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        ECMS系統(tǒng)的新型結(jié)構(gòu)及其應(yīng)用①

        2010-08-16 00:48:30沈全榮
        關(guān)鍵詞:廠用電遙控通訊

        侯 煒,沈全榮,嚴(yán) 偉

        (南京南瑞繼保電氣有限公司研發(fā)中心,南京 211102)

        隨著微機型綜合保護(hù)測控裝置及各種智能裝置在現(xiàn)場的普及,原有的通過分散控制系統(tǒng)DCS(distributed control system)所反映出的廠用電信息顯得非常局限,因此,從本世紀(jì)初,基于總線形式的廠用電氣監(jiān)控管理系統(tǒng)逐步在各電廠得到了應(yīng)用。為了對系統(tǒng)名稱進(jìn)行規(guī)范(實際應(yīng)用中,名稱有電氣監(jiān)控系統(tǒng)ECS(electric control system)、基于現(xiàn)場總線的電氣控制系統(tǒng)FECS(fieldbus electric control system)、EFCS(electric fieldbus control system)等),電顧發(fā)電(2008)20號文規(guī)定統(tǒng)一名稱為火力發(fā)電廠電氣監(jiān)控管理系統(tǒng)(ECMS)。在DCS對廠用電源監(jiān)控方式的選擇上,出現(xiàn)了硬接線方式、硬接線+通訊以及全通訊方式等[1],本文分析了現(xiàn)存的各種ECMS系統(tǒng)的不足,并提出了新的方案,通過對其在現(xiàn)場的實際應(yīng)用效果來看,這種方案更適合現(xiàn)階段采用。

        1 現(xiàn)有ECMS系統(tǒng)的不足

        1.1 硬接線+通訊方式

        由于DCS系統(tǒng)通過硬接線方式對電氣量信息采集有限、電氣系統(tǒng)的整體自動化水平較低,無法完成事故追憶、波形分析、保護(hù)定值管理等功能[2],因此出現(xiàn)了廠用電單獨組成ECMS系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)保留少量硬接線、其他電氣信息經(jīng)過通訊至DCS的方式。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。此方式未修改現(xiàn)有DCS的控制方式,因此被大量工程采用,但這種方式存在如下缺點。

        (1)由于DCS支持的通訊方式較少,DCS與ECMS通訊一般采用MODBUS RT U通訊方式,信息從間隔層至DCS畫面顯示,需要經(jīng)過多次規(guī)約轉(zhuǎn)換,時間較長,從現(xiàn)場使用的情況看,一般為3~6 s甚至更長時間,不能滿足現(xiàn)場的運行要求。

        (2)部分DCS系統(tǒng)的通訊點不能作為邏輯點使用,即通過通訊傳輸?shù)男畔⒅荒茉诓僮鲉T站進(jìn)行顯示,不能參與邏輯控制,且DCS為了保證控制器的運行速度與可靠性,一般都對信息點數(shù)做了嚴(yán)格限制,因此運行人員通過DCS系統(tǒng)并不能掌握足量的廠用電氣量信息。

        (3)ECMS系統(tǒng)僅作為一個監(jiān)測系統(tǒng),一般不設(shè)置操作員站,只有在全廠倒送電及DCS系統(tǒng)檢修時才可能參與控制,導(dǎo)致該系統(tǒng)受關(guān)注度較低。

        (4)從投資成本來看,采用此方案后,DCS節(jié)省了一部分AI、DI卡件及電纜,但增加了用于與ECMS系統(tǒng)通訊的通訊卡。華東電力設(shè)計院在以某電廠2×600 MW機組為例對本方案與原有DCS方案對投資進(jìn)行比較后得出,項目總投資減少約20萬元,此方案投資方面的優(yōu)勢未得到充分體現(xiàn)[3]。

        圖1 硬接線+通訊方式Fig.1 Structure of the mode by control cables and communication

        1.2 全通訊方式

        為了進(jìn)一步提高電廠電氣自動化的水平,ECMS系統(tǒng)在硬接線+通訊方式的基礎(chǔ)上,又出現(xiàn)了全通訊方案,即利用廠用電綜合保護(hù)測控單元可由遠(yuǎn)方遙控的功能,通過DCS與ECMS系統(tǒng)的無縫連接,實現(xiàn)節(jié)省DCS I/O卡件及電纜,提高電廠自動化水平的目的。此種方式下,通訊管理單元雙機配置,信息上傳與指令下發(fā)均通過通訊方式,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。這種方式也存在如下缺點:

        (1)DCS與ECMS是兩個獨立的系統(tǒng),任何一個系統(tǒng)自動化水平的不足,均會導(dǎo)致此方案在實際應(yīng)用中存在缺陷。

        (2)由于ECMS系統(tǒng)包含設(shè)備較多,不一定能保證所有設(shè)備采用同一廠商的產(chǎn)品,因此在整個通訊環(huán)節(jié)中,存在多處通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換及通訊方式轉(zhuǎn)換之處。通訊可能存在的穩(wěn)定問題將關(guān)系到電廠的安全生產(chǎn),這也是這種方案得不到廣泛應(yīng)用的原因之一。

        (3)通過通訊方式接入不同通訊接口和協(xié)議的裝置,DCS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定的變化,勢必會遇到DCS廠商尤其是國外DCS廠商較大的阻力。

        (4)從長遠(yuǎn)看,一套自動化系統(tǒng)不可能需要兩套監(jiān)控系統(tǒng)配合才能完成,隨著自動化水平的不斷提高,這種全通訊方案必將得到進(jìn)一步改進(jìn)。

        圖2 全通訊方式Fig.2 Structure of the mode by full communication

        2 新型ECMS系統(tǒng)及現(xiàn)場應(yīng)用

        2.1 新型ECMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        由于現(xiàn)階段上述兩種方案在現(xiàn)場的應(yīng)用情況不理想,未能充分發(fā)揮ECMS預(yù)期的作用,因此,2007年11月29-30日,中國電力工程顧問集團(tuán)公司在北京主持召開了現(xiàn)場總線技術(shù)在火力發(fā)電廠電氣控制系統(tǒng)中應(yīng)用研討會,會議通過決議,推薦ECMS系統(tǒng)采用如下方案:發(fā)電機-變壓器組、高低壓廠用電源等電氣設(shè)備的控制、監(jiān)視和管理在ECMS實現(xiàn),電動機的監(jiān)測管理信息進(jìn)入ECMS。電動機的控制仍由機組DCS實現(xiàn)。在機組集控室設(shè)置ECMS操作員站,ECMS不與機組DCS通訊。

        在上述方案的基礎(chǔ)上,針對現(xiàn)在大部分ECMS系統(tǒng)為兩臺或多臺機組廠用電加公用廠用電的情況,推出了如圖3所示的ECMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。

        圖3 新型ECMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.3 New structure of ECMS

        在此結(jié)構(gòu)中,不同的機組分別設(shè)置獨立的監(jiān)控系統(tǒng),以兩臺機組為例,#1、#2機組分別設(shè)置操作員站與工程師站,兩臺機組信息互相獨立,間隔層設(shè)備按照不同的機組及公用部分分別組成虛擬局域網(wǎng)(VLAN),如 #1機廠用電部分智能裝置組成VLAN1,#2機廠用電部分智能裝置組成VLAN2,公用廠用電部分智能裝置組成VLAN3,通過位于公用部分中心交換機的設(shè)置,可以實現(xiàn)#1機組ECMS系統(tǒng)只能監(jiān)控 #1機組及公用部分,#2機組ECMS系統(tǒng)只能監(jiān)控 #2機組及公用部分。兼顧系統(tǒng)快速性、可靠性要求及系統(tǒng)構(gòu)建成本及方便性等各方面因素,高壓廠用電部分采用雙100 M以太網(wǎng),低壓廠用電部分采用總線形式。采用此方案的優(yōu)點如下。

        (1)將廠用電源負(fù)荷的監(jiān)控功能全部由ECMS實現(xiàn),DCS可不設(shè)ECS控制器及其I/O卡件,節(jié)省了DCS的費用,同時節(jié)省了大量電纜。

        (2)ECMS與DCS系統(tǒng)相互獨立,功能清晰,電源負(fù)荷歸ECMS監(jiān)控,工藝負(fù)荷由DCS控制。

        (3)高壓廠用電采用雙100 M以太網(wǎng),與采用其他通訊方式相比,大大提高了信息及波形上送、指令下發(fā)的速度。

        (4)ECMS系統(tǒng)實現(xiàn)了監(jiān)測、控制、統(tǒng)計、遠(yuǎn)方整定、事故分析、管理等功能,并逐步向更完善的功能發(fā)展。

        2.2 工程實例

        首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司自備電廠2×300 MW機組ECMS系統(tǒng)采用上述提到的新型方案。該系統(tǒng)監(jiān)控軟件及所有保護(hù)裝置均為南京南瑞繼保電氣有限公司產(chǎn)品,系統(tǒng)的監(jiān)控范圍包括以下設(shè)備:發(fā)變組保護(hù)、起備變保護(hù)裝置、發(fā)電機自動同期裝置、發(fā)電機勵磁系統(tǒng)、6 kV廠用微機綜合保護(hù)測控裝置、6 kV廠用電源切換裝置、380 V PC及MCC段綜合保護(hù)測控裝置、機組智能儀表屏、機組故障錄波裝置、事故柴油發(fā)電機智能控制模塊、直流系統(tǒng)、UPS、起備變有載調(diào)壓裝置等。系統(tǒng)包括高壓廠用電保護(hù)裝置111臺,低壓廠用電保護(hù)裝置351臺,通訊管理單元15臺,交換機26臺。裝置分成三部分,分別代表#1機組設(shè)備、#2機組設(shè)備及公用設(shè)備,分別組網(wǎng)。

        設(shè)置此系統(tǒng)的目的是實現(xiàn)對全廠廠用電系統(tǒng)的監(jiān)測、管理,以及對高低壓廠用電源、廠變等設(shè)備的監(jiān)測、控制和管理功能,ECMS系統(tǒng)在主控室設(shè)置操作員站。ECMS與DCS系統(tǒng)沒有信息交換,DCS各工藝系統(tǒng)中的電機運行、報警等開關(guān)量及模擬量均采用硬接線連接。ECMS系統(tǒng)中所有裝置的閉鎖邏輯在站控層實現(xiàn)。

        該系統(tǒng)自2009年6月投運以來,運行效果良好,2009年10月,由設(shè)計院組織,用戶、生產(chǎn)廠商及現(xiàn)場調(diào)試安裝單位多方在現(xiàn)場對系統(tǒng)快速及準(zhǔn)確性等指標(biāo)做了測試。

        2.2.1 遙信上傳試驗

        遙信上傳時間試驗以公用廠用電某設(shè)備進(jìn)行測試,主要測試公用設(shè)備的信息上送多個監(jiān)控系統(tǒng)時的信息上送時間及可靠性。

        試驗數(shù)據(jù)顯示,從間隔層設(shè)備發(fā)生遙信變位至監(jiān)控系統(tǒng) HMI收到此信息,最短時間為26 ms,最長時間為289 ms。試驗結(jié)果表明,此系統(tǒng)具有較快的信息響應(yīng)速度。

        表1 遙信上傳時間試驗數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of DI communication time

        2.2.2 遙控試驗

        遙控試驗主要是驗證從操作員站對某一斷路器發(fā)出遙控指令至操作員站收到該斷路器的變位信號為止的時間,由于系統(tǒng)中間隔層部分采用兩種通訊結(jié)構(gòu),以太網(wǎng)及RS485總線,因此遙控試驗分別進(jìn)行。

        表2是高壓廠用電綜合保護(hù)測控裝置采用以太網(wǎng)通訊的試驗數(shù)據(jù),表3是低壓廠用電綜合保護(hù)測控裝置采用RS485總線形式下的試驗數(shù)據(jù),該通訊管理機所接裝置為36臺,共分為9條RS485總線,每條總線接4臺裝置,波特率為9 600 bps。由于站控層進(jìn)行遙控的時間只能精確到秒級,因此測試結(jié)果顯示的“用時”為該次試驗的最大可能用時,實際有可能比該時間短。

        表2 以太網(wǎng)遙控試驗數(shù)據(jù)Tab.2 Test data of Ethernet remote control

        雖然遙控時間只能精確到s,影響了統(tǒng)計精度,但從上面的數(shù)據(jù)仍可以看出,高壓廠用電部分的遙控速度較快,遙控發(fā)出至信號返回時間小于1.25 s,從現(xiàn)場體驗來看,運行人員剛發(fā)出遙控指令,畫面上即可看到斷路器變位信號,幾乎沒有等待時間。對于低壓廠用電部分,雖然采用RS485,通訊波特率也較低,但仍然取得了較好的測試效果,遙控發(fā)出至信號返回時間小于1.77 s,時間明顯小于其他一些電廠的采用通訊+硬接線方式的統(tǒng)計情況,如貴州黔西電廠,DCS發(fā)出指令至狀態(tài)返回時間達(dá)6 s,江西豐城二期、襄樊電廠二期等DCS發(fā)出指令至狀態(tài)返回時間 <3.5 s[4]。

        表3 RS485總線遙控試驗數(shù)據(jù)Tab.3 Test data of RS485 remote control

        從上述試驗結(jié)果分析可知,采用RS485總線,只要選取合適的規(guī)約,以及合理分配總線上的裝置數(shù)量,仍可以達(dá)到較好的效果,如果通訊管理單元與間隔層裝置不屬于同一廠商的產(chǎn)品,則有可能達(dá)不到此次試驗的指標(biāo);采用現(xiàn)場總線方式,速度優(yōu)于RS485串口通訊方式,其中速度最快的為Profibus-DP,也可以達(dá)到比較好的通訊效果,但是成本較高,因此需要用戶進(jìn)行綜合考慮予以取舍。

        2.2.3 故障信息上傳及網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率試驗

        為了驗證當(dāng)大量數(shù)據(jù)上傳時監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)性能,現(xiàn)場采用了高壓廠用電一段母線失壓,該段所有電動機保護(hù)共11臺裝置低電壓保護(hù)動作的方式,考察此時站控層上位機畫面是否所有SOE顯示正確、完整,故障波形是否能快速、完整的上送,以及故障信息傳送過程中網(wǎng)絡(luò)的負(fù)荷率等情況。

        試驗時監(jiān)控系統(tǒng)上位機為單機,即只有一臺工程師站,這種情況下沒有主備機雙機數(shù)據(jù)同步的報文,通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視工具得到的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率為正常情況下0.3%,保護(hù)動作后的大約80 s時間,網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率為0.5%,在此時間過后,察看監(jiān)控系統(tǒng)記錄的各裝置波形,均完整正確顯示,且各遙信變位、SOE顯示正確。

        2.2.4 經(jīng)濟(jì)性比較

        采用此新型的ECMS系統(tǒng)后,據(jù)設(shè)計院統(tǒng)計,本工程節(jié)省電纜300~400 km,DCS中的信息點減少1 000多點,節(jié)省了相應(yīng)的控制器及I/O卡件,因此,總體成本有了較大的降低。

        3 結(jié)語

        采用新型的獨立于DCS的ECMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu),與現(xiàn)存的其他方式相比,可以提高電廠廠用電氣部分的自動化水平,便于更好地監(jiān)控、管理,縮小了DCS系統(tǒng)的規(guī)模,節(jié)約電廠的投資,此外電廠的熱工和電氣檢修人員的職責(zé)更加明確,便于日常的檢修維護(hù)。隨著這種優(yōu)勢逐步被用戶認(rèn)可,新型結(jié)構(gòu)的具有控制功能的ECMS系統(tǒng)會得到越來越多的應(yīng)用。

        [1] 閆天軍,郭偉,趙春樹(Yan Tianjun,Guo Wei,Zhao Chunshu).火電廠電氣監(jiān)控系統(tǒng)接入DCS方式的分析(Analysis on connecting mode of electric control system into distributed control system in thermal power plant)[J].電力系統(tǒng)自動化(Automation of E-lectric Power Systems),2006,30(11):86-89.

        [2] 錢可弭(Qian Kemi).新型發(fā)電廠電氣監(jiān)控系統(tǒng)的架構(gòu)與實現(xiàn)(A new structure of electric control system and its implementation)[J].廣東電力(Guangdong E-lectric Power),2005,18(3):21-25,42.

        [3] 華東電力設(shè)計院(East China Electric Power Design Institute).火力發(fā)電廠電氣系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)場總線控制技術(shù)專題總結(jié)(Summary of field bus control technology used in power plant electric system)[C]∥電力顧問集團(tuán)關(guān)于現(xiàn)場總線在火力發(fā)電廠電氣控制系統(tǒng)中應(yīng)用研討會(Proseminar of Application of Field bus in Power Plant Electric Control System Organized by CPECC),北京(Beijing):2007.

        [4] 中南電力設(shè)計院(Central Southern China Electric Power Design Institute).火力發(fā)電廠廠用電氣系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)計應(yīng)用(Design and application of electric supervisory and control system in power plant)[C]∥電力顧問集團(tuán)關(guān)于現(xiàn)場總線在火力發(fā)電廠電氣控制系統(tǒng)中應(yīng)用研討會(Proseminar of Application of Field bus in power plant electric control system organized by CPECC),北京(Beijing):2007.

        [5] 李建林,張仲超(Li Jianlin,Zhang hongchao).CANBUS總線簡介及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用(The brief introduction of CANBUS and application in electric power system)[J].電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報(Proceedings of the CSU-EPSA),2002 ,14(5):69-72.

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