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        封閉母線密封性不良的原因分析與處理

        2010-07-17 08:41:08宋永武
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年11期
        關(guān)鍵詞:螺絲密封圈蓋板

        宋永武

        (黑龍江火電三公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)

        1 封閉母線泄漏的原因分析

        大唐哈爾濱第一熱電有限公司2×300MW新建工程的封閉母線為全連式離相封閉母線,其主母線外殼為Φ1050×8、鋁導(dǎo)體為Φ500×12mm;廠用分支回路封閉母線外殼為Φ700×5、鋁導(dǎo)體為Φ150×10mm;PL、PA柜分支全連式封閉母線為 Φ700×5、鋁導(dǎo)體為 Φ150×10;由北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)。我公司負(fù)責(zé)#1機部分封閉母線焊接。主母線全長約40.5米/三相,廠用分支母線長約30.8米/三相,投運條件為封閉母線內(nèi)充干燥壓縮空氣,并能長期保持微正壓,達(dá)1500Pa/cm2,充氣裝置由封閉母線廠配套供給,封閉母線的焊接采用氬弧焊接,1臺機組有30多個焊口。根據(jù)封閉母線的結(jié)構(gòu)及以往工程的工作經(jīng)驗,得出導(dǎo)致封閉母線泄漏的原因,主要有以下幾個方面。

        1.1 封閉母線自身結(jié)構(gòu)的缺陷

        每段封閉母線由外殼、導(dǎo)體、絕緣子3部分組成,外殼與導(dǎo)體通過絕緣子將位置相對固定,為達(dá)到封閉母線良好密封,絕緣子底座與底座鋁蓋板兩者之間接觸面緊密,并在兩接觸面間加圓環(huán)形橡膠墊圈。大唐哈爾濱第一熱電有限公司2×300MW新建工程的封閉母線的具體結(jié)構(gòu)是:封閉母線的導(dǎo)體,在同一斷面上用三個支持絕緣子支撐,每個絕緣子之間相差 120°,絕緣子的裝設(shè)便于拆卸和更換。如圖1所示。封閉母線一段一段地連接起來,成為整套封閉母線。由于支柱絕緣子多,絕緣子彈性塊活動性較大,加上長距離的運輸震動造成封閉母線結(jié)構(gòu)松動,引起絕緣子固定螺絲處的泄漏概率增大。

        1.2 封閉母線的焊接質(zhì)量差

        由于封閉母線大部分的連接是通過焊接(包括制造廠的連接),而封閉母線的外殼為純鋁材,鋁板容易氧化,在鋁板表面生成一層氧化膜,且氧化膜的比重較大,不易浮出熔液而形成焊縫夾渣;另外,液態(tài)鋁可溶解大量氫氣,固態(tài)鋁幾乎不溶解氫,因此,熔化的焊縫金屬快速冷卻與凝固時,氫氣來不及析出,容易在焊縫中聚集形成氣孔;焊接環(huán)境潮濕等因素也會影響焊接處的密封性能。因此焊前應(yīng)清除焊口的污物及氧化膜,填充焊線的焊絲純度不得低于L2(不低于99.5%)。當(dāng)環(huán)境溫度低于10℃時,為保證焊線質(zhì)量,應(yīng)有焊前加溫及焊時保溫的措施,焊線的總截面應(yīng)不小于被焊導(dǎo)體總截面的1.25倍。

        1.3 其他原因

        此外,由于充氣管路連接不嚴(yán)密,即封閉母線微正壓裝置充氣管路間的連接,封閉母線與設(shè)備連接口的盤式絕緣子密封不嚴(yán)以及與封閉母線的接口處的連接,也存在一定程度的泄漏。

        對以上幾種引起封閉母線泄漏的原因進行分析,并通過對幾臺機組封閉母線泄漏情況的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),由于裝配不嚴(yán)引起的泄漏占65%左右,而焊接質(zhì)量不好引起的泄漏約占30%。其它原因約占5%。

        2 封閉母線泄漏的解決方法

        2.1 確保裝配質(zhì)量

        封閉母線經(jīng)過長途運輸,會造成各式各樣的變形。封閉母線開箱后,應(yīng)首先對封閉母線進行檢查,對于未變形的母線直接進行檢漏,對其中變形的封閉母線,按質(zhì)量要求對其進行校正,合格后再進行分段檢漏。

        封閉母線進行檢漏的具體方法為:試驗前,用薄橡膠布制成2個袋,袋口略小于封閉母線外徑,其中1只袋在底部引出1根T型管子,引出的一端裝1只壓力表,另一端裝進氣閥及進氣管。試驗時,將2個袋套在封閉母線的兩端,并用鋼抱箍將袋口與封閉母線扎緊,然后將壓力為12.5 mbar壓縮空氣吹入封閉母線,并關(guān)閉進氣閥,記錄時間開始試驗。壓力從12.5 mbar降到5 mbar的時間應(yīng)大于9min。

        通過多次試驗證實支柱絕緣子的固定螺絲是引起泄漏的主要原因,如圖2所示,絕緣子固定在圓形蓋板上,圓形蓋板通過固定螺絲與封閉母線外殼相連接,圓形蓋板與外殼之間有一只“0”形密封圈,空氣通過螺孔與螺絲之間的縫隙泄漏出去。對封閉母線檢漏時作過統(tǒng)計,絕緣子固定螺絲處就有很多處不同程度的漏氣。

        為此,在螺絲與蓋板之間增加了一只“0”形密封圈,使螺孔與大氣隔絕,有效地阻止了空氣的外泄,在此之前,也曾采取過更換加厚的密封圈和加添密封膠等措施,但效果都不理想。另外,在波紋管片之間的密封結(jié)構(gòu)處也添加了環(huán)氧樹脂,以杜絕泄漏。

        2.2 提高焊接質(zhì)量

        鋁極易氧化,只能采用惰性氣體保護電弧焊。為保證焊接質(zhì)量,母線焊接工作必須由經(jīng)過考試合格的氬弧焊工擔(dān)任,且焊接前還作焊樣,并經(jīng)射線檢驗合格后才能正式對母線進行焊接。焊接前技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)不同的部位,施焊電流的大小 ,焊接環(huán)境的要求等作出詳細(xì)的技術(shù)要求,明確技術(shù)要點、難點和質(zhì)量目標(biāo),并將焊接質(zhì)量與獎勵掛鉤,實行獎優(yōu)罰劣制度。對焊接環(huán)境應(yīng)事先做好各方面的防護措施 ,保證焊接條件。通過以上方法有效地提高了焊接質(zhì)量,達(dá)到了預(yù)期效果。

        3 實際施工中達(dá)到的效果

        根據(jù)大唐哈爾濱第一熱電有限公司與封閉母線廠的技術(shù)協(xié)議,當(dāng)投入微正壓充氣裝置時,外殼的空氣泄漏率不超過每小時外殼容積的2-6%。根據(jù)多個現(xiàn)場施工經(jīng)驗及封閉母線廠家代表經(jīng)驗,總結(jié)出當(dāng)微正壓系統(tǒng)完成充氣并停止運行后開始記時,直至再次啟動間隔時間達(dá)到20分鐘即可滿足要求。

        因大唐哈爾濱第一熱電有限公司2×300MW新建工程#1機組封閉母線正在施工過程中,因此采用上述方法達(dá)到的效果暫時無法預(yù)測。

        4 結(jié)語

        從以上分析可以看出,封閉母線的泄漏與廠家對產(chǎn)品的設(shè)計、施工過程有密切關(guān)系。根據(jù)封閉母線的結(jié)構(gòu),廠方應(yīng)改善設(shè)計,努力使其更合理,例如,導(dǎo)體支柱絕緣子固定螺絲處加“0”形密封圈,或制造時作些修改,使固定螺絲不與封閉母線氣室直接接觸等。施工單位則應(yīng)做到以下幾點:(1)施工人員應(yīng)端正態(tài)度,明確質(zhì)量要求;(2)技術(shù)人員應(yīng)分析封閉母線的結(jié)構(gòu),找出可能發(fā)生封閉母線泄漏的原因,制定相應(yīng)的措施,提出詳細(xì)的技術(shù)要求;(3)質(zhì)量檢驗人員應(yīng)把好過程控制這一關(guān),不給封閉母線泄漏留隱患。

        [1]《封閉母線出廠技術(shù)文件》.北京電力設(shè)備總廠.

        [2]馬生芳.《封閉母線密封性不良的原因分析與處理》.

        [3]李林,汪浩.《三峽左岸電廠20kV封閉母線安裝工藝綜述》.

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