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        污水處理廠改造為A/A/O工藝工程研究

        2010-07-27 06:40:18史駿呂宏
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年15期
        關(guān)鍵詞:反應(yīng)塔氯化鋁工藝流程

        史駿 呂宏

        (1、中國通用機(jī)械工程總公司,北京 100050 2、浙江天野實業(yè)有限公司,浙江 杭州 310005)

        前言

        某污水處理廠原為HCR(高效生化)二級處理工藝,設(shè)計出水按照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)定 為 CODcr≤85mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。但近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,污水排放標(biāo)準(zhǔn)有了新的要求,即該污水廠要求達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中一級B的要求。這樣,原有的處理工藝已經(jīng)不能滿足新的出水要求。因此,需要對污水廠進(jìn)行改造,以使污水處理廠出水水質(zhì)達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,并降低運(yùn)行能耗與管理難度,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用。

        1 改造前運(yùn)行工況

        1.1 HCR工藝流程

        工藝流程見圖1

        該工藝的主要特點是:系統(tǒng)占地少,基建費(fèi)用低;足夠的溶解氧保證了好氧生物處理系統(tǒng)的高負(fù)荷運(yùn)行;HCR為完全混合型反應(yīng)器,加上高濃度污泥的共同作用,進(jìn)水流量和濃度的大幅度波動得以充分緩和,毒害性物質(zhì)同時也得到稀釋,從而有效提高了HCR系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力。工藝缺點是:能耗較高,出水SS不能保證,不能去除NH4+-N。

        1.2 HCR工藝運(yùn)行工況說明

        1.2.1 進(jìn)水影響

        進(jìn)廠水中以印染廢水為主,工業(yè)廢水比重較大,超過總量的50%,工業(yè)廢水中又以印染類廢水為主,生化性較差。且進(jìn)水水質(zhì)不穩(wěn)定,CODcr常超過原水設(shè)計值。

        1.2.2 HCR反應(yīng)塔

        HCR反應(yīng)塔對NH4+-N的平均去除率較低,出水NH4+-N達(dá)不到GB18918-2002一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。沒有生化去除TN的功能區(qū),TN基本沒有去除?;緵]有去除TP的功能區(qū),TP的去除主要通過投加聚合氯化鋁固化,經(jīng)沉淀排泥帶走;運(yùn)行費(fèi)用太高,管理難度大。反應(yīng)塔的能耗較高(電耗約30360度/日),約占整個廠運(yùn)行能耗的60%,與CODcr的去除率不成比例,效率低。為改善活性污泥的沉降性能,保障出水水質(zhì),在二沉池前投加聚合氯化鋁。但出水COD仍在70-100mg/L波動,且如果活性污泥中凝聚性良好的菌膠團(tuán)被破壞或破碎,其沉降性能變差,致使泥水分離效果不好,造成出水SS超標(biāo)。

        2 中試試驗

        2.1 研究內(nèi)容及流程

        研究內(nèi)容為A/A/O工藝取代HCR工藝的可行性。流程見圖2

        2.2 研究方法

        摸擬裝置以10m3/d的規(guī)模進(jìn)行試驗,在確定較優(yōu)工況(泥齡20-25天,污泥回流比控制在40%-50%)階段主要分三個不同工況試驗,其中,較優(yōu)工況測試結(jié)果見表1。

        從上表可以看出:在較優(yōu)工況條件下,CODcr、BOD5 、SS 、NH4+-N、TN、TP 達(dá)標(biāo)排放率達(dá)到100%,出水較好。

        圖1 HCR工藝流程圖

        圖2 試驗工藝流程圖

        圖3 改造后處理工藝流程示意圖

        表1 較優(yōu)工況數(shù)據(jù)表

        按表1中較優(yōu)工況試驗條件下,對改造后剩余污泥量的預(yù)測見表2。

        從上表可知:在較優(yōu)工況和處理量為10m3/d的條件下,排泥量最大為591.3g/d,平均排泥量為494.1 g/d,依此推算,改造后10萬m3/d的處理量下,排泥量最大為5.0噸/日。

        如果泥齡按20d進(jìn)行計算改造后的剩余污泥量,則改造后10萬m3/d的處理量下,排泥量最大為9.0噸/日??紤]到進(jìn)水中SS含量較高,剩余污泥量還會有所增加。

        綜上可知,排泥量(干泥)按10噸/日計算,則脫水機(jī)房要求的處理能力為60噸/日(含水率為80%),而現(xiàn)狀處理量為125噸/日(含水率為80%),脫水機(jī)2臺,因此,改造后脫水機(jī)仍能滿足剩余污泥的脫水要求。

        2.3 試驗結(jié)論

        通過中試實驗,對所獲得的實驗數(shù)據(jù)等進(jìn)行歸納統(tǒng)計和分析處理,得到以下結(jié)論:

        2.3.1 模型的設(shè)計、制作和運(yùn)行基本正常,達(dá)到預(yù)期的目的。

        2.3.2 實驗采用的工藝方案,在目前的進(jìn)水水質(zhì)條件下,COD、BOD、NH4+-N、TN、TP 等幾項關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到GB18918-2002一級B標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。

        2.3.3 在中試實驗裝置的沉淀條件下,不投加聚合氯化鋁,出水的SS達(dá)到了GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        圖4

        圖5 原HCR反應(yīng)塔及脫氣池改造示意圖

        2.3.4 HCR反應(yīng)塔8臺循環(huán)泵的射流曝氣量不足。HCR反應(yīng)塔對COD、NH4+-N的去除率較低。HCR反應(yīng)塔對污泥沉降性能造成了不利的影響。

        3 改造方案

        針對污水廠的現(xiàn)有實際情況,并考慮改造工程的投資以及改造完成后的運(yùn)行費(fèi)用,改造方案選擇了取消初沉池的沉淀功能,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上改造為A/A/O工藝流程的方案。

        3.1 改造后處理工藝流程

        工藝流程示意圖見圖3

        3.2 主要構(gòu)筑物的改造

        3.2.1 初沉池改造

        初沉池改造示意圖見圖4

        改造方案為去掉原初沉池內(nèi)刮吸泥設(shè)備等,增設(shè)潛水?dāng)嚢杵鳎黾訉?dǎo)流墻,保障池內(nèi)的混合反應(yīng)狀態(tài)。在初沉池取消后,在初沉池前新建一座預(yù)處理措施,包括細(xì)格柵一組和曝氣沉砂池一座。取消初沉池沉淀功能可增強(qiáng)生化處理效果,避免污水二次提升,并利用現(xiàn)有設(shè)施節(jié)約了用地。

        3.2.2 原HCR反應(yīng)塔及脫氣池改造

        原HCR反應(yīng)塔及脫氣池改造示意圖見圖5

        將原HCR反應(yīng)塔及脫氣池改造為缺氧池方案為去掉HCR反應(yīng)塔內(nèi)射流曝氣管、曝氣設(shè)備等,增設(shè)潛水?dāng)嚢杵鳎⑦B通內(nèi)、外環(huán)區(qū)域,保障池內(nèi)的混合反應(yīng)狀態(tài)。該方案可降低電耗和聚合氯化鋁的投加量;降低土建成本;提高SS處理質(zhì)量和提高現(xiàn)有設(shè)施的利用率。

        4 能耗對比

        改造前后節(jié)能效果對比表(進(jìn)口風(fēng)機(jī))(見表3)

        改造前后投加的聚合氯化鋁藥劑量對比表(見表4)

        5 結(jié)論

        通過本項目改造,節(jié)約了運(yùn)行成本,有效解決由于污染負(fù)荷的增加而導(dǎo)致處理設(shè)施不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行的矛盾。采用HCR(高效生化反應(yīng)塔)技術(shù)完善了污水處理工藝,提高了充氧能力和氧的利用率,同時由于該技術(shù)結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計靈活,可適用于多種池型的設(shè)計與改進(jìn),該技術(shù)同樣適用于因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,污染負(fù)荷增高,處理設(shè)施不穩(wěn)定達(dá)標(biāo)情況下好氧工藝的強(qiáng)化。若將該技術(shù)與厭氧水解結(jié)合在一起處理印染廢水,不僅能進(jìn)一步提高COD的總?cè)コ?,對色度的去除也十分有效。HCR技術(shù)憑借其結(jié)構(gòu)簡單,安裝靈活,氧的利用率高,操作管理方便等優(yōu)點,必將在廢水治理和改造中得到推廣和應(yīng)用。

        表2 較優(yōu)工況下排泥情況

        表3

        表4

        [1]侯紅娟;董曉丹;李恩超;邵立憲.A/A/O工藝與A/O工藝處理焦化廢水的對比研究[J].全國冶金節(jié)水與廢水利用技術(shù)研討會文集,2009-09-08.

        [2]溫勇,張永麗,何俊,周克釗,謝麗華,杜鵬亮.A/A/O工藝強(qiáng)化處理城市污水中試研究[J].人民黃河,2010-03-20.

        [3]曹燕東,丁敏.污水處理廠多模式A/A/O工藝運(yùn)行優(yōu)化探討[J].科技資訊,2010-02-13.

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