陳秋,張志強(qiáng),郁金星
(河北省電力研究院,石家莊市,050021)
某電廠一期工程1、2號(hào)機(jī)組為660 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)島和電氣、儀控島由德國(guó)西門子公司設(shè)計(jì)供貨;鍋爐島由美國(guó)福斯特惠勒公司設(shè)計(jì)供貨;輔助生產(chǎn)系統(tǒng)由中方設(shè)計(jì)供貨。配套鍋爐為2026.8 t/h亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、W火焰燃燒、固態(tài)排渣汽包爐[1],配備雙室四電場(chǎng)靜電除塵器。原機(jī)組未安裝脫硫裝置,完成技改后增加循環(huán)流化床煙氣脫硫(circulating fluid bed-flue gas desulfurization,CFB-FGD)系統(tǒng)。CFB-FGD系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行基本穩(wěn)定,主要性能指標(biāo)基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,但系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,如脫硫入口流場(chǎng)不均勻、運(yùn)行煙氣量高、引風(fēng)機(jī)磨損、電耗量大等。本文針對(duì)CFB-FGD系統(tǒng)運(yùn)行中存在問(wèn)題,進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
CFB-FGD工藝是一種脫硫、除塵一體化的工藝,原有除塵器部分改造后作為一級(jí)電除塵器使用,使粉煤灰得到綜合利用。脫硫改造配套的布袋除塵器經(jīng)脫硫煙氣調(diào)質(zhì)后,排放滿足低于50 mg/Nm3的要求。改造后CFB-FGD系統(tǒng)由預(yù)電除塵器、吸收劑制備、吸收塔、物料再循環(huán)、工藝水系統(tǒng)、脫硫后除塵器以及儀表控制系統(tǒng)等組成,其工藝流程見(jiàn)圖1[1-10]。
圖1 CFB-FGD工藝流程Fig.1 Process flow diagram of CFB-FGD
鍋爐煙氣從空氣預(yù)熱器出來(lái)后,通過(guò)預(yù)除塵器,再?gòu)牡撞窟M(jìn)入脫硫塔,高溫?zé)煔馀c加入的吸收劑、循環(huán)脫硫灰充分預(yù)混合,進(jìn)行初步的脫硫反應(yīng),在這一區(qū)域主要完成吸收劑與HCl、HF的反應(yīng)。
煙氣通過(guò)脫硫塔底部的文丘里管的加速,進(jìn)入循環(huán)流化床體,物料在循環(huán)流化床里,氣固兩相由于氣流的作用,產(chǎn)生激烈的湍動(dòng)與混合,充分接觸,在上升的過(guò)程中,不斷形成絮狀物向下返回,而絮狀物在激烈湍動(dòng)中又不斷解體重新被氣流提升,形成類似循環(huán)流化床鍋爐特有的內(nèi)循環(huán)顆粒流,使得氣固間的滑落速度高達(dá)單顆?;渌俣鹊臄?shù)10倍;脫硫塔頂部結(jié)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化了絮狀物的返回,進(jìn)一步提高了塔內(nèi)顆粒的床層密度;使得床內(nèi)的鈣硫比高達(dá)50以上。這樣循環(huán)流化床內(nèi)氣固兩相流機(jī)制,極大地強(qiáng)化了氣固間的傳質(zhì)與傳熱,為實(shí)現(xiàn)高脫硫率提供了根本的保證。
在文丘里的出口擴(kuò)管段設(shè)置1套噴水裝置,噴入霧化水以降低脫硫反應(yīng)器內(nèi)的煙溫,使煙溫降至高于煙氣露點(diǎn)15℃左右,從而使得SO2與Ca(OH)2的反應(yīng)轉(zhuǎn)化為可以瞬間完成的離子型反應(yīng)。吸收劑、循環(huán)脫硫灰在文丘里段以上的塔內(nèi)進(jìn)行第2步的充分反應(yīng),生成副產(chǎn)物 CaSO3·1/2 H2O,此外還有與SO3、HF和 HCl反應(yīng)生成相應(yīng)的副產(chǎn)物 CaS04·1/2 H2O、CaF2、CaCl2等。
煙氣在上升過(guò)程中,顆粒一部分隨煙氣被帶出脫硫塔,一部分因自重重新回流到循環(huán)流化床內(nèi),進(jìn)一步增加了流化床的床層顆粒濃度和延長(zhǎng)吸收劑的反應(yīng)時(shí)間。
凈化后的含塵煙氣從脫硫塔頂部側(cè)向排出,然后轉(zhuǎn)向進(jìn)入脫硫除塵器,再通過(guò)引風(fēng)機(jī)引入煙囪。經(jīng)除塵器捕集下來(lái)的固體顆粒,通過(guò)除塵器下的再循環(huán)系統(tǒng),返回脫硫塔繼續(xù)參加反應(yīng),如此循環(huán),多余的少量脫硫灰渣通過(guò)物料輸送至脫硫灰倉(cāng)內(nèi),再通過(guò)罐車或二級(jí)輸送設(shè)備外排。
CFB-FGD 系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)[11-13]有:
(1)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,綜合造價(jià)低。CFB-FGD工藝綜合造價(jià)相當(dāng)于濕法脫硫工藝的50%。
(2)維護(hù)工作量小和費(fèi)用低。CFB-FGD工藝基本不存在大的維護(hù)工作量,整個(gè)系統(tǒng)需要維護(hù)的只有一些風(fēng)機(jī)、水泵,整個(gè)維護(hù)費(fèi)用占總投資的1%。
(3)電耗低。CFB-FGD工藝的電耗占發(fā)電量的0.5% ~0.7%,若采用布袋除塵器則更低。
(4)水耗量低。CFB-FGD工藝只有生石灰消化系統(tǒng)和吸收塔降溫系統(tǒng)需用水,整個(gè)水耗量是濕法水耗量的70%左右。
(5)不需要考慮防腐。CFB-FGD工藝脫除了幾乎全部的HCl、HF和SO3,煙氣溫度高于露點(diǎn)25℃以上,因此不存在腐蝕問(wèn)題,整個(gè)脫硫系統(tǒng)設(shè)備主要由碳鋼構(gòu)成。
(6)工藝簡(jiǎn)單可靠,不受燃煤含硫量限制。當(dāng)燃煤含硫量為1.1% ~1.2%、鈣硫比不大于1.2時(shí),脫硫率可達(dá)90%以上,排煙溫度在70℃以上。如果燃煤含硫量發(fā)生變化時(shí),只需改變鈣硫比和吸收劑投入量就可以適應(yīng)燃煤含硫量的變化。
(7)對(duì)鍋爐負(fù)荷適應(yīng)力強(qiáng),通過(guò)調(diào)節(jié)吸收劑加入量、水量、吸收塔壓降,能快速響應(yīng)鍋爐負(fù)荷的變化情況。
(8)脫硫效率高,最高達(dá)90%以上,不用設(shè)置煙氣換熱器,避免了因煙氣換熱器漏風(fēng)造成的脫硫效率下降。
(9)吸收劑必須采用生石灰粉及消石灰粉,且有一定的品質(zhì)要求,吸收劑來(lái)源較少。
(10)副產(chǎn)物綜合利用價(jià)值不如脫硫石膏。
CFB-FGD系統(tǒng)均采用1爐2塔的方式進(jìn)行脫硫。脫硫除塵島設(shè)計(jì)性能以煤質(zhì)含硫量1.5%為設(shè)計(jì)煤種,脫硫率不小于91%,以煤質(zhì)含硫量1.8%為校核煤種,脫硫率不小于91%,同時(shí)滿足凈煙氣SO2濃度不大于400 mg/Nm3。電廠燃用煤質(zhì)參數(shù)與煙氣參數(shù)如表1~2所示。
表1 煤質(zhì)分析Tab.1 Coal analysis
表2 煙氣參數(shù)Tab.2 Flue gas parameters
CFB-FGD系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行基本穩(wěn)定,正常運(yùn)行條件下,脫硫效率均保持在90%以上,SO2排放濃度在400 mg/m3以下,煙塵排放濃度在50 mg/m3以下,系統(tǒng)的可用率也較高,主要性能指標(biāo)如表3所示。但2套脫硫系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,如脫硫入口流場(chǎng)不均勻、運(yùn)行煙氣量高、引風(fēng)機(jī)磨損、電耗量大等,需要在原來(lái)運(yùn)行工況下有必要結(jié)合實(shí)際運(yùn)行狀況,進(jìn)一步對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行方式及有關(guān)參數(shù)做一些優(yōu)化調(diào)整,以提高設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
循環(huán)流化床脫硫塔中,底部流化床氣、固混合程度是循環(huán)流化床內(nèi)部反應(yīng)的決定性因素之一,而脫硫塔文丘里的氣流分布將直接影響流化床的穩(wěn)定性,當(dāng)文丘里過(guò)管氣流流速過(guò)低時(shí),無(wú)法托住流化床中的顆粒,出現(xiàn)掉灰塌床現(xiàn)象。為了防止過(guò)管氣流流速過(guò)低,一方面要保證足夠的文丘里過(guò)管風(fēng)量,另一方面要保證文丘里的過(guò)管氣流均布,防止局部過(guò)低而產(chǎn)生掉灰塌床[5]。該脫硫系統(tǒng)原設(shè)計(jì)采用流線型的底部進(jìn)氣結(jié)構(gòu),在匯流三通處設(shè)置平板狀導(dǎo)流板,在脫硫塔入口彎頭處設(shè)導(dǎo)流板,以利于氣流塔內(nèi)分布均勻,保持塔內(nèi)流化床的穩(wěn)定,在實(shí)現(xiàn)高效脫硫的同時(shí)有效減少塔底落灰。
表3 脫硫性能試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Testing results of FGD
在系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行期間,多次出現(xiàn)局部塌灰現(xiàn)象,從運(yùn)行參數(shù)和狀況分析,懷疑脫硫塔文丘里出口氣流分布不均勻,故進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。從試驗(yàn)結(jié)果看,文丘里管出口流場(chǎng)分布不理想,需要對(duì)導(dǎo)流板和文丘里管進(jìn)行必要的調(diào)整和改造,提高煙氣流場(chǎng)的均勻性。
為防止煙氣流量波動(dòng)、跳變保護(hù)動(dòng)作、退脫硫情況的發(fā)生,在各脫硫島分別加裝1個(gè)差壓流量表,并要求運(yùn)行人員以差壓流量表來(lái)控制各塔煙氣流量。因差壓流量表與原流量表有偏差(偏小(1~2)×105m3)且波動(dòng)較大,運(yùn)行以差壓流量表為準(zhǔn)按設(shè)計(jì)最小煙氣流量和吸收塔入口負(fù)壓來(lái)控制各塔的煙氣流量和入口負(fù)壓,造成2機(jī)脫硫引風(fēng)機(jī)電流偏高。在此情況下對(duì)2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化運(yùn)行煙氣量試驗(yàn),以期合理降低運(yùn)行煙氣量,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。
表4 文丘里流速檢測(cè)結(jié)果Tab.4 Velocity test results by Venturi tube m·s-1
表5 優(yōu)化運(yùn)行煙氣量試驗(yàn)Tab.5 Optimal operation of flue gas volume test
將低流量保護(hù)定值由1600×106m3/h改為1.500×106m3/h,運(yùn)行觀察塔底落灰情況。通過(guò)幾天的觀察,2A脫硫塔在煙氣流量(1.600~1.650)×106m3/h時(shí)運(yùn)行塔底有落灰,2B脫硫塔未見(jiàn)有落灰。1號(hào)機(jī)脫硫系統(tǒng)現(xiàn)煙氣流量按1.700×106m3/h控制,脫硫引風(fēng)機(jī)電流在390 A左右。2號(hào)脫硫塔煙氣流量按1.650×106m3/h來(lái)控制,流量計(jì)準(zhǔn)確后盡快投入再循環(huán)自動(dòng)。
由于設(shè)計(jì)時(shí)選取的煙氣量數(shù)值過(guò)大,實(shí)際運(yùn)行中煙氣量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值。造成機(jī)組在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),脫硫系統(tǒng)也必須從凈煙氣回流部分煙氣至脫硫塔入口,以保證一定的床壓。這就造成2個(gè)問(wèn)題:(1)脫硫塔入口煙氣量過(guò)大,相應(yīng)地增加了脫硫風(fēng)機(jī)的出力,造成能耗增加;尤其是在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),需加大凈煙氣再循環(huán)量,對(duì)單塔運(yùn)行的調(diào)整也不利。(2)由于必須回流部分凈煙氣,造成了脫硫塔入口煙氣溫度的降低,為了保證脫硫塔出口的煙氣溫度(不低于70℃),相應(yīng)地必須減少脫硫塔噴水量,不利于脫硫效率的提高。
下一步需重新根據(jù)實(shí)際運(yùn)行的參數(shù),對(duì)吸收塔的煙氣量和流速進(jìn)行計(jì)算,在保證床層穩(wěn)定的前提下,減小吸收塔的通徑,對(duì)文丘里管等進(jìn)行必要的改造,從而減小脫硫塔入口煙氣量,在提高脫硫系統(tǒng)效率的同時(shí)達(dá)到節(jié)能的目的。
該廠在機(jī)組連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行、吸收塔入口煙溫接近180℃、噴水系統(tǒng)回水閥全部關(guān)閉時(shí),溫度最低能降到78℃,高于設(shè)計(jì)值70~72℃,床層的反應(yīng)效率大大降低。不僅會(huì)造成石灰的浪費(fèi),還會(huì)增加脫硫灰的數(shù)量。在機(jī)組長(zhǎng)期處于較低負(fù)荷(330 MW)運(yùn)行時(shí),吸收塔入口煙溫接近80℃時(shí),稍一噴水,出口溫度就會(huì)低于設(shè)計(jì)溫度,床層的反應(yīng)效率更低。
造成這一問(wèn)題的主要原因是:機(jī)組在滿負(fù)荷和較低負(fù)荷時(shí)的煙溫180℃和80℃均屬于非常規(guī)溫度,超出了原設(shè)計(jì)范圍,脫硫系統(tǒng)無(wú)法滿足在此溫度下的運(yùn)行。
在每個(gè)島的工藝水泵出口母管各加1臺(tái)電動(dòng)門,只是解決了泵的自動(dòng)啟停問(wèn)題,但并沒(méi)有解決煙溫過(guò)高、過(guò)低工況下的運(yùn)行效率問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題的措施:一是對(duì)鍋爐燃燒和配風(fēng)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,將機(jī)組在滿負(fù)荷和較低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的煙溫控制在合適的范圍內(nèi),減少脫硫系統(tǒng)在極端溫度下的運(yùn)行時(shí)間;二是對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行必要的改造,如改變吸收塔的通徑,改變噴水系統(tǒng)的流量等,使脫硫系統(tǒng)能相對(duì)適應(yīng)在極端溫度下的運(yùn)行。
系統(tǒng)改造后,機(jī)組原有電除塵器(四電場(chǎng),除塵效率大于90%)改造后當(dāng)一級(jí)電除塵器使用(僅留1~2個(gè)電場(chǎng),除塵效率80%),原有引風(fēng)機(jī)較長(zhǎng)時(shí)間在煙氣含塵濃度遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值的惡劣工況下運(yùn)行,加快了葉片的磨損速度。針對(duì)該廠1號(hào)機(jī)組A側(cè)引風(fēng)機(jī)葉片磨損情況進(jìn)行了初步分析,試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,A側(cè)引風(fēng)機(jī)入口和B側(cè)引風(fēng)機(jī)入口的煙氣流量無(wú)明顯差異,但兩側(cè)的煙塵濃度卻偏差較大。A側(cè)入口標(biāo)態(tài)煙氣流量為1012064 Nm3/h,B側(cè)入口為1039694 Nm3/h;A側(cè)煙塵濃度為3374.87 mg/Nm3,B側(cè)為1023.56 mg/Nm3。從數(shù)據(jù)上看,A側(cè)的高煙塵濃度很可能就是造成A側(cè)引風(fēng)機(jī)葉片磨損的原因。
如果爐側(cè)設(shè)備運(yùn)行情況正常,可以考慮為引風(fēng)機(jī)葉片進(jìn)行熱噴涂處理,提高葉片表面的耐磨損、耐高溫、耐氧化能力。因?yàn)槌龎m器本身也存在一定問(wèn)題,可以對(duì)除塵器進(jìn)行優(yōu)化,以提高除塵器的除塵效率,不失為一種降低出口煙塵濃度的可行性方案。
采用CFB-FGD工藝進(jìn)行大容量機(jī)組煙氣脫硫是可行的,該脫硫工藝技術(shù)成熟,運(yùn)行穩(wěn)定,能達(dá)到較高的脫硫效率,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也較高。與濕法工藝相比,循環(huán)流化床干法脫硫工藝在改造時(shí)間、靜態(tài)投資、動(dòng)態(tài)投資、占地面積、維護(hù)費(fèi)用上具有明顯的優(yōu)勢(shì)。但在CFB-FGD設(shè)計(jì)和運(yùn)行中還需注意一些問(wèn)題,尤其是設(shè)計(jì)煙氣參數(shù)(煙氣量、煙溫等)的選取一定要準(zhǔn)確,符合實(shí)際運(yùn)行工況,這在很大程度上決定著脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行效率和投資;在運(yùn)行中要適時(shí)地根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以提高系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
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