(遼河油田分公司興隆臺(tái)采油廠,遼寧 盤錦124011)
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,以3C(Computer;Communication;Coupled)技術(shù)為核心的可編程序邏輯控制器——PLC(Programmable Logic Controller)隨之出現(xiàn),其具有運(yùn)算速度快、控制精度高、運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠的特點(diǎn),在工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。
油田專用濕蒸汽發(fā)生器是一種自動(dòng)化程度較高的蒸汽鍋爐(簡(jiǎn)稱熱注鍋爐),在20世紀(jì)90年代投入使用,由于其電器儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后,給鍋爐安全穩(wěn)定地運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅。為此,筆者采用新型可編程序邏輯控制器(PLC)與觸摸式顯示屏(PV)相結(jié)合方式替代落后的電器儀表控制方式,研究開發(fā)了新型熱注鍋爐控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)一方面采用新型穩(wěn)定的PLC作為鍋爐控制核心,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定性,另一方面集成了觸摸式顯示屏作為顯示終端,可在觸摸屏上直接操作并檢視鍋爐運(yùn)行狀況,同時(shí)預(yù)留了數(shù)據(jù)上傳接口,使操作大幅簡(jiǎn)化,極大地方便了設(shè)備監(jiān)控,從而保證鍋爐安全平穩(wěn)運(yùn)行。
新型熱注鍋爐控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)如下功能:①采用PLC和PV技術(shù)相結(jié)合的方式對(duì)鍋爐進(jìn)行控制和操作。在顯示屏(或終端)上可顯示多幅操作畫面,如流程圖畫面、點(diǎn)火時(shí)序畫面(動(dòng)態(tài)顯示點(diǎn)火過程)、參數(shù)設(shè)定畫面(可根據(jù)鍋爐運(yùn)行狀態(tài)修改設(shè)定參數(shù))、調(diào)水、調(diào)火畫面(可以精確地調(diào)節(jié)水量和火量)、報(bào)警畫面報(bào)警歷史記錄畫面(實(shí)時(shí)顯示報(bào)警并記錄報(bào)警歷史)。由于各操作畫面實(shí)現(xiàn)超級(jí)鏈接,這樣工作人員可直接快速地進(jìn)行切換操作。②針對(duì)熱注鍋爐開發(fā)應(yīng)用程序軟件,將點(diǎn)火程序的順序控制和安全聯(lián)鎖的邏輯控制融為一體,取消程序器單元和大量的繼電器,使系統(tǒng)故障發(fā)生率降低。
該系統(tǒng)以PLC技術(shù)為核心,用觸摸式顯示屏作為終端并配備專用應(yīng)用程序軟件,實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)數(shù)字化、操作參數(shù)數(shù)據(jù)化、點(diǎn)火過程形象化和控制過程自動(dòng)化。此外,搭建了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、過程控制、網(wǎng)絡(luò)通訊等功能的平臺(tái)。該系統(tǒng)硬件主要由PLC控制器、低壓配電系統(tǒng)和變頻器3部分組成。PLC控制器采用法國(guó)施耐德公司的Modicon TSX Micro系列產(chǎn)品,顯示屏采用法國(guó)施耐德公司的XBTFO34110型Magelis圖形觸摸屏。PLC控制器系統(tǒng)配置如圖1所示,其不僅具有強(qiáng)大的邏輯控制、順序控制功能,而且具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)采集、PID控制和運(yùn)算功能,還可以實(shí)現(xiàn)PLC與智能型設(shè)備(如變頻器、執(zhí)行器和變送器等設(shè)備)的通訊。低壓配電系統(tǒng)采用的是法國(guó)施耐德公司的NS系列產(chǎn)品,配有6個(gè)3項(xiàng)負(fù)載回路和4個(gè)單項(xiàng)負(fù)載回路,總負(fù)載容量為600A。變頻器使用該鍋爐原有變頻器和變頻器調(diào)節(jié)器。
圖1 PLC控制器系統(tǒng)配置
Modicon TSX Micro系列可編程序邏輯控制器、XBTF034110型Magelis圖形觸摸屏的系統(tǒng)軟件根據(jù)熱注鍋爐的結(jié)構(gòu)和工藝特點(diǎn)開發(fā),其程序結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行穩(wěn)定,主要特點(diǎn)如下:①將點(diǎn)火程序納入PLC應(yīng)用程序軟件中,由PLC實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火過程的控制。由于取消了點(diǎn)火程序器單元,因而降低了故障發(fā)生率。其點(diǎn)火程序流程如圖2所示。②在進(jìn)行模擬量運(yùn)算過程中,對(duì)熱電偶信號(hào)進(jìn)行線性化處理,取消mV轉(zhuǎn)換單元,從而減少了中間環(huán)節(jié),降低故障率;對(duì)流量信號(hào)進(jìn)行開方運(yùn)算,以便準(zhǔn)確反映工藝過程參數(shù)。③實(shí)現(xiàn)水量、火量跟蹤控制。④對(duì)于報(bào)警點(diǎn),遵循 “先入為主、屏蔽其他”的原則,將第一報(bào)警點(diǎn)彈出并顯示在畫面上,同時(shí)記錄歷次發(fā)生的報(bào)警事件,以便為事故分析提供可靠依據(jù)。⑤對(duì)于點(diǎn)火時(shí)序,配備有狀態(tài)指示燈、時(shí)間進(jìn)度指針和計(jì)時(shí)時(shí)間數(shù)字顯示等3種顯示方式,清晰明了。⑥對(duì)各操作畫面實(shí)現(xiàn)超級(jí)鏈接,這樣操作人員可直接快速地切換操作畫面。
圖2 點(diǎn)火程序流程
針對(duì)熱注鍋爐電器儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后的問題,采用新型可編程序邏輯控制器(PLC)與觸摸式顯示屏(PV)相結(jié)合方式研發(fā)了新型熱注鍋爐控制系統(tǒng)。2003年5月以來,在遼河油田曙光采油廠熱注作業(yè)一、二區(qū)安裝并投產(chǎn)了23套該系統(tǒng)。實(shí)際運(yùn)行表明,該系統(tǒng)可提高熱注鍋爐的安全和穩(wěn)定性能,減少停爐次數(shù),降低操作人員的工作強(qiáng)度,大幅度降低設(shè)備維修費(fèi)用,提高注汽井的原油產(chǎn)量,經(jīng)濟(jì)效益顯著。此外,該系統(tǒng)還可通過二次升級(jí)來實(shí)現(xiàn)鍋爐干度控制、煙氣含氧量分析控制和鍋爐運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)距離無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋R虼?,該系統(tǒng)值得在油田注汽井生產(chǎn)作業(yè)中推廣應(yīng)用。