陳壽春 ,張兆祥, 張麗萍,馬玉海 ,李志偉 ,薛學(xué)民
(1.華能邯峰發(fā)電廠,河北 邯鄲 056200;2.邯鄲市環(huán)保局,河北 邯鄲 056000;3.河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 邯鄲 056200)
華能邯峰發(fā)電廠一期2臺(tái)660 MW機(jī)組脫硫技術(shù)改造工程于2008年底投產(chǎn)。采用循環(huán)流化床煙氣干式脫硫裝置(CFB-FGD),每臺(tái)鍋爐配2 套脫硫系統(tǒng)(即“一爐兩塔”形式布置)。
循環(huán)流化床煙氣脫硫技術(shù)主要根據(jù)循環(huán)流化床的工作原理,使吸收劑在循環(huán)流化床內(nèi)實(shí)現(xiàn)二氧化硫與氫氧化鈣反應(yīng)的一種脫硫技術(shù)。整個(gè)循環(huán)流化床煙氣脫硫系統(tǒng)由消石灰制備和注入系統(tǒng)、脫硫反應(yīng)系統(tǒng)、氣固分離系統(tǒng)、物料循環(huán)和外排系統(tǒng)、注水系統(tǒng)等組成。脫硫系統(tǒng)主要包括煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、布袋除塵器系統(tǒng)、脫硫灰循環(huán)及排放系統(tǒng)、吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及電氣系統(tǒng)等。
該系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),由于布袋除塵器灰斗板結(jié)導(dǎo)致下灰不暢,多次造成系統(tǒng)停運(yùn),分別對(duì)2臺(tái)鍋爐的灰斗進(jìn)行全面清灰。投運(yùn)正常僅幾個(gè)月,對(duì)灰斗內(nèi)部檢查時(shí)又發(fā)現(xiàn)有不同程度的板結(jié)現(xiàn)象。為此,對(duì)板結(jié)的原因進(jìn)行分析,并采取一系列的措施,經(jīng)過(guò)改造保證機(jī)組在一個(gè)檢修周期內(nèi)不再進(jìn)行清灰處理。
取樣位置:分別從1A、1B、2A、2B不同灰斗取反應(yīng)脫硫灰。
分析方法:按照X衍射法進(jìn)行化學(xué)成分分析(CuK α線(xiàn)輻射),管電壓40 kV,管電流40 mA。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果可知,脫硫灰中Ca(OH)2的含量大約在20%~28%,如果流化不好或溫度較低時(shí)很容易與CO2反應(yīng)生成CaCO3,形成大的硬塊。
按照運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)的要求,灰斗運(yùn)行控制是按照連續(xù)壓力料位設(shè)定在10~12 kPa,灰斗上部原有4個(gè)料位計(jì),分別為高高、高、低、低低,作為監(jiān)視信號(hào),一般控制在高料位。由于長(zhǎng)期在高料位運(yùn)行,脫硫灰得不到充分的流化,且上部溫度較低。
按照設(shè)計(jì)要求,生石灰中有效CaO的含量≥80%,生石灰活性小于4.5 min(60 ℃),生石灰細(xì)度≤1 mm。這次改造前生石灰的有效CaO的含量一般在60%~70%,生石灰活性和細(xì)度均達(dá)不到要求。生石灰的品質(zhì)差使灰斗的板結(jié)形成惡性循環(huán)。脫硫劑消耗量的增加,導(dǎo)致灰斗灰位上升加快,外排量隨之增加,不但使灰斗長(zhǎng)期高料位運(yùn)行,還造成了消石灰大量浪費(fèi)。
系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為每臺(tái)除塵器下方前4個(gè)灰斗設(shè)有倉(cāng)泵,后4個(gè)灰斗沒(méi)有設(shè)計(jì)倉(cāng)泵,導(dǎo)致脫硫灰不能及時(shí)外排,從而使灰斗料位長(zhǎng)期在高位運(yùn)行,或在檢修時(shí)灰斗的灰排不空,這些情況都會(huì)導(dǎo)致板結(jié)的發(fā)生。
在冬季機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),鍋爐排煙溫度較低,使吸收塔床層噴水量減少,反應(yīng)效率降低。反應(yīng)效率低會(huì)導(dǎo)致需要加入更多的生石灰,也會(huì)引起板結(jié)的發(fā)生。實(shí)際運(yùn)行中,吸收塔入口處煙氣溫度最低為80 ℃,運(yùn)行控制溫度為70 ℃。
循環(huán)流化床作為脫硫反應(yīng)器的工作原理是通過(guò)噴入霧化的水將床溫控制在最佳反應(yīng)溫度(70 ℃左右),利用反應(yīng)器內(nèi)良好的氣固接觸、混合、湍動(dòng)作用實(shí)現(xiàn)二氧化硫與氫氧化鈣的充分反應(yīng),而通過(guò)物料的多次循環(huán)使脫硫劑具有很長(zhǎng)的反應(yīng)停留時(shí)間,提高了脫硫劑的利用率和脫硫效率。
在實(shí)際運(yùn)行中,如果噴水霧化效果差,就會(huì)削弱脫硫塔內(nèi)的氣固接觸、混合、湍動(dòng)作用,特別是對(duì)二氧化硫與氫氧化鈣的反應(yīng)產(chǎn)生較大影響,也會(huì)產(chǎn)生局部結(jié)塊等問(wèn)題。
灰斗的流化風(fēng)系統(tǒng)、灰斗蒸汽加熱系統(tǒng)、灰斗及灰斗下方充氣箱的保溫等出現(xiàn)問(wèn)題,也有可能導(dǎo)致灰斗板結(jié)。脫硫灰外運(yùn)不及時(shí),會(huì)影響灰斗外排輸送,脫硫灰積累到一定程度將可能導(dǎo)致板結(jié)發(fā)生。
a.灰斗運(yùn)行控制是按照連續(xù)壓力料位設(shè)定在10 kPa,通過(guò)試驗(yàn),在保證床層壓降的前提下,將運(yùn)行的壓力再降低到合適的數(shù)值。
b.每天排空1個(gè)灰斗,使內(nèi)部的灰定期更換為新灰,縮短硬塊停留時(shí)間。
c.在系統(tǒng)停備前,將灰斗的灰通過(guò)氣化斜槽和吸收塔進(jìn)行內(nèi)部循環(huán),達(dá)到干燥的目的。
d.更換一種準(zhǔn)確的料位計(jì),保證灰位的可靠監(jiān)測(cè),防止誤報(bào)或錯(cuò)報(bào)料位信號(hào)。
采購(gòu)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的脫硫劑,嚴(yán)格控制脫硫劑品質(zhì),加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。隨著消耗量的下降,灰斗的灰位也隨之下降,循環(huán)次數(shù)將會(huì)增多,利用率就會(huì)提高。
脫硫劑的品質(zhì)主要包括3個(gè)重要指標(biāo),即有效CaO的純度、活性及細(xì)度。有效CaO純度嚴(yán)格按照DL/T 986-2005《濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行化驗(yàn)。脫硫劑活性要求按照德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),灰水比例以1∶4進(jìn)行化驗(yàn)。脫硫劑細(xì)度嚴(yán)格控制在200 mm以下,增加脫硫劑的比表面積,使反應(yīng)更充分,脫硫劑的消耗量會(huì)更低。
灰斗加熱和流化風(fēng)加熱采用0.3 MPa廠用輔助蒸汽,灰斗溫度一般控制在100 ℃以上?;叶繁貙釉O(shè)計(jì)厚度為150 mm,現(xiàn)加厚為200 mm。灰斗兩端加裝流化板后,使兩端的灰處于流化狀態(tài),增加了灰的流動(dòng)性。
原設(shè)計(jì)每臺(tái)布袋除塵器有8個(gè)灰斗,只在前4個(gè)灰斗安裝了倉(cāng)泵,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)后4個(gè)灰斗加裝倉(cāng)泵,不但可以加快外排速度,保持低料位運(yùn)行,還可以在停機(jī)時(shí)將灰斗排空,減少人工清灰工作量。
現(xiàn)在1號(hào)鍋爐新增倉(cāng)泵的安裝調(diào)試工作已完成,2號(hào)鍋爐后4個(gè)倉(cāng)泵本體已安裝完,計(jì)劃在今年機(jī)組檢修時(shí)完成儀控的安裝及調(diào)試工作。
在檢修和調(diào)試期間進(jìn)行試驗(yàn)和調(diào)整工作,把噴水霧化效果調(diào)到合適的狀態(tài),在運(yùn)行期間加強(qiáng)對(duì)噴水霧化有關(guān)參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控以及定期和非定期的分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整,以保證噴水的霧化效果。
噴水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為每臺(tái)吸收塔2套40 t/h噴槍?zhuān)贿\(yùn)一備,為解決夏季滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)吸收塔出口煙溫過(guò)高,出口溫度不能降到設(shè)計(jì)值的問(wèn)題,對(duì)噴水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。增加1臺(tái)25 t/h的小噴槍?zhuān)鼡Q1臺(tái)高壓供水泵,并改變相應(yīng)的管路,作為原有噴槍的補(bǔ)充。將原設(shè)計(jì)的切換噴槍的手動(dòng)連桿閥更換為氣動(dòng)球閥,并加入DCS控制,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方操作。
提高吸收塔床層效率和吸收塔入口煙溫,以降低灰斗運(yùn)行灰位,防止灰斗板結(jié)。吸收塔出口煙氣溫度調(diào)節(jié)回路設(shè)定范圍:70~75 ℃(實(shí)際設(shè)定在73 ℃)。脫硫正常運(yùn)行時(shí)煙氣流量保持在1號(hào)鍋爐1 700 km3/h以上(實(shí)際設(shè)定在1 750 km3/h)、2號(hào)鍋爐煙氣流量1 600 km3/h以上(實(shí)際設(shè)定在1 650 km3/h)。
華能邯峰發(fā)電廠現(xiàn)已對(duì)吸收塔入口進(jìn)行改造設(shè)計(jì),改造的目的是減少入口煙氣量和清潔煙氣再循環(huán)的補(bǔ)充風(fēng)量,在機(jī)組負(fù)荷80%以上時(shí)關(guān)閉再循環(huán)擋板,適當(dāng)提高煙氣溫度,加大噴水量,從而提高反應(yīng)效率。同時(shí),還可降低脫硫風(fēng)機(jī)的電流,降低電耗。
每臺(tái)鍋爐設(shè)有1套入口、2套出口CEMS系統(tǒng),2臺(tái)鍋爐共6套。另外,在2臺(tái)鍋爐的總排口各設(shè)有1套。主要用于報(bào)表及上傳。CEMS系統(tǒng)U23分析儀故障率較高,維修周期較長(zhǎng)。為保證系統(tǒng)參數(shù)準(zhǔn)確可靠,現(xiàn)已配3套備件。吸收塔入口壓力表、灰斗料位計(jì)、煙氣量、濁度儀等儀表參數(shù)也是保證運(yùn)行正常的重要參數(shù)。
灰斗板結(jié)是制約循環(huán)硫化床脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素,板結(jié)的原因也是多方面的,必須對(duì)每個(gè)關(guān)鍵技術(shù)細(xì)節(jié)高度重視,做到防患于未然。華能邯峰發(fā)電廠通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的技術(shù)改造和運(yùn)行方式的調(diào)整,基本解決了灰斗的板結(jié)問(wèn)題,收到了良好的效果,保證了脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行及達(dá)標(biāo)排放。
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