靳迎武,張化強,李增喜,張海芹
(安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠,河南安陽 455004)
安鋼焦化廠3#、4#焦爐均為JN43-80型頂裝焦爐,采用裝煤車方式進行裝煤,入爐煤通過裝煤孔由煤斗進入炭化室。為了減少裝煤過程中煤料下降時對裝煤孔的沖擊磨損,在裝煤孔處安裝有裝煤孔底座,起到對裝煤孔和周圍爐體的維護作用。在生產(chǎn)使用過程中,發(fā)現(xiàn)使用的裝煤孔底座經(jīng)常出現(xiàn)底座崩裂損壞的現(xiàn)象,需要及時進行更換,這樣就增加了備件費用和職工的勞動強度。因此為了降低備件費用,提高裝煤孔底座的使用壽命,減少勞動強度,我們對全爐的裝煤孔底座進行了相應的改進,并取得了良好的效果。
安鋼焦化廠3#、4#焦爐現(xiàn)在使用的裝煤孔底座材質為HT15-33型普通鑄鐵,外形為正八邊形,厚度為115 mm。
改進前裝煤孔底座如圖1所示。
圖1 改進前裝煤孔底座結構圖
由于形狀為正八邊形,在底座安裝時,周圍需要相應地砌筑黏土磚,而且所需要的磚型較多,且各種磚之間相互不能共用,造成更換時只要缺失一種磚,便不能進行更換[1]。使用的裝煤孔底座材質為普通鑄鐵,其耐急冷、急熱性能較差,在冷熱激變的溫度沖擊下,容易造成底座變形、破裂,使用壽命較短,僅為18個月左右,經(jīng)常需要更換,這樣就增加了備件費用和職工的勞動強度,導致了生產(chǎn)成本的升高。
針對現(xiàn)在裝煤孔底座存在的問題,我們有針對性地進行了改進。改進后裝煤孔底座的結構如圖2所示。
圖2 改進后裝煤孔底座的結構圖
對于改進前裝煤孔底座外形為正八邊形,更換時需要的磚型較多,而且更換較為麻煩的特點。改進后的裝煤孔底座上下均為正四邊形,這樣裝煤孔底座可直接與爐頂面缸磚相連接,而不再需要砌筑黏土磚,減少了更換的磚型,方便了底座的更換,降低了職工的勞動強度[2];同時也避免了因黏土磚碎裂,雨水進入裝煤孔和炭化室,造成對爐體的損壞。而且改進后的裝煤孔底座厚度為110 mm,比原來的厚度減少了5 mm,這樣是為了避免因爐體膨脹而導致裝煤孔底座上升,爐頂面出現(xiàn)高低不平,保證爐頂面的平整。改進后的裝煤孔底座采用了一種新的材質——貝氏體球墨鑄鐵,在這種材質中適當提高了Si含量,這樣可以抑制碳化物,細化貝氏體,改善性能,使新型裝煤孔底座獲得優(yōu)良的強韌綜合性能,耐急冷、急熱性能提高,可以有效地防止裝煤孔底座出現(xiàn)裂紋和微小扭曲,具有較高的抗拉強度和屈服應力[3]。即使長期受到溫度變化和機械沖擊,使用壽命仍可達5年左右,比改進前延長了3倍多,大大提高了裝煤孔底座的性價比,節(jié)省了備件消耗費用。
通過對裝煤孔底座的改進,延長了裝煤孔底座的使用壽命,提高了備件的性價比,大大節(jié)省了備件費用,每年可節(jié)省更換裝煤孔底座40多個,共可節(jié)省備件費用約2.6萬元。而且改進后的裝煤孔底座可直接與爐頂面的缸磚相連接,取代了原來鋼質黏土磚的使用,節(jié)省了材料費用,每年可節(jié)省黏土磚費用約0.5萬元。同時也方便了職工對裝煤孔底座的更換,降低了職工的勞動強度。
[1]潘立慧.煉焦技術問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:131-154.
[2]余振東.焦爐生產(chǎn)技術[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2003:69-113.
[3]嚴文福.焦爐熱工測試與調節(jié)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:112-185.