劉富宏
(揚(yáng)州電力設(shè)備修造廠,江蘇 揚(yáng)州 225003)
某廠一期機(jī)組裝機(jī)容量為3×600 MW,安裝3臺(tái)650 MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造的超臨界直流爐,單爐膛、前后墻燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)π型布置。正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配4臺(tái)上海重型機(jī)械廠生產(chǎn)的BBD4360磨煤機(jī)。每臺(tái)磨煤機(jī)帶鍋爐的一層燃燒器,前后墻各4只。
自機(jī)組投產(chǎn)進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),陸續(xù)出現(xiàn)了一些問(wèn)題,具體表現(xiàn)在:(1)省煤器出口煙道未設(shè)置出灰系統(tǒng)使得省煤器出口煙道水平段大量積灰,積灰高度最大達(dá)0.5m左右;(2)省煤器出口煙道焊縫出現(xiàn)裂紋,煙道變形開(kāi)裂漏灰;(3)由于空預(yù)器傳熱元件積灰堵塞,造成煙氣阻力嚴(yán)重偏高,在負(fù)荷600 MW時(shí),空預(yù)器煙氣阻力最大達(dá)3.6 kPa,從而造成引風(fēng)機(jī)電流偏大20 A左右,造成廠用電增加;(4)空預(yù)器傳熱元件積灰堵塞,煙氣阻力增大造成爐膛壓力大范圍波動(dòng),嚴(yán)重影響了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
經(jīng)過(guò)分析,造成以上問(wèn)題的直接原因是由于鍋爐廠所供的鍋爐系統(tǒng)中屏蔽了省煤器除灰系統(tǒng),只要加裝省煤器除灰系統(tǒng)并使之正常運(yùn)行可望解決上述問(wèn)題。
結(jié)合廠方的實(shí)際情況并經(jīng)充分調(diào)研后,決定為每臺(tái)爐加裝省煤器灰斗7只,同時(shí)為每個(gè)灰斗配備相應(yīng)的進(jìn)料和發(fā)送系統(tǒng),針對(duì)省煤器飛灰去向的問(wèn)題有3種輸灰方案[1]:
(1)為每臺(tái)爐的省煤器輸灰系統(tǒng)各單放一根管道將省煤器飛灰輸送至現(xiàn)有灰?guī)欤?/p>
(2)將省煤器灰斗的飛灰輸送至電除塵一電場(chǎng),與一電場(chǎng)的輸灰管匯合,實(shí)現(xiàn)省煤器飛灰與電除塵一電場(chǎng)飛灰的同步輸送;
(3)將每臺(tái)爐的省煤器飛灰采用氣力除灰方式輸送至各自的電除塵入口煙道。
考慮到第1種輸送方案輸送距離較長(zhǎng)(最長(zhǎng)達(dá)500 m左右),省煤器飛灰顆粒較大難于輸送的特性勢(shì)必增大輸送的耗氣量,3臺(tái)爐需要增加另外的輸送氣源設(shè)備(空壓機(jī)、干燥機(jī)等),加上管道設(shè)備,整體投資較大;同時(shí)考慮到第2種輸送方案可能影響電除塵一電場(chǎng)飛灰既有的輸送模式,經(jīng)過(guò)反復(fù)論證,最終選定第3種方案作為最終施工改造方案,該方案輸送距離短(僅50 m左右),耗氣量少,無(wú)需增加額外的氣源設(shè)備,加之輸送管道數(shù)量少,整體投資較低;而且經(jīng)調(diào)研,市場(chǎng)上未出現(xiàn)這種關(guān)于省煤器的輸灰模式,此方案如能成功,不僅能保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)革新省煤器飛灰的輸送模式也有著積極的意義。
該系統(tǒng)由7只手動(dòng)檢修門(mén)、7只氣動(dòng)進(jìn)料閥、7只輸送AV泵、2只氣動(dòng)出料閥、氣化組件等設(shè)備組成,根據(jù)運(yùn)行需要,7組飛灰發(fā)送裝置分為2組,各用一根管道輸送到電除塵器入口煙道的A,B兩側(cè),省煤器飛灰輸送系統(tǒng)見(jiàn)圖1。
圖1 省煤器飛灰輸送系統(tǒng)
機(jī)組運(yùn)行的灰渣量如表1所示,充分考慮到省煤器除灰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)裕量,確定除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為5 t/h,每個(gè)輸送AV泵的有效容積為0.15 m3,進(jìn)、出料輸灰管道內(nèi)徑分別為DN200,DN125。
表1 機(jī)組運(yùn)行的灰渣量表
本系統(tǒng)中壓縮空氣系統(tǒng)主要包括輸送壓縮空氣系統(tǒng)和儀用壓縮空氣系統(tǒng),因本飛灰輸送系統(tǒng)輸送出力小,輸送距離短,計(jì)算輸送風(fēng)量?jī)H為3.5 m3/min,電除塵除灰用空壓機(jī)系統(tǒng)配備6臺(tái)空壓機(jī)、6臺(tái)冷干機(jī)??諌簷C(jī)額定排氣量為每臺(tái)41.9 m3/min,4運(yùn)2備,出口壓力0.75 MPa,經(jīng)計(jì)算,空壓機(jī)出口流量有較大富余,因此無(wú)需另加輸送空壓機(jī)及其后處理設(shè)備,輸送氣源僅需從相應(yīng)機(jī)組的電除塵除灰空壓機(jī)系統(tǒng)中引出一支路即可,而儀用壓縮空氣量也僅為0.5 m3/min,直接從就近廠用氣管道接出即可。
除灰系統(tǒng)的控制PLC采用德國(guó)西門(mén)子公司的S7-300系列,組態(tài)軟件采用ifix5.0。通常情況下,整個(gè)除灰系統(tǒng)由程序控制器控制進(jìn)行自動(dòng)、有序的運(yùn)行,每臺(tái)機(jī)組的2個(gè)輸送泵組能夠同時(shí)從灰斗卸灰,且能連續(xù)或間斷地將飛灰采用氣力方式輸送到電除塵的入口煙道??紤]到控制方式的多樣性,在現(xiàn)場(chǎng)控制柜設(shè)有“就地/遠(yuǎn)控”轉(zhuǎn)換按鈕,在系統(tǒng)的控制畫(huà)面中亦設(shè)置了“手動(dòng)/自動(dòng)”切換開(kāi)關(guān),以便運(yùn)行人員根據(jù)工況變化而變換運(yùn)行方式。
由于輸送的飛灰量較少,同時(shí)為防止一次輸送的飛灰量過(guò)大而造成飛灰在電除塵入口煙道內(nèi)沉積,輸送系統(tǒng)的各個(gè)輸送AV泵沒(méi)有配備料位計(jì),系統(tǒng)的輸送模式主要依靠時(shí)間來(lái)控制,而不是采用料位控制的方式,采用時(shí)間控制模式的好處在于易于實(shí)現(xiàn)飛灰的“少量多次”的發(fā)送模式,使得被輸送到煙道的較少量的飛灰能夠被煙氣順利地帶到電除塵區(qū),不至于在電除塵入口煙道的水平段沉積滯留,從而大大增加了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)飛灰的落灰狀態(tài),防止飛灰在省煤器灰斗中搭橋堆積,在每只省煤器灰斗、灰斗出口短管上安裝了溫度測(cè)點(diǎn),并將數(shù)據(jù)上傳至操作畫(huà)面,以便運(yùn)行人員隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題,保障系統(tǒng)的正常可靠運(yùn)行。
(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力:5 t/h;
(2)輸送距離:50 m,彎頭 4只;
(3)系統(tǒng)輸送風(fēng)量與壓力 :3.5 m3/min,0.50 MPa;
(4)輸送管道規(guī)格:內(nèi)徑125 mm;
(5)輸送系統(tǒng)初速、末速:6.5 m/s,9 m/s;
(6)輸送 AV 泵的規(guī)格:7×0.15 m3。
系統(tǒng)的運(yùn)行工藝流程,如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)的運(yùn)行工藝流程
由于省煤器飛灰顆粒較大,較電除塵飛灰相對(duì)難以輸送,結(jié)合電廠的實(shí)際運(yùn)行情況,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)必須注意以下幾點(diǎn)。
(1)目前市場(chǎng)上燃煤供不應(yīng)求,煤種多變,這就要求設(shè)計(jì)的除灰系統(tǒng)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,不僅要能適應(yīng)好的煤種,對(duì)于灰分較大的劣質(zhì)煤也要能具備較強(qiáng)的適應(yīng)能力,要求系統(tǒng)的設(shè)計(jì)出力有較大的裕量。
(2)由于省煤器的溫度最高溫度可達(dá)400℃,在進(jìn)、出料閥的選擇上應(yīng)特別注意。既不能采用水冷方式的圓頂閥,這種閥門(mén)不僅系統(tǒng)復(fù)雜、投資較大,更重要的一點(diǎn)是,一旦密封圈損壞,冷卻水會(huì)滲入發(fā)送泵內(nèi),造成飛灰板結(jié)堵塞;也不能采用普通的陶瓷雙閘板門(mén),以防高溫造成黏接劑熔化以至陶瓷圈脫落。在本工程中,我們采用了復(fù)合澆鑄的雙金屬耐磨閘板門(mén),這種閘板門(mén)不僅能保證系統(tǒng)的密封性能,同時(shí)具備耐高溫的特性。
(3)由于省煤器灰斗熱態(tài)時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的熱位移,徑向、軸向可達(dá)150 mm和280 mm,因此下料管上的伸縮節(jié)不能采用普通形式的膨脹節(jié),只能采用集伸縮和扭曲為一體、具備吸收三維方向熱位移的組合式膨脹節(jié)。
(4)系統(tǒng)的運(yùn)行模式采用“少量多次”的發(fā)送方式進(jìn)行,以盡量減少系統(tǒng)對(duì)電除塵系統(tǒng)和引風(fēng)機(jī)的影響,每次輸送的相對(duì)少量的飛灰能夠被煙氣順利地帶到電除塵區(qū),避免沉積在電除塵入口煙道處。
本系統(tǒng)可由運(yùn)行人員根據(jù)需要自主選擇手動(dòng)或自動(dòng)運(yùn)行,在自動(dòng)運(yùn)行模式下,系統(tǒng)采用時(shí)間順序控制,各階段時(shí)間長(zhǎng)度(如進(jìn)料時(shí)間、等待時(shí)間等)可由運(yùn)行人員根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。在系統(tǒng)測(cè)試時(shí),進(jìn)料時(shí)間的設(shè)定值為1 min,輸送單元等待時(shí)間設(shè)定值為15 min,在此條件下測(cè)定的系統(tǒng)出力為1.8~2.5 t/h,說(shuō)明系統(tǒng)的出力設(shè)計(jì)還有較大的裕量。系統(tǒng)投運(yùn)后,經(jīng)測(cè)定,空預(yù)器的煙氣阻力和引風(fēng)機(jī)電流都回歸到了正常值,在機(jī)組例行小修時(shí),對(duì)電除塵入口煙道內(nèi)部的檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)煙道內(nèi)有積灰現(xiàn)象,電除塵入口煙道的飛灰沉降淤積問(wèn)題也得到了有效解決。同時(shí)由于省煤器本身產(chǎn)生的飛灰量較小,輸灰系統(tǒng)耗氣量很小,只有210 m3/h,而機(jī)組在BMCR下空預(yù)器出口煙氣量為1750680 m3/h,引入輸灰系統(tǒng)后流量?jī)H增加0.01%。引風(fēng)機(jī)額定入口體積流量為1919710 m3/h,因而在增設(shè)輸灰系統(tǒng)后,煙道內(nèi)煙氣流速及電除塵器的電場(chǎng)風(fēng)速無(wú)明顯增加,對(duì)電除塵器的電流和電壓的測(cè)定表明其數(shù)值在改造前后無(wú)明顯異常,各項(xiàng)參數(shù)均在合理的范圍內(nèi)。系統(tǒng)改造對(duì)電除塵器的運(yùn)行基本沒(méi)有影響。從而說(shuō)明改造獲得了成功,達(dá)到了預(yù)期的目的。
自2009年1月份對(duì)1號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)進(jìn)行加裝改造以來(lái),利用各機(jī)組的小修時(shí)間,陸續(xù)對(duì)2號(hào)爐、3號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)進(jìn)行了改造,目前3臺(tái)爐的省煤器輸灰系統(tǒng)運(yùn)行都十分正常。該套系統(tǒng)的成功運(yùn)行,不僅圓滿解決先前機(jī)組在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題和安全隱患,同時(shí)對(duì)難以輸送的省煤器飛灰提出了一種全新的輸送方式,對(duì)省煤器飛灰輸送方式的革新具有重要意義。
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