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        西門子840D數(shù)控系統(tǒng)在立式磨床改造中的應(yīng)用

        2010-07-25 07:41:50王君輝
        軸承 2010年9期
        關(guān)鍵詞:砂輪編碼器電動機

        尹 敏,王君輝

        (西北軸承股份有限公司,銀川 750021)

        我公司大型立式磨床ROPC 200為20世紀(jì)80年代設(shè)備,原電氣系統(tǒng)為SINUMERIK 3G系統(tǒng),近幾年由于電氣元件老化,加工產(chǎn)品磨削振紋嚴(yán)重,加工精度降低,設(shè)備故障率增高,已影響到正常的使用。為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,提高工作效率,用西門子840D數(shù)控系統(tǒng)對該機床的電氣系統(tǒng)進行了改造。

        1 機床結(jié)構(gòu)及控制要求

        1.1 機床結(jié)構(gòu)

        此設(shè)備用于軸承套圈回轉(zhuǎn)面的磨加工,機械結(jié)構(gòu)如圖1所示。待加工套圈置于可旋轉(zhuǎn)的圓盤中間,圓盤利用電磁力將工件固定,圓盤由M7電動機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)。在水平導(dǎo)軌上有兩個砂輪架,伺服電動機M3,M4通過絲杠對砂輪架進行水平方向的精確定位及進給;砂輪在垂直方向的精確定位及進給由伺服電動機M1,M2通過絲杠來完成;砂輪的旋轉(zhuǎn)由電動機M5,M6驅(qū)動。光柵尺的作用是提供精確的位置反饋信息,在電氣控制上構(gòu)成閉環(huán)控制。M8為圓弧修整器伺服電動機。

        圖1 機床結(jié)構(gòu)簡圖

        1.2 控制要求

        根據(jù)磨床的加工需要,控制系統(tǒng)要有較強的功能,能滿足機床磨削加工精度的要求(位置控制精度達到0.001 mm),能實現(xiàn)雙砂輪單獨或同時磨削的控制,自動、手動磨削加工及砂輪手動、自動修整和自動補償?shù)裙δ堋?/p>

        2 控制系統(tǒng)配置

        控制系統(tǒng)配置如圖2所示。

        圖2 控制系統(tǒng)配置

        2.1 硬件配置

        2.1.1 NC硬件配置

        控制模塊選用NCU571.2,其集成了CNC數(shù)控系統(tǒng)的CPU和SIMATICS7-300 PLC的CPU芯片314-2DP、相應(yīng)的數(shù)控軟件和PLC控制軟件,以及MPI接口、Profibus接口、RS232接口、手輪及測量接口、PCMCIA卡插槽等。

        驅(qū)動系統(tǒng)采用SIMODRIVE 611D,包括電源模塊和功率模塊兩部分。電源模塊主要為NC和驅(qū)動裝置提供控制和動力電源,產(chǎn)生母線電壓,同時檢測電源和模塊的狀態(tài)。電源模塊根據(jù)容量不同可分為帶饋入裝置(記為I/RF電源模塊)和不帶饋入裝置(記為U/E電源模塊)兩種。本系統(tǒng)選用的是功率為21 kW的不帶饋入裝置。功率模塊分為雙軸模塊和單軸模塊兩種。本次改造使用了兩個雙軸模塊和一個單軸模塊,雙軸模塊用于兩個砂輪架的驅(qū)動,單軸模塊用于圓弧修整器的驅(qū)動。

        2.1.2 人機交互界面(MMC)的配置

        PCU 20,SPC 266MHz,32MB,6FC5210-0DF00-0AA2;OP 010,10.4′TFT(640×480),6FC5203-0AF00-0AA1;MCP 483c,6FC5203-0AF22-0AA2。

        2.1.3 電動機配置

        主軸電動機(工件旋轉(zhuǎn)驅(qū)動電動機,SP軸):使用原系統(tǒng)的直流調(diào)速電動機,配合ZKS-Ⅱ型可控硅直流調(diào)速器。轉(zhuǎn)速由PLC模擬量輸出模塊提供的1~10 V模擬量信號控制。

        砂輪架水平方向驅(qū)動電動機(左砂輪架X軸,右砂輪架U軸)為:1FT6086-8SF71-1EG1,參數(shù)為:9.7 kW/35(N·m)/3 000(r·min-1),內(nèi)置相對值編碼器。

        砂輪架垂直方向驅(qū)動電動機(左砂輪Z軸,右砂輪W軸)為:1FT6086-8SF71-1EH1,參數(shù)為:9.7 kW/35(N·m)/3 000(r·min-1),內(nèi)置相對值編碼器以及1∶4的減速箱。

        圓弧修整器伺服電動機(B軸)為:1FT6044-1AF71-3EH1-Z-J35,參數(shù)為:1.4 kW/5(N·m)/3 000(r·min-1),內(nèi)置絕對值編碼器。

        砂輪電動機使用原系統(tǒng)的交流異步電動機,由VACON變頻器驅(qū)動控制。

        2.1.4 PLC硬件配置

        PLC使用西門子SIMATIC S7-300軟件及模塊。電源模塊選用PS 307(10 A)。接口模塊IM 361用于和數(shù)控單元之間的通信,通過PROFIBUS現(xiàn)場總線與NCU連接。IM 361右側(cè)為信號模塊,由3個數(shù)字信號輸入模塊SM 321、兩個數(shù)字輸出模塊SM 322和1個模擬量輸出模塊SM 332組成。數(shù)字量I/O模塊用于外圍電氣設(shè)備的控制。模擬量輸出模塊用于主軸電動機的調(diào)速。PLC的CPU與NC的CPU一起集成在NCU中。

        2.1.5 位置反饋測量系統(tǒng)

        該立式磨床主要完成套圈內(nèi)圓和外圓的精磨加工,對水平方向和垂直方向的定位精度都要求極高,因此,在X,Z,U,W四根進給軸均配備獨立的HEIDENHAIN線性光柵尺進行位置反饋測量,實現(xiàn)全閉環(huán)控制。

        2.2 系統(tǒng)的軟件配置

        SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)主要包括4大類軟件:MMC軟件系統(tǒng)、NC軟件系統(tǒng)、PLC軟件系統(tǒng)和通信及驅(qū)動接口軟件。

        2.2.1 MMC軟件

        在MMC103系統(tǒng)內(nèi)裝有基本輸入、輸出系統(tǒng)(BIOS),DR-DOS內(nèi)核操作系統(tǒng),Windows95操作系統(tǒng),以及串口、并口、鼠標(biāo)和鍵盤接口等驅(qū)動程序,支撐SINUMERIK與外界MMC-CPU,PLCCPU和NC-CPU之間的相互通信及任務(wù)協(xié)調(diào)。

        2.2.2 NC軟件

        NC軟件包括:(1)NCK數(shù)控核初始引導(dǎo)軟件,該軟件固化在EPROM中;(2)NCK數(shù)控核數(shù)字控制軟件系統(tǒng),它包括機器數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的循環(huán)子系統(tǒng),用戶必須理解每個循環(huán)程的參數(shù)含義才能進行調(diào)用;(3)SINUMERIK 611D驅(qū)動數(shù)據(jù),它是指數(shù)控系統(tǒng)所配套使用的SIMODRIVE 611D數(shù)字式驅(qū)動系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)。

        2.2.3 PLC軟件

        PLC軟件系統(tǒng)包括PLC系統(tǒng)支持軟件和PLC程序。PLC系統(tǒng)支持軟件支持SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)裝的CPU-317-2DP正常工作,該程序固化在NCU內(nèi)。PLC程序包含基本PLC程序和用戶PLC程序兩部分。

        2.2.4 通信及接口軟件

        通信及接口軟件主要用于協(xié)調(diào)PLC-CPU,NC-CPU和MMC-CPU三者之間的通信。

        3 機床程序結(jié)構(gòu)及參數(shù)的設(shè)定

        3.1 PLC程序

        PLC程序設(shè)計采用模塊化編程,將機床啟動條件、PLC使能信號處理、操作面板控制、系統(tǒng)基本控制、輔助功能、報警信息等系統(tǒng)及機床功能編制成不同的模塊。程序結(jié)構(gòu)要合理,層次清晰,方便閱讀、查找以及程序調(diào)試和故障診斷。PLC程序結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        3.2 NC程序

        圖3 PLC程序結(jié)構(gòu)

        編制NC程序時考慮到軸承套圈的磨削方式、磨削尺寸、砂輪修整方式等加工參數(shù)指標(biāo)需要經(jīng)常調(diào)整,對以上數(shù)據(jù)采用R參數(shù)的形式,以便于修改。主程序采用程序調(diào)用的方法,當(dāng)改換加工產(chǎn)品時,只需修改R參數(shù),無需再調(diào)試程序,非常方便。同時,因為主程序中運用了跳轉(zhuǎn)指令,在沒有修改加工參數(shù)時,避免了每次都要進行很多復(fù)雜的數(shù)學(xué)運算而影響系統(tǒng)運行速度。在數(shù)控車削手工編程中采用R參數(shù)編程方法,也為解決相似零件數(shù)控程序的通用性及特殊零件的數(shù)控編程問題提供借鑒。

        3.3 機床相關(guān)參數(shù)的設(shè)定

        3.3.1 主要參數(shù)類型

        840D數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)分為兩大類:機床數(shù)據(jù)和設(shè)定數(shù)據(jù)。機床數(shù)據(jù)是用于生產(chǎn)、安裝、調(diào)試用的數(shù)據(jù),主要用于設(shè)定、匹配機床的主要數(shù)據(jù)。其分為以下幾種類型:通用機床數(shù)據(jù)、通道機床數(shù)據(jù)、用于驅(qū)動器的機床數(shù)據(jù)、用于操作面板的機床數(shù)據(jù)、軸專用機床數(shù)據(jù)。設(shè)定數(shù)據(jù)主要是機床在使用過程中需要設(shè)定的數(shù)據(jù),是一些常用的用于調(diào)整機床使用性能的數(shù)據(jù)。其分為通用設(shè)定數(shù)據(jù)、通道專用設(shè)定數(shù)據(jù)和軸專用設(shè)定數(shù)據(jù)3種類型。

        數(shù)據(jù)的標(biāo)識如下:

        $MM_為用于操作面板的機床數(shù)據(jù)(Machine Manipulate);

        $MN_/$SN_為通用機床數(shù)據(jù)/通用設(shè)定數(shù)據(jù);

        $MC_/$SC_為通道用機床數(shù)據(jù)/通道用設(shè)定數(shù)據(jù)(Machine Channel/Setting Channel);

        $MA_/$SA_為軸專用機床數(shù)據(jù)/軸專用設(shè)定數(shù)據(jù)(Machine Axes/Setting Axes);

        $MD為驅(qū)動器機床數(shù)據(jù)(Machine Drive)。

        3.3.2 機床數(shù)據(jù)的生效模式

        機床的各個參數(shù)由于對系統(tǒng)影響程度的不同,具有不同的生效級別:

        po——重新上電模式(POWER ON),按NCU模塊面板上的“RESET”鍵生效;

        cf——新配置(NEW_CONF),點擊MMC軟件上的“Activate MD”鍵生效;

        re——復(fù)位模式(RESET),按控制單元上的“RESET”鍵生效;

        so——立即模式(Immediately),數(shù)值輸入后立即生效。

        3.3.3 調(diào)試中的數(shù)據(jù)設(shè)定

        在機床的調(diào)試過程中,主要用到以下參數(shù):

        MD 30130——設(shè)定驅(qū)動器輸出類型。“1”表示伺服電動機;“2”表示步進電動機;“3”表示FM模塊。

        MD 30200——編碼器數(shù)量。

        MD 30240——編碼器類型?!?”表示模擬量編碼器;“1”表示相對值編碼器;“4”為絕對值編碼器。

        MD 31000——直接測量系統(tǒng)(光柵尺)。設(shè)置位控環(huán)測量系統(tǒng)的類型,如果使用線性光柵尺作為測量系統(tǒng),則將該軸參數(shù)設(shè)置為1。否則設(shè)置為0。

        MD 31010——直接測量系統(tǒng)(光柵尺)的柵距(分割點)。

        MD 31030——絲杠螺距。

        MD 32000——最大軸速率。

        MD 32010——在JOG方式下的快速移動速度。

        MD 34020——回參考點速度。

        MD 34090——參考點偏移/絕對位移編碼偏移。

        MD 34200——參考點模式?!?”表示不回參考點,用絕對值編碼器時設(shè)定;“1”表示零脈沖,相對值編碼器時設(shè)定。

        MD 34210——絕對值編碼器狀態(tài)?!?”表示編碼器沒調(diào)整;“1”表示使能編碼器調(diào)整;“2”表示編碼器已調(diào)整。MD 36200——速度監(jiān)控的閾值。MD 36210——最大速度設(shè)定值。

        4 結(jié)束語

        立式磨床ROPC 200的控制系統(tǒng)改造完成后,機床操作更加簡單,故障率降低,所加工的產(chǎn)品各項指標(biāo)均優(yōu)于原來的指標(biāo),得到了公司的認(rèn)可。另外,機床改造后新增圓弧修整器,不但可以完成套圈內(nèi)圓、外圓擋邊等直線型面的磨削,還可以完成球型軸承套圈內(nèi)溝道、外溝道等曲線型面的磨削。

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