于新潮
(包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古 包頭 014030)
內(nèi)蒙古一機集團20世紀(jì)80年代初從原西德LORENZ公司引進一批不同規(guī)格的由PLC控制的插齒機,經(jīng)過20多年的使用,電氣系統(tǒng)嚴(yán)重老化,接插件腐蝕,經(jīng)常接觸不良,電路板絕緣程度降低,機床故障率高,維修困難。由于生產(chǎn)廠家產(chǎn)品已經(jīng)更新?lián)Q代,備件問題無法解決,但該機床機械性能較好,絲杠和導(dǎo)軌磨損很小,液壓、潤滑系統(tǒng)正常,機床可利用價值較高。通過數(shù)控化改造不僅能解決上述問題,還可提高設(shè)備的控制精度和自動化水平,減輕工人操作的復(fù)雜程度,使其成為數(shù)控插齒機床。
LORENZ插齒機主要有沖程、深度(X軸)和旋轉(zhuǎn)工作臺(C軸)三個軸(個別機床帶工作臺傾斜軸)。由于沖程電機功率大,從經(jīng)濟上考慮仍保留原直流電機,使用歐陸A590P直流主軸驅(qū)動器驅(qū)動該電機,利用外接編碼器進行沖程位置控制。X軸和C軸分別為數(shù)控直線軸和旋轉(zhuǎn)軸,X軸采用測量尺全閉環(huán)位置控制,C軸利用伺服電機內(nèi)部3072線編碼器實現(xiàn)半閉環(huán)位置控制。
工作臺旋轉(zhuǎn)與插齒刀旋轉(zhuǎn)的同步是由機械結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的。數(shù)控系統(tǒng)檢測沖頭提升到最高位置時才允許深度(X軸)進給,進給到位后沖頭才能上下往復(fù)運動,避免了在深度進給時插齒刀碰到障礙物而損壞刀具或工件。
利用NUM1040數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置的PLC功能模塊對機床操作、液壓、冷卻、潤滑和沖頭等實現(xiàn)控制,取代了原機床大量的繼電器邏輯控制線路,提高了機床的穩(wěn)定性和可靠性。
取消原機床面板上所有的進刀設(shè)置電位器和選擇開關(guān),全部由數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)裝式PLC或加工程序指令完成。
圖1
NUM1040HG是集CNC、PLC于一體的全功能數(shù)控系統(tǒng),能控制1~6個軸(其中4軸插補)?;九渲玫妮斎?輸出點數(shù)是64/48(可擴展到256/128);可配置1~3個手輪,9英寸液晶彩色顯示器,能夠?qū)崿F(xiàn)從刀具軌跡控制到外部設(shè)備的監(jiān)控。CNC系統(tǒng)硬件采用CMOS電路、光纖通信技術(shù)及模塊化設(shè)計思想,減少了系統(tǒng)和外部的連線,提高了整個機床電氣控制系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)主要由電源、CNC、驅(qū)動模塊組成。系統(tǒng)軟件具有開放性和友好界面,可提供幫助性編程方式和強大的通信功能,完善的絲杠螺距誤差補償和多種插補方式,用戶可方便地根據(jù)加工特性需要編寫固定循環(huán)。
NUM內(nèi)置PLC采用梯形圖編程語言、模塊化程序設(shè)計,根據(jù)控制功能PLC程序編寫成多個模塊,每一個模塊完成指定功能,各功能模塊統(tǒng)一由主任務(wù)模塊循環(huán)調(diào)用。這樣設(shè)計的程序可讀性強,邏輯控制可靠性高,主要模塊如下。系統(tǒng)初始化模塊:完成控制系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置與優(yōu)化檢查;I/O端口、定時器、計數(shù)器預(yù)置;堆棧、數(shù)據(jù)保護區(qū)、數(shù)據(jù)交換區(qū)的起始地址及容量的確定等。主任務(wù)模塊:完成對各功能模塊的循環(huán)調(diào)用。功能模塊:處理PLC與CNC之間的數(shù)據(jù)交換;啟/??刂?;工作方式選擇;各伺服軸進給控制;功能代碼處理;內(nèi)齒/外齒控制;沖頭運動控制(插刀最高/最低位置檢測控制);回參考點操作,控制面板處理,報警文本處理等。中斷處理模塊:實時處理隨機事件。
根據(jù)工藝要求,普通工件采用三個加工循環(huán),每一個循環(huán)的進給量由工件材料、加工粗糙度要求在加工程序中給定,自動完成加工過程。PLC控制程序流程圖見圖2。
該系列插齒機床主要用于加工各種內(nèi)/外直齒(或斜齒)。該機床改造以來,因為提高了機械傳動精度(電機直連),加之合理使用間隙和螺距誤差補償能力,工件加工精度和工作效率有所提高。機床性能穩(wěn)定可靠,據(jù)初步統(tǒng)計,故障率較改造前降低80%以上,經(jīng)濟效益提高50%以上。