薛潤根,陰永生
(山西西山煤電股份公司馬蘭礦,山西 古交 030205)
近年來,隨著礦井生產(chǎn)能力的逐年增加,瓦斯抽采壓力越來越大,采掘接替越來越緊。提高煤巷掘進(jìn)速度對緩解采掘接替、實(shí)現(xiàn)減人提效、落實(shí)抽采達(dá)標(biāo)、建設(shè)本質(zhì)安全型礦井具有重大意義。西山煤電股份公司馬蘭礦通過推廣綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)煤巷全錨支護(hù)技術(shù)來提高煤巷單進(jìn)水平,根據(jù)跟班調(diào)查的工序時(shí)間,支護(hù)占一個(gè)循環(huán)作業(yè)的大部分時(shí)間,約50% ~67%。所以,合理的支護(hù)設(shè)計(jì)有助于減少人力和材料的浪費(fèi),減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高時(shí)間利用率,提高掘進(jìn)速度。由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性,僅用一種方法一個(gè)公式計(jì)算,很難得出合理的支護(hù)參數(shù),需要利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),因此,該礦同中國礦業(yè)大學(xué)(北京)合作,采用FLAC3D軟件對南五采區(qū)10503工作面巷道支護(hù)參數(shù)進(jìn)行數(shù)值模擬,有效地模擬煤巷周圍的巖層條件,對理論計(jì)算的支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。
煤層賦存情況及頂?shù)装鍘r性特征:
1)煤層特征。
10503工作面所掘煤層為二迭系下統(tǒng)山西組02#煤層,煤層厚度為1.37 ~2.82 m,平均厚度 2.40 m,煤層結(jié)構(gòu) 1.34(0.17)0.89 m,煤層傾角1°~3°,在煤層中部夾一層矸石,厚度0.1~0.22 m,屬穩(wěn)定可采近水平中厚煤層。
2)煤層頂?shù)装迩闆r。老頂為K4砂巖,淺灰色細(xì)砂巖,厚4.50 m,含裂隙承壓水,富水性弱。直接頂為深灰色粉砂巖,厚2.77 m,水平層理發(fā)育,夾薄層泥巖。偽頂為灰白色鋁質(zhì)泥巖,厚0.20 m,有滑感,吸水變軟。直接底為淺灰色粉砂巖,厚0.15 m,含少量植物化石。老底為灰色中砂巖,厚2.03 m,鈣質(zhì)膠結(jié),致密堅(jiān)硬,上部發(fā)育一薄層粉沙巖。
3)工作面位置及周圍開采情況。
該工作面對應(yīng)地表位于后頭溝下部,玉米溝以東,后頭梁以西,軌道巷在此段上部有一組高壓線路穿過,主要出露地層為Q2+3、N2、P2S2。蓋山厚度397~357 m,平均厚度377 m。
兩巷開口于南五02#煤皮帶下山,軌道巷西南側(cè)間隔26~43 m,下部間隔2.8 m為南五補(bǔ)回風(fēng)巷和南三泄水巷。巷道平面位置圖見圖1。
4)水文地質(zhì)情況。
本工作面02#煤層老頂K4砂巖為承壓裂隙弱含水層,在斷層和節(jié)理發(fā)育地段,頂板會(huì)出現(xiàn)淋滴水現(xiàn)象,涌水在工作面迎頭匯集,對掘進(jìn)有一定影響。
5)掘進(jìn)方式。
實(shí)行全斷面跟底掘進(jìn),一掘一支的作業(yè)方式,循環(huán)進(jìn)度 1.0 m(頂板不完整或遇地質(zhì)構(gòu)造時(shí)為0.8 m)。
6)礦壓觀測。
礦壓觀測使用頂板離層指示儀,錨桿錨索測力計(jì),在距巷道開口處10 m安裝第一套,以后在巷道全錨支護(hù)段均每隔50 m布置1組,定期觀測并填寫觀測記錄。
2.1 巷道斷面
試驗(yàn)巷道位于馬蘭煤礦10503工作面專用回風(fēng)巷,巷道沿02#煤底板掘進(jìn),全錨支護(hù),巷道斷面矩形斷面,寬為 4 m,高為 2.5 m,凈斷面10 m2。
2.2 支護(hù)參數(shù)
圖1 巷道平面位置圖
馬蘭礦專用回風(fēng)巷道頂板采用錨桿+鋼帶+錨索+菱形金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)形式,根據(jù)采區(qū)礦壓觀察,結(jié)合該礦實(shí)際情況,10503工作面運(yùn)輸巷頂錨桿選取型號(hào)為d22 mm×2 000 mm的加長錨固樹脂錨桿,頂板每排支護(hù)5根錨桿,錨桿間排距900 mm×1 000 mm,呈“五·五”排矩形布置,在兩排頂錨桿中間打入一對錨索,錨索長度5.3 m,間距2.4 m,排距3 m;鋼帶長度3.8 m;金屬菱形頂網(wǎng)規(guī)格為長×寬=3 200 mm×2 200 mm。
10503工作面專用回風(fēng)巷道幫錨桿選取型號(hào)為d20 mm×2 000 mm的端頭錨固樹脂錨桿+金屬菱形網(wǎng)+W托盤支護(hù),間排為1 000 mm×1 000 mm,上排錨桿距頂板500 mm,其左幫、右?guī)途贾?根,具體支護(hù)見圖2。
圖2 原支護(hù)設(shè)計(jì)示意圖
以往主要是依據(jù)懸吊理論、組合拱理論或普式拱理論,采用工程類比法和計(jì)算公式法。根據(jù)原作業(yè)規(guī)程的支護(hù)設(shè)計(jì),發(fā)現(xiàn)在計(jì)算過程中有部分參數(shù)選擇不恰當(dāng),該礦進(jìn)行了改正,除了常規(guī)的理論計(jì)算,還利用國際著名巖土工程軟件FLAC進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,對原方案進(jìn)行優(yōu)化,通過大量計(jì)算和比選,以選取最佳方案。
該方法主要內(nèi)容為“數(shù)值模擬初始設(shè)計(jì)—現(xiàn)場監(jiān)測—利用反饋信息修改設(shè)計(jì)”?,F(xiàn)場監(jiān)測非常關(guān)鍵,監(jiān)測取得的數(shù)據(jù)是作為二次修改設(shè)計(jì)的依據(jù),修改設(shè)計(jì)后再應(yīng)用于實(shí)踐。經(jīng)過不斷地改進(jìn)支護(hù)設(shè)計(jì),使錨桿支護(hù)更為經(jīng)濟(jì)、合理。在選定設(shè)計(jì)方法之后,還要根據(jù)不同的頂板巖性及地質(zhì)構(gòu)造特點(diǎn),優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù),為快速掘進(jìn)提供技術(shù)依據(jù)。
3.1.1 網(wǎng)格的生成
結(jié)構(gòu)模型寬度、高度、進(jìn)深均取30 m。網(wǎng)格按巖層分區(qū)劃分,并且為不均勻劃分。坐標(biāo)原點(diǎn)取在模型的中心位置,z軸向上,x軸向右,y軸指向進(jìn)深。采用應(yīng)力邊界條件,模型的上表面施加均勻的垂直壓應(yīng)力,模型兩側(cè)面施加隨深度變化的水平壓應(yīng)力,模型下表面固定。采用程序內(nèi)嵌的結(jié)構(gòu)單元模擬各種支護(hù)構(gòu)件。模型巖層分布示意圖見圖3。
圖3 數(shù)值模擬模型示意圖
巷道全斷面一次開挖,按具體方案的進(jìn)尺開挖,分10次掘進(jìn)完成。開挖通過對所開挖區(qū)段位移指定零模型實(shí)現(xiàn)。觀測斷面有3個(gè),分別位于進(jìn)深y=1.5,4.5,7.5,在每個(gè)觀測斷面上,頂?shù)装搴蜕舷聨途乇┞堕L度設(shè)20個(gè)監(jiān)測點(diǎn)。
利用FLAC3D進(jìn)行數(shù)值模擬,從位移場、應(yīng)變場和塑性區(qū)擴(kuò)展趨勢3個(gè)方面分析巷道周邊巖層的力學(xué)響應(yīng)情況,煤層回采巷道中各支護(hù)構(gòu)件在控制圍巖變形方面的作用,提出了巷道的最佳支護(hù)方案。方案變形量對比表見表1。
表1 方案變形量對比表
據(jù)計(jì)算結(jié)果,頂板下沉量增加3.97%;左幫變形量減少4.0%,右?guī)妥冃瘟繙p少2.46%,底板變形量增加4.66%。巷道變形量變化示意圖見圖4。原方案巷道圍巖變形及剪切區(qū)分布示意圖見圖5。優(yōu)化方案巷道圍巖變形及剪切區(qū)分布示意圖見圖6。
3.1.2 開挖與支護(hù)方式
通過對各個(gè)可行方案的比選,最終決定采用如下方案,見圖7。頂板支護(hù)由原來的3 m 1對錨索,改為3 m 1根,并用錨索替代中間眼位的錨桿,頂板角錨桿向外傾斜15°,幫部上排錨桿上傾15°,其他均同原支護(hù)參數(shù),錨桿錨索規(guī)格不變。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,巷道的變形量均處于安全范疇。
圖7 優(yōu)化方案支護(hù)設(shè)計(jì)圖
從2009年8月支護(hù)方案制定后,該礦分別于2009年10月7日、2010年1月25~26日進(jìn)行了兩次試驗(yàn)調(diào)查,檢查了10503工作面試驗(yàn)巷道的變形大小并選取了3個(gè)支護(hù)斷面長期觀察,分別是881 m處斷面、932 m處斷面和1 018 m處斷面,監(jiān)測斷面示意圖見圖8。巷道頂?shù)装宄两导皟蓭褪諗恳姳?。顯然,優(yōu)化后的支護(hù)方案既經(jīng)濟(jì)又安全,與原支護(hù)參數(shù)相比,巷道變形很小,支護(hù)效果良好。煤巷掘進(jìn)進(jìn)尺由原來的平均每月472 m,提高到7月500 m,8月531 m(全月掘進(jìn)30天,半煤巖6 m,全巖2 m),9月523 m(全月掘進(jìn)29天,半煤巖巷20m,全巖8m),10月510 m,11月613 m,12月613 m。其中,2010年1月11日夜班完成11排支護(hù),即進(jìn)尺11 m,取得了班
組進(jìn)尺新高。
圖8 監(jiān)測斷面示意圖
表2 位移觀測表
1)節(jié)約鉆頭費(fèi)用。
按平均打5個(gè)孔損壞1只鉆頭計(jì)算,每米節(jié)約鉆頭0.2個(gè),則節(jié)約鉆頭費(fèi)用為:1/5×21元/個(gè) =3.15 元。
2)節(jié)約鉆桿費(fèi)用。
按平均每打50個(gè)孔消耗1根B19的2.4 m長的六角釬桿計(jì)算,鉆桿單價(jià)68元/m,則節(jié)約鉆桿費(fèi):1/50×194.4 元/根 =3.9 元。
3)節(jié)約錨桿(索)支護(hù)材料費(fèi)。
每米巷道平均少打1.5根頂錨索,1/3根幫錨索,減少的錨索由錨桿代替,錨桿單價(jià)50元/套,錨索單價(jià)150元/套,則節(jié)約費(fèi)用(150-50)×(1.5+1/3)≈183.3 元/m。
4)降低的直接人工費(fèi)。
按日進(jìn)尺比原來提高3.0 m,每班12人,日出勤36人,按每工費(fèi)140元考慮,則每米巷道節(jié)約人工費(fèi):36×140×(1/12-1/15)=84.0元。
5)每米節(jié)約總費(fèi)用。
3.15 元 +3.90 元 +183.3 元 +84 元 =274.35 元/m。
按每個(gè)施工隊(duì)日進(jìn)尺比原來提高3.0 m,年施工11個(gè)月計(jì)算,每年可增新掘巷道990 m,馬蘭礦目前共有5個(gè)掘進(jìn)隊(duì),每年可新增掘進(jìn)巷道4 950 m。
通過支護(hù)參數(shù)的優(yōu)化,明顯提高了煤巷的掘進(jìn)速度,緩解了煤礦采掘緊張的嚴(yán)重局面;煤巷的支護(hù)系統(tǒng)更加合理,巷道整體穩(wěn)定性提高,不僅降低了巷道支護(hù)的成本,而且創(chuàng)造了安全的工作環(huán)境,防止安全事故的發(fā)生。
采用FLAC3D軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,能夠有效地模擬煤巷周圍的巖層條件,對理論計(jì)算的支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。在模擬過程中發(fā)現(xiàn)一些小的改動(dòng)也能很好的改善支護(hù)效果,如頂板角錨桿向外傾15°,兩幫上排錨桿向上傾15°等均能改善支護(hù)效果,明確支護(hù)的重點(diǎn)位置及頂板、兩幫錨桿錨索的方向。合理的支護(hù)設(shè)計(jì)有助于減少人力和材料的浪費(fèi),減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高時(shí)間利用率,提高掘進(jìn)速度。
煤巷支護(hù)參數(shù)的優(yōu)化,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了工時(shí),提高了施工工效,實(shí)現(xiàn)了煤巷的快速掘進(jìn),有效緩解了馬蘭礦較為緊張的銜接狀況。煤巷快速掘進(jìn)實(shí)現(xiàn)了安全、經(jīng)濟(jì)、高效的目標(biāo),提高了工作效率、降低了材料消耗,為巷道快速掘進(jìn)、降低成本開辟了一條新的技術(shù)途徑。