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        脫硫系統(tǒng)吸收塔除霧器結(jié)垢原因及處理

        2011-04-01 14:42:27崔鵬飛
        電力安全技術(shù) 2011年7期
        關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機吸收塔結(jié)垢

        崔鵬飛

        (山西漳澤電力漳澤發(fā)電分公司,山西 漳澤 030001)

        漳澤發(fā)電分公司6號機組自2006年9月進(jìn)行煙氣脫硫改造以來,6號脫硫系統(tǒng)一直運行正常,但自2007年1月以來,6號增壓風(fēng)機頻繁失速。

        2007年10月,6號機組C級檢修時,發(fā)現(xiàn)6號吸收塔二級除霧器大面積結(jié)垢堵塞,經(jīng)人工清理后投入運行。

        2009年10月,6號機組檢修時又發(fā)現(xiàn)二級除霧器結(jié)垢嚴(yán)重。6號吸收塔除霧器結(jié)垢堵塞后,造成6號增壓風(fēng)機頻繁失速,嚴(yán)重影響了6號脫硫系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

        1 設(shè)備狀況

        漳澤發(fā)電分公司6號機組煙氣脫硫改造采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,設(shè)計處理煙氣量1 006 810 Nm3/h,煙氣入口SO2濃度1.8 ‰。主要工藝流程為:煙氣從6號鍋爐引風(fēng)機出口,經(jīng)新增煙道及電動煙道擋板門進(jìn)入6號增壓風(fēng)機,經(jīng)6號增壓風(fēng)機升壓后進(jìn)入6號吸收塔,煙氣在塔內(nèi)上升的過程中,3層循環(huán)漿液向下噴淋逆向洗滌煙氣中的SO2,煙氣被洗滌后繼續(xù)上升,通過吸收塔頂部設(shè)置的2級霧沫分離器,除去其中夾帶的霧滴后進(jìn)入煙道,排向2號煙囪。

        6號吸收塔采用平板形除霧器,除霧器葉片為正弦波形。每級除霧器有上、下2層沖洗水,每層有4個沖洗水門,96個沖洗水噴嘴,沖洗水壓力為1.5~2.0 kg/cm2,噴嘴流量2 m3/h。一般情況下,脫硫系統(tǒng)運行時不對二級除霧器出口層進(jìn)行沖洗,只有當(dāng)脫硫系統(tǒng)停運后才沖洗。

        2 故障情況

        2007年10月,6號脫硫系統(tǒng)吸收塔除霧器前后壓差大于300 Pa。2008年10月,6號機組C級檢修時發(fā)現(xiàn)一級除霧器70 %以上結(jié)垢,并且有不同程度的損壞和坍塌,一級除霧器沖洗水向上的噴嘴有50 %堵塞,向下的噴嘴有70 %堵塞,被堵塞的噴嘴大部分處在沖洗水末端。檢修時,對除霧器噴嘴進(jìn)行清理,并通知廠家對損壞部分進(jìn)行修復(fù)和更換,修復(fù)后投入運行。2009年10月,6號機組檢修時又發(fā)現(xiàn)一級除霧器50 %以上結(jié)垢。除霧器結(jié)垢后使增壓風(fēng)機出口阻力增大,造成6號增壓風(fēng)機頻繁失速。

        3 原因分析

        3.1 入爐煤煤質(zhì)差、灰分高

        6號機組除灰系統(tǒng)未進(jìn)行除塵改造,除塵效果差,致使進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的煙氣灰分高,這些灰分進(jìn)入除霧器,得不到及時沖洗在除霧器上結(jié)垢。

        3.2 除霧器沖洗水不足

        3號、4號脫硫系統(tǒng)的脫硫,工藝水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足脫硫系統(tǒng)的要求,除霧器沖洗水不足,使除霧器得不到正常沖洗。

        3.3 除霧器沖洗水噴嘴不全、沖洗角度不符合要求

        6號脫硫系統(tǒng)除霧器沖洗水噴嘴的沖洗水角度設(shè)計在75°~90°之間,由于水質(zhì)差,在噴嘴中形成結(jié)垢,影響了沖洗角度,大部分噴嘴的沖洗角度實際上達(dá)不到60°,滿足不了設(shè)計的除霧器沖洗覆蓋率183 %的要求,出現(xiàn)了沖洗盲區(qū)。

        3.4 沖洗水量和沖洗壓力不足

        漳澤發(fā)電分公司的煙氣脫硫系統(tǒng),沒有設(shè)計專門的除霧器沖洗水泵,工藝水既要用于石灰石漿液制漿,還要用于除霧器沖洗和補水,在設(shè)備啟停時對設(shè)備進(jìn)行沖洗。當(dāng)這些工作同時進(jìn)行時,除霧器沖洗水壓力和流量就不能滿足要求,除霧器沖洗水量只有30 m3/h,沖洗水壓力只有0.1 MPa,不能對除霧器進(jìn)行有效的沖洗。只有在除霧器獨立沖洗時,才能達(dá)到80 m3/h以上的沖洗水流量,才能保持沖洗水壓力在0.3 MPa以上。

        3.5 除霧器的沖洗周期不合理

        脫硫系統(tǒng)投運以來,除霧器的沖洗周期的程序控制一直是一個沖洗水門沖洗5 min,然后間隔5 min,下一個沖洗水門才開啟,16個沖洗水門運行下來,一個沖洗周期需要近3 h。沖洗周期長,沖洗次數(shù)不能滿足2 h 一個周期的設(shè)計要求。

        3.6 除霧器葉片變形

        除霧器葉片變形后,葉片間距變得不均勻,影響除霧效率,間距寬的區(qū)域煙氣流速降低,煙氣帶水嚴(yán)重;間距小的區(qū)域煙氣流速增加,葉片結(jié)垢堵塞。沖洗效果差的時候,結(jié)垢物逐漸堆積,這些結(jié)垢物堆積到一定程度后,由于其逐漸加密、加厚,便很難在運行中被徹底沖洗掉。

        3.7 除霧器差壓測量不準(zhǔn)確

        由于燃煤灰分大,長時間運行對除霧器差壓表管造成堵塞,使測量的壓力不準(zhǔn)確,造成壓差失準(zhǔn),誤導(dǎo)運行人員的調(diào)整操作。

        3.8 運行值班人員缺乏調(diào)整經(jīng)驗

        運行值班人員在監(jiān)視DCS操作畫面時,往往忽略對除霧器前后壓差的監(jiān)視以及除霧器沖洗水的投運。有時只是投運了程序控制,而程序控制運行時間長,不能滿足2 h 次的沖洗周期。

        4 設(shè)備的綜合治理措施

        (1) 對入爐煤進(jìn)行合理混配,保證入爐煤燃燒后的出口煙氣的SO2濃度在1.8 ‰以下。對電除塵器加強維護(hù),機組停運時及時檢修。在2臺循環(huán)泵能滿足脫硫系統(tǒng)運行要求的情況下,盡量停運最上層的循環(huán)泵。

        (2) 對脫硫工藝用水系統(tǒng)進(jìn)行改造,把工藝水取水地點改為6號凝汽器退水方溝處,并在取水的工藝泵入口處加裝濾網(wǎng),以滿足整個脫硫系統(tǒng)的工藝要求。

        (3) 利用6號脫硫系統(tǒng)停運期間,對6號脫硫吸收塔除霧器進(jìn)行系統(tǒng)檢查,對損壞的噴嘴進(jìn)行更換,對沖洗角度達(dá)不到75°的噴嘴進(jìn)行清理和維修,對缺失的噴嘴進(jìn)行補充,保證每個噴嘴的沖洗角度都能保持在75°以上,確保沖洗覆蓋率在183 %以上。

        在檢修時,卸下每根沖洗水管末端的噴嘴,用工藝水對管道進(jìn)行沖洗,直到?jīng)_洗干凈。

        (4) 6號機脫硫系統(tǒng)改造時,沒有專門為除霧器設(shè)計沖洗水泵,造成除霧器沖洗水量小、壓力低。為了保證沖洗水的水量和壓力,對系統(tǒng)進(jìn)行了2處改造。

        ① 經(jīng)測量,脫水系統(tǒng)運行時需消耗的工藝水量為20 m3/h,為了減輕工藝水的負(fù)擔(dān),改用工業(yè)水沖洗。

        ② 脫水區(qū)域地坑收集的是制粉系統(tǒng)球磨機的冷卻水回水、脫水系統(tǒng)轉(zhuǎn)機回水、制漿系統(tǒng)轉(zhuǎn)機回水,流量為44 m3/h,而這些水卻被白白排向除灰系統(tǒng)。經(jīng)過研究、論證,把這些水用作石灰石漿液池制漿用水,既減輕了工藝水的負(fù)擔(dān),又實現(xiàn)了節(jié)能減排。

        (5) 修改除霧器沖洗周期程序,將程序控制修改為,一個沖洗水門沖洗2 min,間隔2 min后下一個沖洗水門開啟。以此類推,一個沖洗周期需要的時間降為1 h,以保證2 h完成一個沖洗周期的設(shè)計要求。

        (6) 利用脫硫系統(tǒng)停運時間對除霧器進(jìn)行檢查,對嚴(yán)重變形的葉片進(jìn)行更換或整形處理,保證葉片與葉片之間的距離均勻。

        (7) 定期對除霧器前后壓力測量表管進(jìn)行清理,保證測量孔暢通。同時定期對壓力變送器進(jìn)行檢驗,保證壓力顯示的準(zhǔn)確性。

        (8) 對運行值班員進(jìn)行培訓(xùn),讓每個值班員了解除霧器的重要性以及除霧器的沖洗規(guī)定,提高設(shè)備運行水平,確保設(shè)備的穩(wěn)定運行。

        1 閻維平,劉 忠,王春波,紀(jì)立國. 電站燃煤鍋爐石灰石濕法煙氣脫硫裝置運行與控制[M]. 北京:中國電力出版社,2005.

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