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        不同測試方法對電動機(jī)效率的影響

        2010-08-28 07:07:14顧德軍
        電機(jī)與控制應(yīng)用 2010年5期
        關(guān)鍵詞:雜散測試方法溫升

        顧德軍

        (上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司,上海 200063)

        0 引言

        最新發(fā)布的IEC 60034-30:2008“單速,三相籠型感應(yīng)電動機(jī)的能效分級(IE代碼)”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:效率的測試方法要參照IEC 60034-2-1(2007版),對IE1(普通效率)及以下能效指標(biāo)的電動機(jī),可以采用中和低不確定度的測試方法,對于IE2(高效率)及以上效率指標(biāo)的電動機(jī),只能采用低不確定度的測試方法。在IEC 60034-2-1(2007版)中,取消了歐盟及中國能效現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法,并明確反轉(zhuǎn)法為高不確定度的雜散損耗測試方法,歐盟新推出的EH-star法為中不確定度的雜散損耗測試方法,美國的IEEE 112B法為低不確定度的雜散損耗測試方法。

        我國目前Y、Y2、Y3、YX3等系列電動機(jī)均采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法。高效率電動機(jī)采用新測試方法的實(shí)施,對電動機(jī)的效率測試值有一定的影響。

        1 測試方法對比

        采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法和IEEE 112B法對電動機(jī)的效率影響是不同的。根據(jù)國外有關(guān)資料顯示,采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法所測得的效率指標(biāo)比IEEE 112B法約高1.2%,這些數(shù)據(jù)很接近這兩種試驗方法所測雜散損耗的差值,兩者僅相差0.1%~0.2%。在國際開發(fā)署的支持下,美國和歐洲的電動機(jī)工作者進(jìn)行了頻率為50 Hz、功率范圍0.75~375 kW、共36臺樣機(jī)所測效率值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的調(diào)查分析,數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 采用0.5%P1估算雜散損耗和IEEE 112B所測效率值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

        從表1可看出,對于同一臺電動機(jī),采用不同的測試方法,效率值是不同的,采用IEEE 112B法測試效率指標(biāo)要低一些。IEC 60034-30“單速,三相籠型感應(yīng)電動機(jī)的能效分級(IE代碼)”對效率指標(biāo)的制訂,也考慮了目前采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法與IEEE 112B法對效率的影響。表2為兩種效率測試方法的比較。

        表2 采用0.5%P1估算雜散損耗和IEEE 112B法的比較

        通過表2可知,IEEE 112B法與按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法最大的不同就是實(shí)測雜散損耗和繞組損耗溫度修正。下文就這兩方面對效率測試值的影響進(jìn)行分析。

        2 雜散損耗的影響

        2.1 目前國內(nèi)電動機(jī)產(chǎn)品實(shí)測雜散損耗分布的規(guī)律

        IEEE 112B法實(shí)測電動機(jī)雜散損耗的試驗方法對設(shè)計的影響,需要進(jìn)行大量的試驗來發(fā)現(xiàn)雜散損耗分布的規(guī)律。因此,整理了108臺頻率為60 Hz的電動機(jī)和53臺50 Hz電動機(jī)采用IEEE 112B法實(shí)測雜散損耗的數(shù)據(jù),不同功率等級電動機(jī)雜散損耗與額定功率的比值分別如圖1、2所示。

        圖1 60 Hz電動機(jī)雜散損耗與額定功率的比值

        圖2 50 Hz電動機(jī)雜散損耗與額定功率的比值

        通過圖1和圖2可以看出:按IEEE 112B法實(shí)測電動機(jī)雜散損耗與額定功率的比值隨著功率的增大逐漸減小,60 Hz電動機(jī)的這種趨勢比較明顯,同時60 Hz電動機(jī)平均雜散損耗較50 Hz電動機(jī)小,可能是由于出口美國的尼瑪電動機(jī)采用IEEE 112B法測試,生產(chǎn)廠家比較重視雜散損耗的控制;對于50 Hz電動機(jī)平均雜散損耗偏高的問題,這主要是由于我國現(xiàn)行的 Y、Y2、Y3、YX3等系列電動機(jī)采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法,廠家對實(shí)際雜散損耗的控制沒有重視,導(dǎo)致電動機(jī)的雜散損耗值偏高。

        因此,采用IEEE 112B法測試后,電動機(jī)的雜散損耗實(shí)測值要比按輸入功率0.5%估算雜散損耗的計算值大,效率比按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法要小。雜散損耗與額定功率的比值隨著功率的增大而減小,效率的差值隨著功率的增大而變小。電動機(jī)的雜散損耗值與電動機(jī)的設(shè)計方案和工藝有很大的關(guān)系,必須尋求降低雜散損耗的措施,降低電動機(jī)的雜散損耗。

        2.2 降低雜散損耗的措施

        雜散損耗主要是指由氣隙磁場高次諧波所產(chǎn)生的負(fù)載雜散損耗,主要由表面損耗、橫向電流損耗、脈振損耗、高頻損耗、漏磁通損耗等組成。降低雜散損耗的措施主要有以下幾方面:

        (1)改變槽配合,增加定、轉(zhuǎn)子槽數(shù),減小定、轉(zhuǎn)子齒諧波磁勢的幅值,采用近槽配合,減小諧波磁通的脈振,降低雜散損耗;

        (2)適當(dāng)增大電動機(jī)的氣隙,減小定、轉(zhuǎn)子諧波磁通幅值,降低雜散損耗;

        (3)定子繞組采用包含較小諧波成分的繞組或適當(dāng)節(jié)距的雙層繞組,如正弦繞組、單雙層繞組等,這些繞組所包含的相帶諧波成分都比單層繞組小,可以減小雜散損耗;

        (4)工藝上可通過轉(zhuǎn)子槽絕緣處理工藝來降低轉(zhuǎn)子中的高頻橫向電流損耗;除了以上措施外,還可以采用其他措施降低雜散損耗,這里不再進(jìn)行表述。

        3 溫升的影響

        3.1 IEEE 112B法對定、轉(zhuǎn)子損耗的規(guī)定

        IEEE 112B法與采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法相比,增加了繞組損耗溫度修正,標(biāo)準(zhǔn)中對定、轉(zhuǎn)子損耗的規(guī)定如下。

        (1)定子繞組I2R損耗:

        式中:I1——負(fù)載試驗測得的線電流的平均值;

        Rs——折算到規(guī)定溫度時的繞組端電阻;

        RN——額定負(fù)載熱試驗后測得的端電阻的平均值;

        K1——導(dǎo)體材料在0℃時電阻溫度系數(shù)的倒數(shù);

        θN——額定負(fù)載熱試驗測得的繞組最高溫度;

        θa——熱試驗環(huán)境溫度。

        (2)轉(zhuǎn)子銅耗的計算公式為

        式中:P1——輸入功率;

        Pcul——規(guī)定溫度下定子繞組I2R損耗;

        PFe——鐵耗;

        SS——規(guī)定溫度下的轉(zhuǎn)差率;

        S——負(fù)載試驗時的轉(zhuǎn)差率;

        K1——導(dǎo)體材料在0℃時電阻溫度系數(shù)的倒數(shù);

        θN——額定負(fù)載熱試驗測得繞組最高溫度;

        θa——熱試驗環(huán)境溫度;

        θt——試驗時各負(fù)載點(diǎn)的定子繞組溫度。

        通過式(1)~(4)可以看出,定、轉(zhuǎn)子銅耗與電動機(jī)的溫升成正比,隨著電動機(jī)溫升的升高損耗增加,隨著溫升的降低損耗減小。

        3.2 對比試驗數(shù)據(jù)

        對4臺電動機(jī)的外風(fēng)扇進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而改變通風(fēng)系統(tǒng)的冷卻風(fēng)量,改變電動機(jī)的溫升,采用IEEE 112B法進(jìn)行試驗,測試數(shù)據(jù)如表3所示。

        表3 溫升對比試驗數(shù)據(jù)

        由表3可以看出,增大外風(fēng)扇,冷卻風(fēng)量增加、電動機(jī)溫升降低,定、轉(zhuǎn)子損耗值下降,由于定、轉(zhuǎn)子損耗降低幅度超過了機(jī)械損耗增加的幅度,效率都有所提高。

        一臺電動機(jī)需要的冷卻風(fēng)量與其實(shí)際的損耗有關(guān),當(dāng)冷卻風(fēng)量達(dá)到一定數(shù)值時,電動機(jī)發(fā)熱與散熱達(dá)到平衡后,溫升基本穩(wěn)定。因此,過大的冷卻風(fēng)量冷卻效果不一定好,反而增大了機(jī)械損耗。采用IEEE 112B法測試時,定、轉(zhuǎn)子銅耗與溫升成正比例關(guān)系,這兩個參數(shù)與冷卻風(fēng)量(機(jī)械損耗)的變化是相反的。在材料不變的情況下,通過增大冷卻風(fēng)量降低溫升,溫升的下降使得定、轉(zhuǎn)子銅耗下降,同時增大冷卻風(fēng)量導(dǎo)致機(jī)械損耗上升,如果定、轉(zhuǎn)子銅耗下降幅度大于機(jī)械損耗上升幅度,效率就會提高,反之,效率就會下降。因此,電動機(jī)材料用量、溫升與機(jī)械損耗三者合理匹配問題需要進(jìn)行大量的工作,這對電動機(jī)效率的提高也十分關(guān)鍵。

        3.3 兩種試驗方法對電動機(jī)設(shè)計的影響

        通過上述分析可以看出,采用按輸入功率0.5%估算雜散損耗的測試方法,由于定、轉(zhuǎn)子損耗均換算到電阻基準(zhǔn)溫度130(B)級95℃、155(F)級115℃時進(jìn)行,與電動機(jī)的實(shí)際溫升無關(guān)。在其他性能指標(biāo)合格的情況下,對于溫升不高的電動機(jī),可以通過減小風(fēng)扇,降低機(jī)械損耗,提高電動機(jī)的效率,同時降低通風(fēng)噪聲。雖然降低冷卻風(fēng)量提高了電動機(jī)的溫升,減小了溫升裕度,但溫升還在標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)。通過減小風(fēng)扇提高效率的方法經(jīng)常被設(shè)計者采用,效果也很好。

        如果采用IEEE 112B法,設(shè)計時必須考慮到電動機(jī)溫升對效率的影響,盡量做到溫升與風(fēng)量的合理匹配,使定、轉(zhuǎn)子損耗與機(jī)械損耗的關(guān)系達(dá)到最佳,而單純采用降低機(jī)械損耗的方法不一定能提高電動機(jī)的效率。從電動機(jī)設(shè)計角度來說,對于小功率的電動機(jī),由于溫升較低,可以采用低的電阻基準(zhǔn)溫度進(jìn)行計算,貼近試驗值,對于大功率電動機(jī),則必須控制電動機(jī)溫升不能太高,否則會導(dǎo)致效率大幅下降。

        4 結(jié)語

        隨著IEC 60034-30:2008標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化工作也已開始,為適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品出口的需要,電動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)對高效率電動機(jī)的研制工作也在加緊進(jìn)行。試驗方法的改變,對電動機(jī)效率的影響很大,也影響電動機(jī)的設(shè)計思路,隨著高效率電動機(jī)的研制和生產(chǎn),IEEE 112B法的使用會更加廣泛,這要求電動機(jī)的制造廠對設(shè)計與制造環(huán)節(jié)要求更高,通過采用技術(shù)和工藝制造手段降低雜散損耗、選擇合適的溫升、合理的匹配電動機(jī)的風(fēng)路結(jié)構(gòu),通過多種措施的實(shí)施,生產(chǎn)出性價比較高的高效率電動機(jī)。

        [1]IEC 60034-30:2008,單速,三相籠型感應(yīng)電動機(jī)的能效分級(IE代碼)[S].2008.

        [2]IEC 60034-2-1:2007,Standard methods for determining losses and efficiency from tests(excluding machines for traction vehicles)[S].2007.

        [3]陳世坤.電機(jī)設(shè)計[M].2版,北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [4]秦和.電動機(jī)效率測定方法的進(jìn)展[J].中小型電機(jī),2004,31(1):65-74.

        [5]張鳳,顧德軍,葛榮長,等.符合IEC高效(IE2)、超高效(IE3)效率等級的電動機(jī)降低損耗措施的研究[J]. 電機(jī)控制與應(yīng)用,2009,36(10):19-23.

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