張 飛,李君寶,王曉龍,金 鑫,張彬奇,陳 欣,徐 鯤
(中海油能源發(fā)展監(jiān)督監(jiān)理技術(shù)公司,天津塘沽 300452)
渤中34-2油田復(fù)合射孔事故初探
張 飛,李君寶,王曉龍,金 鑫,張彬奇,陳 欣,徐 鯤
(中海油能源發(fā)展監(jiān)督監(jiān)理技術(shù)公司,天津塘沽 300452)
渤中34-2油田P10井為一口調(diào)整井,屬于正常溫度、壓力系統(tǒng),孔隙度較低,近井帶污染比較嚴(yán)重,完井射孔方式采用復(fù)合射孔。針對射孔作業(yè)中出現(xiàn)減震器上端油管擠癟、RTTS封隔器水力錨和膠筒損壞、點火棒卡于封隔器芯管內(nèi)等現(xiàn)象,從管柱設(shè)計、負(fù)壓選擇、管柱材質(zhì)、現(xiàn)場施工管理等方面對此次事故進行分析,并提出相關(guān)建議,對射孔作業(yè)中類似事故的應(yīng)對及處理有一定的指導(dǎo)意義。
完井工程;復(fù)合射孔;封隔器膠筒損壞;油管擠癟
渤中34-2油田是一個以構(gòu)造層狀油藏為主、部分為受巖性控制的復(fù)合式油氣田。北塊Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ油組為縱、橫向上分布穩(wěn)定且具有統(tǒng)一油水界面的構(gòu)造層狀油藏,油水界面為海拔-3 472 m。渤中34-2-P10是渤中34油田一口調(diào)整井,共鉆遇2套含油層系:東營組和沙河街組。沙河街組為主要含油層段,巖性組合為含礫砂巖、砂巖、細(xì)粉砂巖與泥巖不等厚互層。自上而下劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四個油組,油層埋深為3 150~3 500 m。其中沙河街Ⅰ、Ⅱ油組分布比較穩(wěn)定,Ⅲ、Ⅳ油組缺失。Ⅰ油組鉆遇油層厚度21.8 m,平均孔隙度11.74%,滲透率114.5×10-3μm2;Ⅱ油組鉆遇油層厚度26.5 m,平均孔隙度11.99%,滲透率112.05×10-3μm2。因本井孔隙度較低,近井帶污染比較嚴(yán)重,完井射孔方式采用復(fù)合射孔[1]。
渤中34-2-P10井的套管程序如下:Φ762 mm隔水導(dǎo)管×90 m+Φ339.7 mm表層套管× 598.0 m+Φ244.5 mm技術(shù)套管×2895.0 m+ Φ177.8 mm尾管×(2 750.0~3 813.0 m)。
本井采用油管輸送、大負(fù)壓返涌射孔技術(shù),管柱中設(shè)計負(fù)壓閥,通過鉆具內(nèi)外液柱壓差來實現(xiàn)負(fù)壓控制,負(fù)壓值的選擇以不卡槍為原則盡量接近設(shè)計負(fù)壓值。管柱結(jié)構(gòu)及下入順序為:
(1)液壓延時點火頭+Φ127 mm射孔槍41根;(2)液壓延時點火頭+壓力傳感接頭;(3)Φ73 mm EUE厚壁油管1根;(4)負(fù)壓閥(關(guān)閉);(5) Φ73 mm EUE厚壁油管1根;(6)減震器Φ73 mm EU B×P;(7)Φ73 mm油管短節(jié)Φ73 mm EU B ×P;(8)變扣接頭Φ73 mm EU P×310;(9)RTTS封隔器311×310;(10)安全接頭311×310;(11)震擊器311×310;(12)Φ121 mm鉆鋌3柱311× 310;(13)放射性標(biāo)記接頭311×310;(14)Φ121 mm鉆鋌1柱311×310;(15)Φ89 mm鉆桿311× 310;(16)變扣311×410;(17)Φ127 mm鉆桿。P10井射孔器材數(shù)據(jù)見表1,射孔段數(shù)據(jù)見表2。
表1 渤中34-2-P10井的基本數(shù)據(jù)Tab.1 the basic data of Bozhong 34-2-P10 well
表2 渤中34-2-P10井復(fù)合射孔段數(shù)據(jù)Tab.2 Compound perforated well data of Bozhong 34-2-P10 well
復(fù)合射孔技術(shù)是聚能射孔技術(shù)與復(fù)合推進劑技術(shù)的有機結(jié)合,是將兩種性質(zhì)完全不同的高能量火藥和炸藥作為能源作用于地層,達到解堵、造縫,最終增產(chǎn)的目的[2]。
復(fù)合射孔比普通射孔作業(yè)具有以下特點:(1)壓力峰值高、加載快,在孔眼周圍形成網(wǎng)狀裂紋; (2)破除近井污染帶、增加滲流面積;(3)效率高,一趟管柱即可實現(xiàn)射孔、復(fù)合壓裂雙重作用,成本低。
復(fù)合射孔適用產(chǎn)層有:(1)低孔隙度的裂縫致密巖、不含泥質(zhì)的白云巖或有垂直裂縫的非均質(zhì)灰?guī)r;(2)有粉砂巖和泥質(zhì)夾層的不含泥質(zhì)砂巖; (3)近井帶滲透表面在鉆井、試油、采油過程中被嚴(yán)重堵塞。
復(fù)合射孔器材的結(jié)構(gòu)與其它產(chǎn)品的區(qū)別主要在彈架結(jié)構(gòu)和含能材料的裝藥結(jié)構(gòu)[3],如圖1所示。
本產(chǎn)品在每米射孔槍內(nèi)裝彈數(shù)量為40發(fā)(型號為692D-127H-2型的深穿透射孔彈,重25 g),彈間距僅52 mm。含能材料制成筒狀結(jié)構(gòu),固定在射孔彈的彈架外,形成復(fù)合射孔彈架整體,裝配在射孔槍內(nèi),組成復(fù)合射孔器。
圖1 高孔密復(fù)合射孔彈架結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Schematic diagram of high-density compound perforation
P10井射孔作業(yè)中射孔槍下至預(yù)定位置后,電測校深,井口配長達到射孔深度要求后,連接測試樹、方井口和地面管線,關(guān)萬能放噴器,環(huán)空加壓點火(1 792.7 kPa×1 min),迅速放壓,5 min后井口感覺到震動和響聲。隨后將射孔槍起出射孔段,坐封RTTS封隔器,投點火棒砸負(fù)壓閥,投棒后等待大約30 min后,有氣體溢出,判斷槍體內(nèi)外溝通完成。射孔作業(yè)完成,反循環(huán)完井液壓井直至返出無油氣。
起出射孔管柱時發(fā)現(xiàn):(1)射孔槍上端油管出現(xiàn)嚴(yán)重凹陷變形(圖2);(2)Φ177.8 mm RTTS封隔器水力錨、膠筒損壞(圖3、圖4);(3)點火棒被卡在RTTS封隔器水力錨芯管內(nèi),負(fù)壓閥未打開(圖5)。
射孔槍彈在瞬間爆破燃燒時產(chǎn)生的巨大能量作用于地層的同時部分壓力上竄,壓力沒有地方宣泄而作用于有限環(huán)形空間管柱上,壓力超過封隔器水力錨芯管抗擠壓強度,產(chǎn)生變形凹縮[3];壓力從水力錨傳壓孔進入芯管與水力錨之間,將芯管擠壞。同時,封隔器和減震器在強度和材質(zhì)方面的弱點也有可能是造成此次射孔事故發(fā)生的原因之一。針對出現(xiàn)的現(xiàn)象從以下幾個方面進行分析。
圖2 擠癟的射孔厚壁油管Fig.2 Squeeze deflated tubling
圖3 RTTS封隔器水力錨破損Fig.3 RTTS packer hydraulic anchor damage
圖4 RTTS膠皮、擋環(huán)破損Fig.4 RTTS rubber,retaining ring broken
圖5 點火棒卡于RTTS芯管內(nèi)Fig.5 Ignition stick card in RTTS core tube
Φ177.8 mm RTTS封隔器水力錨、膠筒損壞以及油管擠癟,原因之一為封隔器距離射孔彈距離太近,僅26.77 m,壓力緩沖空間有限。通過對復(fù)合射孔特點的分析,結(jié)合管柱結(jié)構(gòu)計算得出結(jié)論:應(yīng)適當(dāng)增加封隔器與射孔彈頂部第一發(fā)彈距離,釋放壓力空間大,單位面積受壓降低。復(fù)合射孔相關(guān)參數(shù)詳見表3。
表3 渤中34-2-P10復(fù)合射孔相關(guān)參數(shù)Tab.3 Compound perforation related parameters of Bozhong 34-2-P10 well
此井所用射孔彈為低碎屑、深穿透,彈殼為鋅鋁材料制成的。該材料在射孔時,隨著射孔爆轟而燃燒,在槍體內(nèi)也會產(chǎn)生一定的壓力。不管采用何種射孔技術(shù),使用鋅鋁殼射孔彈時一定要考慮鋅鋁材料燃燒所產(chǎn)生的壓力對槍體抗爆力的影響。
此次設(shè)計負(fù)壓值為8.36 MPa,在射孔瞬間,考慮由復(fù)合火藥爆炸產(chǎn)生的巨大能量瞬間分壓達到32.8 MPa和靜液柱壓力達到33.098 MPa,以及在復(fù)合射孔中未考慮起出射孔段的鉆桿對所造負(fù)壓的影響,其影響相當(dāng)于增加了201 m的深度,負(fù)壓值增加2.03 MPa,所以產(chǎn)生的實際負(fù)壓為8.36+2.03=10.39 MPa。此時,作用在RTTS封隔器芯管上的力為P環(huán)空分壓+P負(fù)壓=32.8+ 10.39=43.19 MPa。
實際產(chǎn)生的負(fù)壓加劇了對射孔管柱芯管的破壞。而按照復(fù)合射孔p-t實驗曲線分析[4],環(huán)空增壓一般會在射孔作業(yè)瞬間之后0.1~0.2 ms出現(xiàn)疊加,火藥量在射孔彈壓力的瞬時耐壓可達62~70 MPa,基本到達封隔器芯管的耐壓差69 MPa。因此建議復(fù)合射孔作業(yè)中選擇合適的負(fù)壓值。管柱設(shè)計中考慮在深井復(fù)合射孔能量太大,釋放空間有限,將會在整個射孔管柱中尋找弱點突破,從而產(chǎn)生射孔槍上第一根油管發(fā)生嚴(yán)重變形、封隔器膠皮擠破、工作筒扶正塊擠癟等現(xiàn)象。
3.3.1 RTTS封隔器
經(jīng)過工具拆卸現(xiàn)場分析,復(fù)合火藥產(chǎn)生的巨大能量以壓力的形式作用于環(huán)形空間內(nèi),壓力從扶正塊間的傳壓孔釋放[4],封隔器芯管抗擠強度僅為69 MPa,芯管強度小于復(fù)合火藥產(chǎn)生的能量,因而芯管擠癟。致使點火棒被卡死在RTTS封隔器水力錨處芯管內(nèi),負(fù)壓閥未被打開。而在實際作業(yè)中,地層射開后產(chǎn)生的分壓通過傳壓孔將芯管擠癟,通過擠癟空間與射孔管柱內(nèi)空間建立聯(lián)絡(luò)通道。
3.3.2 減震器
減震器是利用橡膠筒的可壓縮性來減輕射孔瞬間管柱的震動。射孔槍的重量由中心管中部的大直徑臺階壓到下面的六個膠環(huán)上,上部的六個膠環(huán)不受力,當(dāng)射孔槍引爆時,中心管上行,大直徑臺階加力到上面六個膠環(huán),膠環(huán)的彈性緩沖了向上的震力,下落時,下面的膠環(huán)也會緩沖震力。上接頭的“O”圈能保持內(nèi)外的密封。
由于其膠環(huán)或膠筒室與外筒外面相通,泥漿能進入膠環(huán),膠筒室使用時間長,出現(xiàn)銹跡?;瑒幽Σ亮υ龃?會影響減震效果。卸開后發(fā)現(xiàn)中心管上、下有大量銹跡,未清洗干凈,工具保養(yǎng)檢查不到位。
3.3.3 油管
Φ73 mm EUE油管壁厚7.01 mm,抗擠壓強度95.7 MPa,該油管被擠扁的原因是槍體內(nèi)的壓力迅速釋放到環(huán)空中并與環(huán)空壓力疊加,使環(huán)空壓力升高,形成環(huán)空壓力大于油管抗擠壓強度。
在復(fù)合射孔的瞬間,壓力分為兩部分:內(nèi)壓和外壓,外壓部分以環(huán)空壓力的形式體現(xiàn)。復(fù)合射孔中的環(huán)空壓力,主要由射孔火藥燃燒產(chǎn)生的燃?xì)馑纬?還包括地層的靜態(tài)壓力。而地層壓力過高會導(dǎo)致以下結(jié)果:
(1)射孔過程產(chǎn)生的較高環(huán)空壓力難以向地層釋放,使環(huán)空壓力居高不下;若射孔槍內(nèi)火藥繼續(xù)燃燒輸出壓力,則使環(huán)空壓力持續(xù)升高;
(2)居高不下或持續(xù)升高的環(huán)空壓力,反過來導(dǎo)致射孔槍內(nèi)燃?xì)鈮毫π钩鏊俣鹊陀谏伤俣?造成槍內(nèi)壓力急劇升高、火藥燃速急劇加快,將更高的燃?xì)鈮毫ε畔颦h(huán)空,使環(huán)空壓力進一步升高。
現(xiàn)場施工過程中應(yīng)及時與服務(wù)商溝通,對相關(guān)器材提前確認(rèn)檢查、保養(yǎng)達到要求。審核相關(guān)工具或服務(wù)內(nèi)容檢查報告,資質(zhì)證書等,保證在作業(yè)過程中安全可靠。
復(fù)合射孔是一個系統(tǒng)工程,涉及到的專業(yè)多,包括火工、機械、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、射孔、油藏地質(zhì)、壓裂等。通過分析計算,結(jié)合本次現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的復(fù)雜情況,提出一些建議,以確保該技術(shù)與現(xiàn)有工藝、地質(zhì)情況等配套,使施工作業(yè)更安全、更可靠。
(1)TCP作業(yè)中封隔器與射孔槍上端之間需6根油管距離(50~100 m)連接,防止瞬間爆轟波和大負(fù)壓產(chǎn)生的能量釋放空間有限,能量無法釋放,破壞損傷封隔器和相應(yīng)的射孔管柱。
(2)在Φ177.8 mm套管井射孔放噴時采用Φ244.5 mm套管井和Φ244.5 mm RTTS封隔器。
(3)增設(shè)兩個減震器,從而增加減震效果。
(4)減震器上的油管選用厚壁油管,從而使其抗擠性能增加。
(5)選用對溫度壓力適應(yīng)性高的管材,如果現(xiàn)場條件不能滿足則需要建議在復(fù)合射孔中,選用合適負(fù)壓值,不應(yīng)單方面考慮大負(fù)壓返涌而選取大壓差。
(6)復(fù)合射孔不宜在長井段,多井段帶夾層槍作業(yè),以免發(fā)生壓扁夾層槍、卡槍或者損傷套管事故。
[1]萬仁溥,羅英俊.采油技術(shù)手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社, 1989.
[2]萬仁溥.現(xiàn)代完井工程(第二版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.
[3]周志華,譚忠健,劉富奎.高孔密復(fù)合射孔技術(shù)研究[J].測井技術(shù),2006,30(1):19-21.
[4]中國石油學(xué)會測井專業(yè)委員會射孔分會.2004年射孔年會論文集[C].西安:第二屆中國石油學(xué)會測井專業(yè)委員會射孔分會年會,2004:25-42.
A preliminary discussion on perforation accident in Bozhong34-2 Oilfield
Zhang Fei,Li Junbao,Wang Xiaolong,Jin Xin,Zhang Binqi,Chen Xin,Xu Kun
(CNOOC Supervision and Technology Company,Tanggu300452)
Bozhong34-2-P10 is an adjust well,being normal temperature and pressure systems.Due to the low reservoir porosity in this well,and the serious pollution of near-wellbore,compound perforation has been used.Through analysis of the phenomena during perforating operation,such as the upper shock absorber tubing extrusion deflated,RTTS packer hydraulic anchor and damage of plastic tubes,fire stick cards in the core tube packer,accident analysis has been conducted from the column design,unbalanced selection,tools analysis,on-site construction management and other aspects.In addition,on the basis of the analysis results,relevant recommendations and suggestion on the perforating operation and handling of similar incidents have been put forward.
completion engineering;compound perforation;the damaged of packer rubber;tubing extrusion deflated
book=6,ebook=89
TE257+.1
A
10.3969/j.issn.1008-2336.2010.02.100
1008-2336(2010)02-0100-05
2010-02-25;改回日期:2010-03-31
張飛,1983年生,男,工程師,2006年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)采礦工程專業(yè),現(xiàn)從事完井監(jiān)督工作。E-mail:zhangfei2@cnooc. com.cn。