鮑盛波
(寧波大華電器有限公司,浙江寧波 315400)
世界能源及環(huán)境危機(jī)的加劇使得節(jié)能環(huán)保成為目前全球的主題。吸塵器行業(yè)要求高效而且低噪也日益迫切,吸塵器既要實現(xiàn)低噪聲,且又要達(dá)到高效率,其存在著某種矛盾:要達(dá)到低噪聲,勢必以損失能效為代價,把聲能盡可能轉(zhuǎn)化為熱能,其吸塵效率大打折扣,一般電機(jī)裝入吸塵器中吸入效率要損失5%~25%。如何合理解決這一矛盾,使吸塵器吸入效率損失最小,這要在吸塵器結(jié)構(gòu)上和電機(jī)電磁設(shè)計與結(jié)構(gòu)設(shè)計上下功夫。
家用吸塵器工作時要和操作者一起移動,為了使用輕便,要求體積小、重量輕。但是,在小小的殼體中,既要安裝大噪聲源的電動機(jī),又要在其中塞加隔音部件,如何把輕巧、低噪聲、大吸力、高效這四者之間的矛盾解決好,是吸塵器行業(yè)面臨的難題。
現(xiàn)結(jié)合一款業(yè)內(nèi)最低噪聲-65 d B(A)、大功率 1 600 W的飛利浦吸塵器進(jìn)行探討、剖析,并對每一項改進(jìn)措施和設(shè)計通過實驗數(shù)據(jù)來論證其合理性和有效性。
這里先做吸塵器測試對比試驗,根據(jù) IEC60704-1《家用電器及類似電器用具的噪聲測試方法》,測得結(jié)果如表1所示。
飛利浦FC9066吸塵器與大華公司普通的吸塵器相比,平均聲壓值低了 7d B,但使用者聽起來卻好像靜了好幾倍。研究表明:聲壓級變化 3 dB,聲壓增加 1倍,大多數(shù)人要在聲壓級增加6~10 dB時,響度才有加倍感覺。
表1 吸塵器測試結(jié)果比較
家用吸塵器用戶需要低噪聲、吸入力大、做工時間短的吸塵器。飛利浦吸塵器將輕巧、低噪聲、大吸力、高效四者之間處理得比較好,是一款出色的好產(chǎn)品。
通常認(rèn)為,正常人聽覺 50~70 dB為正常聲,要達(dá)到這一目的,在吸塵器中必須使用一個合理的降噪系統(tǒng)。飛利浦FC9066吸塵器使用降噪系統(tǒng),即雙層隔音電機(jī)罩再加貼消音棉實現(xiàn)了低噪聲且高效,這里暫不討論吸塵器,本文著重剖析降噪系統(tǒng)中吸塵器電機(jī)實現(xiàn)低噪聲且高效而采取的改進(jìn)思路與方案。
飛利浦吸塵器電機(jī)特點是吸塵器空間小,使用的電機(jī)小;功率大,轉(zhuǎn)速高;效率高,壽命長。
實測綜合測試結(jié)果如表2所示。
表2 飛利浦吸塵器電機(jī)性能參數(shù)
圖1 飛利浦電機(jī)性能測試曲線
飛利浦FC9066吸塵器的特點是吸塵器輕巧、低噪聲,使用電機(jī)罩空間小,電機(jī)小;但吸力要大,勢必功率大,轉(zhuǎn)速升高。
優(yōu)點:電機(jī)的機(jī)械特性硬,裝入吸塵器壓降少,效率損失少,但轉(zhuǎn)速高;缺點:電樞換向周期Tk極短,這就大大增加換向元件的感應(yīng)電勢,惡化換向,增加火花。另外,高速使碳刷和換向器的磨損、振動、沖擊和轉(zhuǎn)子不平衡等急劇增加,又會嚴(yán)重惡化換向,縮短電機(jī)壽命。這就要求使用的零件材料質(zhì)量均要提升,換向器要求耐高速,碳刷要求耐磨且耐高轉(zhuǎn)速變化,壓制火花能力加強(qiáng),電機(jī)使用絕緣系統(tǒng)要提高,轉(zhuǎn)子的動平衡精度要提高,配件配合精度提高等。
對于上述缺點,飛利浦吸塵器電機(jī)采取下列四項措施。
(1)電機(jī)尺寸減小。鐵心疊厚減少至 18 mm,使用鐵損小的硅鋼片(相當(dāng)于國產(chǎn)的 35W230,疊厚比常規(guī)減少 29%),這可減小高速帶來的振動、沖擊,減小電抗電勢、電樞反應(yīng)旋轉(zhuǎn)電勢,改善換向。電機(jī)外殼使用塑料 UP-GF-12,線包與殼體靠得較近,無鐵殼的爬電距離之憂,碳刷可置于風(fēng)機(jī)端,電機(jī)的外形尺寸只有 Φ110 mm×110 mm,電機(jī)體積縮小16%。
(2)風(fēng)機(jī)縮小,換向器外徑減小(Φ20 mm,比常規(guī)換向器外徑縮小10%),這可彌補(bǔ)轉(zhuǎn)速高帶來的磨損量加大,以降低線速度,減小電樞反應(yīng)旋轉(zhuǎn)電勢。加長碳刷達(dá) 38 mm(碳刷加長15%),使用扭簧,減短刷架長度,也可減小電機(jī)尺寸。
按線速度與轉(zhuǎn)速的公式:
式中:l為周長;n為轉(zhuǎn)速?,F(xiàn)轉(zhuǎn)速由原 36 000 r/min上升到40 000r/min,如線速度不變,其換向器的外徑將縮小11%。
目前國內(nèi)換向器的質(zhì)量水平跟國外比較接近,但換向器的主要結(jié)合體-電木粉原料還是靠進(jìn)口,用于高速高強(qiáng)度換向器中的樹脂材料國內(nèi)還不適應(yīng),歐洲料對模具工藝要求高,國內(nèi)較難適用,現(xiàn)多選用日本料,而日本料實際使用時也有一定的局限性,如綜合性能好的日立料 CP7010,長時間工作在36 000 r/min尚可,電機(jī)運轉(zhuǎn)壽命也能達(dá)到 600 h以上高要求,當(dāng)轉(zhuǎn)速再高,用于高轉(zhuǎn)速吸塵器電機(jī)上的運轉(zhuǎn)壽命就會出現(xiàn)呈批量性的縮短。
按上述措施用國產(chǎn)材料做試驗進(jìn)行對比分析。換向器外徑比原縮小 10%,其他條件不變(主要指碳刷與電樞磁勢的軸線連線重合,位于幾何中性線上),電機(jī)壽命結(jié)果如表3所示。
表3 電機(jī)壽命試驗結(jié)果比較
試驗情況如下:電機(jī)開始運行良好,10天后,火花增大,碳刷磨損極快。試驗后發(fā)現(xiàn)電機(jī) -換向器有幾片銅排磨損厲害,槽口變大,碳刷磨損只剩 4mm。
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),雖然換向器外徑減小,線速度與以前電機(jī)相同,但碳刷磨損還是比以前大。主要原因是轉(zhuǎn)速升高使換向元件的感應(yīng)電勢加大,惡化換向,隨著碳刷壓力的減小,換向元件與碳刷的接觸惡化加劇,碳刷燒損加劇。
(3)優(yōu)化換向,偏移碳刷角度和換向片連線位置。
按串勵電機(jī)理論,改善換向的方法,就是減少換向元件中的電抗電勢 er、電樞反應(yīng)旋轉(zhuǎn)電勢 ea和旋轉(zhuǎn)電勢 ekt。即:
式中:Ws為換向元件匝數(shù);L為電樞鐵心疊厚;λ為換向元件的等效比磁導(dǎo);A為線負(fù)荷;V2為電樞表面線速度;Baq為電樞反應(yīng)在換向區(qū)磁密;f為電源頻率;Φd為氣隙磁通。
在上述公式中,改善換向措施有多種,如增大氣隙、增加每槽并列元件數(shù)、減少元件匝數(shù)、選合適的碳刷材料和合適寬度、壓力、換向器材料等,這些方案在電機(jī)生產(chǎn)前已完善。在電機(jī)生產(chǎn)中可改變的還有三項措施:增大匝比、與換向片掛線超前、逆轉(zhuǎn)向移動碳刷。但這三項措施都會不同程度降低電機(jī)效率,但為盡量達(dá)到高效目的,應(yīng)合理選用。飛利浦電機(jī)采取了最有效的后二項,與換向片掛線超前 8°、逆轉(zhuǎn)向移動碳刷 2°,產(chǎn)生的反向旋轉(zhuǎn)電勢 em抵消 er和 ea。雖電機(jī)效率略降1%左右,但壽命測試運轉(zhuǎn)時間達(dá) 500h以上。
(4)風(fēng)量減小,電機(jī)負(fù)載減小,減小了因振動、沖擊和轉(zhuǎn)子不平衡等不利因素。電機(jī)進(jìn)風(fēng)口采用塑料套圈,作用相當(dāng)于硅膠密封,但效率略低,測得電機(jī)效率 38%,裝入吸塵器效率31%。
筆者針對以上情況采取的改進(jìn)措施是在動葉輪進(jìn)風(fēng)部改成弧面設(shè)計,風(fēng)量略增,轉(zhuǎn)速降低 1 000 r/min。電機(jī)效率略有提高,其他性能未變。
參考飛利浦吸塵器電機(jī)設(shè)計的優(yōu)點,我們對采用改進(jìn)措施制作的電機(jī)(全部采用國產(chǎn)配件)進(jìn)行了綜合測試,結(jié)果如表4所示。
表4 自制電機(jī)性能參數(shù)
圖2 自制電機(jī)性能測試曲線
綜上所述,使用目前國內(nèi)材料和工藝完全可以達(dá)到和超過國外先進(jìn)吸塵器電機(jī)的質(zhì)量水平。