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        生物增效技術在提高煉油污水氨氮處理效果方面的應用

        2011-02-08 06:08:38袁素學
        化學工程師 2011年11期
        關鍵詞:投加量硝化氨氮

        袁素學

        (中石化塔河分公司,新疆 庫車 842000)

        在工業(yè)污水生物處理系統(tǒng)中,微生物通過自身的新陳代謝作用將污染物降解為無毒、無害的小分子物質。但現(xiàn)代工業(yè)排放的大量污染物對微生物有較強的毒害和抑制作用,因此,微生物生長緩慢,維持高濃度微生物的條件控制困難[1]。在生物硝化工藝中,由于硝化菌生長率緩慢,硝化菌產率低就會導致硝化反應啟動時間長、污泥流失嚴重或遭受負荷沖擊難恢復[2]。此時,可采用生物增效技術作為有效的輔助手段。

        “生物增效技術”是一種污水處理過程中通過加入具有特定降解能力的生物菌群,增強污水處理系統(tǒng)自身處理能力的技術。

        2007年“生物增效技術”被中國國家環(huán)保局認定為《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術》。

        該技術可用于污水處理系統(tǒng)中的有機物降解、氨氮去除、快速啟動、故障恢復、臭味控制、消除富營養(yǎng)化等方面?!吧镌鲂Ъ夹g”的優(yōu)勢有以下幾點:(1)不增加系統(tǒng)硬件投資;(2)有效縮短生物處理系統(tǒng)啟動和故障恢復時間;(3)一次性建立效果,長期有效。

        由于生物增效技術的原理是向工業(yè)污水生物處理系統(tǒng)中投加從自然界篩選的優(yōu)勢菌種或者通過基因組合技術產生的高效菌種,以去除某一種或某一類有害物質的方法,因此,它可以快速增加系統(tǒng)中的有效生物量,以強化系統(tǒng)對某一特定或特殊污染物的處理能力[3]。

        本文以中石化新疆某分公司2#污水處理裝置為例,詳細介紹生物增效技術在煉油污水生物處理系統(tǒng)中有效提高氨氮去除效果的應用。

        1 污水處理系統(tǒng)概況

        1.1 裝置概況

        2#污水處理裝置設計規(guī)模250m3·h-1(其中生活污水 5m3·h-1),污水回用處理設計規(guī)模 180m3·h-1。為最大限度做到節(jié)水減排,2#污水處理裝置將含油污水和含鹽污水合并為一個系統(tǒng)處理,采用除油工藝、生化工藝和深度處理回用工藝。2#污水處理裝置由含油污水處理系統(tǒng)、回用水處理系統(tǒng)、污油回收系統(tǒng)、“三泥”處理系統(tǒng)等組成。污水處理后達到國家標準《污水再生利用工程設計規(guī)范》GB50335-2002中的城市雜用水水質控制指標,回用于除鹽水站、循環(huán)水場等。外排水執(zhí)行《污水綜合排放標準》GB8978-1996二級標準。

        1.2 工藝流程

        圖1 2#污水處理場及污水回用設施工藝流程Fig.1 Flow of No.2 sewage disposal and wastewater reuse facility process

        1.3 存在的問題

        2#污水處理裝置自2010年建成運行以來,因進水污染物比較復雜、難處理,氨氮去除效果很差,時常出現(xiàn)出水氨氮值比進水高的情況,2011年8月該污水廠又面臨驗收,居高不下的氨氮值成了困擾企業(yè)的一個大難題。2011年5月該污水廠生物處理裝置進水和出水氨氮值見表1。

        表1 生物處理系統(tǒng)進水和出水氨氮值Tab.1 Ammonia nitrogen values of biological treatment system influent and effluent

        由表1可知,系統(tǒng)硝化反應效果基本沒有,氨氮去除能力很低,因此,為了盡快在生化裝置中建立硝化-反硝化反應,該污水廠決定在生物處理系統(tǒng)引入生物增效技術,利用外來硝化菌“種源”接種,迅速培養(yǎng)硝化菌和反硝化菌,提高系統(tǒng)對氨氮的降解效率。

        2 硝化菌使用

        2.1 投加位置

        硝化菌種在2#污水處理裝置的A/O1生化池的O1池使用,A/O1池分2組并列進水。

        2.2 使用周期和投加量

        硝化菌的使用周期為45d,出水氨氮值達標(氨氮值≤15mg·L-1)后15d為穩(wěn)定觀察期。投加量見表2。

        表2 硝化菌投加量Tab.2 Dosing of nitrifying bacteria

        2.3 其他主要工藝參數(shù)控制

        2.3.1 營養(yǎng)物 A/O1池和O2池(并列4組)每班投加淀粉8袋×25kg·袋-1,早班、晚班各投加一次。

        2.3.2 pH值 硝化菌投加前,A/O1系統(tǒng)進水和出水pH值均低于7,實測值見表3。

        表3 硝化菌投加前A/O1系統(tǒng)進、出水pH值Tab.3 pH values of A/O1 system influent and effluent before put nitrifying bacteria

        為了保障硝化菌正常進行硝化-反硝化反應,所需要的pH值至少在7.5以上,A/O1池每天投加液堿,同時配合投加NaHCO3,調節(jié)pH值在要求以內。

        3 數(shù)據(jù)及分析

        圖2 2#污水生化裝置硝化菌使用后氨氮變化情況Fig.2 Variation of Ammonia nitrogen of No.2 system after using the nitrifying bacteria

        由圖2可以看出,2#污水生化裝置總進水氨氮數(shù)值高且波動大,氣浮裝置出水氨氮隨總進水氨氮值波動且下降不明顯。硝化菌自5月31日夜班開始在A/O池好氧段投加使用,前期大投加量進行啟動強化,隨著硝化菌的投加,硝化菌逐漸適應2#污水生化系統(tǒng)的水質特點,硝化菌投加量逐步減少,二沉池出水氨氮開始出現(xiàn)穩(wěn)定的下降,通過圖6觀察到沉淀池出水氨氮曲線逐步走低。6月29號二沉池的出水氨氮值降至15mg·L-1以下,出水氨氮值為12.6mg·L-1,自此進入硝化菌效果觀察的穩(wěn)定期。截至到7月13號,共計15d的穩(wěn)定觀察期,期內二沉池出水氨氮值均小于15mg·L-1的標準,最小為4.51mg·L-1,符合預期要求,同時也可以確定2#污水生化裝置的硝化-反硝化反應系統(tǒng)已建立完成。

        4 結論

        綜上所述,通過生物增效技術向系統(tǒng)加入硝化菌種使得2#污水處理裝置生化系統(tǒng)完全建立和鞏固了硝化-反硝化反應,確保了出水氨氮達標。除了生物增效技術發(fā)揮了明顯的效果外,也需要注意控制好以下幾個參數(shù):

        (1)A/O1池進水pH值控制 硝化菌相對比較脆弱,保證進水pH值高于7.5,有利于發(fā)揮硝化菌降解氨氮的功能;若對pH值的控制低于7.5,硝化菌的硝化功能將退化,直至完全消失。現(xiàn)場需安排加堿,調節(jié)A/O1池的進水pH值。

        (2)硝態(tài)液回流 A/O1池的進水COD和氨氮偏高,加大硝態(tài)回流可以稀釋進水,降低生化池的污泥負荷,提高處理效率,建議將硝態(tài)回流控制在≥200%。

        (3)O1段和O2段營養(yǎng) 建議在目前的水量條件下,要經(jīng)常補充淀粉、葡萄糖等營養(yǎng)。

        [1]王建芳,趙慶良,林佶侃,等.生物強化技術及其在廢水生物處理中的應用[J].環(huán)境工程學報,2007,1(9):40.

        [2]Rittman B.E,Whiteman R.Bioaugmentation:A coming of age[J].Wat.Qual.Int.,1994,(1):12-16.

        [3]徐軍翔,楊翔華,姚秀清,等.生物強化技術處理難降解有機污染物的研究進展[J].化工環(huán)保,2007,27(9):129.

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