梁 川,孫 昕
(東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧 沈陽 110006)
國華綏中發(fā)電廠3號(hào)機(jī)組為東北地區(qū)首臺(tái)1 000 MW機(jī)組,煙氣脫硫工程采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝。機(jī)組于2010年2月與主機(jī)同步通過168 h試運(yùn)。石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝是目前世界上采用最多、最成熟的一項(xiàng)脫硫技術(shù)。主要特點(diǎn)是脫硫率高、煙氣處理能力強(qiáng)、煤質(zhì)適應(yīng)面寬,且吸收劑石灰石價(jià)廉易得。近幾年,我國越來越多的電廠脫硫裝置投入運(yùn)行,在濕法脫硫方面的技術(shù)總結(jié)及消化上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,并已在1 000 MW發(fā)電機(jī)組脫硫項(xiàng)目上成功應(yīng)用。本文主要通過對(duì)綏中電廠3號(hào)機(jī)組脫硫項(xiàng)目的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析和探討。
脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
主要由石灰石卸料斗、電磁振動(dòng)給料機(jī)、波紋擋邊皮帶機(jī)、石灰石儲(chǔ)倉、皮帶稱重給料機(jī)、濕式球磨機(jī)、磨機(jī)漿液泵、磨機(jī)旋流站、石灰石漿液箱、石灰石漿液泵、攪拌器等設(shè)備組成。
脫硫系統(tǒng)配2臺(tái)靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)布置在每座吸收塔前的煙道上,不設(shè)GGH。在引風(fēng)機(jī)出口水平煙道上設(shè)置了旁路擋板門。配備6套“0”泄漏煙氣擋板,所有擋板都均有密封空氣系統(tǒng)。密封空氣系統(tǒng)將密封空氣導(dǎo)入關(guān)閉擋板的葉片間,阻斷擋板兩側(cè)煙氣流通,保證“0”泄漏。
SO2吸收系統(tǒng)采用單元制設(shè)置。主要設(shè)備包括吸收塔 (包含噴淋層、除霧器)、漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)、石膏排出泵等。每座吸收塔內(nèi)設(shè)四層噴淋層,每座吸收塔配4臺(tái)循環(huán)漿液泵,上部由4層噴淋層和兩級(jí)除霧器組成。吸收塔直徑為19.5 m,總高度約為40 m。每套FGD裝置的吸收塔設(shè)3臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),2運(yùn)1備。
脫硫系統(tǒng)額定工況下的石膏產(chǎn)量為16.5 t/h。每臺(tái)脫硫設(shè)備設(shè)置1臺(tái)石膏旋流站。每臺(tái)石膏脫水機(jī)出力按2臺(tái)機(jī)組石膏總產(chǎn)量的75%考慮。2臺(tái)石膏脫水機(jī)互為備用。
額定工況下燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí)SO2脫除率不低于95%;石灰石消耗不超過9.35 t/h;石灰石粒徑要求 (濕磨出口)90%通過325目;石膏品質(zhì)要求游離水不高于10%;石膏純度不低于90%;Ca-CO3含量低于3%;CaSO3·1/2H2O含量低于1%。
通過調(diào)試,綏中電廠3號(hào)機(jī)組脫硫裝置各設(shè)備均能正常運(yùn)行,系統(tǒng)各性能參數(shù)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。下面就脫硫系統(tǒng)168 h整套啟動(dòng)前調(diào)試中的一些問題進(jìn)行探討。
脫硫煙氣系統(tǒng)的啟停及運(yùn)行控制對(duì)發(fā)電機(jī)組鍋爐的爐膛壓力有直接影響,控制不當(dāng)可能造成主機(jī)的事故跳閘,國內(nèi)曾出現(xiàn)過類似事故。在調(diào)試過程中一定要將FGD煙氣系統(tǒng)的順啟與順停步序設(shè)定得當(dāng),調(diào)整好增壓風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉的閉環(huán)控制特性,并進(jìn)行冷態(tài)調(diào)整試驗(yàn),避免在熱態(tài)運(yùn)行過程中影響發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行安全性。
3號(hào)機(jī)組脫硫煙氣系統(tǒng)正常運(yùn)行的操作:2臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,靜葉開度30%左右,保持增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓-200 Pa,投入風(fēng)機(jī)自動(dòng),關(guān)閉旁路擋板,維持風(fēng)機(jī)入口壓力和鍋爐壓力穩(wěn)定。
調(diào)試中發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組煙囪的自拔力較大,在增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),煙氣全部通過旁路時(shí)引風(fēng)機(jī)出口的風(fēng)壓為-500~600 Pa。如果此時(shí)增壓風(fēng)機(jī)投入自動(dòng),將導(dǎo)致靜葉自動(dòng)關(guān)閉。因此,在關(guān)旁路擋板時(shí)增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉入口壓力調(diào)整到-500 Pa,維持風(fēng)機(jī)入口壓力,增壓風(fēng)機(jī)抽力在旁路擋板關(guān)閉的過程中維持在一個(gè)平衡狀態(tài),盡量保證入口風(fēng)壓與增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前一致,這樣不會(huì)對(duì)鍋爐運(yùn)行造成影響,也不會(huì)使引風(fēng)機(jī)隨同調(diào)整,增壓風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉以此為依據(jù)自動(dòng)調(diào)整開度。旁路關(guān)閉后保持增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓-200 Pa。旁路擋板關(guān)閉的速度應(yīng)緩慢進(jìn)行 (尤其是關(guān)最后20%),目的是避免增壓風(fēng)機(jī)入口風(fēng)壓出現(xiàn)急劇變化,同時(shí)給增壓風(fēng)機(jī)留足夠時(shí)間調(diào)整導(dǎo)葉開度。如果關(guān)閉速度過快可能造成增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開度調(diào)整跟不上入口風(fēng)壓的變化,對(duì)鍋爐爐膛壓力產(chǎn)生擾動(dòng)。
當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題旁路快開時(shí),應(yīng)立即將增壓風(fēng)機(jī)自動(dòng)退出,手動(dòng)調(diào)整靜葉開度30%保持穩(wěn)定運(yùn)行,否則由于風(fēng)機(jī)入口壓力為-500 Pa導(dǎo)致風(fēng)機(jī)靜葉將完全關(guān)閉。
脫硫裝置運(yùn)行過程中吸收塔溢流為較為普遍的問題。在3號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)試運(yùn)行期間,也曾發(fā)生過吸收塔漿液大量溢流的現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)發(fā)現(xiàn)吸收塔溢流管大量流出漿液,地溝也充滿漿液,溢流時(shí)地坑液位迅速上升,2臺(tái)地坑泵啟動(dòng)仍無法及時(shí)排出溢流漿液。
出現(xiàn)溢流的主要原因?yàn)楹缥吞摷僖何?。虹吸是由于大氣壓的作用,液體從液面較高的容器通過曲管越過高處而流入液面較低容器。虛假液位是吸收塔靜態(tài)液位并未達(dá)到溢流口位置,而由于吸收塔內(nèi)漿液起泡形成了一段主要由漿液泡沫組成的虛假液位造成溢流。產(chǎn)生虛假液位的原因:煙氣含塵量偏高;石灰石MgO、有機(jī)物、Cl-含量過高;煙氣中有燃油產(chǎn)生的灰塵進(jìn)入吸收塔;漿液Cl-含量高。
經(jīng)調(diào)試人員現(xiàn)場(chǎng)勘察、分析認(rèn)為,吸收塔溢流是由于發(fā)生泡沫溢流及虹吸所致。后經(jīng)查閱設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)溢流管呼吸管的安裝存在缺陷,3號(hào)吸收塔溢流管呼吸管尺寸選擇大小無法破壞真空,不能有效破壞虹吸,使溢流無法停止,直至液位降到溢流口以下造成大量跑漿。為防止類似情況的發(fā)生,應(yīng)采取以下措施。
a. 適當(dāng)控制吸收塔液位,正常液位為8~10 m,維持在8 m運(yùn)行,避免高液位造成漿液高過溢流管高點(diǎn)。
b. 改造溢流管呼吸管,選用比較大口徑管道。
c. 加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,F(xiàn)GD無論停止還是運(yùn)行都應(yīng)該認(rèn)真監(jiān)視吸收塔液位,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,防止問題擴(kuò)大。
預(yù)防收塔漿液起泡措施如下。
a. 加強(qiáng)廢水處理,降低漿液中Cl-含量。
b. 保障靜電除塵各電場(chǎng)正常投入,提高除塵效率。
c. 鍋爐投油運(yùn)行時(shí)及時(shí)停止FGD系統(tǒng)運(yùn)行,防止燃油產(chǎn)生的灰塵進(jìn)入吸收塔。
d. 加強(qiáng)石灰石粉化驗(yàn)及驗(yàn)收,避免石灰石粉中MgO、有機(jī)物,Cl-含量過高。
e. 在漿液泡沫含量大時(shí)及時(shí)加入消泡劑。
石灰石漿液制備系統(tǒng)為全廠4臺(tái)機(jī)組脫硫公用系統(tǒng),在3號(hào)脫硫投運(yùn)前已經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間,在停運(yùn)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),磨機(jī)循環(huán)箱漿液泵機(jī)封磨損很嚴(yán)重。圖1為磨機(jī)循環(huán)箱漿液泵機(jī)封使用2個(gè)月后磨損情況。因?yàn)檫\(yùn)行工況較為惡劣,石灰石漿液濃度大等造成磨損;磨機(jī)石灰石制備系統(tǒng)達(dá)不到最佳出力,鋼球消耗量大造成磨損;石灰石的品質(zhì)較差、雜質(zhì)較多,使?jié){液中的SiO2含量偏高,加劇了磨機(jī)循環(huán)箱漿液泵的磨損。圖2為磨機(jī)漿液循環(huán)箱中掏出的沙子。
預(yù)防措施:嚴(yán)格控制石灰石來料品質(zhì),減少石灰石帶入雜物;石灰石制備系統(tǒng)要按額定工況運(yùn)行(最佳出力);按照實(shí)際鋼球裝載量的最大出力給料,切忌為平衡脫硫系統(tǒng)用漿量而減少球磨機(jī)給料量,如發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)電流有下降趨勢(shì)及時(shí)檢查或加裝鋼球;調(diào)整磨機(jī)沉砂嘴尺寸使磨機(jī)循環(huán)量達(dá)到要求。
由于石膏漿液具有易沉淀、易粘結(jié)的特性,容易造成管路堵塞,在調(diào)試過程中漿液循環(huán)泵停止后要及時(shí)沖洗。沖洗一般由順控實(shí)現(xiàn),沖洗時(shí)間設(shè)定合理,沖洗時(shí)間過短達(dá)不到?jīng)_洗效果;沖洗時(shí)間過長(zhǎng)浪費(fèi)水資源。根據(jù)實(shí)際測(cè)定和分析,漿液循環(huán)泵停運(yùn)后沖洗時(shí)間設(shè)定為60 s。
在調(diào)試期間出現(xiàn)過吸收塔漿液循環(huán)泵停止后因沖洗造成地溝漿液溢流現(xiàn)象。主要原因?yàn)闈{液循環(huán)泵出口管較高,排漿出口管垂直于地溝且排量很大,造成循環(huán)泵地溝排放不及時(shí)而從地溝溢出。排漿門全開后漿液流至吸收塔地溝時(shí)液位接近上限2 m,吸收塔地坑泵無法將其快速排出可能造成地坑溢流。停止?jié){液泵時(shí)采用手動(dòng)方式,將排漿電動(dòng)門改為中間停止電動(dòng)門。停循環(huán)泵后采取就地方式排漿,以便控制排漿流量,避免地溝溢流。
脫硫系統(tǒng)的管路只設(shè)計(jì)有管路保溫 (無管路伴熱),由于脫硫系統(tǒng)的漿液管路、水管路都存在間歇運(yùn)行,達(dá)到一定時(shí)間時(shí)將導(dǎo)致管路完全凍實(shí)。
對(duì)此,根據(jù)北方地區(qū)的氣候條件,所有戶外漿液管路、水管部均應(yīng)管路伴熱。在長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)時(shí),有排空門的管路排空管路中的液體,無排空門應(yīng)定時(shí)手動(dòng)開啟管路運(yùn)行,防止管路結(jié)凍。
脫硫系統(tǒng)的啟停及運(yùn)行控制對(duì)發(fā)電機(jī)組鍋爐爐膛壓力影響很大,控制不當(dāng)可能造成鍋爐跳閘。在調(diào)試過程中一定要將FGD煙氣系統(tǒng)的順啟與順停步序設(shè)定得當(dāng),調(diào)整好增壓風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉的閉環(huán)控制。吸收塔發(fā)生溢流是一個(gè)較為普遍問題,減少溢流發(fā)生的最主要辦法是采取預(yù)防措施。漿液輸送管路停運(yùn)后的沖洗很關(guān)鍵,在調(diào)試過程中應(yīng)注意保持各系統(tǒng)管道的清潔。煙氣脫硫系統(tǒng)中常見的問題是設(shè)備和管路堵塞、磨損和腐蝕泄漏,在工程設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮所用材料材質(zhì)特性,保證所用材料材質(zhì)滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求。
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