王 剛
(大慶煉化公司,黑龍江 大慶 163411)
大慶煉化公司動(dòng)力裝置共有鍋爐風(fēng)機(jī)12臺(tái),是鍋爐蒸汽生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。6#爐鼓風(fēng)機(jī)為單吸式(后傾平板葉片12片)、懸臂支撐、柱銷聯(lián)軸器傳動(dòng),額定轉(zhuǎn)速1 480r/min(變頻調(diào)速電機(jī)),水冷式整體軸承座,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及測(cè)點(diǎn)布置如圖1所示。
6#爐鼓風(fēng)機(jī)自2009年8月啟機(jī)后,因振動(dòng)超標(biāo)等問(wèn)題多次進(jìn)行設(shè)備監(jiān)測(cè)及檢修,具體表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)軸承座軸向振動(dòng)較大,威脅著機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。經(jīng)綜合分析及檢修驗(yàn)證發(fā)現(xiàn),主要為風(fēng)機(jī)更換軸承座過(guò)程中檢修質(zhì)量不過(guò)關(guān),致使葉輪裝配不當(dāng),造成軸向振動(dòng)異常及相應(yīng)故障,監(jiān)測(cè)人員在作出準(zhǔn)確診斷同時(shí),及時(shí)指導(dǎo)風(fēng)機(jī)進(jìn)行應(yīng)急檢修,為設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了較大作用。
2009年8月初,6#爐鼓風(fēng)機(jī)檢修,更換風(fēng)機(jī)兩處懸臂支撐軸承。8月23日,當(dāng)班巡檢風(fēng)機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)設(shè)備突然出現(xiàn)異常的聲音。巡檢人員采用測(cè)振筆對(duì)風(fēng)機(jī)殼振進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)葉輪側(cè)的軸承座軸向振動(dòng)異常。監(jiān)測(cè)中心采用Bentley snapshot對(duì)風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè),測(cè)點(diǎn)3水平、垂直、軸向的振動(dòng)測(cè)量值分別為1.16 mm/s、0.87 mm/s、5.14 mm/s,測(cè)點(diǎn)4水平、垂直、軸向的振動(dòng)測(cè)量值分別為4.75mm/s、2.42mm/s、10.95mm/s。從振動(dòng)測(cè)量值可看出,風(fēng)機(jī)兩處懸臂支撐軸承的軸向振動(dòng)較高,其中葉輪側(cè)軸向振幅明顯超出ISO10816/3標(biāo)準(zhǔn)。
因當(dāng)天未針對(duì)轉(zhuǎn)速、負(fù)荷與振動(dòng)能量的變化進(jìn)行試驗(yàn),監(jiān)測(cè)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為造成懸臂支撐風(fēng)機(jī)軸向振動(dòng)突然增大,可能的原因有葉輪不平衡、軸承松動(dòng)、軸彎曲。
振動(dòng)監(jiān)測(cè)頻譜圖2、3、4、5表明,風(fēng)機(jī)兩處支撐軸承軸向振動(dòng)均以1~4倍頻為主,其諧波成分能量大于轉(zhuǎn)頻的1/2,存在較高的噪聲底線;徑向振動(dòng)則以轉(zhuǎn)頻為主,伴有小幅值倍頻。幾個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)頻譜與軸承松動(dòng)特征較為類似,而軸承松動(dòng)故障,能夠造成軸承對(duì)中不良,使軸承產(chǎn)生軸向振動(dòng)。葉輪不平衡和軸彎曲,對(duì)懸臂轉(zhuǎn)子軸向振動(dòng)也能產(chǎn)生影響,但通常轉(zhuǎn)子不平衡、軸彎曲的軸向和徑向都以較大的1X、2X振動(dòng)為主,而本次監(jiān)測(cè)的情況與同類型故障的特點(diǎn)不太一致,因此僅對(duì)轉(zhuǎn)子不平衡、軸彎曲存在懷疑。鑒于檢修前,該風(fēng)機(jī)就發(fā)現(xiàn)過(guò)軸承座磨損、變形,因此監(jiān)測(cè)人員懷疑風(fēng)機(jī)存在軸承松動(dòng)、安裝間隙不當(dāng)故障,建議檢查風(fēng)機(jī)的軸承安裝及葉輪和轉(zhuǎn)子的情況。
1.首次停機(jī)解體檢查
8月26日,檢修人員對(duì)風(fēng)機(jī)解體檢查:基礎(chǔ)和地腳螺栓等緊固,未見(jiàn)異常;聯(lián)軸器對(duì)中,符合技術(shù)要求;聯(lián)軸器側(cè)的軸承座密封存在磨損,軸承外觀無(wú)明顯異常;葉輪無(wú)異物,風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板底部斷裂1片(共13片)、脫槽1片;軸頭跳動(dòng)16道(超過(guò)規(guī)定值14道),軸存在彎曲。檢查結(jié)果證實(shí)了監(jiān)測(cè)人員對(duì)軸彎曲的懷疑。風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板的破損,能夠使入口氣流作用在葉輪的力不均勻,形成一個(gè)不平衡力矩,作用到懸臂支撐的轉(zhuǎn)子上,會(huì)產(chǎn)生明顯的軸向振動(dòng)。而對(duì)于之前主要懷疑的軸承松動(dòng)問(wèn)題,監(jiān)測(cè)人員則判斷是轉(zhuǎn)子彎曲造成轉(zhuǎn)子與軸承座密封的磨損,因此軸承殼振體現(xiàn)大量的高次諧波。
根據(jù)檢查情況,檢修人員將軸外委校正,并對(duì)風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板進(jìn)行修復(fù)。9月4日現(xiàn)場(chǎng)安裝找正后試運(yùn)行(振動(dòng)測(cè)量值見(jiàn)表1),發(fā)現(xiàn)葉輪側(cè)軸承座軸向振動(dòng)更加嚴(yán)重為22.5mm/s,聯(lián)軸器側(cè)軸向振動(dòng)也達(dá)到21.4mm/s,振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)。軸承座各點(diǎn)振動(dòng)以豐富的高幅值倍頻為主,異常頻率、基礎(chǔ)振動(dòng)不明顯(圖6、7、8、9)。
表1 9月4日鼓風(fēng)機(jī)的振動(dòng)測(cè)量值
圖6 聯(lián)軸器側(cè)軸承座垂直振動(dòng)頻譜圖
圖7 聯(lián)軸器側(cè)軸承座軸向振動(dòng)頻譜圖
基于軸承各點(diǎn)振值受負(fù)荷變化影響不大以及檢修人員對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡數(shù)據(jù)、軸承檢查情況的說(shuō)明,監(jiān)測(cè)人員排除了流道進(jìn)氣不均、葉輪不平衡、軸承松動(dòng)以及軸彎曲等因素,將軸上零件松動(dòng)列為排查重點(diǎn),并最終確定對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的零部件安裝情況進(jìn)行檢查。
2.二次停機(jī)解體檢查及故障原因分析
9月6日,再次解體檢查風(fēng)機(jī)。監(jiān)測(cè)人員發(fā)現(xiàn),8月檢修中,風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器側(cè)軸承座被更換。與原軸承座比較,軸承座位置向電機(jī)側(cè)移動(dòng)了約10~15mm。因葉輪安裝后,葉輪背部與風(fēng)機(jī)蝸殼容易發(fā)生摩擦,所以檢修人員在風(fēng)機(jī)軸前端安裝了10~12mm的調(diào)整墊片。
正是由于風(fēng)機(jī)葉輪內(nèi)孔與軸頸定位配合尺寸發(fā)生變化,造成葉輪與軸配合松動(dòng)。這種軸上零部件配合松動(dòng),能夠引起轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)的破壞。風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板破損導(dǎo)致的氣動(dòng)不平衡、葉輪與軸配合松動(dòng)共同作用于懸臂風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子上,產(chǎn)生明顯的軸向異常振動(dòng),這也是聯(lián)軸器側(cè)軸承座密封磨損及轉(zhuǎn)子彎曲等故障產(chǎn)生的原因。
圖9 葉輪側(cè)軸承座軸向振動(dòng)頻譜圖
由于加工新軸的周期較長(zhǎng),在時(shí)間緊迫的情況下,監(jiān)測(cè)人員建議對(duì)風(fēng)機(jī)的軸進(jìn)行車削。(1)把前端軸承定位臺(tái)階往電機(jī)一側(cè)車去15mm,后軸承定位臺(tái)階則增加15mm的墊片,使兩端軸承保持原有尺寸,這樣可把風(fēng)機(jī)的軸整體向葉輪一側(cè)移動(dòng),以保證葉輪與軸頸的配合接觸面;(2)更換葉輪軸端擋板,原有擋板厚度不夠,所以重新增厚1倍;(3)轉(zhuǎn)子重新做動(dòng)平衡,不平衡量達(dá)到5.49g和5.34g,符合允許的不平衡量20g的規(guī)定值。
檢修后試車,鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)明顯減小,2009年9月11日6#鼓風(fēng)機(jī)測(cè)點(diǎn)3水平、垂直、軸向振動(dòng)測(cè)量值分別為0.99mm/s、0.78mm/s、1.90mm/s,測(cè)點(diǎn)4水平、垂直、軸向振動(dòng)測(cè)量值分別為0.91mm/s、1.76mm/s、5.12mm/s。復(fù)查相關(guān)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)頻譜,除自由端軸承座軸向振動(dòng)較大,以1、2倍頻為主外,其他軸承座各點(diǎn)振動(dòng)以轉(zhuǎn)頻為主,頻譜中存在小幅值軸承故障頻率,風(fēng)機(jī)基本恢復(fù)到良好運(yùn)行狀態(tài),并等待裝置大檢修時(shí)更換轉(zhuǎn)子。