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        關(guān)于腈綸裝置脫單塔真空波動的研究分析

        2011-05-08 06:43:46曾化勇李嘉平黃瑩
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年4期
        關(guān)鍵詞:單塔塔內(nèi)真空泵

        曾化勇 李嘉平 黃瑩

        (大慶石化公司腈綸廠聚合車間,黑龍江 大慶163714)

        1、前言

        大慶石化公司6.5萬噸/年腈綸聚合裝置是采用美國氰胺公司(ACC)專利技術(shù),工藝上采用二步法水相懸浮聚合。裝置共有四條生產(chǎn)線,每條線都有一套脫單系統(tǒng),由于脫單塔是在負(fù)壓下工作的,所以保證塔內(nèi)真空度穩(wěn)定,進(jìn)而能夠很好地脫出未反應(yīng)單體,至關(guān)重要。一旦真空波動,物料中未反應(yīng)單體將不能很好地脫出,直接隨物料進(jìn)入下一工段,這將會造成:①物料中所含單體會影響原液質(zhì)量。②在水洗工序洗出的大量AN、VA、低聚物會嚴(yán)重影響排放污水COD指標(biāo)【1】。③未反應(yīng)單體揮發(fā),不但污染環(huán)境,影響環(huán)保,還增大單耗。影響脫單塔真空度的因素有很多,本文將對引起真空波動的常見因素進(jìn)行分析。

        2、控制原理

        聚合后的連續(xù)反應(yīng)溢流漿液中含有聚合物、水、未反應(yīng)單體、催化劑以及在反應(yīng)過程中產(chǎn)生的其它鹽類,這些物料在終止罐內(nèi)經(jīng)2%NaOH終止反應(yīng)后,由終止出料泵送至脫單塔。漿液從脫單塔上部進(jìn)入,4kg/cm2蒸汽從脫單塔底部進(jìn)入,料液同蒸汽逆流而行。塔內(nèi)共有15層波紋板填料,在波紋板填料表面,漿液被加熱到單體的沸點以上,未反應(yīng)單體和部分水汽化后從塔頂部進(jìn)入冷凝器進(jìn)行冷凝回收,脫出單體的漿液由塔底出料泵輸送至下一工段。脫單塔是在絕壓(由PI4810顯示)約26kpa的條件下操作的,壓力越小,單體沸點越低,因此在一定的真空度條件下操作可以降低單體沸點。脫單塔的真空度是由塔頂端的水環(huán)式真空泵所提供。原理如圖1

        3、脫單塔真空波動的原因分析

        引起脫單塔真空波動主要有三個方面原因:①工藝控制;②設(shè)備故障;③儀表控制和檢測。

        3.1 工藝控制

        3.1.1 脫單塔液位異常引起真空波動。正??刂泼搯嗡何粸?0%。

        (1)脫單塔高液位時,漿液大量進(jìn)入使脫單塔頂端的氣相空間變小,真空度同時變小。

        (2)脫單塔無進(jìn)料造成低液位或空塔時,由于進(jìn)料管線和出料管線沒有介質(zhì)密封,空氣滲入使真空度變小。

        3.1.2 蒸汽加入量對真空度的影響。

        (1)蒸汽加入量過大時,一方面蒸汽向上托著物料,使物料不能正常向下流動,同時還增大了聚合物中水分的蒸發(fā),不利于漿液的后續(xù)處理。另一方面蒸汽隨物料進(jìn)入脫單出料泵體內(nèi),形成氣縛現(xiàn)象,出料泵不能正常工作,這都容易形成高液位使脫單塔真空度變小。

        (2)蒸汽壓力不穩(wěn)時,使得加入塔內(nèi)的蒸汽量忽大忽小,不但不能很好脫出單體,而且也造成脫單塔液位不斷波動,真空度也不斷受到影響。

        3.1.3 BR+1℃冷凍鹽水引起真空波動。

        BR+1℃冷凍鹽水來水溫度高或BR+1℃冷凍鹽水流量不足時,汽化的單體和水蒸汽不能得到很好的冷凝,真空泵負(fù)荷是有限的,大量未被冷凝下來的氣體彌漫在脫單塔的氣相空間,使得絕壓增大,真空度變小。

        3.1.4 PHIC4805堵塞,致使回收單體和水的混合冷凝液下料不暢,引起真空波動。

        在長期的生產(chǎn)過程中,單體自聚形成的低分子聚合物在冷凝器管程以及PHIC4805檢測處積累堵塞,使得回收單體和水的混合冷凝液下料不暢通,冷凝液堵塞了冷凝器的管程,雖然PIC4819控制參數(shù)影響不大,但PI4810顯示值卻變大了,絕壓增大,脫單塔內(nèi)真空度變小[2]。

        3.1.5 水環(huán)式真空泵的密封水量對真空的影響。

        (1)密封水量小,不能很好地形成水環(huán)密封住真空系統(tǒng),出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,使得真空度變小。

        (2)密封水量大,雖然形成水環(huán)密封很好,但真空泵的負(fù)荷變大,出現(xiàn)打水現(xiàn)象,抽真空的能力不足,同樣使真空度變小。

        3.1.6 真空泵的放空管線堵塞。

        經(jīng)過真空泵密封水冷卻后的余留氣體從排氣管線排出放空,當(dāng)排氣管線有堵塞時,氣體排不出去使得真空泵工作性能變差,不能很好抽真空,進(jìn)而使脫單塔真空度變小。

        3.2 設(shè)備故障

        3.2.1 脫單系統(tǒng)有漏點。在脫單系統(tǒng)的各個連接點,如果出現(xiàn)漏點:如焊接裂縫、墊片密封不好、螺栓不緊固等現(xiàn)象,那么空氣就會滲入塔內(nèi),使真空度變小。

        3.2.2 水環(huán)式真空泵性能變差,抽真空的效果不好引起脫單塔內(nèi)的真空變差,真空度變小。

        3.3 儀表控制和檢測

        3.3.1 PIC4819控制閥故障,不能正常自動調(diào)節(jié)塔內(nèi)真空度,致使塔內(nèi)真空度變差。另外,剛開車時,操作人員忘記打開PIC4819控制閥前手閥,使PIC4819不能調(diào)節(jié)塔內(nèi)壓力,真空度變差。

        3.3.2 PT4819導(dǎo)壓管有聚合物堵塞,導(dǎo)致儀表檢測失真,顯示值與實際值不符,DCS控制曲線顯示真空度波動。

        4、真空波動的改進(jìn)和處理措施

        4.1 工藝改進(jìn)。

        在裝置剛開工時,部分冷凝器和真空冷凝器的冷卻介質(zhì)是循環(huán)水,循環(huán)水的來水溫度在15-20℃,脫單氣體得不到很好的冷凝,導(dǎo)致放空排出的氣體還含有大量單體,這不但污染環(huán)境,增大單耗,還經(jīng)常引起塔內(nèi)真空波動。后經(jīng)技術(shù)設(shè)計改造,改投用BR+1℃冷凍鹽水進(jìn)行冷凝,真空波動等問題得到了解決。

        4.2 根據(jù)引起真空波動的原因,采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。

        (1)如果是液位異常,及時查看原因,疏通流程,降低液位;如果是蒸汽、BR+1℃冷凍鹽水、真空泵密封水等公用工程異常,及時聯(lián)系輸送單位調(diào)整;如果是冷凝器有堵塞,則需要停車進(jìn)行清理;如果是PHIC4805堵塞,不需停車,打開副線疏通堵塞聚合物即可。

        (2)如果是真空泵或脫單出料泵性能差,立即切換備用泵;如果是脫單系統(tǒng)有漏點,立即查看關(guān)鍵連接點,堵漏密封真空。

        (3)如果是儀表檢測問題,聯(lián)系儀表工進(jìn)行調(diào)校。

        結(jié)束語

        綜上分析,引起真空波動的原因主要可歸納為工藝控制問題、設(shè)備故障、儀表檢測故障,一旦真空波動,操作人員應(yīng)立即做出判斷,找出引起真空波動原因,及時處理。根據(jù)本文分析討論,不但提高了操作人員判斷問題的高效性,還減少了對后續(xù)工段造成不良沖擊。

        [1]張海英.綜合治理,降低腈綸污水COD的含量.油氣田地面工程,4050407期.

        [2]金城.腈綸裝置脫單塔液位波動原因分析及改進(jìn)措施.化工自動化及儀表,2006,33(1):89-91.

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