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        吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程及操作優(yōu)化

        2011-01-13 08:29:40羅玉樹(shù)李國(guó)慶
        石油煉制與化工 2011年11期
        關(guān)鍵詞:干氣沸器吸收劑

        夏 勇,羅玉樹(shù),李國(guó)慶

        (華南理工大學(xué)強(qiáng)化傳熱與過(guò)程節(jié)能教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州510640)

        1 前 言

        催化裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)主要由凝縮油罐、吸收塔、解吸塔、穩(wěn)定塔、再吸收塔及相應(yīng)的換熱設(shè)備構(gòu)成,其作用是利用吸收和精餾的方法將來(lái)自主分餾塔的富氣和粗汽油分離成干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油[1-2]。目前,該系統(tǒng)主要存在兩大問(wèn)題:①干氣不干。通常干氣中C3+液化氣組分體積分?jǐn)?shù)大于3%,使大量高價(jià)值液化氣組分被降質(zhì)為煉油廠加熱爐燃料;②能耗較高。主要表現(xiàn)為解吸塔再沸器熱負(fù)荷較高、1.0MPa蒸汽消耗多。本課題以現(xiàn)有典型流程和典型操作方案為基礎(chǔ),從流程和操作兩方面入手,分析造成上述問(wèn)題的主要原因,并集成現(xiàn)有先進(jìn)研究成果,提出一個(gè)優(yōu)化的流程和操作方案,以整體解決上述問(wèn)題。

        2 目前吸收穩(wěn)定系統(tǒng)典型工藝流程

        某煉油廠1.2Mt/a催化裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的工藝流程和操作方案見(jiàn)圖1,該流程也是目前吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的典型工藝流程。從圖1可以看出,解吸塔采用冷、熱兩股進(jìn)料并只設(shè)塔底再沸器,吸收塔用穩(wěn)定汽油作補(bǔ)充吸收劑,凝縮油罐操作溫度40℃,吸收塔塔頂操作溫度49℃。

        3 影響干氣質(zhì)量的主要原因分析

        3.1 吸收塔操作溫度

        吸收穩(wěn)定系統(tǒng)中,吸收塔的作用是在一定壓力下以粗汽油和穩(wěn)定汽油即補(bǔ)充吸收劑作吸附劑,脫除富氣中的C3+組分,得到相對(duì)“較干”的貧氣。由于吸收過(guò)程是放熱過(guò)程,因此,一定壓力下,吸收塔的操作溫度越低,其吸收效果越好[3]。以圖1方案為例,吸收塔塔頂溫度變化對(duì)貧氣中C3+組分含量影響的模擬結(jié)果見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,在1.33MPa的操作壓力下,吸收塔塔頂貧氣中C3+組分含量隨吸收塔塔頂溫度的降低而降低,說(shuō)明為了“干氣變干”,吸收塔宜適當(dāng)降低操作溫度。C3+組分的含量幾乎與塔頂溫度成線性單增關(guān)系,其回歸結(jié)果見(jiàn)式(1),方差為0.992 4。

        y=0.224 1x+0.229 5 (1)

        3.2 補(bǔ)充吸收劑的性質(zhì)

        現(xiàn)有流程中,吸收塔的吸收劑是粗汽油和補(bǔ)充吸收劑即穩(wěn)定汽油,前者性質(zhì)由反應(yīng)-再生系統(tǒng)和主分餾塔確定,因此可變的只能是后者。以圖1方案為例,在一定流量、溫度和壓力的條件下,補(bǔ)充吸收劑平均相對(duì)分子質(zhì)量變化對(duì)再吸收塔塔頂干氣質(zhì)量影響的模擬結(jié)果見(jiàn)圖3。從圖3可以看出,補(bǔ)充吸收劑平均相對(duì)分子質(zhì)量越小,組分越輕,即與C3+組分越接近,其吸收效果越好,干氣越干。干氣中C3+組分含量與補(bǔ)充吸收劑平均相對(duì)分子質(zhì)量成線性單增函數(shù)關(guān)系,其回歸結(jié)果見(jiàn)式(2),方差為0.995 7。說(shuō)明為了“干氣變干”,吸收塔宜采用較輕的穩(wěn)定汽油作補(bǔ)充吸收劑[4]。

        圖1 目前吸收穩(wěn)定系統(tǒng)典型工藝流程和操作方案

        圖2 吸收塔頂操作溫度與貧氣中C3+組分含量的關(guān)系

        圖3 補(bǔ)充吸收劑平均相對(duì)分子質(zhì)量與干氣中C3+組分含量的關(guān)系

        3.3 補(bǔ)充吸收劑和貧柴油流量

        在一定條件下,提高補(bǔ)充吸收劑流量對(duì)改善吸收效果有利,但因此也會(huì)增加吸收塔的液相負(fù)荷,增加全系統(tǒng)穩(wěn)定汽油的循環(huán)量,使能耗增加。提高貧柴油流量,可以強(qiáng)化再吸收塔的吸收效果,但卻增加了主分餾塔的柴油循環(huán)量以及裝置的柴油冷卻負(fù)荷。由于進(jìn)入再吸收塔的貧氣流量較小,實(shí)際富柴油并未飽和,如單純提高貧油流量,效果將不會(huì)明顯。因此,實(shí)際生產(chǎn)中,補(bǔ)充吸收劑和貧油流量宜控制在一定范圍內(nèi),不能過(guò)多增加。

        綜上分析可知,在一定操作壓力下,影響干氣質(zhì)量的主要因素是吸收塔操作溫度和補(bǔ)充吸收劑的性質(zhì)。為了改善干氣質(zhì)量,吸收塔宜適當(dāng)降低操作溫度,并宜用相對(duì)較輕的穩(wěn)定汽油作補(bǔ)充吸收劑。

        4 影響能耗的主要原因分析

        4.1 凝縮油罐操作溫度

        凝縮油罐集合了富氣、解吸氣和吸收塔底油,并為吸收塔和解吸塔提供原料,因此是吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的中樞,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的操作有著重要影響。當(dāng)操作溫度較低時(shí),可強(qiáng)化吸收塔的吸收效果,改善干氣質(zhì)量,但因此也會(huì)提高凝縮油罐進(jìn)料的冷卻負(fù)荷和解吸塔的再沸器熱負(fù)荷,增加能耗;同時(shí)還會(huì)使得較多的C3、C4組分被帶入解吸塔,提高系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)量。由此可見(jiàn),凝縮油罐不宜一味強(qiáng)調(diào)低溫操作,要綜合考慮對(duì)干氣質(zhì)量和能耗的影響。以圖1方案為例,凝縮油罐操作溫度對(duì)干氣質(zhì)量影響的模擬結(jié)果見(jiàn)圖4。凝縮油罐操作溫度變化對(duì)凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷和解吸塔再沸器熱負(fù)荷影響的模擬結(jié)果見(jiàn)圖5。從圖4和圖5可以看出,凝縮油罐操作溫度對(duì)干氣質(zhì)量和系統(tǒng)能耗的影響程度不同,操作溫度從50℃降到40℃時(shí),干氣中C3+組分的體積分?jǐn)?shù)僅降低0.016百分點(diǎn),而能耗卻增加1 148.84kW。說(shuō)明凝縮油罐操作溫度變化對(duì)干氣質(zhì)量影響并不明顯,但對(duì)能耗影響卻較大。綜合考慮,宜適當(dāng)提高凝縮油罐操作溫度。

        圖4 凝縮油罐操作溫度與干氣中C3+組分含量的關(guān)系

        圖5 凝縮油罐操作溫度與凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷和解吸塔再沸器熱負(fù)荷的關(guān)系●—罐前冷卻負(fù)荷;▲—解吸塔再沸器熱負(fù)荷

        4.2 解吸塔進(jìn)料狀況

        在現(xiàn)有流程中,解吸塔只設(shè)置塔底再沸器和實(shí)施冷、熱進(jìn)料。熱/冷進(jìn)料比高時(shí),較多的熱量隨凝縮油被帶入,有利于降低解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷,但會(huì)增加解吸氣流量即系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)量,嚴(yán)重時(shí)甚至產(chǎn)生過(guò)解吸,不但加大貧氣中C3+組分的攜帶,還會(huì)提高凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷以及吸收和解吸子系統(tǒng)的加工量,反過(guò)來(lái)增加系統(tǒng)能耗。熱/冷進(jìn)料比低時(shí),解吸塔塔頂溫度較低,解吸氣量較少,有利于減少吸收和解吸子系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)量,對(duì)改善干氣質(zhì)量和降低凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷有利,但由于較少的熱量被帶入,會(huì)增加解吸塔塔底再沸器的熱負(fù)荷。

        以圖1方案為例,熱/冷進(jìn)料比變化對(duì)解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷和凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷以及干氣質(zhì)量影響的模擬結(jié)果分別見(jiàn)圖6和圖7。從圖6和圖7可以看出,熱/冷進(jìn)料比對(duì)能耗和干氣質(zhì)量的影響是矛盾的。熱/冷進(jìn)料比增加,干氣質(zhì)量變差,凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷增加,但解吸塔塔底再沸器負(fù)荷降低;反之亦然。為了平衡這個(gè)矛盾,優(yōu)化解吸塔操作,建議:①解吸塔停止熱進(jìn)料,采用全冷進(jìn)料;②在解吸塔中部設(shè)置中間再沸器,并用加熱脫乙烷汽油后的穩(wěn)定汽油作熱源。前者有利于提高干氣質(zhì)量,同時(shí)還可以避免冷、熱兩股進(jìn)料造成的解吸塔內(nèi)軸向返混、提高塔板分離效率[5-6];后者可以彌補(bǔ)進(jìn)料熱量減少,有利于降低解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷,同時(shí)還可以平衡塔內(nèi)氣液相負(fù)荷分布。現(xiàn)有吸收穩(wěn)定流程中,穩(wěn)定汽油加熱脫乙烷汽油以后一般用于發(fā)生熱水,或者利用循環(huán)水直接冷卻送出裝置。若將其作為中間再沸器熱源,將等熱值減少塔底再沸器1.0MPa蒸汽消耗,從而實(shí)現(xiàn)了自身能量的升級(jí)利用。

        圖6 熱/冷進(jìn)料比對(duì)解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷和凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷的影響●—凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷;▲—解吸塔再沸器熱負(fù)荷

        圖7 熱/冷進(jìn)料比與干氣中C3+組分含量的關(guān)系

        5 吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改進(jìn)流程和操作方案

        5.1 吸收塔流程和操作優(yōu)化

        降低吸收塔操作溫度和補(bǔ)充吸收劑平均相對(duì)分子質(zhì)量可以有效改善吸收塔的吸收效果。為此,采用溴化鋰熱水制冷機(jī)組發(fā)生的10℃冷水作冷卻劑,分別將吸收塔中段回流、補(bǔ)充吸收劑和粗汽油冷卻到20℃進(jìn)吸收塔,以保證塔頂溫度不高于35℃;從穩(wěn)定塔底上數(shù)約第5塊實(shí)際板處,抽出一股側(cè)線輕汽油代替塔底穩(wěn)定汽油作吸收塔補(bǔ)充吸收劑,其相對(duì)分子質(zhì)量較小,性質(zhì)與富氣中C3+組分接近,吸收效果將更好。

        吸收塔進(jìn)料冷卻可以設(shè)計(jì)三個(gè)方案:①只冷卻中段回流。該方案可利舊原循環(huán)水冷卻改走10℃冷水,不需增加設(shè)備,但吸收塔溫度下降不太明顯。②冷卻中段回流和補(bǔ)充吸收劑。該方案吸收塔溫度下降較大,但需新增1臺(tái)冷水冷卻器,把來(lái)自循環(huán)水冷卻的補(bǔ)充吸收劑從40℃冷卻到20℃。③同時(shí)冷卻中段回流、補(bǔ)充吸收劑和粗汽油。該方案能最大限度降低吸收塔溫度,但需增加2臺(tái)冷水冷卻器,分別把來(lái)自循環(huán)水冷卻的補(bǔ)充吸收劑和粗汽油從40℃冷卻到20℃。三種吸收塔進(jìn)料冷卻方案與原方案(圖1)的對(duì)比見(jiàn)表1。從表1可以看出,與方案1相比,方案3吸收塔塔頂溫度下降明顯,較方案1低13.5℃;干氣中C3+組分體積分?jǐn)?shù)降低28.84百分點(diǎn)。而涼水冷卻負(fù)荷增加并不多,只有330kW,因此建議吸收塔進(jìn)料冷卻采用只冷卻中段回流的方案3。

        表1 吸收塔進(jìn)料冷卻方案對(duì)比

        與方案3配套的溴化鋁熱水制冷機(jī)組的操作情況見(jiàn)圖8。從圖8可以看出,機(jī)組分別消耗95℃熱水和循環(huán)冷卻水119.6t/h和532.2t/h,產(chǎn)生10℃冷水139.9t/h,為吸收塔提供冷量1 653 kW。隨著節(jié)能工作的深入,熱水制冷工藝在煉油廠將逐步被采用,對(duì)實(shí)現(xiàn)低溫余熱升級(jí)利用,平衡夏季熱水負(fù)荷起到重要作用。

        圖8 與方案3配套的溴化鋁熱水制冷機(jī)組情況

        5.2 凝縮油罐操作優(yōu)化

        綜合考慮能耗和干氣質(zhì)量,凝縮油罐宜在較高溫度下操作。通過(guò)各種溫度的對(duì)比,認(rèn)為50℃為宜。此時(shí),凝縮油罐進(jìn)料冷卻負(fù)荷降低23.7%,解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷降低3.4%,而吸收塔吸收效果并未惡化。

        5.3 解吸塔流程和操作優(yōu)化

        在典型流程基礎(chǔ)上,關(guān)停解吸塔熱進(jìn)料、只開(kāi)冷進(jìn)料,同時(shí)增設(shè)中間再沸器。為了平衡塔內(nèi)氣液相負(fù)荷分布,多用穩(wěn)定汽油熱量,建議新增中段回流,以第7~8塊理論板抽出、第8~9塊理論板返回較宜,對(duì)應(yīng)的抽出溫度70~80℃,返塔溫度85~95℃,其熱負(fù)荷約占全塔總補(bǔ)熱量的40%,可起到充分減少塔底再沸器熱負(fù)荷的作用。

        5.4 穩(wěn)定塔流程優(yōu)化

        為了優(yōu)化吸收效果,宜在穩(wěn)定塔下部采出一股輕汽油,代替原塔底穩(wěn)定汽油作吸收塔補(bǔ)充吸收劑。鑒于穩(wěn)定塔結(jié)構(gòu)和輕汽油對(duì)富氣的吸收性能對(duì)比,建議輕汽油抽出口位置以從塔底上數(shù)第5塊實(shí)際板為宜;同時(shí)抽出量不應(yīng)大于原穩(wěn)定汽油補(bǔ)充吸收劑量。相比原流程,改進(jìn)后的流程較復(fù)雜:多一個(gè)抽出口、多1臺(tái)泵、多1臺(tái)輕汽油一次換熱器。建議輕汽油作為解吸塔中間再沸器熱源,與穩(wěn)定汽油中間再沸器一起雙掛,或加熱脫乙烷汽油1次。

        5.5 吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改進(jìn)流程和操作方案

        綜上分析,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改進(jìn)流程和操作方案見(jiàn)圖9。改進(jìn)流程中,凝縮油罐操作溫度為50℃;吸收塔中段回流、粗汽油和補(bǔ)充吸收劑均為20℃進(jìn)塔,總冷水冷卻負(fù)荷為1 653kW,吸收塔塔頂操作溫度為26.9℃;解吸塔只開(kāi)冷進(jìn)料,并布置位于同一抽出和返回位置的兩個(gè)雙掛中間再沸器。其一用輕汽油(150.7℃、25t/h)作熱源,提供熱量1 144kW;其二用加熱完脫乙烷汽油的穩(wěn)定汽油(133℃、70.23t/h)作熱源,提供熱量2 141kW?;亓鲝?塊理論板抽出(77℃)、從8塊理論板返回(99℃),取得熱量3 285kW,因此降低塔底再沸器熱負(fù)荷2 432kW,降低41.9%;在穩(wěn)定塔塔底第5塊實(shí)際板處新增輕汽油抽出口,150.7℃的25t/h輕汽油被抽出,其平均相對(duì)分子質(zhì)量為82.8,較原塔底穩(wěn)定汽油低14.1%;輕汽油經(jīng)換熱、冷卻后進(jìn)吸收塔。同時(shí),原塔底穩(wěn)定汽油抽出量從95.2t/h降低到70.2t/h,只作產(chǎn)品,換熱流程不變。調(diào)整過(guò)程中,各塔操作壓力均保持不變。

        圖9 吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改進(jìn)流程和操作方案

        6 改進(jìn)流程和操作方案的效果分析

        6.1 干氣質(zhì)量

        流程及操作方案改進(jìn)前后的干氣質(zhì)量對(duì)比見(jiàn)表2。從表2可以看出:改進(jìn)后,干氣中丙烯的體積分?jǐn)?shù)由2.070%下降到1.254%,降低39.4%;C3+組分的總體積分?jǐn)?shù)由3.148%下降到1.823%,降低42.09%。

        表2 流程及操作改進(jìn)前后干氣質(zhì)量對(duì)比

        6.2 能 耗

        流程及操作方案改進(jìn)前后的主要能耗指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表3。從表3可以看出,改進(jìn)后,解吸塔塔底再沸器熱負(fù)荷降低2 432kW,降幅達(dá)41.9%;穩(wěn)定塔再沸器由于塔底汽油量減少,不能將脫乙烷汽油加熱到原來(lái)的溫度進(jìn)塔,負(fù)荷只增加160kW,增幅僅2.4%。綜合考慮兩個(gè)再沸器熱源的能級(jí)差別,系統(tǒng)總節(jié)能率達(dá)17%,相當(dāng)于解吸塔底再沸器減少1.0MPa蒸汽消耗約2.2t/h。按蒸汽單價(jià)200元/t計(jì),節(jié)能效益達(dá)369.6萬(wàn)元/a。

        另外,改進(jìn)流程溴化鋁熱水制冷機(jī)組需提供冷量1 653kW,為此增加循環(huán)冷卻水消耗約540t/h(循環(huán)水傳熱溫差取6℃);但凝縮油罐由于提溫操作,進(jìn)料冷卻負(fù)荷減少1 782kW(改進(jìn)前后分別為3 814kW和2 032kW),吸收塔中段回流停循環(huán)水冷卻(原冷卻負(fù)荷599kW),兩者合并少用循環(huán)水341t/h。兩者相抵,改進(jìn)流程只多用循環(huán)水199t/h,按單價(jià)0.2元/t計(jì)算,僅增加成本33.4萬(wàn)元/a。

        表3 流程及操作方案改進(jìn)前后主要能耗指標(biāo)對(duì)比

        6.3 物料平衡

        對(duì)比圖1和圖9可以看出,改進(jìn)后干氣流量由4.71t/h下降到4.45t/h,下降5.52%,因此等值提高了液化氣的產(chǎn)量。按干氣和液化氣差價(jià)2 000元/t計(jì)算,增加效益436.8萬(wàn)元/a。

        6.4 效 益

        改進(jìn)流程需要增加1臺(tái)換熱器(輕汽油/中段再沸)及1套熱水溴化鋰制冷機(jī)組,按照改進(jìn)方案估計(jì)設(shè)備及安裝一次性投資440萬(wàn)元。折舊時(shí)間記為10年,綜合能耗和循環(huán)水耗及新增設(shè)備操作和折舊費(fèi)用,改進(jìn)流程及操作方案累計(jì)增加效益約700萬(wàn)元/a。

        7 結(jié) 論

        針對(duì)現(xiàn)有吸收穩(wěn)定系統(tǒng)干氣中C3+組分?jǐn)y帶嚴(yán)重和能耗較高的問(wèn)題提出了改進(jìn)的操作方案,即:降低吸收塔操作溫度和使用穩(wěn)定塔側(cè)線輕汽油作補(bǔ)充吸收劑以改善吸收效果;提高凝縮油罐操作溫度到50℃;解吸塔采用全冷進(jìn)料操作,并設(shè)置兩個(gè)中間再沸器,分別以穩(wěn)定汽油和輕汽油作熱源,塔底再沸器熱負(fù)荷降幅達(dá)41.9%;實(shí)例對(duì)比分析表明,改進(jìn)流程及操作方案可使干氣中C3+組分體積分?jǐn)?shù)降低42.09%,裝置能耗降低17%,實(shí)現(xiàn)總效益700萬(wàn)元/年。

        [1] 陸恩錫,張慧娟,朱霞林.吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程現(xiàn)狀和新流程開(kāi)發(fā):Ⅱ.新的節(jié)能工藝流程開(kāi)發(fā)[J].煉油技術(shù)與工程,2001,31(7):15-17

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