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        乙烯裂解爐廢熱鍋爐集束管失效原因分析與改進(jìn)

        2010-06-11 08:42:54
        中國(guó)設(shè)備工程 2010年10期
        關(guān)鍵詞:鼓包球化結(jié)垢

        魏 冬

        (中國(guó)石化股份有限公司天津分公司,天津 3 00271)

        一、概況

        某廠乙烯裝置裂解爐配套國(guó)產(chǎn)四臺(tái)橢圓封頭雙套管式廢熱鍋爐(簡(jiǎn)稱TLE),其作用是降低裂解氣溫度以及回收余熱,并產(chǎn)生壓力為12.4MPa、溫度326℃的高壓蒸汽。TLE管程流動(dòng)介質(zhì)為高溫裂解氣,殼程是鍋爐水和受熱產(chǎn)生的高壓蒸汽。主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 TLE主要參數(shù)表

        經(jīng)過(guò)幾年運(yùn)行后對(duì)這四臺(tái)TLE進(jìn)行內(nèi)外部檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)A、B、C三臺(tái)設(shè)備裂解氣入口側(cè)管板都有不同程度的球化現(xiàn)象,其中C臺(tái)管板嚴(yán)重球化,管板有3處鼓包,最薄處厚度2.9mm;A臺(tái)管板完全球化,管板有1處鼓包,最薄處厚度7.3mm。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,A臺(tái)修復(fù)降級(jí)使用,C臺(tái)報(bào)廢。

        二、檢驗(yàn)

        1.外觀檢驗(yàn)

        外觀檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)TLE下管箱集束管外觀呈烏灰色,有高溫氧化特征,其中有三條集束管上出現(xiàn)了鼓包,鼓包部位見圖1。最大鼓包處鼓出12mm左右,局部放大示意圖見圖2。

        對(duì)三處鼓包部位和無(wú)鼓包部位分別進(jìn)行剖斷檢查,發(fā)現(xiàn)鼓包部位水側(cè)內(nèi)壁都附著結(jié)垢物,結(jié)垢物由松散的碳黑色粉末和厚度約有5mm的層狀硬塊組成;在對(duì)無(wú)鼓包部位集束管剖斷檢查后發(fā)現(xiàn),管壁內(nèi)清潔,有一層氧化膜。

        2.超聲波測(cè)厚檢測(cè)

        通過(guò)超聲波檢測(cè)發(fā)現(xiàn),集束管所有未發(fā)生鼓包的部位壁厚均正常,而鼓包區(qū)域則都顯示出壁厚減薄,且鼓包越大,減薄現(xiàn)象越嚴(yán)重。

        3.換熱管化學(xué)成分分析

        對(duì)廢熱鍋爐集束管所用15Mo3鋼管的化學(xué)成分進(jìn)行了分析,并與DIN標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了對(duì)比,數(shù)據(jù)見表2。

        表2 TLE集束管化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)%

        通過(guò)將15Mo3鋼的化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)與DIN標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)比可以知道,TLE用鋼符合15Mo3鋼的制造標(biāo)準(zhǔn)要求。

        4.硬度檢測(cè)和復(fù)膜金相檢測(cè)

        對(duì)所有鼓包部位和隨機(jī)抽取未發(fā)生鼓包部位進(jìn)行硬度測(cè)試,檢測(cè)結(jié)果為:鼓包處測(cè)定值為HB88~110,未鼓包部位測(cè)定值為HB120~140。通過(guò)硬度檢測(cè)結(jié)果可知鼓包部位的材質(zhì)出現(xiàn)劣化,強(qiáng)度下降。

        在對(duì)集束管鼓包頂部、鼓包截面根部部位和未發(fā)生鼓包部位分別進(jìn)行了復(fù)膜金相分析。

        15Mo3的正常金相組織為鐵素體+珠光體的形態(tài),滲碳體組織分布在鐵素體基體中。鼓包頂部部位金相組織為粒狀珠光體組織,屬于嚴(yán)重球化。鼓包部位截面根部區(qū)域的金相組織滲碳體球化狀況要稍微好一些,未發(fā)生鼓包部位的復(fù)膜金相組織較為正常。

        5.垢樣分析

        在去除松散的的黑色粉末后,對(duì)層狀硬塊進(jìn)行了燒灼減量、酸不溶物和氧化鈣、氧化鎂、氧化鋅等氧化物的測(cè)定。檢測(cè)數(shù)據(jù)見表3。

        從分析結(jié)果可知,鼓包部位層狀硬垢62%以上是Fe2O3,即大部分為腐蝕產(chǎn)物。

        6.鍋爐水質(zhì)分析(見表4)

        表3 TLE集束管內(nèi)部垢樣分析數(shù)據(jù) %

        三、失效原因分析

        (1)從上述檢驗(yàn)情況看,TLE內(nèi)外管及管板材質(zhì)采用的是使用條件為≤530℃的15Mo3過(guò)熱器管,能夠滿足正常的工況條件;通過(guò)管材的化學(xué)成分分析,各項(xiàng)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn),可以認(rèn)定TLE的材質(zhì)沒有問(wèn)題。檢查歷史工藝操作和鍋爐水質(zhì)記錄,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),可以排除因工藝操作和水質(zhì)原因而引起廢熱鍋爐集束管損壞。

        (2) 鼓包部位有硬垢,說(shuō)明鍋爐水內(nèi)存在不溶固體顆粒。雖然鍋爐水供水指標(biāo)正常,但由于鍋爐水在運(yùn)行中不斷受熱氣化,鍋爐水內(nèi)微量元素會(huì)不斷濃縮,包括氯離子在內(nèi)的微量元素會(huì)對(duì)鍋爐換熱管發(fā)生腐蝕。排污間隔時(shí)間為1個(gè)月左右,間隔時(shí)間較長(zhǎng),就增加了鍋爐水內(nèi)微量元素對(duì)換熱管腐蝕的幾率。TLE下管箱集束管為高溫裂解氣入口,局部下凹使局部流速降低,造成氯離子局部含量增加,所以易產(chǎn)生氯離子腐蝕。

        (3) 鍋爐殼程的水蒸氣介質(zhì)中的微量固體顆粒(包括腐蝕產(chǎn)物)向下沉積,下管箱上表面不夠平滑,集束管局部存在下凹,點(diǎn)蝕造成下凹處聚集更多的腐蝕物,造成固體顆粒流動(dòng)不好,在此處形成局部結(jié)垢區(qū)。

        局部結(jié)垢區(qū)出現(xiàn)后,在疏松多孔的腐蝕產(chǎn)物覆蓋下的金屬表面,將會(huì)出現(xiàn)垢下腐蝕。隨著垢層的增加,下管箱集束管的熱傳導(dǎo)率將進(jìn)一步降低,金屬溫度逐漸升高,從而出現(xiàn)局部高溫點(diǎn)。該區(qū)域出現(xiàn)垢下腐蝕后,腐蝕產(chǎn)物將進(jìn)一步增加垢層厚度,如此循環(huán)作用,使金屬溫度進(jìn)一步升高,使15Mo3集束管材質(zhì)出現(xiàn)了異常珠光體球化,甚至嚴(yán)重球化。材質(zhì)的損傷又進(jìn)一步降低了材料的機(jī)械強(qiáng)度性能指標(biāo),腐蝕的加劇又導(dǎo)致了局部減薄,二者相互作用,達(dá)到承載能力不足以承受約為12.4MPa的內(nèi)壓時(shí),該部位就會(huì)出現(xiàn)鼓包。

        (4) 15Mo3材質(zhì)最高允許使用溫度為530℃,從工藝上滿足要求,但在有結(jié)垢傾向的條件下,材質(zhì)的安全裕度不足,抗異常升溫能力脆弱。最近的研究結(jié)果表明,15Mo3鋼及其相類似的鉬鋼組織穩(wěn)定性不夠好,如長(zhǎng)期在500~550℃溫度范圍內(nèi)使用,有珠光體球化和石墨化傾向,尤其在焊接接頭區(qū)域容易產(chǎn)生球化,近年來(lái)已逐步被低碳鉻鉬鋼所取代。

        綜上所述,廢熱鍋爐下管箱集束管出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象的外因可以歸結(jié)為:鍋爐水濃縮存在氯離子等微量元素對(duì)金屬表面腐蝕的作用;鍋爐水中存在腐蝕產(chǎn)物等雜物顆粒;下管箱集束管局部存在下凹,殼程內(nèi)的固體顆粒在該區(qū)域沉積,長(zhǎng)期積累形成局部區(qū)域結(jié)垢區(qū),局部結(jié)垢進(jìn)一步造成腐蝕加劇和局部異常升溫。材質(zhì)損傷的內(nèi)因是15Mo3材質(zhì)最高允許使用溫度低,抗異常溫升能力脆弱。

        四、改進(jìn)措施

        (1)增加鍋爐水排污次數(shù),控制廢熱鍋爐殼程鍋爐水微量元素含量,降低微量元素對(duì)金屬表面的腐蝕;加強(qiáng)對(duì)下管箱集束管的清洗,及時(shí)清垢,以降低垢下腐蝕的幾率。

        (2)改進(jìn)管箱集束管表面質(zhì)量,或者改進(jìn)管箱套管結(jié)構(gòu),使沉積顆粒容易被沖走,避免出現(xiàn)局部結(jié)垢區(qū)。

        (3)在廢熱鍋爐制造選材上應(yīng)考慮提高材料的等級(jí),可以采用12Cr1MoV,其使用條件為溫度≤570℃的受熱面管,能夠提高抗異常溫升的能力,且價(jià)格與15Mo3管材相差不大。

        [1]姜求志,王金瑞.火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè) [M].中國(guó)電力出版的社,2004.

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