陳東明,鄭金召,王偉,劉鵬飛,李云飛
高揮發(fā)分、低熱值燃煤在預分解窯的應用
Application of High-Volatile and Low-Calorific Coal in Precalcining Kiln
Application of High-Vo
陳東明1,鄭金召1,王偉1,劉鵬飛2,李云飛2
內(nèi)蒙古阿榮旗蒙西水泥有限公司1號窯在長期生產(chǎn)中,使用揮發(fā)分高于30%(經(jīng)常接近35%)、熱值低于18392~20064kJ/kg、性能接近褐煤的煙煤,煅燒出較好質量的熟料。本文以此為例,對燃煤及生產(chǎn)實踐作一較詳盡的分析。
煤在隔絕空氣的條件下加熱分解出的可燃氣體物質稱為揮發(fā)分,其主要成分為氫氣、碳氫化合物、一氧化碳及少量的硫化氫等。在相同的熱值下,煤中揮發(fā)分越高,其燃點溫度越低、火焰越長、越易燃燒完全。揮發(fā)分含量大的煤容易著火燃燒,燃燒過程中揮發(fā)分析出后的焦碳空隙率增大,與空氣接觸面積相應增大,使這種煤易于燃燼。揮發(fā)分含量過高,容易在燃燒時造成缺氧狀況下燃燒,所分解的大量碳粒子難于生成CO2,而使煙氣呈還原狀況。
在正常燃燒情況下,煤的揮發(fā)分越高,燃點溫度越低(圖1)。
揮發(fā)分的另一特點是:煤的揮發(fā)分越高,則爆炸的危險性越高,據(jù)資料報道[1],揮發(fā)分>35%的高揮發(fā)煙煤較<25%的低揮發(fā)煙煤的爆炸的危險性高得多,在設計、生產(chǎn)操作中,尤應注意。
燃煤中有兩種水,一種是附著水(物理水),另一種是結晶水(化學水),附著水在粉磨過程中能夠烘干,而結晶水隨煤粉入窯。煤粉的水分多,燃燒時放出的有效熱量便減少,相應降低燃燒溫度。燃料在燃燒時,水分吸熱變成水蒸氣并隨煙氣排至大氣,不利于生產(chǎn)。
燃煤中的灰分不但不能燃燒,而且降低燃料的發(fā)熱量,阻礙可燃物質與氧的接觸,增加燃料著火和燃燒的困難,相應增大燃燒損失;燃料中灰分增加,則降低火焰溫度。
燃煤灰分增多,則燃燒溫度下降,且完全燃燒困難些。要求有較高的預熱空氣溫度及其他改善著火條件的措施,才能使灰分高的燃煤燃盡。在燃燒過程中,灰分沉降在窯料內(nèi),改變窯料成分及熔融溫度,尤其是堿硫成分含量較高的燃煤,生產(chǎn)中應予注意。
圖1 揮發(fā)分含量和燃點的關系
燃煤的熱值越低,所需燃燒的空氣量越多,產(chǎn)生的廢氣量也多,以窯熱耗為3010kJ/kg熟料為基準,計算結果大致是熱值為18810kJ/kg的燃煤,較熱值為22990kJ/kg的燃煤每公斤熟料所需的空氣量多0.0145m3(標),所產(chǎn)生的廢氣量多0.0580m3(標)。這意味著熱值越低,產(chǎn)生的廢氣量越多,熱損失也越大,不利于生產(chǎn)熟料的產(chǎn)量,在一定程度上影響熟料質量。
煤粉細度越細,則燃燒表面積越大,燃點的溫度越低。如果燃煤的揮發(fā)分較高,則有利于煤粉燃燒,入窯煤粉的篩余可提高,細度可放粗。
E.SLeinbis提出篩余與揮發(fā)物含量的關系如圖2所示[2]。從圖來看,揮發(fā)分含量與篩余值關系大致為:0.09mm篩篩余值約為其揮發(fā)分值的0.5至0.8倍。
近年來,我國燃煤中的煤矸石等成分較多,細度可按圖2曲線適當降低些,大致為細度≤揮發(fā)分。
G.Soidel著文稱[3]:揮發(fā)分高且熱值低的褐煤在窯內(nèi)的燃燒溫度低于揮發(fā)分低且熱值高的煙煤,其窯內(nèi)出現(xiàn)的高溫部位也靠后(圖3、表1)。從圖上看,揮發(fā)分較高的褐煤,在同一細度下,和揮發(fā)分較低的煙煤相比,在窯內(nèi)最大熱流位置偏后,同一種煤,顆粒愈粗,其最大熱流位置愈偏后。
理論火焰溫度(或燃燒溫度)即燃燒時所獲得的熱量完全用來加熱燃燒中形成的煙氣,并不考慮H2O在高溫下的分解和燃燒速度等影響,理論燃燒溫度可用下式計算[4]:
表1 煙煤、褐煤的灰分、揮發(fā)分及熱值
式中:tyrR——理論燃燒溫度,℃
QyrR——熟料窯內(nèi)燃燒熱量,kJ/kg
Qyrh——離窯熟料帶走熱量,kJ/kg
ηL——冷卻機熱回收效率(以小數(shù)表示)
VfQ——燃燒中每放出1000kJ熱量時,產(chǎn)生燃氣量,m3/103kJ
VxQ——燃燒中每放出1000kJ熱量時需要空氣量,m3/103kJ
α——窯燃燒時空氣過剩系數(shù)CP——煙氣定壓比熱
設定:VfQ=0.279m3/103kJ,VkQ=0.267m3/103kJ
上式可簡化為:
從式(2)可以看出,在一定燃料質量范圍內(nèi),理論燃燒溫度不僅與二次空氣回收的熟料離窯帶走熱有關,且與窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生熱量和熟料回收熱之間的熱量和燃燒煙氣生成量成正比,多燃燒煤相應多產(chǎn)生煙氣。因而單位煙氣的熱焓量基本不變,在正常燃燒條件下的理論燃燒溫度也不會有很大變化。
但熟料回收熱的增加并不增加煙氣量,因此,它就成了提高燃燒溫度的主要熱源。在水泥回轉窯內(nèi),燒成熱耗越低,熟料熱回收熱量占燃燒生成熱量的比例就越大,相應的理論燃燒溫度將越高。
預分解窯內(nèi)燃燒40%燃料量,其窯內(nèi)燃料燃燒熱為1271.33kJ/kg,熟料回收熱為627.3kJ/kg,使總熱量達到1898.6kJ/kg,相當于燃料燃燒熱量的0.493,每公斤熟料產(chǎn)生的煙氣量僅0.355m3,單位煙氣量的熱焓量為5347kJ/m3。此值和熱耗5852kJ/kg的濕法窯相比,同一熱值的煤粉所產(chǎn)生的理論燃燒溫度高約1.229倍。
上述情況說明,理論燃燒溫度與熟料生產(chǎn)方式有關,更與入窯的二次空氣溫度有關。水泥熟料生產(chǎn)中預分解窯二次空氣溫度最高,火焰溫度可以說是在二次空氣溫度基礎上升溫的,二次空氣溫度越高,火焰溫度越高。
理論燃燒溫度表達了火焰溫度可能達到的極限值,理論燃燒溫度越高,火焰溫度也越高。作為揮發(fā)分高的煙煤,只有盡量提高入窯的二次空氣溫度,才能有利于提高火焰溫度。雖然高揮發(fā)分、低熱值煤燃燒增加了煙氣量,降低了火焰溫度,經(jīng)核算后入窯煤粉的熱值在18810~20064kJ/kg時,且所含結晶水一般<4%,在生料易燒性合適時,有可能燒出合適的熟料。
從投產(chǎn)初期5個月進廠的110批(平均每周進廠約二十批次)的原煤性能檢測情況見表2。投產(chǎn)初期燃煤月平均值見表3。
從進廠原煤工業(yè)分析來看,原煤水分最高達29.90%,平均19.57%,而原煤中的結晶水Mad平均達到4.35%,Aad平均21.89%,Vad平均31.39%,Qnet,ad最高為 22855kJ/kg,最低為 13464kJ/kg,平均為 19002kJ/kg。上述數(shù)據(jù)表明,工廠使用的原煤具有水分高、結晶水高、灰分高、揮發(fā)分高、熱值低等特點,屬質次的煙煤,尤其是結晶水高,易出現(xiàn)爆燃。揮發(fā)分高則燃點低,燃燒溫度低。灰分高,不利于燃燒溫度的提高,燃燒的穩(wěn)定性差。熱值低,則煙氣量增大,相應增大煙氣熱損失,此類煤對煅燒水泥不利,在一定程度上影響熟料的產(chǎn)質量。
水泥熟料煅燒是一項系統(tǒng)工程,涉及到原燃料性能、工藝裝備性能及生產(chǎn)操作控制狀況,而高水分、高灰分、高揮發(fā)分、低熱值的燃煤,由于其燃燒溫度偏低且產(chǎn)生的煙氣量偏高,煙氣內(nèi)所含的熱值偏低,不利于熟料煅燒,影響產(chǎn)質量。若需燃燒高揮發(fā)分、低熱值質次的燃煤,不能孤立地看待,而需從原燃料性能、工藝裝備及生產(chǎn)操作等各方面系統(tǒng)來解決,使之能夠煅燒出合格的熟料。
做好進廠原煤的均化,盡可能使入窯煤粉的熱值、揮發(fā)分、灰分、水分、細度保持均勻,避免因燃煤性能波動影響熟料生產(chǎn)。
在煤粉制備過程中,盡可能將水分(物理水)烘干,減少含水入窯煤粉因水分蒸發(fā)降低燃燒溫度。
控制煤粉細度,一方面考慮高揮發(fā)分燃煤易燃的特點,另一方面還需考慮燃煤內(nèi)結晶水(化學水)在烘干時,易造成炭顆粒疏松引起快速燃燒形成局部缺氧的還原燃燒,導致窯內(nèi)煙氣局部還原狀況,引起硫酸鹽分解,在窯尾形成低融熔結皮物,影響熟料質量及損壞耐火襯料等。
盡可能選用易燒性較好的石灰石質和硅質原料。改善入窯生料的易燒性,在熟料強度等合適的前提下,適當降低石灰飽和系數(shù)、硅酸率的率值,在粉磨裝備產(chǎn)能允許的前提下,合理地降低SiO2、CaCO3等礦物的細度。
表2 進廠原煤工業(yè)分析
表3 投產(chǎn)初期和窯原煤月平均分析
做好原料的均化,避免生料率值波動造成高的熟料煅燒溫度而燃料熱值低、灰分揮發(fā)分低,燃燒時產(chǎn)生的低燃燒溫度出現(xiàn)欠燒的狀況。
選用高性能的篦冷機,提高入窯的二次空氣溫度,相應提高窯內(nèi)燃煤的燃燒溫度。
選用高沖力的燃燒器,在燃燒過程中,盡可能多卷吸二次空氣量,減少一次空氣用量,以提高煤粉的燃燒溫度。
盡量減少燒成工藝裝備系統(tǒng)的漏風量,避免漏風降低火焰和煙氣溫度。
盡量控制低氧含量,避免窯內(nèi)煙氣出現(xiàn)還原氣氛,避免硫酸鹽分解產(chǎn)生的SO2在窯尾形成低熔融物結皮、結圈及預熱器系統(tǒng)堵塞、坍料等事故。
合理控制游離氧化鈣,在熟料煅燒合格的前提下,適當提高fCaO數(shù)值,相應降低熟料煅燒溫度。
生產(chǎn)過程中,由于原煤的批次變化,帶來較大的性能變化,通過均化盡可能保持性能均勻,在投產(chǎn)的前六個月內(nèi),月平均灰分控制在21%±4%,揮發(fā)分控制在30.61%~32.28%,熱值控制在18392~19855kJ/kg煤。與此同時,盡可能烘干原煤的附著水,保持低水分煤粉入窯,同時控制煤粉細度,保持篩余低于15%。
投產(chǎn)初期,采用SiO2含量高達93.84%的硅石,此類硅石不易磨,且不易燒,以至于出現(xiàn)生料篩余高達18.10%。為盡量降低游離氧化鈣,生產(chǎn)中fCaO控制在<0.60%,但熟料中C3S含量僅為45.19%,C2S高達36.03%,28d強度僅為52MPa。在生產(chǎn)過程中,雖然盡量將生料磨細,在熟料煅燒中適當?shù)靥岣遞CaO的數(shù)值,但熟料強度僅提高至~53MPa。為改善生料易燒性,將硅石改為SiO2含量66%~69%的硅砂,此類硅砂易磨且易燒性較好,生料細度也易控制,篩余控制在10%以內(nèi)。雖然所含堿含量超過1%,在一定程度上影響熟料強度,但所生產(chǎn)的熟料中,C3S含量增至54%以上,C2S降至24%以下,熟料強度逐步提高至55MPa以上(表4)。
表4 熟料化學成分、礦物組成、率值及強度
表5 近期水泥熟料礦物組成、率值及強度
在生產(chǎn)中不僅要做好原燃料的均化控制工作,而且做好入窯生產(chǎn)中的KH、SM、AM及出磨生料的水分、細度合格率以及合理提高fCaO的含量等有關參數(shù)。同時操作好篦冷機,提高入窯的二次空氣溫度(儀表控制在1100℃以上)以及控制好燃燒器的操作,形成局部峰值溫度,以保持較為合格的熟料產(chǎn)品。表4為投產(chǎn)前半年的熟料化學成分、礦物組成及強度。最高月平均熟料強度可達55.6MPa,熟料產(chǎn)量雖有影響,但仍保持在5200~5300t/d。上述情況充分表明,只要做好原燃料的均化工作,即使入窯煤粉熱值在18392kJ/kg時,仍能生產(chǎn)合格的熟料。
在半年生產(chǎn)的基礎上,進一步做好入窯喂料量、燃料成分、燃料喂入量和設備運轉率的穩(wěn)定,同時做好風、煤、料和窯速的合理匹配,以保持窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。
合理優(yōu)化和調(diào)整篦冷機和燃燒的操作,保持穩(wěn)定高溫的入窯和入爐二次和三次風量,針對原燃料的變化,對窯料和窯況及熱工設備進行合理動態(tài)調(diào)整,以保持適合的火焰形狀和位置,以達到熱工制度的穩(wěn)定。
加強預熱器、分解爐的控制,穩(wěn)定入窯物料的高分解率。上述措施十分有利于熟料產(chǎn)量和質量的提高,從近期的熟料產(chǎn)品強度來看,經(jīng)常出現(xiàn)28d強度超過57MPa(見表5)。
[1]Philip Alsop PHD,The Cement Plant Opera?tions Handbook(4thEdition,2005.1),P124.
[2]E.Sleinbis,Multi-Jet Burner For The Special Requirement Of Pulverized Coal Firing,ZKG,1982.5,P250-253.
[3]G.Seidel,Influence Of The Fineness Of Coal And Liquate On The Flame Formation In Rotary Kilns,V.D.Z Congress 1993,P443.
[4]胡宏泰,朱祖培,陸純煊主編.水泥制造和應用[M].山東科學技術出版社,P216.
TQ172.622.26
A
1001-6171(2011)03-0084-04
通訊地址:1天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司,天津 300400;2阿榮旗蒙西水泥有限公司,內(nèi)蒙古 162750;
2010-10-09;
沈 穎