金谷
(大慶油田第七采油廠作業(yè)大隊,黑龍江 大慶163000)
某區(qū)塊低產液井較多,由于注水受效差導致供液能力低,在現(xiàn)有的管式抽油泵的舉升方式中,受產量任務、監(jiān)測頻次等管理方面的影響,低產液井很難實現(xiàn)科學合理的供采平衡,從而出現(xiàn)了各種各樣的井下故障,影響了抽油井檢泵周期和保修期內檢泵率兩項指標。2010年1-5月份某區(qū)塊低產液井不到周期井數(shù)8口,占返工井數(shù)的33.33%。
2010年1-5月份某區(qū)塊共施工油井77口,其中不到周期井8口,占區(qū)塊施工井數(shù)的10.39%,這部分井起出管柱檢查及原因調查情況如表1。
綜合表1統(tǒng)計分析并結合施工現(xiàn)場實際,為便于分析現(xiàn)對低產液井井下故障分類如下:
(1)游動凡爾球表面鍍鉻層損傷,游動凡爾座刺壞,活塞外壁有劃痕,固定凡爾球表面有細密劃痕,固定凡爾座無明顯損傷,桿管輕微偏磨,下部抽油桿表面結成灰色垢皮,返出液無明顯細砂。說明管柱和泵損壞輕微,但已經影響產量。
(2)游動凡爾球表面鍍鉻層中度損傷,顏色發(fā)暗,由銀亮轉為不銹鋼色,游動凡爾座內壁刺壞,活塞外壁由銀亮轉為不銹鋼色,底座有劃痕;固定凡爾球表面由銀亮轉為不銹鋼色,固定凡爾座內壁刺壞有溝痕,桿管中度偏磨,下部桿管均有灰色垢皮,返出液有明顯細砂,抽油泵已損壞,無產量。
(3)游動凡爾球表面變黑,呈不規(guī)則狀,有時從凡爾座上漏出來,游動凡爾座內壁和外壁均被刺壞,活塞也由銀亮色轉變?yōu)楹谏?,固定凡爾球表面呈不銹鋼色,個別井變黑,固定凡爾座內壁多處刺出溝痕,下部抽油桿和油管結垢嚴重,返出液含砂量較高,抽油泵損壞嚴重,無產量。
(4)現(xiàn)場起出管柱和驗泵情況無問題。
以上分類是對低產液井出現(xiàn)故障按由輕到重順序的大致劃分,對于個別井來說,因個體情況差異,并不完全遵從上述規(guī)律。下面對以上分類進行逐個分析。
2.1 游動凡爾球表面鍍鉻層損傷直至變黑,游動凡爾座內外壁刺壞,活塞外壁有劃痕直至變黑,固定凡爾球表面有細密劃痕直至變黑,固定凡爾座無明顯損傷直至刺壞,桿管輕微偏磨直至接箍磨脫,下部抽油桿表面結成灰色垢皮,返出液含細砂。
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低產液井由于產液量低,抽汲參數(shù)偏大,沉沒度降低,出現(xiàn)兩種結果:一是原油中溶解氣分離成游離氣;二是地層細粉砂進入井筒內,游離氣在抽油泵壓力空間內反復壓縮、擠脹,容易導致游動凡爾座刺壞,嚴重時游動凡爾座內外壁均被刺壞。
對于游動凡爾球來說,同樣在細粉砂作用下先破壞掉表面鍍層,進而使其變黑,呈不規(guī)則球形結構,這期間也不排除井下腐蝕作用。同樣活塞外壁顏色在細粉砂作用下,也經歷了由銀亮-不銹鋼色-變黑這樣一個過程,直接影響了抽油泵的抽汲效果。
2.2 現(xiàn)場起出管柱和驗泵情況無問題的井分析
這類井一般為Φ28mm抽油泵作業(yè)時間不長,或者完井后交井就發(fā)現(xiàn)井口憋壓時上沖程下降,整個過程不是穩(wěn)升,交井較難,起出管柱正常,抽油泵也無漏失,分析原因是現(xiàn)有舉升工藝自身缺陷所致,具體說是由于Φ28mm抽油泵活塞外徑與Φ28mm光桿外徑相同,當沖程損失大時,上沖程壓力下降,只能是下沖程時壓力上升。
低產液區(qū)塊要提高油層供液能力是一個系統(tǒng)工程,就目前低產液井來說,要達到供采平衡,認為應堅持“改變觀念,建立制度,創(chuàng)新模式,一貫執(zhí)行”的原則。
改變觀念:改變生產任務一緊張就調大參數(shù),間抽改正常抽不顧低產液井客觀規(guī)律,而破壞油井的蠻干做法,牢固樹立科學管理,可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀。
建立制度:建立低產液區(qū)塊特有的油井監(jiān)測制度,摸索適應低產液區(qū)塊的合理沉沒度。
創(chuàng)新模式:創(chuàng)新低產液區(qū)塊管理模式和工藝舉升技術模式。
為控制低產液井出砂量,可以采取多使用二級減速裝置,減少抽汲參數(shù),增加沉沒度。為防止砂卡,可以下入Φ32mm抽油泵替代Φ28mm抽油泵,并下調參數(shù),同時,油管下部可以采用內襯管的方法,減少偏磨和結垢,也能有效防止結蠟。
一貫執(zhí)行:制度和模式一旦建立,必須嚴格執(zhí)行下去。一口井一口井落實檢查,嚴細認真管理,大膽創(chuàng)新技術,上下齊心,形成合力,低產液井返工率一定會大幅度下降,為今后低產低效井治理打下堅實基礎,同時也會帶動低產液井管理水平和技術水平的提高。
4.1 產液量低,抽汲參數(shù)大,沉沒度低井原油易脫氣,地層出砂是造成游動凡爾、固定凡爾球及座刺壞,柱塞磨黑的主要原因。
4.2 多采用二級減速裝置,降低抽汲參數(shù),增加沉沒度可有效預防低產液井出砂量。
4.3 適當放大一級泵徑,下調參數(shù)與管柱下部采用內襯油管的組合方式,可有效減少管桿偏磨,預防油井結垢與結蠟。
4.4 低產液井桿管偏磨是油井出砂、結垢、高含水的諸多因素共同作用的結果。
[1]胡博仲.有桿泵井的參數(shù)優(yōu)選和診斷技術[M]北京:石油工業(yè)出版社,1999年.