宋麗軍
(黑河龍江化工有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
采用變溫變壓吸附技術(shù)回收聚氯乙烯生產(chǎn)中的精餾尾氣
宋麗軍
(黑河龍江化工有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
介紹了聚氯乙烯精餾尾氣變溫變壓吸附技術(shù)的應(yīng)用情況及對(duì)該技術(shù)的調(diào)整和改進(jìn)。
聚氯已烯;精餾尾氣;變溫變壓;吸附技術(shù)
為了使精餾尾氣排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及降低聚氯乙烯樹(shù)脂生產(chǎn)成本,各企業(yè)引進(jìn)或開(kāi)發(fā)了各種精餾尾氣回收技術(shù),并經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐,不斷精心調(diào)整,現(xiàn)已趨于完善,有的尾氣回收技術(shù)趨于淘汰,而一些新技術(shù)則脫穎而出。
活性炭吸附技術(shù)使用較早,該技術(shù)以活性炭為吸附劑,在通入冷卻介質(zhì)0℃水或-15℃鹽水的情況下,對(duì)精餾尾氣進(jìn)行吸附。吸附飽和后,直接加入蒸汽進(jìn)行解析,解析后,活性炭還需加入熱空氣或氮?dú)膺M(jìn)行吹干。由于吸附劑頻繁與水蒸氣接觸,使活性炭易碎,冷卻管道及設(shè)備因腐蝕而發(fā)生泄漏。此項(xiàng)技術(shù)由于自動(dòng)化控制程度不高,手工操作比較繁雜,正逐漸被取代。
膜分離技術(shù)是用特質(zhì)的膜及分子篩回收尾氣中氯乙烯及乙炔,而對(duì)氫氣、氮?dú)獾冗M(jìn)行分離排放。其優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備占地面積小、工藝簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、投資比吸附劑回收方法少,但其缺點(diǎn)是分離出的成品氣中氯乙烯含量較低,一般為10%~20%,這些氣體回到系統(tǒng)中去,增加了壓縮機(jī)及冷卻設(shè)備的負(fù)荷;膜的使用壽命不長(zhǎng),更換膜時(shí)費(fèi)用較大;吸附后的排空尾氣中氯乙烯含量達(dá)1%左右,大大超過(guò)了國(guó)家規(guī)定的要求。
變壓吸附技術(shù)是全程可自動(dòng)化的吸附技術(shù),變壓吸附是用專(zhuān)用的吸附劑加壓吸附、減壓解析,此法的優(yōu)點(diǎn)是工藝流程短、操作彈性大、產(chǎn)品純度易控制調(diào)節(jié)、可全自動(dòng)操作,排空尾氣中氯乙烯含量可以控制為小于36 mg/m3,吸附劑使用壽命長(zhǎng),其缺點(diǎn)是吸附時(shí)間短、吸附量少。
變壓變溫吸附技術(shù)的尾氣吸附量較大。變壓變溫吸附技術(shù)是在變壓吸附技術(shù)的基礎(chǔ)上,在變壓脫析之后,又進(jìn)行升溫脫析,使脫析進(jìn)行得更徹底,從而使吸附劑吸附時(shí)間延長(zhǎng),時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)6 h以上是尾氣吸附量較大的技術(shù)。其缺點(diǎn)是仍需冷卻用水、脫析時(shí)需用蒸汽。
黑河龍江化工有限公司在對(duì)以上4種尾氣回收工藝研究、考察之后,采用了成都華西化工科技股份有限公司變溫變壓吸附技術(shù)。此項(xiàng)技術(shù)工藝合理、控制手段先進(jìn)、技術(shù)水平居行業(yè)領(lǐng)先,同時(shí),吸附塔的不同部位相應(yīng)地填裝了不同的吸附劑,使得氯乙烯的吸附更徹底,脫析時(shí)更方便,其工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
圖1 變溫變壓吸附工藝流程圖
變溫變壓吸附工藝由3臺(tái)吸附塔、尾氣緩沖罐、原料氣緩沖罐、成品冷卻器、真空泵等組成,3臺(tái)吸附塔始終有1臺(tái)處于吸附狀態(tài),其余2臺(tái)處于再生的不同階段。3臺(tái)吸附塔的整個(gè)吸附與再生工藝切換均通過(guò)36臺(tái)程控閥門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)。來(lái)自精餾尾凝器,壓力為0.5 MPa的尾氣,經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入原料氣緩沖罐,再進(jìn)入正在處于吸附狀態(tài)的吸附塔中。在原料氣經(jīng)過(guò)裝有選擇性吸附劑的填料層時(shí),全部的氯乙烯及少量的氮?dú)?、氫氣和乙炔氣體被吸附在吸附劑內(nèi),經(jīng)吸附后的剩余氣體(其中,氯乙烯含量小于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn))從吸附塔頂排出。
吸附塔在吸附一定時(shí)間之后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一塔內(nèi)進(jìn)行吸附,或吸附后尾氣中氯乙烯含量經(jīng)檢測(cè)接近或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí),轉(zhuǎn)用另一臺(tái)吸附塔吸附。脫析主要由2部分組成,平壓升溫脫吸及升溫抽真空脫析。
脫析后,進(jìn)行反吸,其目的是將塔內(nèi)殘留的含有較多氯乙烯的氣體反吹到待吸附的塔中,經(jīng)待吸附塔吸附之后經(jīng)塔頂排放。
由于脫析之后塔的吸附劑溫度較高,需在殼程中通入冷卻水,把冷卻塔及吸附劑冷卻到合適的溫度,等待下一循環(huán)過(guò)程。在反吹及冷卻完成后,為了使吸附塔可以在平穩(wěn)地切換到下一次吸附的過(guò)程中不發(fā)生壓力波動(dòng),需用其他吸附塔的排空氣將塔的壓力升至吸附壓力,該過(guò)程不僅使吸附塔升壓,為下一次吸附工作做準(zhǔn)備,同時(shí),也使吸附劑內(nèi)的微量氯乙烯向吸附塔下端移動(dòng),有利于下次排出合格的氣體。
變溫和變壓吸附相比,具有抽真空工序,使氯乙烯解析比較完全,吸附劑再生效果好,回收氯乙烯純度高、氯乙烯回收率高。2005年5月,該廠尾氣回收系統(tǒng)試生產(chǎn)完畢并投入使用。
在使用該技術(shù)過(guò)程中,該廠又對(duì)原設(shè)計(jì)的某些細(xì)節(jié),進(jìn)行了調(diào)整和改進(jìn),使尾氣回收系統(tǒng)更適合實(shí)際生產(chǎn)的需要。
剛開(kāi)始時(shí),定4 h為1個(gè)吸附周期,經(jīng)化驗(yàn)室對(duì)吸附后尾氣做樣分析,在4 h之內(nèi),特別是后2 h,未發(fā)現(xiàn)尾排超過(guò)36 mg/m3。在吸附4 h后,每0.5 h做一次尾氣排空樣,連續(xù)監(jiān)測(cè)尾排的氯乙烯含量,當(dāng)直接排放尾氣中氯乙烯含量超過(guò)36 mg/m3時(shí),進(jìn)行倒塔操作。最終把吸附時(shí)間定為6 h。
吸附壓力越高,吸附劑的吸附量越大,吸附塔的處理能力越高。據(jù)此原理,對(duì)吸附塔壓進(jìn)行了調(diào)整,把吸附系統(tǒng)壓力由0.1 MPa改為0.15 MPa,使單塔的吸附時(shí)間由6 h延長(zhǎng)至8 h左右。在此期間,基本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)吸附后的尾氣超標(biāo)情況。
由于該廠沒(méi)有相應(yīng)的聚合出料回收系統(tǒng),每次聚合出料時(shí)都要回收到轉(zhuǎn)化氣柜,從而造成尾氣排空氣量變化較大,從而造成在單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)氣量不均勻,最高時(shí)進(jìn)氣量達(dá)400 m3/h。如果仍按原定的8 h為1個(gè)周期,則會(huì)造成吸附劑的提前超標(biāo)排放。所以,確定了在吸附塔進(jìn)氣量達(dá)到1 400 m3/h時(shí),可提前結(jié)束正在吸附塔的吸附工作,進(jìn)入到下一塔吸附。
由于吸附劑對(duì)氯乙烯吸附的同時(shí)也吸附了乙炔氣,高濃度乙炔先于氯乙烯解析,回收至氯乙烯氣柜,經(jīng)壓縮機(jī)不利于安全生產(chǎn)。為使在吸附過(guò)程中把乙炔氣體排出,而使氯乙烯氣體排放又不超標(biāo),這就需要從吸附時(shí)間、吸附原料氣量、吸附塔的塔頂溫度來(lái)綜合考慮。如果吸附時(shí)間短,氯乙烯含量低而乙炔含量高,如果吸附時(shí)間長(zhǎng),氯乙烯會(huì)穿透頂部的吸附層而不利于脫附,使吸附后尾氣超標(biāo),不宜恢復(fù)。經(jīng)過(guò)調(diào)整之后,脫析成品氣中氯乙烯含量均在91%以上,乙炔含量為0.10%~0.15%。
2005年在變溫變壓尾氣回收系統(tǒng)投入運(yùn)行之后,PVC電石耗下降明顯,平均每噸樹(shù)脂下降了16kg標(biāo)準(zhǔn)電石。按2005年P(guān)VC樹(shù)脂產(chǎn)量3.5萬(wàn)t計(jì)算,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)電石560 t,以每噸電石市場(chǎng)價(jià)為2 000元計(jì),則1年節(jié)約經(jīng)費(fèi)112萬(wàn)元,而運(yùn)行費(fèi)用水、電、汽消耗僅為20萬(wàn)元。這樣,在短期內(nèi)就可以收回投資。
變溫變壓尾氣吸附系統(tǒng)的投入使用,不但解決了在PVC生產(chǎn)過(guò)程中精餾尾氣超標(biāo)排放對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題,做到了達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)還變廢為寶,把排空的尾氣中低含量的氯乙烯直接變?yōu)楦邼舛鹊穆纫蚁?,回收到氯乙烯氣柜?/p>
變溫變壓尾氣吸附系統(tǒng)經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)了其在程序控制方面的一些不足,已經(jīng)改進(jìn)的有以下幾方面。
(1)吸附塔脫析之后冷卻時(shí),一開(kāi)始沒(méi)有對(duì)冷卻水進(jìn)行控制,在達(dá)到溫度后,等待時(shí)也通入冷卻水。后改進(jìn)為在用冷卻水降溫過(guò)程中,塔底達(dá)到降溫標(biāo)準(zhǔn)而塔頂溫度降到35℃時(shí),(通過(guò)華西公司改變程序)不再通入冷卻水,只在吸附時(shí)通入冷卻水,節(jié)水50%以上。
(2)廢氣管線上安裝了在線含氧分析儀,在抽負(fù)壓脫吸時(shí),連續(xù)監(jiān)測(cè)脫析氣體的含氧量,并且設(shè)定了含氧量超過(guò)3%的報(bào)警,使得在脫析過(guò)程中,如設(shè)備發(fā)生泄漏能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
(3)系統(tǒng)脫析后,吸附塔的殼程蒸汽立即排放,這時(shí),蒸汽壓力較高,排放時(shí)聲音很大,回收系統(tǒng)又安裝在室內(nèi),很容易傷人,或造成別的崗位誤操作。經(jīng)和華西公司研究,把蒸汽排放操作改在反吹之后進(jìn)行,延后了泛汽排放時(shí)間,并且又加裝了蒸汽吸收罐及消音裝置,達(dá)到了無(wú)聲安全排放,消除了安全隱患。
該公司曾在脫析抽真空階段結(jié)束前10 min和15 min結(jié)束通蒸汽,在吸附塔殼程中的蒸汽利用較完全,泛汽排出較少。如將此方法編入控制系統(tǒng)則可節(jié)省蒸汽,使排放的蒸汽壓力降至低壓。
(1)現(xiàn)使用的尾氣吸附后脫析氣體,沒(méi)有對(duì)乙炔氣體進(jìn)行回收處理,在操作時(shí),需先考慮把乙炔除去。擬改進(jìn)工藝把先脫吸出的含乙炔較多的氣體回收到轉(zhuǎn)化床或乙炔氣柜,使乙炔氣體得到進(jìn)一步的回收利用。
(2)把進(jìn)氣量編入到控制程序中,與時(shí)間累計(jì)同步控制,進(jìn)氣累計(jì)量?jī)?yōu)先控制,當(dāng)吸附氣量達(dá)到預(yù)設(shè)量而時(shí)間沒(méi)有到時(shí),首先進(jìn)入到下一塔吸附。
(3)把吸附塔頂溫度編入到控制程序。根據(jù)近一年的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)吸附塔塔頂溫度升高時(shí),說(shuō)明吸附層已經(jīng)升到了測(cè)溫點(diǎn)附近,已經(jīng)接近全部吸附飽和,如繼續(xù)進(jìn)行吸附,則吸附后尾氣可能超標(biāo)。此項(xiàng)控制應(yīng)優(yōu)先于預(yù)設(shè)量控制及時(shí)間控制,進(jìn)入下一塔吸附。
(4)在吸附塔內(nèi)設(shè)置多個(gè)測(cè)溫元件,以便從計(jì)算機(jī)顯示屏,直接觀測(cè)吸附層的上移位置情況,又可防止吸附層穿透,造成尾氣排放超標(biāo)情況。
(1)變溫變壓吸附技術(shù)在精餾尾氣回收方面收效甚大,經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行,收回投資成本。
(2)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,調(diào)節(jié)范圍較大,經(jīng)吸收后的尾氣符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)標(biāo)率達(dá)99%以上。
(3)經(jīng)運(yùn)行證明,此裝置和膜分離技術(shù)及變壓吸咐技術(shù)相比較,具有吸咐時(shí)間長(zhǎng)、吸咐徹底且穩(wěn)定等特點(diǎn),比較適用于聚氯乙烯生產(chǎn)。
Rectified tail gas recycled by temperature and pressure swing adsorption in PVC production
SONG Li-jun
(Heilongjiang Chemical and Industry Co.,Ltd.,Harbin 150000,China)
The application status of temperature and pressure swing adsorption was introduced.The adjustment and innovation were also discussed.
PVC;rectified tail gas;temperature and pressure swing;adsorption technology
TQ325.3
B
1009-1785(2011)11-0011-03
2011-07-06