劉永剛
河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北張家口 075100
高比例外粉條件下的生產(chǎn)實踐
劉永剛
河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北張家口 075100
為應(yīng)對原料條件的變化,宣鋼在燒結(jié)生產(chǎn)中不斷增加外粉比例,降低精粉率,摸索總結(jié)多種外粉燒結(jié)的參數(shù)控制,保證主要技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定,滿足了高爐的生產(chǎn)需要。
外粉;配礦;燒結(jié)生產(chǎn)
近年,隨著鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢的變化,各鋼鐵企業(yè)積極尋求微利空間。宣鋼在燒結(jié)生產(chǎn)中,減少精粉進(jìn)廠量,增加低價外粉配比、最大限度利用庫存原料資源進(jìn)行生產(chǎn),降低燒結(jié)成本,入燒外粉配比由25%逐步提高到45%。燒結(jié)外粉提高后,明顯出現(xiàn)燒結(jié)透氣性提高,燒結(jié)高溫時間短,燒結(jié)礦強(qiáng)度下降,小粒級增多,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)下降等情況;為了適應(yīng)燒結(jié)原料條件的變化,穩(wěn)定生產(chǎn),保證技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),宣鋼煉鐵廠在生產(chǎn)中采取一系列措施,保障燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定。
外粉比例增至45%以后,燒結(jié)礦強(qiáng)度明顯降低,小粒級增多。主要原因:
1)由于入燒原料化學(xué)成分不穩(wěn)定,導(dǎo)致操作不穩(wěn),調(diào)整頻繁;
2)由于外粉增加,燒結(jié)透氣性好,燒結(jié)高溫保持時間短;
3)外粉比例增大的同時,其入燒品種、結(jié)構(gòu)的不合理性愈加明顯。從物理性能看,所使用的外粉混合料的粒度組成中10mm以上大顆粒較多,不適合高比例外粉燒結(jié);從化學(xué)性質(zhì)看,燒結(jié)性能好的外粉品種少,所用外粉大多液相流動性差,不利于燒結(jié)過程中的固相粘結(jié);
4)堿度對燒結(jié)礦強(qiáng)度影響很大,堿度降低后,不利于強(qiáng)度和還原性均最好的鐵酸鈣粘結(jié)相生成。
加強(qiáng)料場設(shè)備維護(hù),減少設(shè)備故障率;嚴(yán)格工藝操作,加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理;摸索料場配料圓盤合適的出料口大小,使自動控制效果達(dá)到最佳;增加料堆的實際堆料層數(shù),將原料質(zhì)量波動減少到最??;保證每堆結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,減少變料次數(shù);采用變起點定終點堆料方式,減少端部料量;使用鐵混料時采用全斷面切取,嚴(yán)格端部料使用制度。通過加強(qiáng)入燒原料管理,鐵混料品位標(biāo)準(zhǔn)偏差、SiO2標(biāo)準(zhǔn)偏差逐步縮小。
1)進(jìn)一步完善單品種外粉燒結(jié)性能實驗,通過對實驗數(shù)據(jù)的對比分析,初步得出單品種外粉的性能評價及相互間的替代關(guān)系,為后續(xù)優(yōu)化鐵混料結(jié)構(gòu)提供理論依據(jù)。重點對各堆鐵混料結(jié)構(gòu)進(jìn)行燒結(jié)杯實驗,并通過優(yōu)選進(jìn)行確定;
2)對每批進(jìn)廠外粉進(jìn)行粒級成分、微量元素測定,保障燒結(jié)礦質(zhì)量受控。
1)根據(jù)不同外粉配比,采用不同的入燒燃料粒度,不同入燒混合料水分中值;
2)燒結(jié)實施厚料層燒結(jié),一、三、四燒料層分別控制650mm、800mm、750mm;
3)控制燒結(jié)礦FeO在8%~10%的合理水平。
1)在三、四燒鈣鎂灰配加系統(tǒng)增加卸灰閥,一燒對鈣鎂灰出料口罩子進(jìn)行改進(jìn),杜絕了配加過程中鈣鎂灰噴灰現(xiàn)象,穩(wěn)定燒結(jié)礦成分;
2)加紅泥系統(tǒng)增加過濾設(shè)施,穩(wěn)定混合料水分;
3)加強(qiáng)燒結(jié)臺車、蓖條維護(hù),取消松料器加裝壓料設(shè)施,保證燒結(jié)料面平整,降低燒結(jié)透氣性。
1)推行燒結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化操作
制定完善了燒結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊,通過對燒結(jié)機(jī)機(jī)速、料層厚度(確保厚料層)、料面的壓料、終點控制、點火溫度等方面進(jìn)行量化控制,促進(jìn)了燒結(jié)工藝過程的穩(wěn)定。
2)加強(qiáng)對燒結(jié)過程及關(guān)鍵控制點檢測考核
從2010年開始,對燒結(jié)生產(chǎn)車間實行夜間強(qiáng)度、粒級、混合料水分進(jìn)行工藝跟蹤及抽查,相應(yīng)強(qiáng)化考核;并重點對入燒燃料粒度及混合料水分進(jìn)行了檢測考核,對燒結(jié)指標(biāo)進(jìn)步起到積極作用。
1)建立燒結(jié)、煉鐵聯(lián)合看礦制度,對燒結(jié)礦存在的問題及時進(jìn)行溝通解決;
2)在燒結(jié)成七皮帶、S9皮帶設(shè)立質(zhì)量檢測控制點,嚴(yán)格對生產(chǎn)崗位的考核;
3)對不同原料結(jié)構(gòu)燒結(jié)進(jìn)行連續(xù)的燒結(jié)礦冶金性能測定,為高爐操作提高參考。
表1 2008年~2010年燒結(jié)礦粒級及強(qiáng)度(%)
宣鋼燒結(jié)在實施大比例配加外粉的條件下,通過優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),改造工藝設(shè)備,穩(wěn)定燃料結(jié)構(gòu),完善工藝設(shè)施,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作等措施,保證了燒結(jié)礦強(qiáng)度和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的穩(wěn)步,滿足了高爐生產(chǎn)的尋求。
[1]桂明璽.中間包用堿性擋渣堰磚的開發(fā)與應(yīng)用[J].國外耐火材料,2002,27(4).
[2]胡長慶,張玉柱,李振國,于勇.小球團(tuán)燒結(jié)燃料添加方式[J].河北理工學(xué)院學(xué)報,2003,25(1).
[3]賈娟魚,白晨光,賴宏,邱貴寶,陳英模,雷良迅.燒結(jié)礦和入爐礦配料的優(yōu)化及實現(xiàn)[J].重慶大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2002,25(10).
[4]吳勝利,劉宇,杜建新,米坤,林鴻.鐵礦石的燒結(jié)基礎(chǔ)特性之新概念[J].北京科技大學(xué)學(xué)報,2002,24(3).
TF124.3
A
1674-6708(2011)48-0026-02