頻器據(jù)此向電機輸出一定的電壓和頻率,使電機按目標轉速轉動,經減速齒輪箱帶動經軸轉動。經軸編碼器測定經軸表面紗線的實際線速度并反饋到控制單元,控制單元計算實際線速度與目標線速度的差值后得出新的目標轉速,并發(fā)送給變頻器,變頻器繼續(xù)改變輸出電壓和頻率,不斷使電機實際轉速與目標轉速趨于一致。

        2.通用變頻器常見故障

        (1)參數(shù)設置故障。變頻器參數(shù)設置通常從以下方面考慮:①電機額定參數(shù)(功率、電流、電壓、頻率、轉速等)。②變頻器采取的控制方式(速度控制、轉矩控制、PID控制等)。③設定變頻器的啟動方式(面板、外部端子、通信方式等)。④給定信號的選擇(面板給定、外部給定、外部電壓或電流給定、通信方式給定等)。正確設置這些參數(shù),變頻器基本可以正常工作,如要獲得更好控制效果,則需根據(jù)實際情況反復調試和修改相關參數(shù)。一旦發(fā)生參數(shù)設置類故障,變頻器均不能正常工作,一般可根據(jù)說明書修改參數(shù)。若不見效,最好將所有參數(shù)恢復出廠值,然后按上述步驟重新設置參數(shù)。

        (2)過壓故障。集中表現(xiàn)在直流母線的支流電壓,正常情況下,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值。若以380V計算,則平均直流電壓Ud=1.35UL=513V,發(fā)生過電壓時,直流母線的儲能電容將被充電,當電壓上升至約760V時,變頻器過電壓保護動作。常見過電壓種類:①輸入交流電源過電壓。主要是電源側沖擊過電壓,如電壓瞬間波動大、雷電引進過電壓、補償電容切換形成的過電壓等。②發(fā)電類過電壓。當變頻器拖動大慣性負載時,若減速時間設定較小,在減速過程中,變頻器輸出速度較快,而負載本身阻力減速比較慢,使負載拖動電機的轉速高于變頻器輸出頻率所對應的轉速,此時電機處于發(fā)電狀態(tài),而變頻器沒有能量回饋單元,導致變頻器支流直流回路電壓升高,超出保護值。處理這種故障可增加再生制動單元或修改變頻器參數(shù),將變頻器減速時間設定的長一些。

        (3)過流故障。可分為加速、減速、恒速過電流,過流故障產生的外部原因:①電機負載突變。②電機繞組和連接電纜相間開路或短路或接地。③與電機漏抗、電纜耦合電抗有關,因此一定按要求選擇電機及電纜。④測速編碼器速度反饋信號丟失或異常,應檢查編碼器及其電纜。變頻器自身原因:①參數(shù)設定不合適。如加減速時間過短,PID調節(jié)器參數(shù)不合理,超調過大造成變頻器輸出電流振蕩。②模塊擊穿或驅動電路故障。③變頻器電流檢測電路存在問題,屬于“假過流”。④連接插件不緊、不牢。如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現(xiàn)過流故障時有時無的現(xiàn)象。

        (4)過載故障。包括變頻器過載和電機過載,可能是加速時間過短、直流制動量過大、電網電壓過低、負載過重等原因引起。一般可采取延長加速和制動時間、檢查電網電壓等措施。負載過重不能拖動負載,若是電機和變頻器原因,必須更換大功率電機和變頻器,若是機械潤滑引起,則要檢修生產機械。

        (5)其他故障。①欠壓。主要原因是電網電壓波動引起,需要提高供電質量。其次是變頻器內電壓檢測電路有問題,屬于“假欠壓”,需要檢修檢測電路。②溫度過高。如電機有溫度檢測裝置,檢查電機散熱情況,如變頻器溫度過高,檢查變頻器通風情況。

        3.經編機變頻調速系統(tǒng)維修實例

        例1 RSE4-1高速經編機故障。

        故障1 經編機觸摸屏顯示“主驅動故障”,主變頻器(SP-3402-KM)報警OI.AC(輸出過流)。

        故障處理 檢查主電機對地短路燒壞,更換新購電機,機器運行幾分鐘,變頻器交替閃爍顯示正常信息和OU.LD(過載),輸出電流超過電機額定電流,機器速度由2000r/min下降到1200r/min。檢查機械負載正常,更換電機編碼器和變頻器,故障依舊。檢查電機接線盒,確認是將Y接法錯接為△接法,電機電流增大1.73倍,引起過載報警。將電機改為Y接法后,機器運行正常。

        故障2 經編機安裝完畢通電試機,經軸B1和經軸B2均慢速自轉。

        故障處理 測量MC有75mV信號輸出到B1和B2變頻器(CT-Unidrive-2.2k)。計算機沒有啟動輸入信號,而有輸出信號,只能是編碼器反饋干擾信號輸入造成。拔掉B1、B2測速羅拉編碼器插頭,故障依舊。拔掉B1、B2經軸編碼器反饋信號輸入口的XTR-12插頭,B1、B2不轉。拆開XTR-12插頭,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽層未處理好,屏蔽線碰到插頭上的信號線針腳,計算機有反饋干擾信號輸入,從而有微弱的電壓信號輸出到變頻器,造成經軸電機慢速自轉。接好屏蔽線,并用絕緣膠帶包扎好,經軸自轉現(xiàn)象消失。

        故障3 經編機顯示報警“經軸變頻器3故障”,電控柜門打開,故障次數(shù)減少。

        故障處理 檢查發(fā)現(xiàn)輸入到MC的信號IX2.8(經軸變頻器3正常)指示燈亮,說明經軸變頻器3工作正常。互換經軸B3與經軸B2變頻器及編碼器,故障依舊,與另一臺同型號經編機互換計算機I/O板,故障轉移,確認I/O板有問題。檢查發(fā)現(xiàn)I/O板上對應IX2.8集成塊性能不良,受溫度影響,盡管輸入信號燈亮,但計算機CPU并未接收到該信號,誤判斷存在故障。更換不良集成塊,裝上I/O板,試機正常。

        例2 MRES33經編機工作一會兒電機聲音異常,隨后電機不運轉,三菱FR-A540-3.7k變頻器顯示“E.OC2”(恒速時過電流)。

        故障處理 斷開變頻器與電機連線,變頻器報警消失。檢查電機V相端子線燒壞,導致U、V兩相電流加大,引起變頻器過流報警。重接V相線路,電機工作正常。

        例3 MRES41經編機啟動,三菱FR-A540-5.5k變頻器顯示“E.UVT”(欠壓)。

        故障處理 測量變頻器輸入端電壓正常。檢查整流回路,使用萬用表分別測量三相R、S、T輸入端與直流端(+)極之間電阻,三相阻值明顯不一致,說明整流回路存在問題。三菱A500系列7.5kW以下變頻器的整流橋內置1個可控硅,在變頻器正常運行時切斷充電電阻,該可控硅損壞會導致欠壓故障出現(xiàn)。更換整流橋,裝好變頻器,工作正常。

        例4 MRGSF31/12SU經編機控制計算機顯示“主變頻器故障”,主變頻器(三菱 FR-A220-5.5k)顯示“E.OC1”(加速時過電流)。

        故障處理 先檢查變頻器的電源、電機、電纜等外部器件,未發(fā)現(xiàn)異常。再使用萬用表分別測量變頻器三相U、V、W輸出端對直流端(+)極或(-)極之間電阻,三相阻值不平衡且有充放電現(xiàn)象,說明逆變模塊損壞。更換逆變模塊,裝好變頻器,試機正常。

        例5 MRSJF31/1/24經編機送經量不穩(wěn),無報警顯示。

        故障處理 根據(jù)經編機送經變頻調速系統(tǒng)工作原理,主軸裝有編碼器,其轉速信號反饋到EBA計算機,EBA計算機對經軸變頻器(CT-Unidrive-2.2K)發(fā)出0~±10V信號,使經軸電機與主軸同步運轉。初步分析,可能是主軸編碼器存在問題,導致EBA計算機輸入轉速信號不穩(wěn),經軸電機運轉不穩(wěn)。檢查編碼器主軸皮帶輪松動,緊固后一切正常。

        例6 日本MRSEJF35/1/24經編機慢動正常,快速啟動,EBA計算機顯示報警F98(主軸不轉)。

        故障處理 懷疑是主軸編碼器未檢測到快動信號,更換編碼器,故障依舊。觀察電控器件動作,每次快速啟動,變頻器瞬間有電壓輸出,電機轉一下。脫開電機皮帶以及變頻器輸入控制端接線,人為給變頻器啟動信號,觀察電機啟動很慢,過一會兒變頻器報警“E.THM”(過載),實際變頻器并未過載,是帶負載能力差。由于原變頻器(三菱FR-A220-11k)電源不通用,老化淘汰,維修困難,可改為FR-F740-11k通用變頻器。原主電機為三相220V、7.5kW、△接法,將△接法改為Y接法,電機可在三相380V下運行。按照改造要求安裝接線,設置變頻器相關參數(shù),帶電機空載運行正常,帶負載試運行時,變頻器經常報警“OL” 失速防止(過電流)。改變Pr0(轉矩提升)、Pr7(加速時間)、Pr8(減速時間)等參數(shù)設定值,效果不大。將Pr80(電機容量)設定為7.5kW,選擇簡易磁通矢量控制,提供大的啟動轉矩和充足的低速轉矩,變頻器和電機均運行正常。

        故障報警信息和狀態(tài)指示燈是尋找故障的重要參考,但不是唯一依據(jù),報警點不等于故障點。維修人員要熟悉變頻調速系統(tǒng)工作原理以及計算機和變頻器的故障信息和狀態(tài)顯示,不斷積累和摸索經驗、方法和技巧,快速、準確、安全排除各種故障。

        W 11.12-18

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