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        自主研發(fā)薄煤層綜采設(shè)備性能特點(diǎn)及應(yīng)用

        2011-02-13 11:32:22周邦遠(yuǎn)陳合壽
        中國煤炭工業(yè) 2011年4期
        關(guān)鍵詞:采煤機(jī)設(shè)備

        文/周邦遠(yuǎn)陳合壽

        四川華鎣山廣能集團(tuán)李子埡煤礦的煤層大部分區(qū)域分為上下兩個分層。上分層煤較厚 (平均厚度1.3m),頂板較好,開采順利,至2005年時幾近采完。然而,下分層煤由于太?。ㄆ骄穸?.85m,人員在工作面只能爬行,給開采增加了很大難度),頂板條件不好(下分層煤與已經(jīng)開采的上分層煤之間的層間距為0~3.9m,平均1.46m,這層平均1.46m厚的泥巖就是下分層煤的頂板,易破碎,開采過程中很容易發(fā)生冒頂事故),過去十多年數(shù)次開采都沒能成功。

        2007年,華鎣山廣能集團(tuán)根據(jù)自身實際,開始研制適配的綜采設(shè)備。經(jīng)過幾年科研攻關(guān),終于研制出適宜開采這種薄煤層的綜采設(shè)備,依靠科技創(chuàng)新攻克了李子埡煤礦下分層煤開采難題。

        一、自主研發(fā)薄煤層綜采設(shè)備的性能參數(shù)及主要特點(diǎn)

        1.性能參數(shù)

        華鎣山廣能集團(tuán)自主研發(fā)的這套綜采的采煤機(jī)型號為MG150/421-PFD,總功率421KW。適應(yīng)采高0.8~1.5m,適應(yīng)傾角≤450,機(jī)面高度570mm,過煤高度300mm,截深630mm。操作控制方式為遙控器加機(jī)上按鈕,牽引方式為有鏈電牽引,變頻調(diào)速,牽引動力安裝在工作面運(yùn)輸機(jī)的機(jī)頭機(jī)尾上,變頻器設(shè)在順槽中,采煤機(jī)重量約14噸。

        該套綜采設(shè)備的工作面運(yùn)輸機(jī)型號為SGZ730/320,設(shè)計長度 200m,Ф26×92C 級圓環(huán)鏈,中雙鏈,中部槽規(guī)格為長×內(nèi)寬×高=1750×690×263mm,工作面運(yùn)輸機(jī)上設(shè)有牽引鏈鏈道,以防牽引鏈外露傷人。液壓支架型號為ZY3400/6.5/14,高度0.65~1.4m,中心距1.75m,電液閥操作控制,重量10.6噸。端頭支架的型號為 ZYD3600/13/28,高度 1.3~2.8m,中心距 1.5m,手動閥操作控制,重量13.6噸。

        2.主要特點(diǎn)

        (1)采煤機(jī)機(jī)面高度小,過煤高度卻不小,從而解決了上行割煤時運(yùn)煤不暢這一難題。我國過去這類采煤機(jī)的過煤高度一般都﹤0.2m。華鎣山廣能集團(tuán)自主研發(fā)的這套采煤機(jī)機(jī)面高只有570mm,過煤高度卻達(dá)到了300mm。實踐表明,300mm這一過煤高度采煤機(jī)雙向割煤完全不受影響。

        (2)采煤機(jī)截割能力強(qiáng)。由于截割電機(jī)功率大,滾筒轉(zhuǎn)速高,采煤機(jī)截割能力很強(qiáng)。首采面生產(chǎn)時因遇斷層,在連續(xù)推進(jìn)150m的過程中工作面一直有20m長左右是全巖,仍一直沒有采用打眼放炮,全是用采煤機(jī)割過去,采煤機(jī)仍較平穩(wěn),振動也不大,并且未出過故障。

        (3)工作面運(yùn)輸機(jī)能力大,便于布置長工作面,實現(xiàn)高產(chǎn)高效。薄煤層開采尤其需要加長工作面,以提高產(chǎn)量、減少采面搬家次數(shù)、降低萬噸掘進(jìn)率等。然而在這種煤層條件下,由于采煤機(jī)的機(jī)面高度受到限制,因而不僅過煤高度被壓得很低,還要千方百計壓縮工作面運(yùn)輸機(jī)的外形尺寸。所以,過去這類工作面運(yùn)輸機(jī)都功率小、槽寬窄、圓環(huán)鏈不大(一般為630mm的槽寬,功率較大的為2×132KW,圓環(huán)鏈較大的為Ф22×86mm)。而華鎣山廣能集團(tuán)自主研發(fā)的這套綜采設(shè)備的工作面運(yùn)輸機(jī)槽寬為730或764mm,電機(jī)功率為 2×160或 2×200KW, 圓環(huán)鏈為 Ф26×92或 Ф30×108mm,工作面長度可達(dá)200m或250m,為高產(chǎn)高效創(chuàng)造了條件。

        (4)采煤機(jī)牽引力大,故障率低,維修方便。該采煤機(jī)的牽引部設(shè)在工作面兩端,牽引力為2×240KN,牽引鏈為Ф26×92或Ф30×108mm,牽引速度0~11m/min,調(diào)速變頻器放在順槽中,所以整套設(shè)備不僅牽引力大、故障率低,還便于維修。

        (5)為采煤司機(jī)設(shè)置了乘人裝置,使采煤司機(jī)的工作條件得到改善。采高通常為0.9~1.1m的綜采面,人員在工作面只能爬行。有了采煤司機(jī)乘坐裝置,采煤機(jī)正常運(yùn)行時司機(jī)可躺在上面,從而可減輕他們的勞動強(qiáng)度。

        (6)新型拖纜方式解決了過去采煤機(jī)管纜拖移中存在的問題。薄煤層工作面的電纜槽都很淺,而采煤機(jī)管纜又存在疊三層的情況,疊三層時就會跨出電纜槽或掛電纜槽,因此過去設(shè)專人看護(hù)電纜,效果仍不理想。用該拖纜裝置后管纜不會疊三層,管纜不用專人看護(hù),拖移順暢。

        (7)工作面上口有浮煤回收裝置。采高0.9~1.1m的工作面,上順槽巷道的底板比工作面底板低1m多,采煤機(jī)每次割穿上順槽時就會將約1噸煤推入上順槽。人工回收這些煤工作量大,不回收不僅損失大,更影響移端頭支架,還易導(dǎo)致煤炭自然發(fā)火。有了浮煤回收裝置就使這一問題得到了理想解決。

        (8)設(shè)備可靠程度高。該設(shè)備由于功率大,部件設(shè)計壽命長,主要油封和軸承又是用最好的進(jìn)口件,因而可靠程度高。首采面采完時的結(jié)果表明:采煤機(jī)截割部和液壓支架基本無故障;工作面投產(chǎn)整改調(diào)試正常后,采煤機(jī)牽引部、工作面運(yùn)輸機(jī)也基本無故障。

        二、自主研發(fā)的薄煤層綜采設(shè)備的開采效果

        1.生產(chǎn)效果

        華鎣山廣能集團(tuán)自主研發(fā)的這套綜采設(shè)備于2010年7月投產(chǎn),當(dāng)月由于一外購件損壞后無備件更換而停產(chǎn)7天,加之安裝質(zhì)量整改和設(shè)備整改,以及新組建的采煤隊人員不齊等原因,工作面只推進(jìn)了68.67m。從第二個月起,工作面生產(chǎn)盡管受礦井運(yùn)輸?shù)挠绊懞艽?,但工作面月推進(jìn)最少的也有147.43m,最多的為219.6m。11月由于工作面要過走向長約150m的斷層,為防垮工作面,礦上重點(diǎn)保障了該工作面的運(yùn)輸,因此盡管2~21日工作面都在過斷層(工作面有20m左右長煤層完全斷脫),下旬工作面又遇頂板淋水,當(dāng)月工作面仍推進(jìn)了219.6m,創(chuàng)造了華鎣山廣能集團(tuán)采煤工作面月推進(jìn)度的新紀(jì)錄。

        2.安全效果

        首采面長75m,走向長820m,煤層傾角約100,采高一般0.9~1.1m,平均1.014m,開采中頂板管理效果一直很好。2010年11月盡管工作面遇一走向長150m的斷層,工作面仍未發(fā)生過頂板事故。首采面未發(fā)生過輕傷及以上安全事故。

        華鎣山廣能集團(tuán)自主研發(fā)的這套綜采設(shè)備,使李子埡煤礦下分層煤開采取得了成功,過去歷時4年的工作面總推進(jìn)度及總產(chǎn)量現(xiàn)在只要一個多月就能達(dá)到,開采效果之好超過了預(yù)期。據(jù)預(yù)測,從第二個工作面起,隨著新設(shè)備的不斷完善,該套綜采設(shè)備的開采效果還會越來越好。

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