羅愛華,孫英飛,歐鳳琴
(奇瑞裝備責(zé)任有限公司,蕪湖 241000)
機器人技術(shù)[1]作為先進制造技術(shù)的典型代表和主要技術(shù)手段,在提升企業(yè)技術(shù)水平,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率,實現(xiàn)文明生產(chǎn)等方面具有重大作用。隨著社會的發(fā)展和工業(yè)機器人[2]技術(shù)的進步,工作效率越來越被人重視,以前的單個點焊、弧焊機器人單獨工作已經(jīng)不能滿足人們對效率的要求,于是為了提高生產(chǎn)效率和優(yōu)化工作節(jié)拍,我們將奇瑞公司自主研發(fā)的QH165點焊機器人和QH6弧焊機器人應(yīng)用于奇瑞汽車單工位A15側(cè)圍車門焊接上[3]。
整個系統(tǒng)由QH165點焊機器人,QH6弧焊機器人和外部設(shè)備組成。其中QH165公斤點焊機器人[4]和QH6公斤弧焊機器人都由奇瑞汽車公司自主研發(fā),外部設(shè)備由奇瑞裝備公司設(shè)計。
1.1.1 奇瑞QH165點焊機器人系統(tǒng)組成
QH165機器人系統(tǒng)包括機器人本體如圖1所示,機器人運動控制系統(tǒng)[5]、示教系統(tǒng)、水氣檢測模塊,焊接控制系統(tǒng)及焊鉗系統(tǒng)。
1.1.2 奇瑞QH6弧焊機器人系統(tǒng)組成
QH6弧焊機器人系統(tǒng)包括機器人本體如圖2所示,機器人運動控制系統(tǒng)、示教系統(tǒng)[6]、自動送絲系統(tǒng)及焊接電源系統(tǒng)。
1.1.3 外部設(shè)備系統(tǒng)構(gòu)成
圖1 QH165點焊機器人本體
圖2 QH6弧焊機器人本體
外部設(shè)備系統(tǒng)包括PLC控制柜、夾具、夾具導(dǎo)軌系統(tǒng)、安全光幕、安全門和外部按鈕站等。
QH165公斤點焊機器人及QH6公斤弧焊機器人的主要技術(shù)指標如表1所示。
表1 機器人技術(shù)指標
為了提高工作效率,奇瑞焊裝一車間A15工位要求點焊、弧焊機器人同時對側(cè)前門或側(cè)后門同時焊接。QH165點焊機器人主要對側(cè)門內(nèi)側(cè)的17個點進行焊接如圖3所示,而QH6弧焊機器人則是負責(zé)上下2個門鉸鏈的焊接如圖4所示,且要求點焊、弧焊機器人同時工作。點焊和弧焊兩個機器人的工作過程都由外部PLC控制[7]。
圖3 點焊工件
圖4 弧焊工件
點焊機器人、弧焊機器人,夾具和夾具導(dǎo)軌系統(tǒng)都由外部PLC控制,人機觸摸屏界面主要用來設(shè)置參數(shù)和監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài),在整個系統(tǒng)正常運行下只對按鈕站進行操作。
點焊機器人及其弧焊機器人有各自獨立的電氣控制單元,整個系統(tǒng)由PLC作為控制單元,由PLC來控制機器人[8]、夾具和導(dǎo)軌之間的相互動作。
圖5 焊接過程流程圖
人工上完件后,按下“導(dǎo)軌前進”按鈕,導(dǎo)軌運動到位后,夾具將導(dǎo)軌鎖緊,這時夾具給PLC一個到位信號和車型信號,此時PLC判斷點焊、弧焊機器人是否在Home點、是否滿足安全條件,如果一切條件滿足,點焊、弧焊機器人就開始識別PLC發(fā)過來的車型信號并調(diào)用相應(yīng)的焊接程,焊接開始。當(dāng)兩個機器人焊接完成,各自回到自己的Home點,此時點焊、弧焊機器人各自給PLC發(fā)出一個焊接完成信號,PLC收到兩個完成信號后,鎖緊導(dǎo)軌的夾具打開,導(dǎo)軌自動運行到初始位置,夾緊車門夾具打開,可以安全下件,整個焊接過程完成,等待下一個循環(huán)如圖5所示。為了生產(chǎn)安全,我們在上工件處安上了光幕,在請求進入機器人圍欄處安上了安全門。一旦有人進入了危險區(qū),PLC檢測有輸入信號,觸發(fā)兩個機器人,讓兩個機器人立刻停止運行;如果需要讓機器人恢復(fù)運行,只要障礙物退出危險區(qū),按下按鈕站上的“恢復(fù)運行”按鈕,兩個機器人接著運行未運行完的程序。
圖6 干涉區(qū)的界定
圖7 奇瑞A15焊接工位
將點焊、弧焊機器人同時運用在一個工位中最大的難題就是安全問題,由于兩個機器人同時在一個工件上焊接,各自的工作空間非常小,一不小心兩個機器人就可能發(fā)生碰撞,在生產(chǎn)過程中這是我們首先要考慮的問題??紤]到安全性干涉的區(qū)界定是必不可少的。在傳統(tǒng)的干涉區(qū)界定中,大部分是利用時間的先后順序來解決的,在某個運動完成后才允許其他的運動進行,這樣解決干涉問題雖然比較可靠但是浪費了很多時間,影響了生產(chǎn)效率,特別是在龐大的汽車工業(yè)焊裝線中,甚至?xí)乐赜绊懮a(chǎn)節(jié)拍。在本系統(tǒng)中,我們將這些空間上的干涉問題用干涉區(qū)來描述[9]。根據(jù)A15工位的情況,我們劃分了4塊干涉區(qū)如圖6所示。并要求每個干涉區(qū)每次最多只允許一個機器人進入,在劃分干涉區(qū)時,我們在考慮安全的前提下盡量將干涉區(qū)的面積最小,這樣可以保障機器人的運動空間更大,以致優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)拍。機器人對干涉區(qū)的請求都是通過PLC來控制的。
該系統(tǒng)已經(jīng)成功的運用到了奇瑞汽車側(cè)門的焊接中,在生產(chǎn)過程中表現(xiàn)了良好的穩(wěn)定性能和安全性能。焊點和焊縫都達到了工藝質(zhì)量要求。通過對干涉區(qū)的設(shè)定,很好的解決了兩個機器人運動之間的干涉問題,很大程度上提升了機器人的運動靈活性,即提高了安全性,又優(yōu)化了生產(chǎn)節(jié)拍。
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