亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        連續(xù)重整裝置長周期生產(chǎn)中存在的問題及措施

        2010-09-06 08:54:50
        石油煉制與化工 2010年5期
        關(guān)鍵詞:積炭扇形重整

        陳 國 平

        (中國石化揚子石油化工有限公司芳烴廠,南京 210048)

        連續(xù)重整裝置長周期生產(chǎn)中存在的問題及措施

        陳 國 平

        (中國石化揚子石油化工有限公司芳烴廠,南京 210048)

        總結(jié)了中國石化揚子石油化工有限公司1.39 Mt/a連續(xù)重整裝置在長周期運行中出現(xiàn)的一系列問題.通過采用低積炭速率催化劑解決了催化劑再生瓶頸;脫硅劑的應(yīng)用能降低重整原料中的硅含量;先進控制技術(shù)大大提高了生產(chǎn)過程操作和控制的穩(wěn)定性;通過控制反應(yīng)-再生系統(tǒng)粉塵可減少裝置非計劃停車;從加熱爐煙氣余熱回收、重整進料換熱器堿洗以及脫戊烷塔在線水洗等方面提高設(shè)備運行效率;并通過重整反應(yīng)器高溫法蘭加裝彈性墊圈、第四反應(yīng)器扇形筒結(jié)構(gòu)改型等技術(shù)改造措施解決了生產(chǎn)難題.

        連續(xù)重整 催化劑 粉塵 效率 技術(shù)改造

        1 前 言

        中國石化揚子石油化工有限公司(以下簡稱揚子石化)連續(xù)重整裝置采用UOP的第一代專利技術(shù),屬于芳烴型重整.該裝置于1990年2月首次開車,1997年進行了擴能改造,改造后裝置的處理能力由1.05 Mt/a擴大到1.39 Mt/a,采用進口催化劑.但是,自裝置擴能改造以來,一直存在著催化劑積炭高、原料中的硅含量高、加熱爐熱效率低、重整立式換熱器和脫戊烷塔換熱和分離效率下降、重整反應(yīng)器進出口法蘭泄漏、重整第四反應(yīng)器扇形筒失效等問題,也發(fā)生過因重整反應(yīng)器跑劑而引起的非計劃停車.如何解決連續(xù)重整裝置運行中的各種問題,進一步延長裝置的運行周期,不斷提高長周期穩(wěn)定運行水平是當(dāng)前最迫切、最直接、最有效的一項挖潛增效措施.

        2 優(yōu)化重整工藝條件,確保裝置經(jīng)濟運行

        重整工藝條件直接影響著產(chǎn)品收率的高低,對裝置的經(jīng)濟運行具有舉足輕重的作用.

        2.1 選用低積炭高鉑型連續(xù)重整催化劑

        1997年裝置擴能改造中,反應(yīng)器和循環(huán)氫壓縮機沒有進行改造,反應(yīng)的氫油摩爾比降低了30%.裝置擴能后,催化劑仍為進口催化劑,由于該催化劑積炭較快,雖然改造時加長了催化劑連續(xù)再生裝置的燒焦區(qū),但仍達不到預(yù)期的提高燒焦能力的效果,催化劑積炭大幅增加,在滿負荷運轉(zhuǎn)的情況下,催化劑的初期碳含量超過改造目標(biāo)最大值114%以上.為了解決揚子石化連續(xù)重整裝置再生器的瓶頸問題,石油化工科學(xué)研究院(RIPP)在鉑、錫組元的基礎(chǔ)上,通過進一步選擇助劑和優(yōu)化催化劑配方及制備方法,在不降低催化劑比表面積的情況下,實現(xiàn)了高鉑型連續(xù)重整催化劑的積炭速率降低和芳烴產(chǎn)率的提高,成功地研制開發(fā)了PS-Ⅶ型連續(xù)重整催化劑,并于2004年8月進行了首次工業(yè)應(yīng)用.結(jié)果表明,與原催化劑首次標(biāo)定結(jié)果相比,在原料芳烴潛含量較低的情況下,PS-Ⅶ催化劑的C6+液體收率提高了3.32個百分點,純氫產(chǎn)率增加了0.61個百分點,芳烴產(chǎn)率增加了1.53個百分點,說明PS-Ⅶ催化劑比原催化劑具有更高的選擇性.PS-Ⅶ重整催化劑再生性能良好,具有良好的抗磨損性能、水熱穩(wěn)定性和持氯能力.PS-Ⅶ催化劑積炭速率低,比原催化劑降低27.32%,解決了重整裝置擴能后再生能力受限制的問題,使重整裝置得以保持長期高負荷運轉(zhuǎn)[1].截止2009年9月,該催化劑已運行1 814天,壽命為47.63 t/kg催化劑,催化劑再生周期242次,催化劑比表面積穩(wěn)定在160 m2/g左右,積炭速率穩(wěn)定在49.8 kg/h,二氯乙烷注入量為2.65 kg/h(比運行初期增加了55%),日均粉塵(小于1.2 mm直徑的顆粒,下同)4.3 kg,均在控制范圍內(nèi).

        2.2 采用加氫脫硅劑降低重整原料中硅含量

        揚子石化連續(xù)重整裝置原料中含4%~5%的乙烯裂解汽油抽余油,該抽余油在生產(chǎn)過程中因使用消泡劑而含有微量甲基硅油,隨精制油進入重整反應(yīng)器,吸附在重整催化劑上,降低了金屬鉑的分散度(金屬分散度已由初期的1.0降至0.42~0.43,原催化劑在末期硅含量420 μg/g的情況下,金屬分散度降為0.55),導(dǎo)致重整催化劑硅中毒,使催化劑的酸性功能增強,積炭增加,液體收率下降.為此,2008年4月,在預(yù)加氫反應(yīng)器床層頂部裝填了加氫脫硅劑HSP-02共計1.7 t.圖1是PS-Ⅶ催化劑上硅含量變化情況.由圖1可見,脫硅劑使用后,重整催化劑上硅含量不再增加.2007年重整催化劑硅含量呈下降趨勢,其原因是2006年10月和2007年5月再生裝置、重整裝置分別進行了消缺,共補充了26.3 t新催化劑.圖2為隨著硅含量的變化液體收率的變化曲線,目前液體收率較初期下降了1個百分點.

        2.3 實施先進控制

        先進控制可以大大提高生產(chǎn)過程操作和控制的穩(wěn)定性,改善工業(yè)生產(chǎn)過程動態(tài)性能,減少關(guān)鍵變量的操作波動幅度,增強生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和安全性.揚子石化連續(xù)重整裝置的先進控制技術(shù)設(shè)計兩個大的控制器,第一部分為預(yù)處理控制器,下設(shè)預(yù)分餾塔、預(yù)加氫、預(yù)加氫脫戊烷塔共三個子控制器;第二部分為重整反應(yīng)控制器,下設(shè)連續(xù)重整、脫戊烷塔、脫庚烷塔共三個子控制器.它們之間的聯(lián)系由軟測量、工藝計算與干擾來體現(xiàn).建立了芳烴收率、焦炭沉積速率和催化劑積炭量等工藝計算模型,并建立裝置的全流程模擬.投用以來先進控制系統(tǒng)已取得良好的效果,具體表現(xiàn)在如下幾個方面:①提高主要變量的穩(wěn)定性,使主要過程控制變量的均方差減小30%;②采用機理模型預(yù)測芳烴收率和催化劑結(jié)焦含量等.優(yōu)化反應(yīng)溫度,對連續(xù)重整反應(yīng)器第四反應(yīng)器入口溫度進行卡邊操作,使芳烴產(chǎn)率提高0.46%;③燃料氣壓力的波動為整個連續(xù)重整裝置的主要干擾變量,將燃料氣作為干擾變量,克服燃料氣壓力波動的影響,平穩(wěn)反應(yīng)器和塔系的操作,降低裝置綜合能耗95.72 MJ/t;④完成四個分餾塔的壓力補償溫度(PCT)和初餾點(IBP)的工藝計算,將PCT和IBP作為被控變量,克服壓力波動對塔操作的影響,在提高塔操作穩(wěn)定的基礎(chǔ)上提高塔的分離效果.

        3 控制反應(yīng)-再生系統(tǒng)粉塵,減少裝置非計劃停車

        2006年9月26日,揚子石化催化劑連續(xù)再生裝置開始冷停車,按計劃對運行1年的再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)進行清理.檢修結(jié)束后,系統(tǒng)于2006年10月2日恢復(fù)正常白燒.裝置運行至2006年10月9日出現(xiàn)了第四反應(yīng)器底部催化劑下料管堵塞,經(jīng)處理后仍有4根管不通.2006年10月13日又發(fā)生催化劑提升困難,同時發(fā)現(xiàn)再生系統(tǒng)淘析出的粉塵量偏大.裝置運行至2007年4月21日,再生器床層超溫,最高603 ℃,隨后出現(xiàn)再生器跑催化劑,停車吊出內(nèi)網(wǎng)發(fā)現(xiàn),在過渡區(qū)有6處比較大的縫隙,修補后于2007年4月27日恢復(fù)燒焦.2007年5月1日,因催化劑從第四反應(yīng)器跑入后續(xù)系統(tǒng),迫使重整反應(yīng)停車消缺,打開發(fā)現(xiàn)第四反應(yīng)器中心管約翰遜網(wǎng)有兩處梭子狀張口,最寬處2.5~3.0 mm.經(jīng)過仔細分析,造成再生器和反應(yīng)器跑劑的原因是第四反應(yīng)器原先堵塞的4根下料管中有1根在2007年4月21日突然暢通而引起的.一方面致高碳催化劑帶入再生器內(nèi),引起超溫,使內(nèi)網(wǎng)過渡區(qū)高溫變形.另一方面下料管突然暢通后,由于重整第四反應(yīng)器催化劑的偏流,局部流動加快,使原先脫落的膨脹圈加速運動,在徑向的工藝反應(yīng)氣流的作用下,對中心管約翰遜網(wǎng)不斷產(chǎn)生擠壓,使擠壓部位的約翰遜網(wǎng)變形張口,一旦張口尺寸大于重整催化劑的直徑,在徑向氣流的攜帶下發(fā)生了催化劑的跑損現(xiàn)象.

        進一步分析表明,重整反應(yīng)-再生系統(tǒng)中粉塵累積是造成第四反應(yīng)器催化劑下料管堵塞的原因,而系統(tǒng)中粉塵的累計主要有以下幾方面原因:①2006年7-9月收集到的粉塵量偏低,每天只有1.8 kg,而正常情況下應(yīng)在3~4 kg.②本次檢修后的開車初期,忽略了淘析氣流量的調(diào)整,吹掃不出粉塵,即使有粉塵也僅在1.2 kg/d左右,遠低于正常量.檢查還發(fā)現(xiàn)粉塵收集器有1根濾袋破損.低粉塵狀態(tài)超過了一個再生周期.淘析不掉的粉塵又隨待生催化劑進入再生器,這樣造成惡性循環(huán).③2006年9月清理再生器內(nèi)網(wǎng)時,催化劑全部卸入緩沖料斗,而這部分催化劑未卸出過篩,當(dāng)催化劑循環(huán)時,隨著緩沖料斗料位的下降,原來附著在罐壁的催化劑粉塵被混入其中.

        綜合以上分析,催化劑粉塵在反應(yīng)-再生系統(tǒng)的累積,一方面會導(dǎo)致提升困難,另一方面還可能導(dǎo)致反應(yīng)器下料管堵塞,嚴(yán)重損壞再生器和反應(yīng)器內(nèi)件,甚至使反應(yīng)器停工.因此要十分重視連續(xù)重整催化劑運行時產(chǎn)生的粉塵和碎片,要確保催化劑淘析系統(tǒng)的除塵效果,這是保證裝置長周期運行的必要條件.

        4 提高設(shè)備效率,降低能耗

        4.1 采用水熱媒技術(shù)回收重整加熱爐煙氣余熱

        揚子石化連續(xù)重整裝置四合一方箱爐和四臺圓筒爐都是20世紀(jì)80年代設(shè)計的加熱爐,熱效率較低(81%~85%),排煙溫度為280~362 ℃.爐群附近的鄰二甲苯塔再沸爐設(shè)計于20世紀(jì)90年代,情況稍好,排煙溫度220 ℃.這9臺加熱爐煙氣混合后,由橫煙道一同排入140 m煙囪.重整加熱爐由東向西依次排開布置,在煙氣進煙囪前,橫煙道還穿越重整進料加熱爐,跨度很大;而四合一爐燃燒器配風(fēng)非常困難,布置上可利用的空間非常有限.根據(jù)以上情況,該熱回收裝置采用水熱媒熱回收技術(shù),充分發(fā)揮其煙、風(fēng)道少,布置靈活的特點.考慮到四合一爐燃燒器配熱風(fēng)困難,熱空氣僅配給重整圓筒爐.同時考慮到可加熱的燃燒空氣量比較小,采用部分煙氣先加熱重整反應(yīng)爐的鍋爐給水,再進入水熱媒熱回收系統(tǒng)的方案(見圖3).

        2008年5月9日水熱媒系統(tǒng)投用,投用后,混合排煙溫度降至153.9 ℃,比設(shè)計值降了11 ℃,助燃空氣溫度為154.2 ℃,比設(shè)計值提高14 ℃.共回收能量為5.54 MW.經(jīng)標(biāo)定,加熱爐群的熱效率平均為91.15%.

        4.2 重整立式換熱器堿洗

        揚子石化連續(xù)重整裝置反應(yīng)器進出料換熱器為管殼式換熱器,兩臺并聯(lián)使用,其熱端溫差設(shè)計值為66 ℃.隨著運行時間的延長,換熱效率逐漸下降,截止2004年7月熱端溫差逐漸上升至87 ℃左右,而且還存在殼程偏流現(xiàn)象.這增加了進料加熱爐的負荷,使后冷空冷器和水冷器的負荷不足,導(dǎo)致后續(xù)產(chǎn)品分離罐溫度升高,循環(huán)氫純度降低,加速催化劑積炭,影響循環(huán)氫壓縮機的穩(wěn)定運行,每年夏季反應(yīng)空冷都要進行脫鹽水噴淋. 2004年7月裝置大修期間對換熱器殼程進行了重芳烴清洗,雖然洗出了一些結(jié)垢物,但從實際運行情況看,效果不理想,熱端溫差同比下降了4 ℃.截止2008年3月,進出料換熱器熱端溫差已達100 ℃.

        分析認(rèn)為,進出料換熱器殼程存在氯化銨鹽的沉積,隨著裝置長時間運行,使得換熱效率下降,同時也使得殼程壓降分布不均,形成偏流. 2008年4月裝置停車大修,對進出料換熱器管殼程用碳酸氫鈉溶液進行了堿洗.為降低反應(yīng)系統(tǒng)水含量,堿洗完后對管殼程進行熱氮干燥,堿洗前后數(shù)據(jù)見表1.由表1可見,堿洗后熱端溫差下降了22.7 ℃,2008年和2009年夏季,在裝置保持滿負荷的條件下,反應(yīng)空冷均未投用噴淋設(shè)施.從表1中還可以看出,堿洗1年后,熱端溫差略有增加.

        表1 重整反應(yīng)進出料換熱器堿洗前后數(shù)據(jù)對比

        4.3 重整脫戊烷塔在線水洗

        在重整反應(yīng)條件下形成的NH4Cl不溶于重整油,銨鹽沉積于重整脫戊烷塔塔盤后,易造成塔盤、降液管堵塞,使分離效率下降,嚴(yán)重時會導(dǎo)致回流中斷,造成液泛.針對重整脫戊烷塔銨鹽堵塞的情況,分別于2003年3月(液泛)和2005年6月(液泛)及2006年9月(分離精度下降)進行了三次大規(guī)模的在線水洗.水洗期間裝置負荷降至60%,脫戊烷塔底溫度由220 ℃逐步降溫至140~150 ℃,塔壓由1.1 MPa降至0.7~0.8 MPa,并將重整油改去罐區(qū).先后在回流和進料注鍋爐水,注水量分別為4~5 t/h和10 t/h.當(dāng)回流罐水包中氯離子含量趨于穩(wěn)定時水洗結(jié)束,水洗時間一般10~11 h.圖4為2005年水洗期間脫戊烷塔回流罐水包氯離子變化情況.圖4數(shù)據(jù)表明,水洗后期,氯離子含量基本趨于穩(wěn)定.水洗期間注入的堿性水對系統(tǒng)未產(chǎn)生腐蝕.

        5 實施技術(shù)改造,解決裝置難題

        5.1 重整反應(yīng)器進出口法蘭泄漏的改進

        重整反應(yīng)器進出口法蘭曾多次發(fā)生介質(zhì)泄漏、著火事故,造成非計劃停車及生產(chǎn)波動.通過采取對法蘭螺栓熱緊、氮氣保護、作卡具、注膠堵漏、作環(huán)行夾套、充氮氣吹掃等措施,使反應(yīng)器法蘭泄漏著火現(xiàn)象有所緩解,但并未得到根本的解決.分析認(rèn)為,造成反應(yīng)器法蘭泄漏的原因有兩個方面:①在重整反應(yīng)器高溫工況下,由于墊片材料性能的劣化及顯著的蠕變松弛特性,引起回彈性能的下降,當(dāng)密封墊片的回彈量不足于補償法蘭密封面的分離和螺栓的蠕變松弛,就會導(dǎo)致介質(zhì)的泄漏[2];②在高溫管道系統(tǒng)中,法蘭還承受由管道系統(tǒng)熱變形引起的附加載荷,而重整反應(yīng)器25個恒(變)力吊架經(jīng)過多年的運行,已有部分吊架處于或接近死點位置,同時,彈簧的變形量也達不到計算的位移量,使其不能有效補償反應(yīng)系統(tǒng)管線的熱膨脹,造成反應(yīng)器進出口法蘭頻繁泄漏.

        張育[2]研究結(jié)果表明,在螺栓法蘭連接系統(tǒng)中引入彈性墊圈,補償高溫工況下墊片、螺栓及法蘭的蠕變松弛是提高連接緊密性的有效方法.在2008年裝置大修中,對重整反應(yīng)器進出口法蘭連接加裝了彈性墊圈,并在不修改管線位置及尺寸的情況下,更換了失效的彈簧吊架,盡可能地利用原有支架位置及連接附件.經(jīng)過1年多的現(xiàn)場運行表明,對于高溫承壓設(shè)備、負荷頻繁波動的螺栓法蘭連接采用彈性墊圈,對提高設(shè)備的密封可靠性與生產(chǎn)的安全性起了積極作用,從2008年大檢修至今,裝置負荷、反應(yīng)溫度經(jīng)歷過較大幅度的調(diào)整,也經(jīng)歷了外部環(huán)境溫度和惡劣氣候的考驗,法蘭連接均未出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,表明重整裝置反應(yīng)器接管法蘭泄漏問題得到了根本解決.

        5.2 重整第四反應(yīng)器扇形筒改型

        扇形筒是催化重整反應(yīng)器的關(guān)鍵內(nèi)件之一,起著均布反應(yīng)油氣和隔離催化劑床層的重要作用.目前工業(yè)應(yīng)用的扇形筒大都是由厚度為1.2 mm鋼板沖孔卷制而成,其開孔率較高、長度尺寸較大.因此,其強度和剛度較低,在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)變形破壞現(xiàn)象.重整反應(yīng)器內(nèi)件扇形筒的失效形式主要為內(nèi)凹變形和底部發(fā)生失穩(wěn)皺折等,尤其是第四反應(yīng)器的扇形筒因其長度超過了9 m,較其它三個反應(yīng)器更易發(fā)生損壞.

        高廣勝[3]研究認(rèn)為,在停車和開車時因催化劑停止流動和開始流動造成的對扇形筒的最大外壓分別達到扇形筒極限載荷的4倍和3倍,是扇形筒失效的主要原因.同時還指出,與現(xiàn)有沖孔網(wǎng)面扇形筒相比,新型約翰遜扇形筒的強度得到了較大幅度的提高,其極限載荷提高了將近3倍,從而可以從根本上解決扇形筒由于強度不足引起的失效問題是最為有效的減少扇形筒失效的措施. 2008年3月,裝置大修期間對重整第四反應(yīng)器41根沖孔扇形筒全部更換為約翰遜型.

        6 存在的問題和下一步對策

        重整進出料立式換熱器經(jīng)過堿洗后雖然能滿足生產(chǎn)要求,但從節(jié)能降耗的角度考慮,如將其更換為板殼式換熱器則更為有利.與管殼式換熱器相比,板殼式換熱器冷端及熱端溫差小,回收熱量大,壓降低(阻力降一般僅為管殼式換熱器的1/2~1/3),從而節(jié)約裝置的操作費用[4].2010年大修期間,本裝置將目前的兩臺管殼式換熱器利用原有框架改為板殼式,其設(shè)計熱端溫差為32.3 ℃,管殼程壓降為0.083 MPa.

        重整第四反應(yīng)器自投用以來已運行近20年,長周期運行后中心管存在以下問題:①中心管垂直度偏差達25 mm(標(biāo)準(zhǔn)小于19 mm),在運行中,中心管因四周受力不均勻很容易傾斜,造成底部法蘭出現(xiàn)縫隙催化劑跑損,該中心管先后兩次出現(xiàn)過類似故障而造成裝置非計劃停車;②網(wǎng)面出現(xiàn)損壞,自投用到現(xiàn)在多次出現(xiàn)網(wǎng)隙過大而造成催化劑跑損,網(wǎng)面先后因網(wǎng)隙過大補焊過6次,并且網(wǎng)面有一個明顯鼓包.鑒于以上問題,2010年大修時將對第四反應(yīng)器中心管進行更換,并由兩層網(wǎng)改為三層網(wǎng),即在約翰遜網(wǎng)與內(nèi)部開孔圓筒之間增加一層沖滿長條形孔的沖孔板,防止一旦約翰遜網(wǎng)損壞時避免催化劑從第四反應(yīng)器中心管流出到后續(xù)系統(tǒng).

        7 結(jié)束語

        連續(xù)重整裝置多年來的運行經(jīng)驗表明,選擇具有較好活性、選擇性和穩(wěn)定性的重整催化劑對提高裝置的經(jīng)濟效益具有重要意義,尤其是低積炭催化劑的應(yīng)用,解決了重整裝置擴能后再生能力受限制的問題,確保了重整裝置長期高負荷運轉(zhuǎn);為充分發(fā)揮重整催化劑的性能必須為其提供良好的使用環(huán)境;要十分重視連續(xù)重整催化劑運行時產(chǎn)生的粉塵和碎片,這是保證裝置長周期運行的必要條件;銨鹽的沉積隨著裝置運行周期的延長日益受到重視.

        [1] 周明秋,陳國平,馬愛增.PS-Ⅶ型連續(xù)重整催化劑的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2008,39(4):26-29

        [2] 張育.彈性墊圈力學(xué)行為及設(shè)計方法研究[D].南京:南京工業(yè)大學(xué),2006

        [3] 高廣勝.重整反應(yīng)器扇形管失效分析與對策研究[D].上海:華東理工大學(xué),2007

        [4] 蓋增旗.催化重整裝置操作工[M].北京:中國石化出版社, 2007:105-106

        AbstractSome problems occurred during the long-term running of a 1.39 Mt/a CCR unit in Yangzi Petrochemical Company were summarized.Countermeasures were applied and these problems were solved, such as using low coke rate catalyst to solve the bottleneck of catalyst regeneration;using desilication adsorbent to reduce the silicon content of feedstock;controlling the catalyst f i nes in reactor-regeneration system to avoid emergency shut down;recovering waste heat from stack gas,alkali-washing heat exchanger and online water-washing depentanizer to enhance equipment running eff i ciency;adopting technology innovation including putting elastic washer on the high-temperature fl ange of reactor and remodeling the scallop structure of the fourth reactor.

        Key Words:continuous regeneration;catalyst;dust;eff i ciency;technical transform

        PROBLEMS AND COUNTERMEASURES IN LONG-TERM RUNNING CCR UNIT

        Chen Guoping
        (Aromatics Plant,SINOPEC Yangzi Petrochemical Co.,Ltd.,Nanjing 210048)

        2009-10-22;修改稿收到日期:2009-12-31.

        陳國平,工程師,1989年畢業(yè)于上海石油化工專科學(xué)校有機化工專業(yè),2008年畢業(yè)于華東理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),主要從事連續(xù)重整的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作.

        猜你喜歡
        積炭扇形重整
        信托公司在破產(chǎn)重整實務(wù)中的機會
        銀行家(2022年5期)2022-05-24 12:54:58
        各種各樣的扇形
        探源拓思融會貫通
        ———《扇形的認(rèn)識》教學(xué)廖
        淺談發(fā)動機積炭
        復(fù)扇形指標(biāo)集上的分布混沌
        重整催化劑Ni2P/Al2O3-SAPO-11積炭失活規(guī)律研究
        HZSM-5催化劑氣相沉積改性及催化甲苯歧化抗積炭性能
        醫(yī)患關(guān)系需重整“程序”
        旋轉(zhuǎn)真空浸漬法制備NiO/MgO=γ=Al2 O3催化劑用于CO2/CH4重整研究
        基于試驗載荷的某重型燃氣輪機結(jié)焦積炭模擬
        中文字幕人妻少妇伦伦| 国产成人无码精品久久99| 亚洲三级香港三级久久| 国产成人一区二区三区在线观看| 亚洲熟女网站| 久青青草视频手机在线免费观看| 99久久精品人妻一区二区三区| av在线播放男人天堂| 99精品国产在热久久无码 | 亚洲av无码精品色午夜| 国产美女69视频免费观看| 日本成人字幕在线不卡| 高清亚洲成av人片乱码色午夜| 婷婷丁香开心五月综合| 国产毛片av一区二区| 亚洲欧美国产精品久久| 成年无码av片完整版| 精品国产乱码一区二区三区在线| 美女被搞在线观看一区二区三区| 91日韩东京热中文字幕| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮 | 日韩一区二区三区久久精品| 虎白女粉嫩粉嫩的18在线观看 | 国产精品九九九无码喷水| 丝袜美腿爆炒国产在线观看| 日韩有码在线一区二区三区合集 | 欧美精品色婷婷五月综合| 亚洲av午夜福利精品一区| 国产成人av性色在线影院色戒| 被欺辱的高贵人妻被中出| 五月激情在线观看视频| 熟女免费视频一区二区| 一本色道久久88加勒比—综合| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 色五月丁香五月综合五月4438| 一区二区三区不卡在线| 亚洲精品天堂在线观看| av在线入口一区二区| 免费无码一区二区三区a片百度| 黑人巨大白妞出浆| 在线视频一区二区亚洲|